呂 城
(汾西礦業(yè)集團(tuán)設(shè)備修造廠, 山西 介休 032000)
本次研究過程中的某煤礦洗煤廠設(shè)計(jì)處理能力為500萬t/年,改造投入生產(chǎn)后,礦井的生產(chǎn)能力得到大幅度提升,生產(chǎn)能力提升至780萬t/年。但隨著煤礦生產(chǎn)能力的提高,煤泥系統(tǒng)也面臨著巨大壓力,加之處理能力較差,以致煤泥水分含量較高,嚴(yán)重拉低了煤炭的生產(chǎn)質(zhì)量水平。由此,該煤礦洗煤廠引進(jìn)了兩臺GPJ120型加壓過濾器,全面改造了煤泥系統(tǒng),且改造實(shí)施后,系統(tǒng)的處理能力得到了大幅度提升,水分含量下降。
刮板運(yùn)輸機(jī)具備多種類型,雖然零部件的形式各不相同,但其基本組成結(jié)構(gòu)相似,由機(jī)身中部、機(jī)尾以及機(jī)頭部組成。其中傳動裝置為機(jī)頭部,主要由電動機(jī)、機(jī)頭架、減速器以及機(jī)頭上軸組成,其通過減速器、聯(lián)軸器以及機(jī)頭上軸帶動刮板運(yùn)行,將煤輸送出來。機(jī)身中間部屬于主要的運(yùn)煤部分,由刮板鏈及溜槽組成,其中溜槽屬于荷載與刮板鏈的支承部分,且分為調(diào)節(jié)溜槽、中部標(biāo)準(zhǔn)溜槽以及連接溜槽等部分,而刮板鏈主要由刮板與鏈環(huán)組成。除此之外,機(jī)尾架、緊鏈裝置、機(jī)尾軸以及導(dǎo)鏈輪屬于機(jī)尾的組成部分,其中導(dǎo)鏈可以改變刮板鏈方向,而緊鏈裝置可以調(diào)節(jié)板鏈的松緊性。
刮板機(jī)可以連續(xù)運(yùn)輸煤礦,具備撓性牽引結(jié)構(gòu)。運(yùn)行期間承受件為溜槽,牽引推動機(jī)頭、機(jī)尾進(jìn)行循環(huán)運(yùn)行。啟動電動機(jī)后,機(jī)頭軸帶動傳動部件旋轉(zhuǎn),拉動牽引刮板鏈進(jìn)行連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),確保刮板鏈向溜槽方向移動,直至機(jī)頭部位。總體而言,刮板鏈通過鏈輪后,刮板機(jī)主要采用無級閉合循環(huán)方式帶動煤炭物料進(jìn)行連續(xù)循環(huán)運(yùn)輸[1]。
隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,國際上出現(xiàn)了新型的脫水設(shè)備,即加壓過濾機(jī),且其在礦山及冶金行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用,其煤礦的運(yùn)輸能力及效果也得到了良好驗(yàn)證。但在企業(yè)實(shí)際洗煤過程中,刮板機(jī)的機(jī)頭輪、減速機(jī)以及尾輪極易出現(xiàn)故障,且倉內(nèi)空間較窄,增大了故障處理難度,延長了故障維修時(shí)間,嚴(yán)重拉低了煤礦企業(yè)的經(jīng)濟(jì)及社會效益水平。由此,該煤礦洗煤廠目前迫切需要解決的問題便是縮短倉內(nèi)刮板機(jī)事故時(shí)間,降低事故問題的發(fā)生幾率。
運(yùn)行期間,刮板機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)減速機(jī)齒輪、軸承損壞或者尾輪、頭輪磨損等問題,且發(fā)生故障問題后,由于倉內(nèi)空間較窄,無法有效使用大型的檢修設(shè)備,延長了維修時(shí)間。針對上述問題,在改造前分析刮板機(jī)的傳動系統(tǒng),減速機(jī)齒輪有效連接了電機(jī)輸出軸與普通平鍵,且普通平鍵連接了減速機(jī)輸出空心軸與頭輪,而兩個頭輪利用抱殼用平鍵進(jìn)行連接,如圖1所示為改造前的傳動系統(tǒng)[2]。
圖1 刮板機(jī)改造前傳動系統(tǒng)
減速機(jī)利用普通平鍵連接輸出空心軸與頭輪,而這也增大了拆卸與裝配難度,且耗時(shí)較長。同時(shí),加壓過濾機(jī)艙內(nèi)部空間十分有限,增大了維護(hù)與維修難度。雖然刮板機(jī)頭輪、尾輪與箱體的連接采用的是螺栓,但安裝前必須先拆卸掉軸承座,而受倉內(nèi)空間的限制,安裝軸承座耗時(shí)較長,且延誤裝配時(shí)間。
通過上述分析可以發(fā)現(xiàn),頭輪、減速機(jī)連接與箱體、頭尾論連接設(shè)計(jì)方面存在較大缺陷,增大了減速機(jī)與頭尾輪故障的發(fā)生幾率,也加大了檢修難度。
