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        粉煤袋式過濾器反吹PLC系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)總結(jié)

        2018-05-22 03:14:55童維風(fēng)黃保才
        氮肥與合成氣 2018年2期
        關(guān)鍵詞:粉煤清灰袋式

        高 地,童維風(fēng),黃保才

        (安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽臨泉 236400)

        1 工藝流程簡(jiǎn)介

        航天爐系統(tǒng)中來自原料煤貯倉(cāng)的碎煤送入到磨煤機(jī),被磨輥在磨盤臺(tái)上磨成粉狀,并由來自惰性氣體發(fā)生器的高溫惰性氣體進(jìn)行干燥和輸送。由惰性氣體輸送干燥的粉煤進(jìn)入粉煤袋式過濾器進(jìn)行分離后,粉煤經(jīng)旋轉(zhuǎn)卸料閥、粉煤纖維篩、粉煤螺旋輸送機(jī)送至粉煤貯罐;分離出的惰性氣體部分排放至大氣,剩余部分經(jīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)入惰性氣體發(fā)生器循環(huán)使用。惰性氣體發(fā)生器的燃料氣正常情況下來自老廠合成弛放氣,并用燃燒空氣鼓風(fēng)機(jī)提供助燃空氣,按照一定比例進(jìn)行燃燒反應(yīng)產(chǎn)生干燥粉煤的熱量。磨煤及干燥單元設(shè)有2條線,每條線的處理能力為設(shè)計(jì)煤量的100%,從而使得一條線在操作的同時(shí),另一條線可進(jìn)行維修。

        2 粉煤袋式過濾器工作原理

        含塵氣體從灰斗進(jìn)入裝有濾袋的過濾室,粉塵被阻留在濾袋外面,干凈氣體透過濾袋,并經(jīng)凈氣室、排風(fēng)管、風(fēng)機(jī)和排氣筒后排入大氣。當(dāng)濾袋外壁的粉塵層逐漸增厚,除塵器阻力隨之增高,在達(dá)到設(shè)定的壓差值或清灰時(shí)間后,即逐漸輪流進(jìn)行脈沖噴吹清灰。清灰開始時(shí),電磁控制閥打開脈沖閥,噴吹管便與氣包相通,低壓氮?dú)?壓力為0.15~0.30 MPa)經(jīng)噴吹口噴向?yàn)V袋,在噴吹的瞬間低壓氮?dú)獾母咚贇饬髟谄渲車斐韶?fù)壓,形成引射作用,又可從周圍吸入5~7倍于低壓氮?dú)獾臍怏w,低壓氮?dú)夂鸵錃饬饕徊⑸淙霝V袋內(nèi)部。由于噴射時(shí)濾袋發(fā)生全面抖動(dòng)和由里向外的反吹氣流作用,便可有效地清除掉附著堆積在濾袋外表的粉塵,使其掉入灰斗中,完成全部濾袋的清灰。清灰完畢后,恢復(fù)正常過濾狀態(tài),同時(shí)進(jìn)入周期間隔,如此循環(huán)反復(fù)進(jìn)行,落入灰斗的粉塵通過過濾器箱體斜槽進(jìn)入輸灰系統(tǒng)[1-2]。

        3 粉煤袋式過濾器具體工作過程

        粉煤袋式過濾器共有3個(gè)電磁閥箱體,每個(gè)箱體內(nèi)有14個(gè)電磁閥,共42個(gè)電磁閥;每個(gè)電磁閥對(duì)應(yīng)反吹18個(gè)濾袋,共設(shè)置756條濾袋;反吹氮?dú)鈮毫刂圃?.25~0.30 MPa。粉煤袋式過濾器投運(yùn)時(shí),將PLC控制室除塵柜正面柜門上的“手動(dòng)/自動(dòng)”清灰旋鈕開關(guān)打在“自動(dòng)” 位置,主控室啟動(dòng)清灰。首先,對(duì)1#室進(jìn)行清灰,此時(shí)1#室信號(hào)燈亮,從第1個(gè)反吹電磁閥開始反吹,每個(gè)電磁閥動(dòng)作1 s,與第2個(gè)電磁閥動(dòng)作間隔8 s,依次反吹至第14個(gè)電磁閥,第1個(gè)箱體反吹結(jié)束,信號(hào)燈熄滅;延時(shí)10 s,2#室信號(hào)燈亮,從第1個(gè)反吹電磁閥開始反吹,每個(gè)電磁閥動(dòng)作1 s,與第2個(gè)電磁閥動(dòng)作間隔8 s,依次反吹至第14個(gè)電磁閥,第2個(gè)箱體反吹結(jié)束,信號(hào)燈熄滅;延時(shí)10 s,3#室信號(hào)燈亮,從第1個(gè)反吹電磁閥開始反吹,每個(gè)電磁閥動(dòng)作1 s,與第2個(gè)電磁閥動(dòng)作間隔8 s,依次反吹至第14個(gè)電磁閥,第3個(gè)箱體反吹結(jié)束,信號(hào)燈延時(shí)10 s熄滅,一個(gè)反吹循環(huán)結(jié)束。若壓差不高,等待5 min(或10 min,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況設(shè)定)進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)的反吹;若反吹結(jié)束測(cè)得的濾袋壓差仍高,則等待30 s進(jìn)行下一循環(huán)反吹,反吹過程中壓差始終高于設(shè)定值,這一循環(huán)反吹結(jié)束后,PLC控制室默認(rèn)濾袋系統(tǒng)故障,進(jìn)而停運(yùn)反吹系統(tǒng)[3-4]。

