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        撮鎮(zhèn)一級站機組振動與改造措施

        2018-05-31 00:53:53宋有權(quán)
        關(guān)鍵詞:泵站振動

        宋有權(quán)

        (肥東縣水務(wù)局 ,安徽 肥東 231600)

        肥東縣撮鎮(zhèn)泵站經(jīng)中國灌溉排水發(fā)展中心安全鑒定復(fù)核綜合評定為三類泵站,由于運行時間較長,必須進行維修加固和更新改造。安徽省發(fā)改委以皖發(fā)改設(shè)計函[2013]402號文批復(fù)《肥東縣撮鎮(zhèn)泵站更新改造工程初步設(shè)計》,總投資為7348萬元。2013-10-28日開工建設(shè)至2017-07-31全面完工。

        1 存在的主要問題

        撮鎮(zhèn)一級站受巢湖水位影響進水位變幅很大,為徹底消除原臥式機組易受淹的隱患。1999-10~2000-05進行過技術(shù)改造,經(jīng)過十幾年的運行,存在的主要問題如下:

        (1)振動大、噪音大。立式泵機組運行振動幅度大、使整座泵房振動,伴隨震耳噪音,使工作人員不敢接近機組;由于泵軸擺度大,電機座推力瓦軸承和水泵橡膠軸承磨損嚴重,運行一段時間就要停機檢維。機組振動不但影響設(shè)備完好率,而且降低裝置效率,并成為噪音產(chǎn)生根源;同時振動傳到基礎(chǔ)和建筑物等處,對其他設(shè)備和工程造成影響。因機組振動過大,縮短設(shè)備使用壽命,嚴重影響泵站運行安全以及人身健康,造成很大的經(jīng)濟損失和不良的社會影響。

        (2)進水池產(chǎn)生漩渦。機組運行時進水池產(chǎn)生漩渦,在最低進水位7.0 m和設(shè)計進水位7.5 m 時均產(chǎn)生嚴重的漩渦,竟然在進水位達到8.5 m時仍然有漩渦產(chǎn)生。嚴重時形成進氣漏斗,不僅影響水泵的進水流態(tài),降低水泵效率,也進一步加劇了水泵葉輪的汽蝕和機組的振動,不得不在進水池內(nèi)設(shè)置竹排來減少漩渦的危害。

        2 原因分析

        經(jīng)分析,立式機組運行中產(chǎn)生振動原因如下:

        (1)電機梁跨度大、斷面偏小引起振動。該站電機主梁跨度大,凈跨8.5m,斷面為400 mm×800mm;機組之間中心距為3.9m,電機次梁凈跨3.5m,斷面為300 mm×500mm,且次梁上還有4個預(yù)留電機螺栓孔。電機梁承受的凈荷載包括電機重5.35t、電機座重2.95t和水泵轉(zhuǎn)子重0.62t,動荷載為水推力2.7t。電機梁跨度大、斷面偏小,剛度不足引起振動。

        (2)電機座剛度不夠引起振動。該站電機座剛度不夠。800HL-18泵是廠家的試制產(chǎn)品,電機座剛度未經(jīng)過試驗和實際運行檢驗,電機座的剛度不夠引起機組振動,后在現(xiàn)場采取在電機座下面墊兩根槽鋼起輔助支撐,從而使振動幅度減小。

        (3)電機、水泵基礎(chǔ)分離造成振動。該站廠房采用排架柱基礎(chǔ),電機梁坐落在排架柱上;水泵是獨立基礎(chǔ),10臺泵均分開澆筑,分基安裝。機組的水平度和同心度是在凈荷載和特定的水位條件下安裝調(diào)整的。由于電機、水泵基礎(chǔ)分離,隨著時間推移,機組運行時,水位的變化和動荷載的作用,廠房和水泵基礎(chǔ)的受力情況不同,不均勻變形在所難免,導(dǎo)致安裝好的機組水平度和同心度發(fā)生變化,使機組運行振動和擺度加大。

