胡 鵬
(康明斯(中國)投資有限公司,北京 100102)
液壓挖掘機已廣泛應(yīng)用于市政工程、交通運輸、水利工程、農(nóng)田改造、礦山開采以及現(xiàn)代化軍事工程等機械化施工之中。
由于使用工況比較惡劣、工作負荷強度高及結(jié)構(gòu)緊湊等特點,對挖掘機性能要求越來越高。而作為其動力系統(tǒng)的核心—發(fā)動機性能的好壞,將直接影響挖掘機性能。按照發(fā)動機熱平衡的規(guī)律,發(fā)動機冷卻系統(tǒng)的散熱能力必須與之相匹配,才能使發(fā)動機維持在正常的油、水溫度范圍內(nèi)安全地工作,冷卻系統(tǒng)同時起到為液壓系統(tǒng)散熱的作用,散熱強度非常大[1]。因此研究液壓挖掘機的冷卻系統(tǒng)熱平衡,使發(fā)動機在適當(dāng)?shù)臏囟确秶鷥?nèi)工作,對保障液壓挖掘機的長時間正常工作至關(guān)重要。
本文針對市場上液壓挖掘機出現(xiàn)的高溫現(xiàn)象,選擇常用的21t液壓挖掘機作為研究對象,通過理論分析影響散熱性能的主要因素,進而提出改進方案——調(diào)整風(fēng)扇和散熱器之間的距離,并通過試驗驗證,證明改進方案可以有效地提高液壓挖掘機的散熱能力,并且提出了具體的設(shè)計指標。
針對市場上某21t液壓挖掘機開展測試工作,驗證其在高負載以及高溫工作條件下整機冷卻系統(tǒng)的散熱能力。測試液壓挖掘機冷卻系統(tǒng)配置情況如下。
目前,我國液壓挖掘機行業(yè)尚無熱平衡試驗的國家或行業(yè)標準,許多主機廠的熱平衡試驗都委托發(fā)動機生產(chǎn)廠家或發(fā)動機供應(yīng)商來進行[2]。筆者參考國內(nèi)主流發(fā)動機廠商的測試要求,并結(jié)合JB/T 6033-92《履帶式推土機熱平衡性能試驗方法》制定了履帶式液壓挖掘機熱平衡性能試驗標準,主要內(nèi)容如下:H模式10檔,空調(diào)、大燈開,使用全開的節(jié)溫器,測試時間不小于2h,全負荷工作,挖掘深度為最大挖掘深度的1/2,卸載高度為最大卸載高度的2/3,防凍液加滿,液壓油加至液壓油箱的70%以上(工作裝置油缸中含有約20%液壓油),燃油量滿足工作時間即可,挖掘卸載作業(yè)回轉(zhuǎn)90°,每隔5min測量1次水溫,直到整機達到熱平衡狀態(tài)(10min內(nèi)溫升不超過±0.5℃)。測量讀數(shù)時盡可能在機器運行中進行,若在運行中不能測量時,須在停機后發(fā)動機轉(zhuǎn)速降低至怠速時測量,測量時間不超過1min。
根據(jù)以上工況,針對該款21t液壓挖掘機進行熱平衡測試,表1為熱平衡狀態(tài)數(shù)據(jù)經(jīng)換算后的結(jié)果。
表1 熱平衡測試結(jié)果
從表1的結(jié)果可以看出,發(fā)動機出水口溫度和液壓油溫度都已經(jīng)超過主機廠開發(fā)時的要求溫度。冷卻液溫度過高將會造成柴油機充氣系數(shù)的降低,燃燒不完全,輸出功率不足,機油變質(zhì)和燒損,零部件磨損加劇,進而影響發(fā)動機可靠性。液壓油溫度過高將會導(dǎo)致液壓油黏度降低,泄漏風(fēng)險增加,使液壓元件產(chǎn)生熱變形,影響系統(tǒng)性能。如何降低冷卻液和液壓油溫度是解決液壓挖掘機熱平衡問題的關(guān)鍵。
根據(jù)能量守恒定律,經(jīng)過散熱器和冷卻風(fēng)和散熱器中流動的冷卻介質(zhì)交換熱量時,冷卻風(fēng)帶走的熱量等于冷卻介質(zhì)散失的熱量,在單位時間內(nèi)有以下等式
式中Ca——冷卻風(fēng)的比熱容,J/(kg℃);
Cb——冷卻介質(zhì)的比熱容,J/(kg℃);
ma——單位時間冷卻風(fēng)質(zhì)量,kg;
Mb——單位時間冷卻介質(zhì)質(zhì)量,kg;
t1——散熱器進風(fēng)(冷卻風(fēng))溫度,℃;
t2——散熱器出風(fēng)(冷卻風(fēng))溫度,℃;
Ti1——散熱器出口(冷卻介質(zhì))溫度,℃;
Ti2——散熱器進口(冷卻介質(zhì))溫度,℃。
