長孫峰,廖嘉鋒
(廣西柳州鋼鐵集團有限公司氣體公司,廣西柳州 545002)
空分設備的能耗是一項重要的經濟技術指標,它是一套空分設備各項指標優(yōu)劣的一個綜合體現(xiàn),反映了空分設備運行的經濟性。近些年,各空分單位對空分能耗越來越重視,但不同行業(yè)的生產模式對空分能耗影響很大,冶金行業(yè)由于工藝限制,外部用氧比較不穩(wěn)定,氧氣壓力波動大,氧氣放散時有發(fā)生,因此對于鋼鐵行業(yè)而言如何更好地降低空分能耗就顯得更加重要。廣西柳州鋼鐵集團有限公司(以下簡稱∶柳鋼)現(xiàn)有空分設備6套,分別是40000 m3/h兩套、28000 m3/h一套、20000 m3/h一套、15000 m3/h一套、6000 m3/h一套(其中6000 m3/h和20000 m3/h機組為外壓縮,其他機組為內壓縮),氧氣產量和氮氣產量為150000 m3/h,由于公司管控嚴格,認真開展降成本工作,經過幾年的摸索,在降低空分設備能耗方面積累了一些經驗。
冶金行業(yè),由于冶煉用氣不均衡,管網壓力變化很大,主要的原因有幾個方面:一是設備故障導致波動大,比如高爐休風,轉爐爐翼檢修或鑄機檢修等。二是工藝條件決定波動大,轉爐煉鋼生產是不連續(xù)的,經常存在幾個爐子同時停吹和同時用氧的情況。因此,及時地了解冶煉的生產變化對降低設備能耗,減少氧氣放散率十分重要。柳鋼氣體公司根據(jù)生產情況,制定了嚴格的管理制度,調度每2 h與冶煉單位溝通一次用氧變化,根據(jù)冶煉生產情況及時調整,如果用氣變化較大,超過4個小時,則通過開停機來調整;如果時間少于4個小時,則通過各機組及時加減負荷來調整,而每臺機組的變負荷操作時間制定有嚴格的管理規(guī)定。通過以上措施,近年來,氣體公司的氧氣利用率逐漸提高,氧氣放散率降低至0.5%以下,達到了同行業(yè)的先進水平,從總體上控制了空分設備的運行能耗。
表1 氧氣利用率和氧氣放散率變化情況
空分設備的運行對電能消耗較大,大約占整個鋼鐵企業(yè)電能消耗總量的1/5以上??辗珠_機與停機后的時間有關,如果停機后的時間過長,設備復熱,開機時間就會成倍增加。一般來說,少則幾個小時,多則幾十個小時,而且這個過程中,只有電能消耗,沒有產品,因此如何減少開停機電耗尤為重要。公司根據(jù)多年來開停機的經驗,制定了各臺機組開停機操作票,每次開停機,操作人員都按照操作票的步驟進行標準化作業(yè),一是提高了崗位人員每一步操作的準確性,有效減少了誤操作;二是優(yōu)化了每一步工作的銜接,提高了開停機的效率,節(jié)約了能耗。此外,公司對開停機過程進行嚴格考核,制定了細化的考核標準,確保每臺機組都能按考核標準完成。以柳鋼四萬等級的機組為例,空分每小時運行的能耗大約是30000 kW,每減少1 h就可以降低成本18000元。由于鋼鐵行業(yè)空分開停機頻繁,因此長期積累效益比較可觀,多年來各機組都能嚴格按照規(guī)范作業(yè),通過不斷優(yōu)化作業(yè)過程,開停機時間得到有效降低,節(jié)能降耗顯著。
表2 各空分機組開停機時間考核表 h
空分在夏天運行時能耗較高,由于空氣中的含水量增加(干空氣量減少),空壓機的進口導葉開度比較大,在分子篩充壓時甚至會全開,以4萬機組為例,空壓機進口導葉全開時的電流會比85%時增加近30 A,每小時電耗大約是513 kW,因此在分子篩充壓時,我們對進口導葉進行限位,雖然充壓時間會增加,但長期運行來看,節(jié)能效果明顯。
