裴天佑 黎國(guó)威 徐昂然
(長(zhǎng)安大學(xué)汽車學(xué)院,陜西西安710021)
隨著FSC賽事在中國(guó)的深入發(fā)展,賽車減重已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的階段。越來越多的車隊(duì)開始關(guān)注新型材料,碳纖維復(fù)合材料由于具有重量輕、強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于高等級(jí)的賽車車身制作上。除了碳纖維懸架的本身性能出眾外,由于其加工過程為冷加工,故變形量小,設(shè)計(jì)精度得以保證。然而也是因?yàn)檫@種加工方式,其粘接處強(qiáng)度需要經(jīng)過試驗(yàn)論證。
本文以長(zhǎng)安大學(xué)獵風(fēng)車隊(duì)2017賽季賽車為例,從懸架推桿入手研究其粘接工藝,運(yùn)用控制變量法,選擇其中臨界力數(shù)值最大的參數(shù)。
考慮到懸架推桿主要受到拉、壓應(yīng)力,無明顯的溫度變化,綜合考慮粘接強(qiáng)度與成本,暫定為3M DP460環(huán)氧樹脂膠。
參考國(guó)內(nèi)其他車隊(duì)的碳纖維復(fù)合材料管選取規(guī)格,選擇外徑為20 mm、內(nèi)徑為16 mm的碳纖維樹脂復(fù)合材料管。
理論上說,粘接長(zhǎng)度越長(zhǎng)越好,但實(shí)際操作過程中粘接長(zhǎng)度過長(zhǎng),會(huì)存在膠水提前固化,受重力影響的膠水分布不均勻等問題,故粘接長(zhǎng)度應(yīng)處于一合理范圍。通過與優(yōu)秀車隊(duì)交流,我們決定首先設(shè)定20 mm、25 mm、30 mm三種粘接長(zhǎng)度作為粘接長(zhǎng)度變量。
膠層厚度對(duì)粘接處的強(qiáng)度亦有較大影響,由于不知道何種膠層厚度適當(dāng),首先選取0.1 mm、0.2 mm、0.3 mm三種膠層厚度進(jìn)行研究。
表面粗糙度可以通過控制加工的Ra值來保障,本文選擇Ra3.2、Ra6.3、Ra12.5三種表面粗糙度進(jìn)行研究。
2.1.1 試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)
由于表面粗糙度較難控制,故初次試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)為在表面粗糙度相同的情況下找出粘接長(zhǎng)度和膠層厚度的合理范圍。
2.1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
控制接頭粗糙度為Ra6.3,方法為數(shù)控車床調(diào)整相同的轉(zhuǎn)速和吃刀量。然后,將碳纖維試件與接頭按照設(shè)計(jì)的不同變量梯度粘接好,一共分為9組。為防止試驗(yàn)的偶然誤差,每組包含9個(gè)試件。
利用學(xué)校萬能材料試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行拉伸試驗(yàn),各組剔除明顯不符合規(guī)律的數(shù)據(jù)后,計(jì)算平均數(shù)并記錄,如表1所示。
表1 初次試驗(yàn)結(jié)果
2.1.3 試驗(yàn)結(jié)論
經(jīng)過初次試驗(yàn),初步確定了膠層的厚度和粘接長(zhǎng)度這兩個(gè)要素的范圍,確認(rèn)長(zhǎng)度在25 mm附近,膠層厚度在0.2 mm附近,并以此范圍進(jìn)行二次試驗(yàn),引入了表面粗糙度這個(gè)變量。