由式(1)可以看出,若要提高冷卻系統(tǒng)散熱能力,對于同一冷卻系統(tǒng)理論上可以通過以下幾種途徑實現(xiàn):①提高冷卻介質(zhì)的比熱容;②提高單位時間內(nèi)冷卻介質(zhì)流量;③提高冷卻風(fēng)的比熱容;④提高單位時間冷卻風(fēng)質(zhì)量;⑤降低散熱器進風(fēng)(冷卻風(fēng))溫度。
冷卻風(fēng)來自大氣,比熱容無法調(diào)整。冷卻液和液壓油等冷卻介質(zhì)也是確定的,比熱容保持不變。由于整機布置的原因,冷卻介質(zhì)的流量受到發(fā)動機本體的水泵和液壓油泵的影響,也視為保持不變。因此最簡單的辦法就是提高冷卻風(fēng)質(zhì)量和降低散熱器進風(fēng)(冷卻風(fēng))溫度。
根據(jù)經(jīng)驗,提高冷卻系統(tǒng)散熱能力可以通過以下措施實現(xiàn):①提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速;②增大風(fēng)扇直徑;③調(diào)整風(fēng)扇與散熱器芯體之間的距離;④減少風(fēng)扇葉尖與導(dǎo)風(fēng)罩的間隙;⑤減少冷卻系統(tǒng)本體的阻力[3]。
風(fēng)扇為發(fā)動機直接驅(qū)動,速比為0.82,提高轉(zhuǎn)速需要調(diào)整發(fā)動機本體結(jié)構(gòu),操作比較困難;同時增加風(fēng)扇直徑將會導(dǎo)致風(fēng)扇重量變化,風(fēng)扇連接盤彎矩需要重新匹配計算;減少風(fēng)扇葉尖與導(dǎo)風(fēng)罩間隙的方法已經(jīng)有文獻介紹過,并取得良好的試驗效果;而減少冷卻系統(tǒng)本體阻力需要對內(nèi)部流場進行CFD綜合分析,因此本文僅從解決液壓挖掘機使用過程中的問題入手,調(diào)整風(fēng)扇與散熱器芯體之間的距離進行試驗驗證,以確定不同風(fēng)扇直徑下合適的距離,為主機廠設(shè)計和售后服務(wù)提供改進方案和經(jīng)驗參考。
在整機其他條件不調(diào)整的前提下,僅針對不同風(fēng)扇到散熱器芯體間距進行熱平衡測試,不同間距的試驗方案如表2所示。由于間距的調(diào)整,對風(fēng)扇沉入值做出了相應(yīng)的調(diào)整以保持和原機一致。
表2 不同間距試驗方案
表2不同方案下熱平衡測試結(jié)果,其中,方案1和方案3都超過限值的要求,故方案2通過測試。
從表3還可以看出,如果以方案2的間距為基準,隨著風(fēng)扇距散熱器芯體間距的變大或者變小,均會影響熱平衡結(jié)果。也就是說,在720mm風(fēng)扇直徑的條件下,風(fēng)扇距散熱器芯體間距在90mm左右是理想方案。
表3 不同方案下熱平衡測試結(jié)果
表4 不同間距下熱平衡測試結(jié)果
而風(fēng)扇距散熱器芯體間距小于50mm時,熱平衡結(jié)果偏差較大,不推薦在設(shè)計時低于50mm間距進行布置。間距大于110mm同樣會影響散熱能力,但是影響的效果要小于50mm間距。即,較大的間距對熱平衡的效果要比較小的間距略好。
為了進一步確認具體最佳間距的范圍,再次選擇了間距為80mm和100mm作為驗證,表4為細化間距后驗證的結(jié)果。從表4中可以看出,80~100mm的間距都滿足熱平衡要求,即風(fēng)扇到散熱器芯體間距的設(shè)計指標為風(fēng)扇直徑的11%~14%之間。
1)風(fēng)扇到散熱器芯體之間的距離和風(fēng)扇直徑有關(guān),不能統(tǒng)一為某一定值。
2)通過試驗驗證結(jié)果可以得到,一般風(fēng)扇到散熱器芯體間距的設(shè)計指標為風(fēng)扇直徑的11%~14%之間。
3)風(fēng)扇到散熱器芯體之間的最小距離不能低于50mm。
本研究僅針對售后問題而做出的最簡單的處理方式,通過調(diào)整風(fēng)扇到散熱器芯體之間的間距的確可以提高液壓挖掘機的散熱能力,為今后主機廠的設(shè)計提供一定的參考。
[參考文獻]
[1]蔣叢華.小型液壓挖掘機動力系統(tǒng)熱平衡研究[D].長沙:中南大學(xué),2007.
[2]呂 超,王 渠,劉 賓.液壓挖掘機熱平衡試驗分析[J].建筑機械化,2009,30(2):44-45.
[3]徐 威,李會超,夏 炎,等.液壓挖掘機冷卻系統(tǒng)熱平衡改進[J].建筑機械化,2013,(3):89-90.