倪龍宇
(實聯(lián)化工〔江蘇〕有限公司,江蘇淮安 223001)
GE氣化工藝自20世紀80年代末引入中國市場后,經(jīng)過國內(nèi)幾十年的發(fā)展,氣化爐的運行周期不斷被刷新。GE技術(shù)相對其他氣化技術(shù)而言,展現(xiàn)出了極強的穩(wěn)定性,這也給GE的用戶帶來了巨大福利,高昂的工廠投資需要長周期穩(wěn)定的運行才能帶來持續(xù)的利益和回報[1-2]。
實聯(lián)化工(江蘇)有限公司年產(chǎn)1 000 kt純堿項目采用GE氣化技術(shù),年產(chǎn)450 kt合成氨作為中游產(chǎn)品。該氣化裝置設(shè)計壓力6.5 MPa,氣化爐規(guī)格Ф 3 200 m×19 400 m,采用2開1備模式,單爐處理煤量1 000 t/d,最大可達到1 350 t/d。氣化爐自2013年12月4日一次性投料成功后,至今已經(jīng)運行4年有余。通過對國內(nèi)各廠家多年經(jīng)驗的吸收,結(jié)合本裝置的實際情況,現(xiàn)對該氣化裝置長周期運行的經(jīng)驗做一些總結(jié)和探討。
實聯(lián)化工煤氣化裝置自2013年底開車以來,由生產(chǎn)不穩(wěn)定期開始逐步成長,氣化爐運行周期越來越長,由最初單爐30~50 d的運行周期,已經(jīng)逐步提升到單爐連續(xù)運行140 d以上(中間需更換燒嘴1次)甚至更長的時間。氣化爐的開、停車完全做到了計劃性,除跳電等不可抗力因素外,整年內(nèi)幾乎沒有非計劃性停車。
作為一個貧油富煤的國家,煤化工市場有著廣闊的前景和優(yōu)勢,但不論哪種氣化技術(shù)都有其優(yōu)劣,GE也有著較多制約其長周期的瓶頸。
GE氣化工藝作為水煤漿加壓氣化的鼻祖,燒嘴壽命短的問題一直是其硬傷。在中國市場發(fā)展的幾十年間,已通過各種手段不斷提升工藝燒嘴的壽命。但不能回避的是,煤質(zhì)、灰分、氣化負荷、氣化壓力等級不同的工作環(huán)境,工藝燒嘴壽命大不相同。目前,控制工藝燒嘴使用70~75 d后需更換燒嘴重新投料。通過對下線燒嘴的觀察和對比,隨著當前維修技術(shù)和材質(zhì)的提高,燒嘴一般損傷并不嚴重,完全具備繼續(xù)使用的條件,對比多年前使用后燒嘴頭部的狀態(tài),完全是天壤之別。
通過對同行廠家的了解,工藝燒嘴使用壽命一般都控制在60~80 d之內(nèi);但并不是說不能繼續(xù)使用,而是覺得風險有所上升,故各廠家都選擇使用一定時間后更換燒嘴。如果隨著維修工藝的進一步提升,工藝燒嘴壽命能再提升一個等級的話,GE氣化技術(shù)將有更佳的長周期表現(xiàn)[3]。
鎖斗系統(tǒng)是GE氣化技術(shù)中不可或缺的重要系統(tǒng),擔負著氣化爐排渣的重任。鎖斗系統(tǒng)接觸的介質(zhì)為水渣混合物,在正常工作環(huán)境下壓力、溫度會驟升驟降,壓力釋放時還會對閥門處產(chǎn)生閃蒸沖刷,這樣就會對閥門要求比較高,也造成了閥門損壞率極高。如果在氣化爐運行狀態(tài)下,鎖斗系統(tǒng)閥門損壞長時間無法修復(fù),會造成氣化爐無法排渣而被迫停車。
鎖斗系統(tǒng)中,最易發(fā)生故障的有三處閥門,分別是鎖斗泄壓閥、鎖斗充壓閥、鎖斗排渣閥[4-5]。每處閥門受損工況不同,需要區(qū)別對待,有針對性的解決。通過生產(chǎn)實踐運行,各廠家同行之間的交流,對鎖斗系統(tǒng)閥門做了一定改造,滿足了長周期運行的要求。
2.2.1 鎖斗泄壓閥
由于泄壓時產(chǎn)生閃蒸沖刷,正常生產(chǎn)時又存在單面承壓6.5 MPa的客觀情況,故鎖斗泄壓閥易卡易漏,且隨著閥門使用次數(shù)增多會出現(xiàn)填料泄漏的問題。不論出現(xiàn)閥門填料泄漏,還是出現(xiàn)閥門無法打開或關(guān)閉,都會造成氣化爐無法正常收渣、排渣,嚴重時只能被迫停車。