將減速機(jī)空心軸與頭輪輸入軸加工為帶錐度的軸孔,并利用普通平鍵連接。之后在將軸端加工為螺紋孔洞,有效固定減速機(jī)與刮板機(jī)的頭輪軸,改造后的傳動系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 改造后的傳動系統(tǒng)
為了降低刮板機(jī)頭輪與尾輪的拆卸難度,應(yīng)改造尾輪、頭輪與箱體的連接方式,在尾輪及頭輪的正上方箱體處加工U型槽。在安裝頭輪與尾輪時(shí),在U型槽處直接與箱體連接在一起,并利用擋板卡住尾輪與頭輪軸,利用螺栓連接頭尾輪端蓋,如圖3所示便是箱體與頭輪連接的改造系統(tǒng)[3]。
圖3 改造后頭輪與箱體的連接
為了避免刮板機(jī)纏頭輪問題,應(yīng)在頭部箱體部位焊接槽鋼,在其上面固定拉線開關(guān),并利用Φ25鋼筋連接開關(guān)。同時(shí)利用鉸鏈在頭部殼體上固定另一端,為了不影響開關(guān),應(yīng)確保刮板與鋼筋保持10 mm間隙。若頭輪上纏連了斷鏈,刮板與鏈條會抬起鋼筋,啟動開關(guān),刮板機(jī)會立即跳閘,從而縮短檢修時(shí)間。
改造期間,應(yīng)在刮板機(jī)頭部安裝皮帶與活動清掃器,一是皮帶清掃器,在頭輪護(hù)板下方放置兩層舊皮帶,并利用螺栓將其固定至護(hù)板上。且鏈條連接皮帶的另一端,從而有效刮下落在鏈條上的灰塊,避免灰塊掉入頭部齒牙中而發(fā)生錯牙問題。二是活動清掃器,在倉口上方安裝,并在箱體頂部設(shè)置通軸,將兩塊活動式刮板放置在鏈條上方,并在箱體外側(cè)的通軸上進(jìn)行配重,以有效清理鏈條運(yùn)行期間落入鏈條與連接環(huán)上的灰塊。
在刮板機(jī)安裝過程中,應(yīng)檢查并調(diào)整中間殼體的拉線,底襯板滿焊V型焊縫,為了確保側(cè)襯板不變形,應(yīng)利用劃點(diǎn)焊方式,焊接長度保持為100 mm。而在焊接軌道時(shí)應(yīng)采用單邊V型焊縫,確保刮板運(yùn)行方向與焊縫方向相同,防止刮板運(yùn)行時(shí)刮起軌道。除此之外,安裝頭尾輪時(shí)應(yīng)利用細(xì)鋼絲進(jìn)行找平,確保頭尾輪保持同一平面,且互相平行。
在完成改造工作后還應(yīng)進(jìn)行試車檢查,運(yùn)行發(fā)現(xiàn)刮板頭尾輪齒牙吐出不暢,存在卡鏈問題。據(jù)此,工作人員根據(jù)刮板機(jī)現(xiàn)場情況將齒牙與刮板接觸面四個角各割去12 mm斜角,確保齒牙吐出的流暢性。
改造從2016年10月開始至2017年10月結(jié)束。改造后,刮板機(jī)沒有出現(xiàn)斷鏈損壞以及機(jī)尾積煤等問題,有效解決了刮板機(jī)存在的刮板易損、更換頻繁以及滑道磨損較快等問題,降低了人工勞動強(qiáng)度[4]。同時(shí),改造后,企業(yè)生產(chǎn)成本也大大降低。改造前(2016年1月至9月份),具體成本計(jì)算如表1所示。
改造前9個月總費(fèi)用為51 710元,平均每月費(fèi)用為5 745元,而在改造后的12月中,刮板機(jī)并未出現(xiàn)故障問題,共節(jié)約費(fèi)用68 940元。
表1 刮板機(jī)改造前耗費(fèi)費(fèi)用明細(xì)表
在本次改造過程中,主要改造了其倉內(nèi)刮板更換滑道窄以及滑道間隙大等問題。改造后,刮板機(jī)運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)損壞以及機(jī)尾積煤等問題,滿足了設(shè)備的使用性能,充分利用了廢棄件。
[1] 馬斌,李高佳,朱正貴.防爆高壓變頻器在煤礦刮板運(yùn)輸機(jī)改造中的應(yīng)用[J].電氣防爆,2014(9):77-78.
[2] 牛秀清,劉前進(jìn),曹曉軍.大采高加長工作面刮板輸送機(jī)能力校核及技術(shù)改造研究[J].能源技術(shù)與管理,2017(4):114-115.
[3] 袁坤,呂占軍,李陽,等.選煤廠中刮板機(jī)故障及故障處理措施分析[J].山東工業(yè)技術(shù),2015(5):177-178.
[4] 封安波,李俊強(qiáng),靳寧寧.大功率刮板機(jī)防爆變頻器設(shè)計(jì)及應(yīng)用研究[J].山東工業(yè)技術(shù),2017(5):225-226.