史 剛,高 健,岳 兵,余武江
電磁閥是運(yùn)載火箭增壓輸送系統(tǒng)的重要元件,主要用于火箭飛行中控制增壓氣體的通斷[1]。某型運(yùn)載火箭電磁閥在進(jìn)行關(guān)閉電流曲線測(cè)試時(shí),在正常的關(guān)閉曲線反峰前,出現(xiàn)一個(gè)短暫的尖峰。本文結(jié)合AMESim和Maxwell仿真分析軟件,對(duì)該尖峰現(xiàn)象進(jìn)行了機(jī)理研究,提出結(jié)構(gòu)改進(jìn)措施,并進(jìn)行了驗(yàn)證試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,機(jī)理分析正確,改進(jìn)效果良好。
電磁閥工作原理如圖1所示,主要由線圈、套筒、閥體、彈簧、銜鐵、擋鐵組成[2],其進(jìn)氣口與高壓氣瓶相連,出氣口與推進(jìn)劑貯箱相通。電磁閥通電工作時(shí),銜鐵在電磁吸力作用下與擋鐵吸合,閥門開啟,高壓氣瓶的氣體流入貯箱進(jìn)行增壓;斷電后,銜鐵在彈簧力作用下向下運(yùn)動(dòng)回位密封,閥門關(guān)閉[3]。
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圖1 電磁閥工作原理示意Fig.1 Working Principle Diagram of Solenoid Valve
在進(jìn)行電磁閥電流曲線測(cè)試時(shí),通常得到的典型關(guān)閉曲線如圖2中的Toff段所示[4]。電磁閥在D點(diǎn)斷電后,電流從穩(wěn)定值逐漸減少,到E點(diǎn)前銜鐵開始動(dòng)作,但因速度較慢,電流繼續(xù)下降但比指數(shù)曲線平緩,越過E點(diǎn)后,銜鐵速度繼續(xù)增大,切割磁感線產(chǎn)生反向電動(dòng)勢(shì),使電流不降反升,形成F點(diǎn)的正常關(guān)閉反峰。之后銜鐵回位落座,電流繼續(xù)呈指數(shù)規(guī)律下降[5]。
圖2 典型關(guān)閉電流特性曲線Fig.2 Typical Closing Current Curve
某型運(yùn)載火箭電磁閥實(shí)際測(cè)試時(shí),電磁閥通電打開時(shí)入口壓力為1.8 MPa,出口壓力為0.4 MPa(電磁閥開啟過程中可認(rèn)為上下游壓力值不變)。斷電后,得到的電流曲線如圖3所示。從圖3中可以看到,與通常的典型關(guān)閉電流曲線相比,在正常的關(guān)閉反峰之前,多了一個(gè)短暫的尖峰。出現(xiàn)在第2.2 s,峰值約0.25 A,持續(xù)時(shí)間較短,約4 ms。
圖3 關(guān)閉電流曲線尖峰現(xiàn)象特性曲線Fig.3 Sharp Peek Phenomenon of Closing Current Curve
為分析現(xiàn)象產(chǎn)生的機(jī)理,在電磁閥上下游均不通氣的工況下進(jìn)行關(guān)閉曲線復(fù)測(cè),結(jié)果表明不通氣時(shí)無此尖峰現(xiàn)象,這說明尖峰現(xiàn)象與通氣狀態(tài)有關(guān),即與氣體壓力的作用有關(guān)。
以銜鐵為研究對(duì)象,分析其受力情況,如圖4所示。在銜鐵吸合狀態(tài)下,所受向下的力有背壓腔氣壓作用力F背、彈簧力F彈、擋鐵的支持力F支和閥口腔與出口腔壓差作用力F’,向上的力有電磁吸力F吸[6],不考慮重力影響其力平衡關(guān)系為
圖4 吸合狀態(tài)下銜鐵受力情況示意Fig.4 Force Condition of Armature Being Pulled
當(dāng)電磁閥上下游無氣體時(shí),F(xiàn)背=F’=0。通電吸合時(shí),F(xiàn)吸=208 N,F(xiàn)彈= 10 N,則可得F支=198 N;斷電后,F(xiàn)彈不變,而F吸逐漸下降,相應(yīng)的F支也逐漸下降,但銜鐵還處于吸合位置。當(dāng)電流下降到圖 3所示的第 1個(gè)尖峰點(diǎn)(第2.2 s)時(shí),根據(jù)電流值計(jì)算得此時(shí)F吸=62.5 N,仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于F彈,所以銜鐵此時(shí)不應(yīng)發(fā)生運(yùn)動(dòng)。直到第2.28 s時(shí),F(xiàn)吸下降至9.4 N,此時(shí)銜鐵已經(jīng)在彈簧力的作用下開始運(yùn)動(dòng),切割磁感線產(chǎn)生正常關(guān)閉反峰。而當(dāng)電磁閥上下游有氣體時(shí),F(xiàn)背和F′均不再為0,就會(huì)影響銜鐵的受力和運(yùn)動(dòng)。
