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        水電站泄洪洞體型優(yōu)化模型試驗研究

        2018-05-19 08:20:43胡良才李會平郭大平
        東北水利水電 2018年5期
        關鍵詞:設計

        胡良才,陳 林,李會平,郭大平

        (1.中核第四研究設計工程有限公司,河北石家莊 050021;2.天津大學水利工程仿真與安全國家重點實驗室,天津 300072)

        0 引言

        泄洪洞是水電站常用的泄水建筑物型式,多部分利用導流洞,以加快施工進度,節(jié)省工程投資,并為樞紐布置提供較大便利。泄洪洞進口與導流洞出口高差較大,泄流水頭往往達數(shù)十米乃至百余米,使得洞內水流流速較高,易發(fā)生空化空蝕現(xiàn)象,導致泄洪洞破壞乃至威脅大壩安全。

        國內外學者對泄洪洞進行了諸多研究。龐昌俊等[1]分析了“龍?zhí)ь^”泄洪洞的布置特點,介紹了“龍?zhí)ь^”式泄洪洞進口段、“龍?zhí)ь^”段、斜坡段、反弧段、直線段各部位體形設計公式;鄧軍等[2]采用計算流體力學軟件Fluent,對某電站岸邊泄洪洞進行了數(shù)值模擬研究,得到了泄流能力、壓強沿程分布、水流空化數(shù)、通氣設施進氣量、空腔形態(tài)及挑距等,驗證了數(shù)值模擬方法研究龍落尾式泄洪洞水流的可行性;夏慶福等[3]采用數(shù)值模擬與局部模型試驗相結合的方法,對小灣泄洪洞新方案進行了研究和優(yōu)化;陳華勇等[4]對旋流式豎井泄洪洞的水面線、壁面壓力、水流流速等水力要素進行數(shù)值模擬,并通過試驗對計算結果進行比較分析,驗證了數(shù)值模擬研究旋流式豎井泄洪洞水力要素的可行性;田靜等[5]對溪洛渡水電站泄洪洞進行了水工模型試驗研究,分析出泄洪洞原設計體型存在的主要問題,對泄洪洞體型進行了優(yōu)化,并進行了模型試驗檢驗;井書光[6]結合某泄洪洞改建工程,對某“龍?zhí)ь^”泄洪洞水力特性進行了數(shù)值模擬及模型試驗研究;李松平[7]針對河口村水庫泄洪洞,采用模型試驗研究了泄洪洞泄流能力、水流流態(tài)、壓力分布、空化空蝕、進出口體型等,并提出泄洪洞體型優(yōu)化方案;張文遠[8]通過水工模型試驗,對吉音豎井旋流泄洪洞的水流流態(tài)、壓力分布、流量系數(shù)等水力特性進行了研究;鄭文新[9]針對大北溝水庫泄洪排沙洞,就其改建設計方案合理性進行了試驗研究,提出了泄洪洞體型修改方案。諸多研究成果對于提高泄洪洞設計水平,保障工程安全做作出了突出貢獻。但工程實際情況千差萬別,影響其安全的因素眾多,不能照搬某一個或幾個工程經(jīng)驗,直接確定本工程設計參數(shù)。因此,文中通過整體水工模型試驗,研究驗證石頭峽水電站泄洪洞設計合理性,對泄洪洞“龍?zhí)ь^”段、出口挑坎進行優(yōu)化,以為工程的安全設計提供科學依據(jù)。

        1 工程概況

        石頭峽水電站位于青海省門源縣大通河上,是“引大濟湟”跨流域調水工程的龍頭水庫,為Ⅱ等大(2)型工程。樞紐建筑物主要由混凝土面板堆石壩、溢洪道、導流泄洪洞、引水系統(tǒng)和發(fā)電系統(tǒng)等組成。泄洪洞布置在大壩左岸山體,為導流與泄洪合一型式,泄洪洞進口段為有壓短洞,采用弧形閘門控制泄流,后半部分利用原導流洞,泄洪洞與原導流洞采用“龍?zhí)ь^”型式連接。設計水位3 087.02 m時,泄洪洞閘門全開下泄流量為539.96 m3/s;校核水位3 088.54 m時,泄洪洞閘門全開下泄流量為546.37 m3/s[10]。

        2 模型設計制作

        2.1 模型設計

        模型按重力相似準則[11]設計,為正態(tài)模型,考慮供水能力、場地大小及市售試驗材料糙率,選定模型幾何比尺為1∶54.54。其他物理量相似比尺見表1。

        表1 各主要物理量相似比尺

        2.2 模型制作與量測

        泄洪洞整體模型采用有機玻璃制作,以便觀察水流流態(tài);庫區(qū)模擬范圍為泄洪洞進水口前160 m,進水口左右各90 m,下游河道模擬范圍為自泄洪洞出口以下260 m,庫區(qū)地貌、下游河道和壩體表面皆以水泥砂漿抹面。制作模型地形時采用斷面法,斷面疏密程度取決于地形的復雜程度[10]。