為此,聯(lián)系閥門維修廠家對閥門氣缸和填料做了改進,目前做到了閥門1次可使用1年以上;同時,采用了陶瓷閥進行試用,目前仍在測試中。除此之外,工藝與儀控部門溝通,確定了閥門的維護保養(yǎng)時間,到達保養(yǎng)周期必須拆下送修。生產(chǎn)中還出現(xiàn)過泄壓閥無法打開,造成泄壓動作無法完成,雖然空有備用閥門但無法更換的尷尬局面。后又增設(shè)了1條手工泄壓管線應(yīng)急使用,從而杜絕此閥門損壞而造成的一系列困擾。
2.2.2 鎖斗充壓閥
由于一邊與8.6 MPa高壓灰水泵相連,另一邊與鎖斗系統(tǒng)相連,始終存在較高的壓差,生產(chǎn)時全靠鎖斗充壓閥進行切斷。隨著閥門使用時間的增加,閥門出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象越來越重,造成運行時向系統(tǒng)內(nèi)漏壓力,鎖斗泄壓困難;停車后,由于與高壓灰水總管相連接,出現(xiàn)無法檢修的尷尬局面,同時也無形中增大了高壓灰水泵的負荷。對此,在鎖斗充壓閥之前增設(shè)了1臺手動截止閥,既能保證在鎖斗充壓閥故障時可有效切斷,爭取搶修閥門時間,又可通過閥門限流來延長鎖斗充壓閥的使用壽命。
2.2.3 鎖斗排渣閥
由于高頻次的排渣會造成閥門球面磨損以及正常生產(chǎn)時鎖斗排渣閥需要承受6.5 MPa的單面受壓,所以鎖斗排渣閥易發(fā)生內(nèi)漏情況。若在正常生產(chǎn)中其內(nèi)漏增大,在線更換對時間和施工要求極高,氣化爐挽救概率很低。為此,制定了定期返修的制度,需定期進行返修,維修時要求廠家采用熱噴涂技術(shù)。
GE工藝的高壓閃蒸罐將氣化系統(tǒng)6.5 MPa的壓力通過角閥驟降至0.9 MPa,產(chǎn)生了大量的閃蒸氣體,濃縮了黑水,釋放了熱量。在此過程中,角閥是降壓的關(guān)鍵,故整個過程對角閥、閃蒸緩沖罐以及角閥周邊的管道都會產(chǎn)生巨大的沖刷。使用一段時間后,高閃緩沖罐的底板、側(cè)板或者角閥周邊的管道就會被擊穿,無法繼續(xù)運行,氣化爐被迫退氣切水,降至常壓,以便于修復(fù)緩沖罐。這段檢修期時間相對較長,造成了較大的經(jīng)濟損失。
通過對高閃緩沖罐的反復(fù)研究,根據(jù)現(xiàn)場實際的空間,盡可能做大緩沖罐的體積,然后采用磨煤機的鋼棒進行堆焊緩沖罐底板的方式進行防沖刷。針對緩沖罐側(cè)板沖刷的原因,認為是由于角閥閥座磨損偏噴所致。即對角閥的閥座及減壓后的流道改用碳化鎢材質(zhì),保障了角閥1年的使用壽命。通過這些改造后,在工藝操作上要求班組每4 h對A/B緩沖罐做1次切換。多管齊下后,基本保證了緩沖罐在每次氣化爐長達140 d左右的運行周期中能堅持下來。
使用時間久后,雖然堆焊鋼棒的方式最便宜,但其缺點也逐漸暴露出來。比如,堆焊的鋼棒容易脫落進入高閃緩沖罐而堵塞排水管線;鋼棒的耐久度不夠理想,仍有破損的概率。目前,正著手改造新材質(zhì)的緩沖罐,根據(jù)同類使用廠家的反饋,應(yīng)該能達到預(yù)期的效果。
實聯(lián)化工設(shè)計時采用的是GE工藝的四級閃蒸系統(tǒng),但設(shè)計時各級閃蒸罐的排水管均由腰部排出,長時間運行中帶來了不小的煩惱。每次停車后,打開閃蒸罐發(fā)現(xiàn)里面淤渣較多,清理工作極其繁重,且工作環(huán)境惡劣。尤其是這種情況在閃蒸罐內(nèi)會越聚集越多,基本在60 d左右閃蒸罐就會被裝滿,嚴重影響裝置長周期穩(wěn)定運行。
