張曉東
(山東鋼鐵集團(tuán)有限公司萊蕪分公司板帶廠,山東萊蕪271104)
退火卷表面質(zhì)量影響著退火卷的銷售價(jià)格,同時(shí)決定了退火卷彩涂、電鍍的效果。萊鋼罩式退火爐自2009年7月份投產(chǎn)以來,由于受經(jīng)驗(yàn)及原料影響,多次發(fā)生退火卷表面炭黑、生銹、劃傷等表面質(zhì)量缺陷,嚴(yán)重制約了退火卷表面質(zhì)量,影響了退火卷成材率,因此,如何提高退火卷的表面質(zhì)量成為退火產(chǎn)品生產(chǎn)的一大課題。
自萊鋼罩式退火爐投產(chǎn)以來,多次出現(xiàn)退火卷表面質(zhì)量問題,因此,我們對不同表面缺陷退火卷個(gè)數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。退火卷主要有炭黑、生銹、劃傷及氧化色這四大表面缺陷,因此,要減少退火卷缺陷數(shù)量,提高退火產(chǎn)品表面質(zhì)量,要從這四種缺陷入手。
退火卷生產(chǎn)過程中,是以氫氣作為保護(hù)氣體的,用全氫退火有兩個(gè)主要作用,一是氫氣與氧化鐵發(fā)生反應(yīng),3H2+Fe2O3=3H2O+2Fe,可以去除鋼卷表面的氧化鐵皮;二是氫氣可以與軋制油中的C發(fā)生反應(yīng),C+2H2=CH4,除去鋼卷表面軋制油。但個(gè)別退火卷出爐后,表面有一層黑色粉末,用手可以抹去,對黑色粉末進(jìn)行分析化驗(yàn),得知其主要成分為炭和氧化鐵。退火結(jié)束后,鋼卷表面仍有炭及氧化鐵殘存主要有以下幾個(gè)原因。
2.1.1 表面炭黑原因
2.1.1.1 吹氫工藝不合理
通過查閱冷軋車間使用軋制油性質(zhì)得知,其揮發(fā)溫度在400℃左右,在加熱階段300~500℃時(shí),保護(hù)氣體中乳化液煙氣含量迅速增加,該溫度段為乳化液蒸發(fā)階段,在設(shè)置氫氣吹掃方式時(shí),應(yīng)采用大流量氫氣吹掃;另一個(gè)峰值出現(xiàn)在加熱結(jié)束的保溫段,爐內(nèi)氣氛中的C主要來源于鋼中,為了不使鋼脫C,此時(shí)產(chǎn)生的CH4不應(yīng)被吹走[1]。在退火爐投產(chǎn)前期,因受生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)限制,采用的吹氫曲線為退火爐自帶的工藝,此工藝過于簡單,與軋制油揮發(fā)過程不匹配,無法滿足現(xiàn)場生產(chǎn)的實(shí)際需要,所以出現(xiàn)個(gè)別爐臺退火卷表面炭黑的現(xiàn)象。
2.1.1.2 緊急吹掃
出于安全保護(hù)的原因,全氫罩式爐在爐內(nèi)壓力低于250 Pa(2.5 mbar)或爐內(nèi)氧含量高于1%,以及高溫密封測試不合格時(shí),都會產(chǎn)生氮?dú)饩o急吹掃。緊急吹掃后只能在N2氣氛下繼續(xù)退火或冷卻,由于氮?dú)鉀]有還原性,不能與鋼卷表面的氧化鐵發(fā)生反應(yīng),嚴(yán)重影響帶鋼表面質(zhì)量。
2.1.1.3 設(shè)備故障
在退火卷生產(chǎn)結(jié)束后,有一部分軋制油沒有排出爐外,隨著溫度降低,軋制油液化,吸附在爐臺管道及氣動閥閥芯處,造成軋制油不能排出爐臺,鋼卷表面受到污染。
2.1.1.4 二次污染