由于表面粗糙度要求越高,加工中主軸轉(zhuǎn)速越高,存在主軸躥動(dòng)以及刀具震動(dòng)造成表面粗糙度控制不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn),故采用車削加工中滾花刀的進(jìn)刀量來控制。首先將各接頭粘接部分表面加工到Ra6.3,而后控制轉(zhuǎn)速為60 r/min,進(jìn)刀量分別為0.1 mm、0.2 mm、0.3 mm、0.4 mm,設(shè)置4組試件,每組試件中包含9個(gè)接頭試件。
利用萬能材料試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行拉伸試驗(yàn),各組剔除明顯不符合規(guī)律的數(shù)據(jù)后求出平均值并記錄,如表2所示。
表2 二次試驗(yàn)結(jié)果
經(jīng)過兩次試驗(yàn),初步確定粘接過程中需要控制粘接長(zhǎng)度為25 mm,膠層厚度為0.2 mm,粘接處表面加工時(shí)先將其加工至Ra6.3,而后轉(zhuǎn)速調(diào)至60 r/min,滾花刀進(jìn)刀量設(shè)置為0.3 mm,加工其表面。
首先是在一些失效試件中發(fā)現(xiàn)試件膠層分布不均,經(jīng)分析討論,認(rèn)為有如下原因:(1)碳纖維管與接頭粘接時(shí)不同軸,造成有些地方受擠壓而膠層稀?。唬?)第二個(gè)接頭粘接時(shí),造成碳纖維管內(nèi)部氣壓作用于膠層使其分布不均;(3)涂抹3M DP460時(shí)不均勻,并且由于涂抹速度較慢,先前涂抹的膠水受重力影響分布不均。
加工20個(gè)相同的鋁接頭,設(shè)置粘接長(zhǎng)度25 mm,膠層厚度0.2 mm,粘接處表面采用滾花刀加工,滾花刀進(jìn)刀量設(shè)置為0.3 mm。
將碳纖維管中央打出一個(gè)直徑為1 mm的孔,然后利用車床的三爪卡盤和刀具架,利用數(shù)控車床對(duì)中程序,將接頭與碳纖維管結(jié)合。
在2017賽季方程式用車上安裝懸架線位移傳感器,并進(jìn)行實(shí)車試驗(yàn),采集出各種工況下懸架壓縮量和拉伸量(圖1),根據(jù)胡克定律以及運(yùn)動(dòng)學(xué)定理計(jì)算出實(shí)際情況下懸架推桿受力最大值為3.1 kN。
利用萬能材料試驗(yàn)機(jī),選取安全系數(shù)分別為5、6、7、8,計(jì)算相應(yīng)拉力數(shù)值,進(jìn)行碳纖維試件的拉伸試驗(yàn)。每組試件50個(gè),統(tǒng)計(jì)失效試件的個(gè)數(shù),并記錄試驗(yàn)結(jié)果。
圖1 懸架線位移傳感器數(shù)據(jù)處理
試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表3 改進(jìn)后試驗(yàn)結(jié)果
當(dāng)安全系數(shù)為8時(shí),拉應(yīng)力為24.8 kN,此時(shí)失效概率為8%,排除偶然誤差影響后符合預(yù)期要求,故該改進(jìn)方法有效且適用。
根據(jù)上述試驗(yàn),得出的粘接工藝流程如下:(1)使用酒精棉簽沾取體積分?jǐn)?shù)75%的醫(yī)用酒精清理碳纖維內(nèi)管壁,然后陰干使其自然蒸發(fā);(2)將3M DP460膠水打入膠套中,然后用鋁制接頭均勻沾?。唬?)將碳纖維管夾至刀具架上,將鋁制接頭用三爪卡盤固定好,然后利用數(shù)控車床對(duì)中性能開始結(jié)合;(4)結(jié)合后的管件,放置于陰涼處?kù)o置2.5 h。
[1]李艷,張大成,覃文峰,等.FSC賽車碳纖維懸架設(shè)計(jì)與制作[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2015(20):22-23.
[2]張海鵬,韓忠浩,李剛,等.FSC賽車碳纖維懸架鋁制接頭設(shè)計(jì)與粘接方法研究[J].汽車實(shí)用技術(shù),2015(12):43-45.