張廣杰 田聯(lián)明
株洲齒輪有限責任公司 湖南省株洲市 412000
隨著社會的進步,國家越來越重視生態(tài)環(huán)境,為了減少環(huán)境污染,國家政策大幅向新能源汽車傾斜,使得新能源車輛得到快速發(fā)展。新能源汽車主要靠電機驅動,而電機的轉速相對傳統(tǒng)發(fā)動機來說高得多,并且速度還在不斷增加,現(xiàn)在國內(nèi)常用的電機轉速已經(jīng)達到12000rpm。由于電機的高轉速,給與其配套的減速機帶來了許多前所未有的挑戰(zhàn),其中一個主要的問題就是減速機的呼吸系統(tǒng),即通汽閥的設計。
由于減速機一般要求結構簡單和輕量化,內(nèi)部空間非常緊湊,且通常不采取主動冷卻和潤滑,使得高轉速時減速機內(nèi)部溫度快速增加,壓力急速上升,潤滑油非常容易起泡,并且霧化,在高壓的作用下快速沖開通汽閥,潤滑油和熱蒸汽一起排出,造成潤滑油泄露。潤滑油的起泡和泄露都會對減速機的正常運行造成嚴重的不良后果。
減速機用潤滑油規(guī)格通常為GL-4 75W/90或DEXRON VI,起泡溫度一般在24℃,特殊處理的潤滑油起泡溫度可達90℃,如表1所示[1]。但高速減速機的溫度很容易就達到100℃以上,尤其是夏季,溫度更高。
潤滑油起泡和泄露主要有以下危害[2-3]:①增大潤滑油的體積,溢出箱體,造成油料流失或帶來著火等不安全因索;②影響油膜的形成和有效油膜厚度,造成齒輪和軸承的潤滑不良甚至燒死;③油中含有的大量空氣影響到潤滑油的冷卻作用和對機械的散熱效果;④增大潤滑油與空氣接觸面積,加速油品的氧化變質。
以我司一款新能源減速機為例,該產(chǎn)品最大輸入扭矩230Nm,最高轉速12000rpm,利用creo建的三維模型,如圖1所示。
該產(chǎn)品結構非常緊湊,內(nèi)部空間狹小,有四升油量的空間,為滿足潤滑需要并考慮到傳動效率,需保證至少兩升有效油量。由于轉速較高,油溫迅速上升,氣壓增加,根據(jù)測試和計算,內(nèi)部氣壓在達到50~100kpa。通氣閥的壓力[4]通常在5~10kpa,如果潤滑油始終維持在液體狀態(tài),當內(nèi)部壓力達到通氣閥壓力時,通氣閥會打開釋放壓力,維持內(nèi)外壓力平衡?,F(xiàn)在,由于溫度過高,潤滑油產(chǎn)生大量氣泡,并且處于油霧狀,體積膨脹了3倍左右,所以,通過通氣閥排出的不僅僅是熱空氣,里邊還有潤滑油。在此,我們借助于Preonlap流體分析軟件進行了模擬,如圖2所示。
圖1 減速機外形圖
圖2 高速運轉下的油霧情況
為了防止?jié)櫥托孤?,需外接兩米長的軟管,由于空間限制,從減速機排汽孔引出后,需在底盤的另一側通過綁扎固定,安裝非常困難,如圖3所示。
圖3 未優(yōu)化之前裝車效果
圖4 油汽分離原理
要想排出的只是熱空氣,必須對油霧進行冷卻。首先想到的措施是采用迷宮結構,然而,由于內(nèi)部壓力,溫度基本一致,在內(nèi)部設計迷宮并不能很有效地降低油溫。在外部設計迷宮,路線太短,效果不明顯,并且回油困難,如果路線太長,又會占用太大空間。
為此,考慮到減速機的整體結構,我們認為,可以利用軸承運轉過程中滾動體的離心力[5]進行油氣分離,結合內(nèi)部迷宮,達到最終的目的,如圖4所示。箱體內(nèi)的高溫潤滑油霧在壓力作用下,進入軸承,軸承的滾動體快速轉動,在離心力的作用下,使得大部分油汽進行分離,剩下的油汽混合物通過內(nèi)部的迷宮進一步分離后進入排汽管,在風冷的作用下冷卻回流,最后,只有熱空氣沖開通汽閥排出箱體外。
根據(jù)該設計,我們進行了臺架實驗和整車試驗,同樣的油量,同樣的工況,不外接軟管的情況下也不再噴油,有效遏制了漏油現(xiàn)象。樣機臺架實驗,如圖5所示。
實踐證明,采用該方法可以有效遏制高速新能源減速機通汽閥漏油問題。
圖5 優(yōu)化后的樣機