退火結(jié)束后,由于受爐臺內(nèi)氣流方向影響,有少部分軋制油殘存在爐臺底部及內(nèi)罩底部,若不及時(shí)進(jìn)行清理,會在下一循環(huán)退火卷生產(chǎn)過程中再次污染鋼卷。
2.1.2 解決方案
2.1.2.1 優(yōu)化氫氣吹掃工藝
根據(jù)冷軋車間軋制油性質(zhì),在其揮發(fā)量最大的300~500℃采用大流量氫氣吹掃,當(dāng)爐臺溫度升至700℃,為防止鋼卷脫C,采用小流量氫氣吹掃,具體工藝如表1所示。
表1 優(yōu)化后氫氣工藝
2.1.2.2 緊急吹掃后氫氣置換氮?dú)?/p>
由于緊急停電、壓力開關(guān)誤報(bào)、高溫密封測試不合格(不屬泄漏而產(chǎn)生的密封不合格)而發(fā)生的急緊吹掃,緊急吹掃后,爐臺在氮?dú)鈿夥障峦嘶?,鋼卷的表面質(zhì)量得不到保障。為防止氮?dú)庀峦嘶饚淼匿摼肀砻尜|(zhì)量缺陷,通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),制定了緊急吹掃后氫氣置換氮?dú)獾姆椒?。具體操作方法如下:
(1)在加熱階段的爐臺由于上述原因造成的緊急吹掃,經(jīng)確認(rèn)沒有泄漏,進(jìn)行如下操作:1)關(guān)斷加熱罩;2)將爐臺置于基本狀態(tài);3)啟動N2預(yù)吹掃,結(jié)束后重新點(diǎn)火;4)點(diǎn)火后重新設(shè)定退火時(shí)間、吹氫流量和時(shí)間。退火時(shí)間用總的退火時(shí)間減去實(shí)際退火時(shí)間再加1~2 h,吹掃時(shí)間根據(jù)退火時(shí)間作相應(yīng)調(diào)整。
(2)由于高溫密封測試不合格,經(jīng)確認(rèn)非泄漏造成可進(jìn)行如下操作:1)將爐臺置于基本狀態(tài);2)啟動N2預(yù)吹掃,結(jié)束后重新點(diǎn)火;3)重新設(shè)置加熱和H2吹掃參數(shù),H2吹掃流量:30 m3/h,時(shí)間:30 min。
(3)冷卻階段發(fā)生的緊急吹掃,結(jié)束后強(qiáng)制打開H2入口,關(guān)N2入口,開N2出口,20 min后關(guān)出口。
2.1.2.3 及時(shí)清理閥芯
為避免氣動閥閥芯卡死造成的氫氣不流通現(xiàn)象,車間根據(jù)設(shè)備運(yùn)行及生產(chǎn)狀況,制定了月檢修計(jì)劃。在每個(gè)月末生產(chǎn)結(jié)束后,對爐臺閥芯、管道進(jìn)行統(tǒng)一清理,保證閥門轉(zhuǎn)動順暢,氫氣流量正常。
2.1.2.4 擦拭爐臺
為防止退火卷的二次污染,在每次退火周期結(jié)束以后,對爐臺及內(nèi)罩底部油污進(jìn)行擦拭清理,避免油污在下一循環(huán)生產(chǎn)中再次揮發(fā),污染鋼卷。
2.2.1 銹蝕原因
(1)退火卷生銹現(xiàn)象都發(fā)生在鋼卷出爐堆放到終冷臺以后,并且雨天發(fā)生的概率更大,根據(jù)這種情況,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)踐條件發(fā)現(xiàn),鋼卷銹蝕的主要原因?yàn)槔鋮s風(fēng)水汽太大。終冷臺進(jìn)風(fēng)口在廠房外邊,并且沒有干燥裝置,這樣進(jìn)入終冷臺的冷卻風(fēng)中含有大量的水汽,在鋼卷冷卻過程中,水汽與退火卷直接接觸,造成鋼卷銹蝕。