電磁閥通電開啟前,背壓腔和閥口腔壓力與上游氣瓶壓力一致,均為1.8 MPa。出口壓力與下游壓力一致,為0.4 MPa。電磁閥通電開啟時(shí),銜鐵快速向上運(yùn)動(dòng)并與擋鐵吸合。若此時(shí)銜鐵和擋鐵的接觸面表面質(zhì)量較好,形成密封環(huán)帶,那么背壓腔氣體將被密封于背壓腔內(nèi),形成憋壓,如圖5所示。
圖5 背壓腔憋壓示意Fig.5 Diagram of Pressure Suppression
由圖5可知,電磁閥斷電時(shí),銜鐵會(huì)額外受到F背的作用。當(dāng)電流下降到第2.2 s時(shí),F(xiàn)吸雖然仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于F彈與 F′的合力,但由于背壓腔憋住了高壓,使得 F吸小于F彈,F(xiàn)′和F背三者的合力,銜鐵提前發(fā)生了向下運(yùn)動(dòng),并切割磁感線產(chǎn)生電流尖峰。當(dāng)銜鐵向下運(yùn)動(dòng)后,銜鐵和擋鐵脫離接觸,背壓腔的氣體迅速流出到閥口腔中,兩個(gè)腔的壓力恢復(fù)平衡,向下的力F背大幅減小或消失,所以此時(shí)銜鐵又被迅速吸回,尖峰消失,電流曲線恢復(fù)原來的下降趨勢(shì)。
若銜鐵和擋鐵的接觸面表面質(zhì)量較差,在電磁閥持續(xù)通電開啟過程中,背壓腔的高壓氣體會(huì)從接觸面的微小氣流通道中排出,迅速達(dá)到平衡,此時(shí)也就沒有了向下的F背的作用,無法使得斷電后銜鐵提前運(yùn)動(dòng)。
綜上所述,此種模式下,第2.2 s時(shí)的電流曲線尖峰是由于銜鐵發(fā)生了向下運(yùn)動(dòng)切割磁感線產(chǎn)生,而銜鐵向下運(yùn)動(dòng)是因?yàn)槭艿搅吮硥呵槐飰侯~外產(chǎn)生的向下的 F背的作用。為驗(yàn)證此種模式是否成立,分別使用AMESim和Maxwell進(jìn)行了仿真分析。
使用AMsim進(jìn)行背壓腔憋壓仿真分析,通過提取銜鐵的位移,計(jì)算銜鐵與套筒間隙的流道面積,等效為可變截面積的孔板[7]。設(shè)置電磁閥入口壓力為1.8 MPa,出口壓力為0.4 MPa。計(jì)算得到的背壓腔和閥口腔壓力曲線如圖6所示。由圖6可知,壓力穩(wěn)定段背壓腔壓力為1.84 MPa,閥口腔壓力為0.49 MPa。計(jì)算結(jié)果說明,背壓腔確實(shí)發(fā)生了憋壓現(xiàn)象。
圖6 背壓腔、閥口腔壓力對(duì)比特性曲線Fig.6 Pressure Contrast Curve
采用Maxwell的瞬態(tài)磁場(chǎng)仿真模塊對(duì)電磁閥響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行仿真計(jì)算。Maxwell軟件提供自適應(yīng)網(wǎng)格剖分技術(shù),可以對(duì)曲率大、間隙小的區(qū)域進(jìn)行完善。網(wǎng)格在自適應(yīng)剖分過程中,自動(dòng)確定模型中網(wǎng)格需要加密的區(qū)域,并對(duì)其加密剖分,提高了計(jì)算的準(zhǔn)確度。圖7為電磁閥的磁路軸對(duì)稱半剖面模型和網(wǎng)格自適應(yīng)剖分圖。
圖7 Maxwell軸對(duì)稱仿真模型和網(wǎng)格自適應(yīng)剖分示意Fig.7 Simulation Model by Maxwell
設(shè)置材料的電磁特性,輸入擋鐵和銜鐵所用軟磁材料的B-H曲線,對(duì)線圈加載100 ms開/150 ms關(guān)的27 V脈沖電壓,設(shè)置勵(lì)磁線圈的匝數(shù)為1600 匝、阻值為25 ?。同時(shí)設(shè)置力學(xué)條件,輸入彈簧初始負(fù)載力為10 N,設(shè)置銜鐵黏性系數(shù)為10 N?m?s,銜鐵質(zhì)量為0.05 kg。求解時(shí)間步長(zhǎng)選擇固定步長(zhǎng)設(shè)置,步長(zhǎng)為1×10-3s,時(shí)間歷程為250 ms,非線性殘差為0.000 1。由此開展電磁閥瞬態(tài)仿真計(jì)算[8]。
