王玉陳
(安徽昊源化工集團有限公司,安徽阜陽 236056)
安徽昊源化工集團有限公司(以下簡稱昊源化工)有2套航天爐系統(tǒng),航天爐粉煤加壓氣化裝置運行時會產(chǎn)生大量的灰水,為滿足循環(huán)系統(tǒng)中水質(zhì)的要求,避免水中的堿度、硬度和含鹽量持續(xù)升高,需從灰水系統(tǒng)外排水近130 m3/h;外排后,采用脫鹽水來補充循環(huán)系統(tǒng),外排的水因堿度、硬度和含鹽量較高,對灰水系統(tǒng)的外排水進行處理后再回用于系統(tǒng)中,以回用水質(zhì)指標要求來決定所需處理的水量,處理后的水回用到系統(tǒng),并與系統(tǒng)未處理過的水進行混合,以滿足循環(huán)用灰水的水質(zhì)要求。該灰水的特點是“三高”水質(zhì),即高溫、高硬度、高含鹽量。在煤化工行業(yè),此種灰水處理難度比較大,具有較大的挑戰(zhàn)性,到目前為止,尚沒有非常成功的工程案例。
本著節(jié)水降耗的原則,減少脫鹽水的補充量和外排水量,降低污水處理設(shè)施的負荷,昊源化工實施煤氣化灰水處理回用技術(shù)的研究項目,在確?;宜到y(tǒng)的水質(zhì)對系統(tǒng)不結(jié)垢、不腐蝕、具有軟化功能的前提下,一是可以達到節(jié)水降耗減少排水量;二是要提高氣化爐的換熱效率,保持灰水的溫度最低限度的降低,確保氣化爐的穩(wěn)定運行和系統(tǒng)的節(jié)能降耗;三是通過灰水的回用處理后,設(shè)備產(chǎn)水代替脫鹽水作為工藝補水,同時減少外排水量,節(jié)約運行成本和生產(chǎn)成本[1-2]。
(1) 混合絮凝反應(yīng)池采用旋流絮凝技術(shù),作為電凝聚絮凝反應(yīng)池。
(2) 沉淀部分采用斜管斜板沉淀池,設(shè)有分格排泥斗、排泥管及排泥閥門,產(chǎn)生的污泥沉降性好,有利于后段懸浮物的去除。
(3) 將該套水處理裝置由原先的低溫水系統(tǒng)創(chuàng)新性地運用到了溫度較高的灰水系統(tǒng),達到了灰水系統(tǒng)的除硬要求。
圖1 主要工藝流程
主要工藝流程如圖1所示。氣化灰水從沉降槽溢流入灰水處理設(shè)備,設(shè)備為鋼結(jié)構(gòu)一體化形式,分為電絮凝反應(yīng)池、斜板沉淀池兩部分。在電絮凝反應(yīng)池內(nèi)放置電絮凝反應(yīng)器并對其進行加電,在電場作用下,產(chǎn)生高活性吸附基團,吸附水中的膠體顆粒、懸浮物、非溶解性有機物、重金屬離子、SiO2等雜質(zhì),形成較大的絮凝體結(jié)構(gòu)從水中析出。在整個處理過程中始終存在電場作用、絮凝作用、吸附架橋作用和網(wǎng)捕卷掃作用等。同時,利用調(diào)節(jié)反應(yīng)池的pH,使水中的鈣、鎂結(jié)垢性離子以不溶態(tài)化合物析出,再被電解析出的高效吸附基團吸附,形成較大的絮體團,從而與水分離去除[3]。
經(jīng)電絮凝反應(yīng)池處理后的水進入一體化設(shè)置的高效斜管沉淀池中,沉淀池利用淺層沉淀原理設(shè)計采用高效斜板沉淀池的形式,反應(yīng)形成的絮凝體經(jīng)沉淀池沉淀下來。在灰水處理一體化設(shè)備正下方設(shè)一污泥池,反應(yīng)池和沉淀池下設(shè)排泥斗,定時排放泥斗內(nèi)污水至污泥池,污泥池中的上清液進行污泥回流,由污泥泵送至過濾機。
依據(jù)水處理的工藝過程,由PLC控制系統(tǒng)對各個工藝單元進行協(xié)調(diào)、管理、控制。系統(tǒng)監(jiān)視包括:水池液位、泵啟停、反應(yīng)池排污、沉淀池排污、加藥控制系統(tǒng),所有泵和氣動閥的手、自動操作,現(xiàn)場參數(shù)的實時顯示、記錄以及整個系統(tǒng)運行狀況。