(2)行車空調(diào)水排放管路位于行車操作室的下方,當(dāng)行車運(yùn)行時(shí),造成空調(diào)水滴落在鋼卷端面上,造成鋼卷生銹。
2.2.2 解決方案
(1)改造終冷臺進(jìn)風(fēng)口位置,把進(jìn)風(fēng)口移到廠房內(nèi)部,這樣能有效降低冷卻風(fēng)中的水汽,減少鋼卷生銹數(shù)量。同時(shí),在雨天里,對出爐的鋼卷端面涂抹防銹油,防止鋼卷與廠房潮濕空氣接觸。
(2)改造行車空調(diào)水排放口位置,將排放口移至廠房北側(cè),避免空調(diào)水滴落在退火卷表面。
2.3.1 劃傷原因
退火卷表面劃傷大多是夾鉗圓弧板造成的。夾鉗設(shè)計(jì)能力是25 t,而現(xiàn)在生產(chǎn)的退火卷一般在15~19 t,夾鉗的兩塊圓弧板為鋼制材料,鋼板上端為直角,這導(dǎo)致了夾鉗在提起鋼卷時(shí)很容易造成鋼卷表面的劃傷。
2.3.2 解決方案
(1)改造現(xiàn)使用的雙臂立式夾鉗,在夾鉗兩塊圓弧鋼板表面各安裝一塊聚四氟乙烯板,降低夾鉗與鋼卷表面的磨損程度,減少鋼卷表面劃傷。
(2)引進(jìn)吊裝能力較小的單臂立式夾鉗。單臂立式夾鉗相比較雙臂夾鉗有夾鉗圓弧面直徑小、圓弧板面積小、圓弧板表面光滑的優(yōu)點(diǎn),這樣,使用單臂夾鉗吊裝鋼卷,可以大大減少鋼卷表面劃傷的現(xiàn)象。
2.4.1 氧化色原因
當(dāng)因爐臺設(shè)備故障或生產(chǎn)工藝等問題而使保護(hù)氣體中的氧氣、二氧化碳及水蒸氣等氧化性介質(zhì)含量較大時(shí),鋼卷在這樣的氣氛中退火就會發(fā)生表面氧化。當(dāng)高溫鋼卷暴露在空氣中時(shí)也會發(fā)生氧化[2],如鋼卷出爐溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于80℃,就會導(dǎo)致出爐后退火卷迅速氧化,在表面形成黃褐色條斑。
2.4.2 解決方案
(1)合理安排生產(chǎn),鋼卷數(shù)量小于3卷時(shí)禁止裝爐生產(chǎn),避免發(fā)生退火卷出爐氧化的現(xiàn)象。
(2)對于只能裝爐小于3卷的爐臺,生產(chǎn)時(shí)要延長爐臺冷卻時(shí)間,降低鋼卷出爐溫度,保證鋼卷出爐時(shí)表面溫度小于80℃,防止鋼卷出爐溫度過高造成氧化。
通過采取以上方案后,退火卷表面質(zhì)量得到了大幅度的提高,表面質(zhì)量缺陷鋼卷數(shù)量有所減少。其中,退火卷表面炭黑、表面劃傷缺陷有了很大的降低,表面氧化色現(xiàn)象沒有再發(fā)生,退火卷生銹現(xiàn)象也有所減少。
本文通過分析退火卷表面質(zhì)量缺陷,結(jié)合萊鋼罩式退火爐實(shí)際生產(chǎn)情況,從設(shè)備、工藝和操作三個(gè)方面針對每一種缺陷的原因進(jìn)行了分析研究,有效減少、解決了退火卷表面質(zhì)量問題,為罩式退火爐的順利生產(chǎn)提供了參考依據(jù)。
[1]楊學(xué)高,段向東.優(yōu)化冷軋帶鋼退火工藝[J].金屬熱處理,1999(4):34-37.
[2]王長周,宋濤,彭賽.罩式退火爐鋼卷氧化原因分析[J].冶金設(shè)備,2007(3):63-65.