考慮憋壓的影響,根據(jù)AMESim背壓腔和閥口腔憋壓仿真結(jié)果,憋壓會(huì)使銜鐵在吸合后增加一定的關(guān)閉力,為在仿真計(jì)算中引入該力,在Maxwell運(yùn)動(dòng)設(shè)置中利用系統(tǒng)自帶的“pwl(y,x)”函數(shù),將氣壓力和彈簧力的合力隨位移的變化關(guān)系作為銜鐵的受力輸入到仿真模型中,仿真得到的電流曲線如圖8所示。
圖8 Maxwell仿真電流曲線(憋壓狀態(tài))Fig.8 Current Curve by Maxwell(Pressure Suppressed)
由圖8可知,在第140 ms左右出現(xiàn)了與實(shí)測(cè)曲線類似的尖峰。峰值約0.2 A,持續(xù)時(shí)間約5 ms。此尖峰消失后,電流繼續(xù)按原有趨勢(shì)下降。
銜鐵的運(yùn)動(dòng)曲線如圖9所示。從圖9中可知,當(dāng)銜鐵受到的電磁吸力F吸小于F彈,F(xiàn)′和F背三者之和時(shí),銜鐵開始向下運(yùn)動(dòng),此時(shí)背壓腔的氣體迅速流出到閥口腔中,背壓腔壓力迅速下降或消失,同時(shí)F背迅速下降或消失,所以銜鐵又被迅速吸回。直到F吸繼續(xù)下降至一定值,銜鐵正常關(guān)閉回位。
圖9 Maxwell仿真銜鐵位移曲線(憋壓狀態(tài))Fig.9 Armature Displacement Curve by Maxwell(Pressure Suppressed)
根據(jù)上述分析,電磁閥關(guān)閉電流曲線尖峰現(xiàn)象可定位于銜鐵和擋鐵吸合后,接觸面形成密封效果,導(dǎo)致背壓腔憋壓,給銜鐵提供了一個(gè)額外向下的力,使得電流下降到一定值時(shí)銜鐵即開始向下運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生第1個(gè)電流尖峰;銜鐵運(yùn)動(dòng)的同時(shí),背壓腔氣體迅速流出,氣壓力消失,銜鐵又被吸回,電流按原有趨勢(shì)繼續(xù)下降,形成第2個(gè)正常的反峰。
為進(jìn)一步驗(yàn)證機(jī)理分析,進(jìn)行了復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)。選取一件電磁閥產(chǎn)品,該產(chǎn)品在不通氣和通氣測(cè)試時(shí)均未出現(xiàn)第1個(gè)尖峰。由于銜鐵和擋鐵均為金屬,密封效應(yīng)不易復(fù)現(xiàn),人為在銜鐵的頂端涂抹適量的7804密封脂,以提升密封效果。對(duì)此產(chǎn)品再次進(jìn)行通氣時(shí)的關(guān)閉曲線測(cè)試,得到的電流曲線中尖峰現(xiàn)象復(fù)現(xiàn),說明對(duì)此現(xiàn)象的機(jī)理分析定位準(zhǔn)確。
根據(jù)機(jī)理分析,尖峰現(xiàn)象的主要原因是背壓腔的憋壓,造成背壓腔和閥口腔產(chǎn)生壓差。該現(xiàn)象不影響電磁閥的正常關(guān)閉,但會(huì)增加一次銜鐵的微動(dòng)作。為消除此尖峰現(xiàn)象,對(duì)銜鐵進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn)。在側(cè)面打4個(gè)通氣孔,可以有效連通背壓腔和閥口腔,如圖10所示。
圖10 銜鐵增加通氣孔Fig.10 Armature Adding Vent
增加通氣孔后,在銜鐵吸合狀態(tài)下,背壓腔和閥口腔壓力一致,消除了憋壓的影響,不會(huì)出現(xiàn)第 1個(gè)尖峰。經(jīng)過仿真和試驗(yàn)驗(yàn)證,表明改進(jìn)后第1個(gè)尖峰已消除,說明增加通氣孔的措施合理有效。
通過本文的研究,可得出以下結(jié)論:
a)電磁閥關(guān)閉電流曲線尖峰產(chǎn)生的原因是銜鐵與擋鐵接觸產(chǎn)生密封效應(yīng),造成背壓腔憋壓,電磁吸力還未下降到小于彈簧力和閥口腔與出口腔壓差力的合力時(shí),銜鐵即開始向下運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生第1個(gè)電流尖峰;
b)尖峰現(xiàn)象只有電磁閥在通氣狀態(tài)下測(cè)試時(shí)才有可能產(chǎn)生,該現(xiàn)象不影響電磁閥的正常關(guān)閉動(dòng)作;
c)通過在銜鐵上增加通氣孔,可消除此尖峰現(xiàn)象。