(1) 混合絮凝反應(yīng)池采用旋流絮凝技術(shù),作為電凝聚絮凝反應(yīng)池。電絮凝反應(yīng)是工藝的技術(shù)關(guān)鍵,與普通混合絮凝反應(yīng)不同的是系統(tǒng)綜合了加電、曝氣、調(diào)節(jié)pH、電場等多個凈化過程,是灰水處理技術(shù)的核心部分。
電絮凝池第1格和第2格設(shè)電極板加電,在電場作用下,產(chǎn)生高活性吸附基團,吸附水中的膠體顆粒、懸浮物、非溶解性有機物(COD)、重金屬離子、SiO2等雜質(zhì),形成較大的絮凝體結(jié)構(gòu)從水中析出,從而去除水中部分硬度,通過絮凝起到一定的除硬、除濁功效。
(2) 利用旋流理論與電化學在線原位產(chǎn)生高活性絮凝核相結(jié)合,使得絮凝核均勻分布,起到對碳酸鈣和氫氧化鎂較強的吸附作用,提高軟化效率。
(3) 反應(yīng)池第3格設(shè)計為中桶結(jié)構(gòu),加堿調(diào)節(jié)pH,加曝氣攪拌、氧化,既增強混合效果,又不影響絮凝作用。其主要作用有:①去除水中的濁度;②去除有機物質(zhì),如COD等;③去除水中重金屬離子;④去除水中的懸浮物。
(4) 沉淀部分采用斜管斜板沉淀池,設(shè)有分格排泥斗、排泥管及排泥閥門,其處理能力是平流式沉淀池的3~5倍,是加速澄清池和脈沖澄清池的2~3倍。其產(chǎn)生的污泥沉降性好,有利于后段懸浮物的去除。
(5) 電化學反應(yīng)區(qū)采用穿孔旋流反應(yīng)器,加快反應(yīng)速度,有利于沉淀的生成。
(6) 分離沉降區(qū)通過設(shè)計上升流速和沉降流速,通過排污控制懸泥層,形成的懸泥層可提高凈化效果。
(7) 排污采用多斗形式,有利于污泥的沉降和實現(xiàn)自動排泥,在工程上可連續(xù)穩(wěn)定運行。
(8) 設(shè)有系統(tǒng)監(jiān)控,監(jiān)控對象由反應(yīng)池控制單元、沉淀池控制單元和回用水池pH控制單元組成。
反應(yīng)池控制單元:①原水進入一體化的流量計,經(jīng)流量計輸出的流量信號,由設(shè)在反應(yīng)池內(nèi)的pH計檢測出pH,然后送入控制器,自動調(diào)整加堿泵流量,使反應(yīng)池內(nèi)pH達到設(shè)定要求,操作方便。②池內(nèi)設(shè)有電極,由電源柜提供高頻脈沖電源,根據(jù)工藝要求可改變其電流大小及電壓幅值,并由PLC柜控制其正負極定時倒極、過流或短路等故障報警,安全性高。③反應(yīng)池下部設(shè)有3個排污氣動閥,根據(jù)工藝要求由PLC控制定時開閉,并有開閉狀態(tài)反饋和故障報警。
沉淀池控制單元:在沉淀池下部設(shè)有8個排污氣動閥,根據(jù)工藝要求由PLC控制定時排放,并有開閉狀態(tài)反饋和故障報警。
回用水池pH控制單元:在一體化過濾出水處加酸,經(jīng)混合后由回用水池pH計檢測出水的pH,后送入控制器,根據(jù)設(shè)定值和出水pH自動調(diào)整加酸泵的流量,使pH合格的水進入回用水池。
該煤氣化灰水處理回用項目自2016年6月建成投運以來,運行穩(wěn)定,項目實施前、后的工藝參數(shù)對比見表1。
表1 項目實施前、后的工藝參數(shù)對比
由表1數(shù)據(jù)可知:本項目可節(jié)約大量脫鹽水(外排水量減少40 m3/h),又節(jié)約了大量的能量。該裝置每年可減少向污水處理站排放污水320 kt,同時減少向循環(huán)水系統(tǒng)補充脫鹽水320 kt,節(jié)約了大量的水資源,減輕了環(huán)保壓力,每年節(jié)約成本440.01萬元,具有良好的社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。
參考文獻
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