□ 本刊記者 陶 炎
揚子石化要求各單位切實轉變觀念,牢固樹立“左右不了市場,但可以管控成本”的意識。
揚子石化技術人員在乙烯裝置現(xiàn)場排查隱患。陶炎 攝
2017年12月5日,揚子石化重整氫氣資源優(yōu)化項目全面投用,每小時增產(chǎn)高純度氫氣0.5噸以上,有效地滿足了兩套加氫裂化裝置高負荷運行的需要,預計每年可增效3000萬元以上,實現(xiàn)了氫氣資源的優(yōu)化利用。
面對復雜嚴峻的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境,揚子石化全力推動由生產(chǎn)型向生產(chǎn)經(jīng)營型轉變,加強市場分析研判和效益測算,增產(chǎn)、優(yōu)化、降本,三管齊下挖潛增效,2017年超額完成了集團公司下達的利潤指標。
歲末年初,國內(nèi)潤滑油市場進入銷售旺季,其添加劑無灰分散劑需求量隨之大增。揚子石化以滿足用戶需求為原則,主動調(diào)整生產(chǎn)計劃,開啟“連續(xù)運行”模式,僅去年12月就生產(chǎn)各種牌號無灰分散劑800噸,占去年總產(chǎn)量的38%以上。
去年下半年開始,乙二醇市場需求旺盛,效益大增。2017年6月大修時,揚子石化消除乙二醇裝置增產(chǎn)瓶頸,更換了乙二醇裝置精制系統(tǒng)的兩臺高通量再沸器,換熱效率提高了約10%;清理或更新部分真空泵的換熱器、噴嘴等設備,增強了抽真空效果,滿足高負荷生產(chǎn)的條件;對T-410環(huán)氧乙烷精制塔塔盤進行改造,改造后生產(chǎn)能力提高到原來的140%。乙二醇裝置新區(qū)首次使用由中國石化北化院生產(chǎn)的國產(chǎn)YS-9010銀催化劑,與更新前的進口SD銀催化劑相比,選擇性高出約1個百分點,自去年7月開車以來,物耗下降了約8千克乙烯/噸當量,環(huán)氧乙烷、乙二醇產(chǎn)品優(yōu)級品率保持在100%。2017年,通過消除裝置瓶頸、提高乙烯原料利用率、新老區(qū)氧化高負荷生產(chǎn)等手段,增產(chǎn)乙二醇增效超過8500萬元。
結合裝置特點和市場需求,揚子石化做大各類創(chuàng)效產(chǎn)品的總量,努力增產(chǎn)增銷增效。該公司保持了二甲苯等裝置的高負荷運行,緊盯市場,加強效益測算,通過增產(chǎn)對二甲苯2017年增效4000多萬元;增產(chǎn)增銷PDEB(對二乙苯)產(chǎn)品約5000噸,增效1000多萬元。
揚子石化按照“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”原則,優(yōu)化原料結構、資源流向和產(chǎn)品結構,提高每個產(chǎn)品鏈的盈利能力,補齊重油加工能力不足等短板,努力發(fā)揮煉化一體化的最大優(yōu)勢。
結合乙烯裝置的實際情況,揚子石化烯烴廠對不同性質(zhì)的氣、液相原料及液化氣蒸發(fā)系統(tǒng)的能力進行測算,發(fā)現(xiàn)一臺液相爐每天比一臺氣相爐可多投250噸原料。他們優(yōu)化乙烯裂解爐液相、氣相爐組合,“減氣增油”,日增加投料量250噸,增產(chǎn)乙烯80噸/天,月增產(chǎn)乙烯1200噸,增效數(shù)百萬元。
該公司還從原料結構、生產(chǎn)組織兩個方面入手,實施乙烯生產(chǎn)全流程深度優(yōu)化,緊盯原料結構、性能、品質(zhì)變化,跟蹤分析,加強預判,運用原料優(yōu)化模型進行測算,分析評價原料變化對乙烯產(chǎn)量及高附加值產(chǎn)品收率的影響,對裂解原料進行優(yōu)化調(diào)整,用足用好富乙烯氣、吸附石腦油、液化氣等裂解性能好、目的產(chǎn)品收率高的優(yōu)質(zhì)裂解原料,確保乙烯聯(lián)合裝置安全穩(wěn)定高效運行。
他們還在各種經(jīng)營優(yōu)化上下功夫。該公司貯運廠在A類隱患項目治理中,優(yōu)化施工方案,不僅降低了整改過程中現(xiàn)場特殊作業(yè)多帶來的安全風險,而且節(jié)省投資費用868萬元?!笆″X,省事,降風險!干得漂亮!”貯運廠副廠長吳軍高興地說。
揚子石化還持續(xù)優(yōu)化硫黃回收煙氣提標裝置運行,公司煙氣排放指標大幅下降,項目負責人也因此獲得公司嘉獎8000元。
揚子石化向降本要效益。公司制定了落實降本壓費的硬措施,特別是嚴格抓好進口原油和大宗物料的采購、中轉、倉儲管理,努力降低采購和物流成本。
該公司芳烴廠貯運罐區(qū)面積龐大,是公司擁有貯罐數(shù)量最多的單位之一。為了降本增效,芳烴廠在減少價值漏損上下功夫,嚴格減少動密封點的泄漏損耗和機泵檢修時的放空損耗,并且建立了一整套貯罐氣相組分分析模式,定期判斷浮盤密封情況。通過定期檢查貯罐的呼吸閥、液壓安全閥、氮封調(diào)節(jié)閥、泡沫發(fā)生器的運行和密封狀況,有效減少了油氣泄漏導致的物料損耗。2017年,芳烴廠通過消除跑冒滴漏等措施,減少蒸汽消耗約2萬噸,增效200萬元;該廠罐區(qū)轉貯成本較上年下降0.05元/噸,轉貯成本連續(xù)5年持續(xù)下降。
揚子石化深化成本中心建設和專業(yè)費用歸口管理,落實成本費用管控責任特別是一把手的責任,強化行為和標準的雙管控,推進降本壓費目標落實。要求各單位切實轉變觀念,牢固樹立“左右不了市場,但可以管控成本”的意識,在抓好安全、環(huán)保、平穩(wěn)運行的同時,把能耗物耗管理作為最基本的看家本領來抓。2017年,揚子石化累計節(jié)約催化劑等輔材超過3000萬元,燃動費用降本減費超過2500萬元。
該公司還通過技術攻關等措施,保持火炬氣回收裝置的平穩(wěn)運行,回收率達到了97.5%,2017年回收利用火炬氣近8萬噸,比上年增長約20%,取得了可觀的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。