        3 粉煤袋式過濾器反吹PLC存在的問題

        由于粉煤袋式過濾器系統(tǒng)運(yùn)行已有2年多,濾袋的阻力有所增加,偶爾會(huì)有第3個(gè)箱體電磁閥反吹完成后壓差仍高于設(shè)定值的情況,PLC控制聯(lián)鎖清灰系統(tǒng)停運(yùn),主控人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)后重新啟動(dòng)執(zhí)行反吹。若不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)上述情況,就會(huì)導(dǎo)致濾袋阻力不斷上升,最終影響磨煤機(jī)負(fù)荷和濾袋使用壽命。通過提高壓差設(shè)定值后,系統(tǒng)會(huì)執(zhí)行5 min時(shí)間檔,在等待過程中壓差仍偏高,導(dǎo)致聯(lián)鎖停清灰;當(dāng)壓差設(shè)定值降低時(shí),高壓差觸發(fā)又會(huì)聯(lián)鎖停運(yùn)清灰,導(dǎo)致粉煤袋式過濾器無法正常運(yùn)行。

        由于無法進(jìn)入PLC系統(tǒng)進(jìn)行處理,聯(lián)系公司電儀車間人員對(duì)存在的問題進(jìn)行分析、處理,通過研究決定直接將壓差點(diǎn)進(jìn)PLC的線取消;但取消后,系統(tǒng)默認(rèn)壓差始終處于低值,系統(tǒng)執(zhí)行 5 min 時(shí)間檔,在等待過程中壓差最高可達(dá)1.7 kPa。清灰運(yùn)行后,壓差最低降至1.0 kPa,壓差波動(dòng)大影響粉煤系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,無法滿足裝置正常運(yùn)行的要求。

        因粉煤袋式過濾器反吹PLC裝置為300系統(tǒng),電氣人員沒有相應(yīng)的工具,無法進(jìn)入修改程序,更無法了解其中的邏輯程序關(guān)系。所以,只有想辦法從現(xiàn)有的條件入手,以最少的資金投入來解決粉煤袋式過濾器反吹問題。

        4 解決措施

        由于粉煤袋式過濾器的穩(wěn)定情況關(guān)系到磨煤系統(tǒng)能否穩(wěn)定運(yùn)行,所以降低并穩(wěn)定濾袋壓差至關(guān)重要。通過車間及班組人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)清灰系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)律進(jìn)行試驗(yàn)、摸索,發(fā)現(xiàn)在第3個(gè)箱體總控制信號(hào)燈熄滅后,壓差高信號(hào)再觸發(fā),延時(shí)15 s,清灰系統(tǒng)就會(huì)啟動(dòng)進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)的反吹;在前2個(gè)箱體電磁閥反吹過程中,高壓差信號(hào)存在與否不會(huì)影響反吹,在第3個(gè)箱體電磁閥反吹結(jié)束前高壓差信號(hào)消失,就不會(huì)觸發(fā)高壓差聯(lián)鎖停清灰。發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象后,大膽提出通過第3個(gè)箱體的總控制繼電器的開、閉來控制濾袋高壓差信號(hào)的觸發(fā)與消失。