分子篩解吸需要大量的能熱,是空分的主要耗能點,分子篩解吸時的加溫時間和加溫溫度直接決定了耗能的多少,分子篩的解吸效果由冷吹峰值決定,一般來說超過100℃就可以解吸,但實際運行中如果控制不好冷吹峰值常常會達到110℃以上,甚至更高,電耗浪費較大。根據(jù)長期運行數(shù)據(jù)來看,分子篩的冷吹峰值每增加10℃,每臺電加熱器的電流就會增加20~30 A,根據(jù)這個情況,公司規(guī)定各臺機組操作中冷吹峰值要控制在100~105℃,通過規(guī)定冷吹峰值溫度,有效控制了電耗損失。
主換熱器的熱端溫差對能耗影響也較大,熱端溫差過大,冷損就越大,損失的這部分冷量就需要通過增加膨脹機的制冷量來彌補,膨脹機量增加了,空分整體能耗也會增加。根據(jù)計算,熱端溫差每升高2℃,空壓機的能耗就會增加3%~5%,因此在日常操作中我們會盡可能減少熱端溫差,以減少冷損,公司規(guī)定各機組要將熱端溫差控制在1℃以內,此項措施較好地控制了各臺機組的能耗損失。
外部不用氧時,空分通常操作是減少空壓機出口壓力,從而降低空壓機流量,但這樣操作空氣量減少有限,通過不斷摸索,我們在降低空壓機出口壓力時,同時關小空氣進下塔閥門并適當降低膨脹量,以4萬機組為例,空壓機最小負荷空氣量為187000 m3,電流是875 A左右,但如果進一步關小空氣進下塔閥門并減少膨脹量,空氣量可以降低至180000 m3,電流可以降低至855 A,1 h可減少電耗大約342 kW。
污氮含氧量關系氧氣利用率,利用率高則機組單耗就低,正常情況污氮含氧量一般在1%以下,但通過精細操作可以將含氧量控制在0.5%以下,實際生產中,公司根據(jù)機組實際運行特點,進一步挖潛,將污氮含氧量控制0.3%~0.35%之間,根據(jù)日常計算,污氮含氧量每下降0.3%,機組單耗就下降0.002 kW·h/m3,以4萬機組為例,每月可節(jié)能電耗63360 kW。
空壓機進口過濾器的濾筒一般使用時間為15~18個月,但日常使用過程中,各空分廠由于生產原因濾筒更換時間常常拖延,有些單位甚至3年還不更換,進口阻力甚至達到2 kPa,長期來看能耗損失較大。空壓機在新的濾筒運行時,一般進口阻力只有400~500 Pa左右,如果阻力增長至800~900 Pa左右就應該更換濾筒,濾筒的使用期限只能作為一個參考值。從日常運行數(shù)據(jù)來看,空壓機的進口阻力從400 Pa增長至900 Pa時,空壓機電流要增加10 A左右,以4萬等級空壓機為例,更換一次濾筒的費用大約是10.5萬元,但更換濾筒后每個月可降低成本7萬余元,不到一個半月就可以收回成本,因此長期來看及時更換空氣過濾器濾筒對降低能耗也很關鍵。
空壓機日常的維護保養(yǎng)對能耗影響也很大??諝庵写嬖诤芏喙腆w顆粒物,盡管通過過濾器已除去了大部分,但是長期運行后空壓機的中間冷卻器仍然會附著有大量灰塵,影響換熱器的效率。此外循環(huán)水也會對冷卻器造成影響,日常生產中,雖然對水質有嚴格的控制,但是隨著時間的累積,鈣鎂離子還是會附著在冷卻器表面,結垢或者板結影響冷卻器的換熱效果,因此定期清洗壓縮機中間冷卻器對壓縮機的效率影響很大。從日常運行情況來看,同等氣溫下,連續(xù)運行1年以上的空壓機,其進口導葉開度比剛維護過的空壓機至少大5%,電流至少增加5~10 A,因此定期維護中間冷卻器能很好地降低空壓機的電耗。
柳鋼6套空分設備由于建設時間跨度較大,其中3套機組都是20世紀90年代末或21世紀初,裝置在設備和流程方面都存在很多不足,與現(xiàn)在建設的空分設備相比在單耗水平差距較大,但這并不能說明沒有挖潛的空間,相反在空分操作和設備的日常維護方面還是有很多可以優(yōu)化的地方,如果做好了這些方面,其實能耗也能得到較大程度的降低。空分設備的節(jié)能降耗不但應該抓住主要矛盾——電耗,更應該注意全系統(tǒng)全過程的節(jié)能,從細節(jié)著手,從工藝、設備的每個環(huán)節(jié)入手,只有這樣才能使空分設備的效率最優(yōu),達到最佳的節(jié)能效果。