        (4)安裝精度不符合要求引起振動。由于水泵聯(lián)軸器和電機座推力瓦平面制造精度有偏差,造成安裝時有的機組,廠家在現(xiàn)場也無法調(diào)整滿足水平度和垂直度的要求,機組安裝精度不高,超出水泵和電動機允許的偏偏差,也是機組運行振動和擺度大的重要原因。

        (5)淹沒深度不夠、懸空高度不足產(chǎn)生漩渦。該站將原臥式機組改為立式機組時,為節(jié)省投資,減少水下部分土方開挖量和鋼筋混凝土工程量,進水管道利用了原有臥式機組的69°彎管傾斜進入進水池,沒有采用流道進水方式,進水喇叭口安裝基本成斜向進水,如圖1所示。電機層高程13.2m, 水泵葉輪中心線高程9.2m,水泵層高程8.4m,喇叭口中心高程5.10 m,喇叭口直徑D=1.20 m,進水池底板高程為4.3 m。按照近似水平安裝計算,規(guī)范要求喇叭口懸空高度為(1.0~1.25)D=1.2m~1.56m,底板高程應(yīng)當在3.54m~3.85m;設(shè)計高程3.8 m,實際施工有0.5 m未開挖到位,現(xiàn)狀底板4.3 m,造成進水流態(tài)受影響。淹沒深度為(1.8~2.0)D=2.25m~2.5m,淹沒水位應(yīng)當在7.35m~7.60m,設(shè)計進水位7.5m稍差點,而最低進水位7.0m相關(guān)更大。由于喇叭口懸空高度和淹沒深度均不滿足規(guī)范要求,造成喇叭口進水不均勻,發(fā)生偏流,致使進水池產(chǎn)生旋渦,嚴重時形成進氣漏斗。

        3 更新改造措施

        經(jīng)研究,更新改造措施如下:

        (1)合理設(shè)計泵房加固方案。原泵房為排架柱基礎(chǔ),水泵為獨立基礎(chǔ),受兩基礎(chǔ)沉降變形不同步影響,機組運行振動大,軸承磨損嚴重。廢棄原獨立水泵基礎(chǔ),在水泵層新建鋼筋砼結(jié)構(gòu)聯(lián)系梁與泵房排架柱連接,解決電機、水泵基礎(chǔ)分離問題;同時在電機梁中間部位新增鋼筋混凝土支柱,減小電機梁跨度;加大電機次梁的截面,增加剛度和強度;在出水側(cè)增加13間寬度5.5m的副廠房,將高低壓開關(guān)柜和集中控制室移至副廠房內(nèi),減小主廠房的荷載,改善值班環(huán)境。

        (2)合理設(shè)計進水管路布置方案。機組中心距離為3.9m,泵房排架柱基礎(chǔ)底高程5.2 m,柱基礎(chǔ)頂高程6.4 m。受排架柱擴大基礎(chǔ)影響,無法滿足流道進水的斷面要求,只能采用管道進水方式。但實際施工發(fā)現(xiàn)再采用原69°彎管方式,又要滿足接管道螺栓和預(yù)留安裝空間,還是會影響排架柱的擴大基礎(chǔ)。綜合考慮各方面因素,最終確定采用2個90°彎管進水方式,如圖2所示,喇叭口中心高程5.15 m,喇叭口直徑D=1.40 m。垂直安裝時規(guī)范要求懸空高度為(0.6~0.8)D=0.84m~1.12m,取1.05 m,設(shè)計底板高程4.10m;淹沒深度為(1.0~1.25)D=1.4m~1.75m,淹沒水位應(yīng)當在6.55mm~6.90m,設(shè)計進水位7.5 m,最低進水位7.0m時,喇叭口淹沒深度均滿足要求;雖然局部水力損失增大一點,但徹底解決漩渦問題,實際運行效果很好,再沒有看到漩渦產(chǎn)生。