利用每個閃蒸罐錐底部原有的排污管進行了改造:各個閃蒸罐的排水管線被改為錐底排水,腰部管線作為錐底堵塞時的備用管線,僅僅增加了2個手動閥門,徹底解決了各閃蒸罐的排水問題?,F(xiàn)在每次檢修,打開閃蒸罐底部都很干凈,沒有淤渣,減少了大量的體力工作。同時,由于閃蒸罐始終保持通暢的狀態(tài),再長的運行周期對閃蒸罐來說都毫無壓力,一舉多得。
燒嘴冷卻泵設(shè)計時1開1備,理論上可以達到工藝要求;但由于燒嘴冷卻水泵擔負的責任巨大,燒嘴冷卻水系統(tǒng)一旦出現(xiàn)問題,對于整個公司而言都是災(zāi)難性的。電機軸承、泵軸承、泵機封等損耗件不定期就會出現(xiàn)損壞,一旦需要拆修就出現(xiàn)了單泵在線的尷尬局面,生產(chǎn)風險成倍上升。
經(jīng)過認真評估,利用大修機會增設(shè)了第3臺燒嘴冷卻水泵。在1臺水泵檢修期間,仍然會有1開1備的局面,將風險降至最低;而且,第3臺燒嘴冷卻水泵也并入了自啟動系統(tǒng),在正常生產(chǎn)中做到了雙保險。
撈渣機是GE氣化工藝中很重要的設(shè)備,接觸介質(zhì)為渣水,所處環(huán)境惡劣。生產(chǎn)中,如果撈渣機損壞不能在短時間內(nèi)修復(fù),氣化爐只有停車。
圖1 改造后撈渣機工藝流程
在實聯(lián)化工氣化裝置運行這幾年中,由于撈渣機掉鏈、刮板損壞、減速機損壞等原因,多次影響正常生產(chǎn)。為徹底改變這種局面,對3臺氣化爐的排渣管線進行了改造,讓3臺撈渣機互為備用(圖1)。在運行爐的撈渣機發(fā)生故障時,備用爐的撈渣機隨時可以并入系統(tǒng),損壞的撈渣機下線后有充裕的時間進行維修。如此一來,氣化系統(tǒng)長周期運行時撈渣機的制約瓶頸已經(jīng)消除。通過依靠新增的互備管線,2年來挽救了氣化裝置多次的危機。
氣化裝置長周期運行的根本在于水系統(tǒng),水質(zhì)的好壞直接決定了裝置正常運行。在灰水水質(zhì)指標上懸浮物、濁度、堿度、硬度等都有著重要意義,工藝技術(shù)人員要對這些數(shù)據(jù)的變化敏感,積極找到影響的原因,盡快解決恢復(fù)到正常指標。
水質(zhì)差的原因各種各樣,但歸結(jié)為一點,是氣化裝置自身的水處理系統(tǒng)出了問題,絮凝劑、分散劑、沉降槽、耙料機、細渣過濾機、閃蒸系統(tǒng)都是查找重點。尤其當煤質(zhì)發(fā)生變化后,水質(zhì)變化有一個較長的置換過程,要及時針對當前煤種做絮凝劑配型試驗,選擇適合的絮凝劑品種,必要時可加入混凝劑。
眾所周知,煤種是GE氣化爐能力表現(xiàn)的最關(guān)鍵因素。如果能穩(wěn)定煤種,甚至能固定礦口當然是最理想的操作環(huán)境。但實際上,自實聯(lián)化工氣化爐裝置開始運行以來,一直選用的是多家貿(mào)易商的供煤,最頻繁曾1周更換過3~4個煤種,給工藝操作帶來了極大的不便。由于更換煤種過于頻繁,甚至經(jīng)常沒拿到煤種分析報告,還不知道新煤種的各項指標,此批煤就已經(jīng)用完了,這也給工藝操作帶來了新的課題,針對這種實際情況,對各項關(guān)鍵指標,比如合成氣組分、渣口壓差、灰水懸浮物、濁度等都要嚴格把關(guān),盡量將各指標控制在正常值。
幾年下來,對氣化裝置的改造大大小小進行了200余項,一項一項改造,一項一項突破,解決了很多實際的困難。在進行各類改造的同時,也加強了自身工藝和設(shè)備管理,尤其對設(shè)備的各類維護做了細致的時間要求和項目要求。另外,對業(yè)內(nèi)廠家的先進經(jīng)驗、各類新興的技術(shù)和先進的材質(zhì)都虛心接受,進行學(xué)習(xí)比較。通過各類手段多管齊下,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,必然使氣化裝置進入一個良性循環(huán)狀態(tài)。
參考文獻
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