        試驗中,時均壓力用測壓管測量;流速采用畢托管和旋漿流速儀測量;水位用水位測針測量,流量采用四角量水堰測量,采用文獻[12]中公式計算流量:

        式中:Q——流量,m3/min;k——系數(shù)k=107.1+H——量水堰堰頂水頭,m;B——量水堰堰寬,m;b——量水堰缺口寬度,m;D——量水堰底部至缺口處高度,m。

        3 原設計體型試驗成果分析

        原設計體型泄洪洞進口段曲線及閘門槽等部位均未出現(xiàn)負壓,不易發(fā)生空蝕現(xiàn)象。存在的問題是:設計及校核水位下、閘門全開時,“龍?zhí)ь^”段呈明滿流交替狀態(tài),射流沖擊洞頂,不利于泄洪洞安全運行。分析原因認為:閘室出口段與泄洪洞斜坡段豎曲線采用圓弧,不符合自由射流水流運動軌跡,使得水流流態(tài)較差,需優(yōu)化泄洪洞體型。

        4 泄洪洞體型優(yōu)化

        4.1 “龍?zhí)ь^”段體型優(yōu)化

        4.1.1 泄洪洞修改方案Ⅰ試驗成果

        為消除原設計體型泄洪洞“龍?zhí)ь^”段不良水流流態(tài),提出泄洪洞修改方案Ⅰ:閘室出口段與泄洪洞斜坡段豎曲線改為渥奇曲線,曲線方程為x2=150y;“龍?zhí)ь^”段斷面由圓形改成城門洞型。

        1)水流流態(tài)。庫水位較低(低于3 070 m)時,由閘室孔口射出的水流軌跡方程較“瘦”,渥奇段底面對水流有一定頂托作用,渥奇段水流流態(tài)較平穩(wěn),水舌基本貼底。隨著庫水位增加,閘室出口水流流速加大,明顯呈射流狀態(tài),“龍?zhí)ь^”段水舌有脫壁的趨勢,沿程水深變化較大。試驗發(fā)現(xiàn),“龍?zhí)ь^”段中部偏下位置,水深最小,在反弧段又增加。同時,水面比較粗糙,無穩(wěn)定且平順的水面。庫水位3 080 m以上,尤其達到或超過設計水位時,射流沖擊洞頂。

        2)泄流能力。設計水位時,泄流量比設計計算值大21%,泄洪洞泄流能力滿足要求。

        3)壓力分布。在泄洪洞進口段布置21個測壓點,“龍?zhí)ь^”段布置25個測壓點,以量測泄洪洞壁面壓強,評估發(fā)生空蝕的可能性。

        試驗發(fā)現(xiàn),泄洪洞進口段各部位壓力較高,不存在負壓,發(fā)生空蝕的可能性較小。在檢修閘門后頂板(壓坡段)處,特別是通氣孔位置,設計水位下壓力為15.0×9.8 kPa。因此,在此部位設置通氣孔不能達到給閘后明流段通氣的目的。

        修改方案Ⅰ渥奇段方程斜率較大,庫水位從3 058.37 m至校核水位3 088.54 m區(qū)間,渥奇段都測得了負壓,且?guī)焖辉礁?,負壓值越大。泄洪洞最大負壓出現(xiàn)在“龍?zhí)ь^”段起始端距渥奇段起始點約10 m處,設計水位時為-3.82×9.8 kPa,校核水位時為-4.31×9.8 kPa。分析原因認為:渥奇曲線方程(x2=150y)的斜率偏大,致使射流水舌有脫壁的趨勢。按照我國相關規(guī)范要求,泄水建筑物壁面負壓不得超過(-3~-6)×9.8 kPa。因此,需進一步優(yōu)化渥奇段體型,以減小負壓值和負壓范圍,避免發(fā)生空蝕。

        4.1.2泄洪洞修改方案Ⅱ試驗成果

        為消除修改方案Ⅰ存在的渥奇段負壓較大、流態(tài)較差等問題,提出修改方案Ⅱ:將“龍?zhí)ь^”段渥奇曲線方程由x2=150y修改為x2=300y,增大渥奇系數(shù),放緩渥奇段斜率,增加壁面對水流頂托作用,以增大壁面壓力;在閘室設置突擴突跌設施。

        1)水流流態(tài)。由于“龍?zhí)ь^”段壁面斜率放緩,壁面對水流頂托作用顯著,水流脫壁現(xiàn)象得到遏制,設計及校核水位下,“龍?zhí)ь^”段水流平順,未發(fā)生水流沖擊洞頂現(xiàn)象。