        4.1 粉煤袋式過濾器反吹系統(tǒng)原控制程序

        粉煤袋式過濾器反吹系統(tǒng)原控制程序見圖1。

        圖1 粉煤袋式過濾器反吹系統(tǒng)原控制程序

        壓差一次表測(cè)得壓差送數(shù)顯表,與壓差設(shè)定值進(jìn)行比較,比較后送PLC進(jìn)行控制,高于設(shè)定值時(shí)觸發(fā)高壓差信號(hào),PLC指令壓差繼電器動(dòng)作,綜合故障觸發(fā)。同時(shí),故障信號(hào)反饋送至PLC,若一個(gè)循環(huán)反吹結(jié)束,故障信號(hào)一直觸發(fā),PLC停運(yùn)清灰;若壓差低于設(shè)定值,高壓差不觸發(fā),等待5 min 時(shí)間進(jìn)行下一循環(huán)反吹;若在等待期間高壓差觸發(fā),則選擇壓差優(yōu)先的控制方式,不再等時(shí)間,直接進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)的反吹。

        4.2 技改方案

        優(yōu)化技改后反吹系統(tǒng)控制程序見圖2。

        圖2 優(yōu)化技改后反吹系統(tǒng)控制程序

        壓差一次表測(cè)得壓差送數(shù)顯表,與壓差設(shè)定值進(jìn)行比較,比較后經(jīng)第3個(gè)箱體電磁閥總控制繼電器送PLC指令壓差繼電器動(dòng)作, 綜合故障觸

        發(fā)。同時(shí),故障信號(hào)反饋送至PLC,若一個(gè)循環(huán)反吹結(jié)束,故障信號(hào)一直觸發(fā),PLC停運(yùn)清灰;若壓差低于設(shè)定值,高壓差不觸發(fā),等待5 min時(shí)間進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)反吹;若在等待時(shí)間期間高壓差觸發(fā),則選擇壓差優(yōu)先的控制方式,不再等時(shí)間,直接進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)的反吹。

        控制具體實(shí)施方案:將壓差反饋接至第3個(gè)箱體電磁閥總控制繼電器常閉點(diǎn)上,輸出后進(jìn)入PLC;當(dāng)?shù)?個(gè)箱體電磁閥總控制繼電器帶電吸合后高壓差信號(hào)斷開消失,故障信號(hào)消失;在第3個(gè)箱體電磁閥反吹結(jié)束后,電磁閥總控制繼電器延時(shí)10 s斷開,斷開的同時(shí)高壓差信號(hào)點(diǎn)接通觸發(fā),如此一來又能進(jìn)行下一循環(huán)的反吹,確保濾袋的正常反吹,穩(wěn)定了濾袋的阻力,則穩(wěn)定了磨煤系統(tǒng)的運(yùn)行。

        正常運(yùn)行期間,粉煤袋式過濾器壓差一般在1.0 kPa左右;當(dāng)濾袋空負(fù)荷運(yùn)行時(shí),壓差在0.5 kPa 以下。鑒于以上數(shù)據(jù),將數(shù)顯表壓差設(shè)定為0.7 kPa,既能確保空負(fù)荷或低負(fù)荷下濾袋,也不至于反吹頻次過高,負(fù)荷較重時(shí)又能連續(xù)運(yùn)行反吹。

        4 實(shí)施效果

        在公司儀表人員的大力配合下,方案得到實(shí)施,且達(dá)到了所要實(shí)現(xiàn)的預(yù)期效果,目前運(yùn)行穩(wěn)定,濾袋壓差由原來的1.0~1.7 kPa,降至目前的0.7~0.9 kPa,取得了較好的運(yùn)行效益。由于優(yōu)化技改的成功應(yīng)用,提高了反吹效果,延長(zhǎng)了濾袋的使用壽命,同時(shí)穩(wěn)定了生產(chǎn),為航天爐裝置的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 王德海.航天粉煤氣化技術(shù)優(yōu)化的探討[J].化肥工業(yè),2015,42(2):34- 35.

        [2] 李慶增.粉煤氣化裝置磨煤干燥單元工藝設(shè)計(jì)研究及優(yōu)化[J].山東化工,2016,45(17):112- 113.

        [3] 韓延陽(yáng),王瀟宇,王建軍.煤粉袋式過濾器內(nèi)煤粉結(jié)塊、積煤的分析及安全總結(jié)[J].化工技術(shù)與開發(fā),2013(3):56- 57.

        [4] 姜從斌,劉曉軍,葛超偉.HT_L航天粉煤加壓氣化裝置運(yùn)行情況[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2011,37(4):24- 28.

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