常 亮,王 偉
(兗礦國宏化工有限責任公司 山東鄒城 273500)
兗礦國宏化工有限責任公司(以下簡稱國宏公司)500 kt/a甲醇生產(chǎn)裝置配置3臺循環(huán)流化床鍋爐,型號分別為2臺UG- 160/9.8- MPa(小爐)和1臺YG- 260/9.8- MPa(大爐),并配套1臺熱力發(fā)電機;鍋爐運行方式為2臺小爐或1臺大爐+1臺小爐,運行2臺小爐的蒸汽產(chǎn)量為250 t/h,運行1臺大爐+1臺小爐的蒸汽產(chǎn)量為340 t/h。隨著生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)能的增大及蒸汽平衡的改變,出現(xiàn)蒸汽冷凝液不平衡和脫鹽水制水量緊張的問題。
在甲醇裝置原始開車時,各壓力等級下的蒸汽均由鍋爐產(chǎn)生的9.8 MPa蒸汽經(jīng)不同壓力等級下的減溫減壓站得到;甲醇生產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)后,廢熱鍋爐會產(chǎn)生不同壓力等級的蒸汽供不同用戶使用,此時鍋爐負荷逐漸降低并達到新的蒸汽平衡,鍋爐產(chǎn)生的富余蒸汽供熱力發(fā)電裝置使用。
由圖1可知:9.8 MPa的蒸汽冷凝液回收至除氧器V1601,不足部分由脫鹽水站提供的脫鹽水進行補給;2.5 MPa,1.0 MPa和0.35 MPa的蒸汽冷凝液回收至除氧器V1602,不足部分由脫鹽水站提供的脫鹽水進行補給,V1602內(nèi)的水主要供應(yīng)裝置中各廢熱鍋爐使用。
根據(jù)實際運行情況,系統(tǒng)蒸汽冷凝液的回收平衡見表1,其中損失部分主要包括:①為保證蒸汽品質(zhì)及鍋爐水水質(zhì),鍋爐水、除氧器內(nèi)的水及生產(chǎn)系統(tǒng)廢熱鍋爐內(nèi)的水需連續(xù)排放;②氣化爐開工抽引器的動力源由1.0 MPa飽和蒸汽提供,該蒸汽直接放空;③V1601和V1602采用蒸汽熱力除氧,蒸汽就地放空;④部分管道及儀表的蒸汽伴熱增設(shè)疏水器,冷凝液就地排放。
圖1 系統(tǒng)蒸汽冷凝液平衡示意
表1 系統(tǒng)蒸汽及冷凝液平衡表
蒸汽壓力等級/MPa蒸汽用量/(t·h-1)用戶損失量/(t·h-1)冷凝液回收量/(t·h-1)備注9.8240空分汽輪機、蒸汽發(fā)電機30210回收至V16012.5130 丙烯壓縮機、硫回收尾氣伴熱、空分壓縮機軸封、聯(lián)合壓縮機、循環(huán)水泵、高壓鍋爐給水泵20110回收至V16021.0120 硫回收系統(tǒng)伴熱、硫回收尾氣伴熱、分子篩加熱、低溫甲醇洗、氣化爐開工抽引器、甲醇精餾201000.530 氫回收、硫回收、低溫甲醇洗、蒸汽噴射器、脫氧水槽、管道蒸汽伴熱、V1601和V1602、其他1515
由表1可知,要使V1601和V1602的進出水達到平衡,V1601和V1602分別需要補充脫鹽水30 t/h和55 t/h,脫鹽水至除氧器V1601和V1602總補水量為85 t/h。
國宏公司有3套脫鹽水制水裝置,單套設(shè)計最大制水能力為125 t/h。脫鹽水主要用戶用量為機泵密封水45 t/h、系統(tǒng)噴淋水20 t/h、冷密封水30 t/h、除氧器(V1601和V1602)85 t/h。
根據(jù)上述分析可知,在系統(tǒng)正常運行的情況下,脫鹽水的制水量只需達到180 t/h即可滿足運行需求,此時脫鹽水站制水裝置的運行方式為2開1備,有70 t/h的富余量。
根據(jù)國宏公司的整體規(guī)劃,新增50 kt/a碳酸二甲酯(DMC)項目,該項目的實施將打破現(xiàn)有的蒸汽平衡和脫鹽水平衡,其蒸汽和脫鹽水用量如表2所示。
表2 DMC項目蒸汽和脫鹽水用量
項目 用量/(t·h-1)備注2.5MPa中壓蒸汽351.0MPa中壓蒸汽25機泵密封水3脫鹽水
由表2可知,DMC項目增加的2.5 MPa中壓蒸汽及1.0 MPa低壓蒸汽需要由鍋爐所產(chǎn)蒸汽經(jīng)減溫減壓而得到,所產(chǎn)生的蒸汽冷凝液均能完全回收。整個生產(chǎn)系統(tǒng)的蒸汽平衡可通過降低熱力發(fā)電機負荷或停運熱力發(fā)電機來進行調(diào)整,以滿足DMC項目的需要。由于DMC項目的蒸汽冷凝液只能回收至V1602,在DMC項目建成投入運行后,將存在以下問題。
(1) V1602回收的蒸汽冷凝液量為75 t/h,在未考慮DMC項目的蒸汽冷凝液時,需向V1602補加脫鹽水55 t/h。若回收DMC項目的75 t/h蒸汽冷凝液,即使V1602不補加脫鹽水,仍然有20 t/h的富余,此時只能就地排放。
(2) 在不投運熱力發(fā)電機的情況下,2套脫鹽水制水裝置須滿負荷運行,存在一定的運行壓力,稍有波動,就會對整個系統(tǒng)的運行帶來影響。若3套脫鹽水制水裝置同時運行,裝置的運行處于非經(jīng)濟運行工況。
目前國宏公司的冷密封水泵由多級離心泵加壓脫鹽水進行供給,冷密封水泵的入口管線從脫鹽水水箱引出。通過對工藝冷凝液與脫鹽水水質(zhì)的分析對比(表3),結(jié)果表明冷凝液的懸浮物、pH、硬度等重要指標完全滿足冷密封水用戶的使用要求。
根據(jù)工藝冷凝液與脫鹽水水質(zhì)的分析對比數(shù)據(jù),采取的優(yōu)化改造措施如下:將生產(chǎn)系統(tǒng)的部分蒸汽冷凝液(30 t/h)引入新增冷凝液水箱,將冷密封水泵入口管線改至從該新增水箱引出,并在冷密封水泵出口增設(shè)循環(huán)水換熱器,循環(huán)水降溫后送至各冷密封水用戶,避免V1602出現(xiàn)溢流現(xiàn)象。
表3 冷凝液與脫鹽水水質(zhì)對比
項目 脫鹽水蒸汽冷凝液pH6.5~8.07.5~8.0COD/(mg·L-1)00硬度/(mg·L-1)00懸浮物/(mg·L-1)01
(1) DMC項目投入運行后,回收的30 t/h蒸汽冷凝液送至新增的冷凝液水箱,可降低脫鹽水制水量10 t/h。由于進入V1602的冷凝液量減少30 t/h,可避免V1602出現(xiàn)溢流現(xiàn)象。
(2) DMC項目未投運時,V1602需要增加30 t/h的脫鹽水補水量,以確保V1602進出水量的平衡。由于脫鹽水水質(zhì)優(yōu)于蒸汽冷凝液,此工況下可大大改善V1602內(nèi)的水質(zhì)。