        2)壓力分布。在閘室突擴突跌段與“龍?zhí)ь^”段共布置38根測壓管。試驗發(fā)現(xiàn),修改方案Ⅱ渥奇段壁面壓力得到提高,設計及校核水位下均未測得負壓,且水流流態(tài)良好,說明優(yōu)化體型設計合理,減蝕作用明顯。設計水位下“龍?zhí)ь^”段壁面壓力見圖1。閘室突擴突跌段亦未測得負壓,故此處摻氣效果有待評估。

        圖1 設計水位下修改方案Ⅱ“龍?zhí)ь^”段壓力分布

        4.2 泄洪洞出口挑坎優(yōu)化

        4.2.1 原設計挑坎試驗成果

        原設計挑坎為等寬挑坎,試驗發(fā)現(xiàn),設計水位下水舌挑距為67.0 m,校核水位下挑距為69.0 m。存在的問題是:水舌方向(即泄洪洞軸線方向)與河道軸線的夾角太大,約為70°。水舌落入河道后直接沖向對岸,可能嚴重沖刷河岸。因此,需對挑坎體型進行優(yōu)化,調整水舌的出射角度,使得水舌盡量歸槽。

        4.2.2 修改后挑坎試驗成果

        針對原設計挑坎挑射水舌與河道夾角較大,易沖刷河岸的問題,采用擴散挑坎,以利于水舌歸槽。經(jīng)優(yōu)化后,設計水位時擴散挑坎水舌挑距為79.1 m,校核水位下挑距為80.7 m。水舌經(jīng)挑坎后呈冠狀,水冠寬約15 m。水舌出射角度得到調整,水流基本歸槽。

        5 結語

        采用水工模型試驗方法對石頭峽水電站泄洪洞進行了研究,指出設計體型存在的問題,對泄洪洞渥奇段、出口挑坎進行了優(yōu)化。

        1)設計體型泄洪洞,泄流水頭較高時,洞內呈明滿流交替狀態(tài),射流水舌沖擊洞頂,不利于泄洪洞安全。

        2)修改方案Ⅰ泄洪洞,泄流水頭較低時,洞內水流流態(tài)較平穩(wěn),水舌基本貼底;泄流水頭較大時,“龍?zhí)ь^”段水舌有脫壁的趨勢。設計及校核水位下,洞內最大負壓值分別為-3.82×9.8 kPa、-4.31×9.8 kPa,不滿足相關規(guī)范要求。

        3)修改方案Ⅱ泄洪洞,設計及校核水位下,“龍?zhí)ь^”段水流平順,未發(fā)生水流沖擊洞頂現(xiàn)象,渥奇段未測得負壓,渥奇段體型優(yōu)化方案合理。

        4)原設計挑坎為等寬挑坎,挑流水舌落入河道后沖向對岸,易淘刷岸坡;采用擴散挑坎后,水舌出射角度得到調整,水流基本歸槽。

        [參 考 文 獻]

        [1]龐昌俊,苑亞珍.大型“龍?zhí)ь^”明流泄洪洞的體形設計[J].水力發(fā)電,1992(8):23-28.

        [2]鄧軍,許唯臨,雷軍.高水頭岸邊泄洪洞水力特性的數(shù)值模擬[J].水利學報,2005,36(10):1209-1212,1218.

        [3]夏慶福,孫雙科,王曉松.小灣水電站泄洪洞水力學問題試驗和數(shù)值模擬研究[J].水利水電技術,2005(10):12-16.

        [4]陳華勇,鄧軍,胡靜.旋流式豎井泄洪洞水力要素的數(shù)值模擬與試驗研究[J].水力發(fā)電,2008,34(3(10):79-82.

        [5]田靜,羅全勝.溪洛渡水電站泄洪洞水工模型試驗研究[J].人民長江,2009,40(7):70-72.

        [6]井書光,高學平,韓云鵬.龍?zhí)ь^泄洪洞水力特性研究[J].水利水電技術,2013,44(6):47-50.

        [7]李松平,趙玉良,趙雪萍.河口村水庫泄洪洞水工模型試驗研究[J].人民黃河,2015,37(01):119-120.

        [8]張文遠,張東,楊帆.吉音水利樞紐豎井旋流泄洪洞水力特性試驗研究[J].水利水電技術,2015,46(11):130-133.

        [9]鄭文新.大北溝水庫泄洪排沙洞改建方案水工試驗[J].東北水利水電,2008(06).

        [10]天津大學.石頭峽水電站泄水系統(tǒng)水工模型試驗研究報告[R].天津:天津大學水利水電工程系,2009.

        [11]左東啟,王世夏,劉大愷.模型試驗的理論和方法[M].北京:水利電力出版社,1984.

        [12]華東水利學院.模型試驗量測技術[M].北京:水利電力出版社,1984.

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