        圖1 撮鎮(zhèn)一級站改造前剖面圖

        圖2 撮鎮(zhèn)一級站改造后剖面圖

        (3)合理設(shè)計電機座改造方案。要求設(shè)備廠家認真計算動靜荷載,用工字鋼做框架焊接電機座,加大上下鋼板的厚度,同時兼顧原有的電機座預(yù)埋螺栓的位置,在滿足安裝推力瓦軸承的情況下加密縱向結(jié)構(gòu)聯(lián)系,在廠里上試驗臺檢驗后再供貨到場。

        (4)嚴把機電產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。機電產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷,非安裝上所能解決,后患無窮。招標階段對所購設(shè)備和材料提出詳細的技術(shù)要求,明確設(shè)備監(jiān)造、檢測和驗收辦法,嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。泵軸吊裝、運輸、安裝和擱置過程中,防止碰撞,支點適中,防泵軸撓曲變形。安裝前泵軸軸線要進行嚴格的測試校正,確保安裝精度。

        (5)嚴格控制機組安裝質(zhì)量。機組工作性能好壞,除了水力性能和基礎(chǔ)強度因素外,與機組安裝精度關(guān)系重大。機泵軸端面(泵座法蘭面)的安裝水平偏差不應(yīng)大于0.05mm/m,機組軸線相對擺度不應(yīng)大于0.03mm/m,從而使機泵設(shè)備精準、牢固地安裝好,振動、噪音值控制在正常范圍內(nèi),并長期維持平衡工作狀態(tài)。立式機組安裝,影響安裝精度的關(guān)鍵是校水平和校同心,用精度為0.02mm~0.05mm/m的方框水平儀來校驗水平,采用電測法校同心以滿足精度要求;地腳螺栓必須固定牢固,二次灌漿前,將預(yù)留孔進行打毛和徹底清理,砼標號高一個級別,可加入適量的膨脹劑,振搗密實,做好養(yǎng)護工作,達到砼額定強度時,才能進行下一道工序。

        4 改造效果

        站通過泵房加固改造,改變進水管路布置方案,加固電機座,嚴把機電產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),嚴控機組安裝質(zhì)量。更新改造后通過實際運行,機組振動和噪音均在規(guī)范允許范圍內(nèi),徹底消除了漩渦。自2016-08投入抗旱運行,2016年和2017年已經(jīng)累計運行8100臺時,累計提巢湖水6415×104m3,確保2.4×104hm2農(nóng)業(yè)灌溉用水,恢復(fù)灌溉面積0.2×104hm2,改善灌溉面積2.2×104hm2,灌溉保證率達到90%,年增產(chǎn)糧食4200×104kg,新增效益7560萬元;改造前泵效87.5%,機效91.2%,凈揚程13.5m,總揚程15.3m,泵站裝置效率為0.704,能源單耗為3.864 kWh/ktm;改造后泵效87.5%,機效94.4%,凈揚程13. 5m,總揚程15. 5m,泵站裝置效率高達0.719,能源單耗為3.783 kWh/ktm;改造后比改造前節(jié)約了0.081 kWh/ktm。按多年平均提水4000×104m3,揚程13.5m計算,年均節(jié)電4.374×104kWh,節(jié)約電費2.54萬元,節(jié)能效果顯著;提高了設(shè)備完好率、減少維修和運行費用,改善了勞動生產(chǎn)條

        件和工作環(huán)境,振動、噪音、室溫明顯下降,消除了漩渦;汽蝕性能的改善和抗腐蝕材料的使用使水泵抗汽蝕性能大幅度提高,有效地延長主機組和設(shè)備使用壽命和大修周期,減少運行維修費用,取得了巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。

        [參考文獻]

        [1] 朱華明,周詩海,中小型立式泵機組運行振動問題的探討[J].安徽農(nóng)村水利,2001,(4):5-8.

        [2] SL317-2004,泵站安裝與驗收規(guī)范[S].

        [3] GB50265-2010,泵站設(shè)計規(guī)范[S].

        [4] JB/T8097-1999,泵的振動測量與評價方法[S].

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