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        利用DOE優(yōu)化消音器聲學(xué)結(jié)構(gòu)

        2018-05-16 07:57:08周維許亞峰
        汽車零部件 2018年4期
        關(guān)鍵詞:消音器消聲背壓

        周維,許亞峰

        (華晨汽車工程研究院動力總成綜合技術(shù)處,遼寧沈陽 110104)

        0 引言

        長久以來在消音器設(shè)計領(lǐng)域,傳統(tǒng)的優(yōu)化方法是在多種設(shè)計方案中進行比較分析,或者是針對一套方案的某一結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。這樣不僅無法找到最優(yōu)的設(shè)計方案,也受制于工程師的經(jīng)驗,而且增加了開發(fā)成本?,F(xiàn)代DOE(Design of Experiment)是一門以應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、計算機輔助建模為基礎(chǔ)的“基礎(chǔ)模型優(yōu)化”的前沿科學(xué),它通過科學(xué)地安排實驗方案,正確地分析實驗結(jié)果,盡快獲得最優(yōu)方案[1]。

        作者將DOE方法引入到消音器設(shè)計優(yōu)化過程中,應(yīng)用GT-Power建立發(fā)動機熱力學(xué)和聲學(xué)分析模型,利用DOE設(shè)計消音器聲學(xué)結(jié)構(gòu)參數(shù),迅速找出獨立變量和相關(guān)變量的關(guān)系,確定最優(yōu)的消聲結(jié)構(gòu),大大縮短優(yōu)化時間[2]。

        1 原始消音器結(jié)構(gòu)及存在的問題

        在初始設(shè)計中,原排氣系統(tǒng)中、后消音器模型分別如圖1、圖2所示。通過整車測試,測得的排氣系統(tǒng)聲學(xué)特性與仿真結(jié)果對比如圖3—5所示。

        圖1 中消音器結(jié)構(gòu)

        圖2 后消音器結(jié)構(gòu)

        圖3 尾口噪聲測試結(jié)果

        圖4 尾口噪聲計算結(jié)果

        圖5 排氣背壓計算結(jié)果(kPa)

        從圖3、圖4可以看出:在3 000 r/min內(nèi)尾管總聲壓級、2階及4階仿真結(jié)果與實際測試有很高的吻合度,特別是4階1 600~2 100 r/min范圍內(nèi)超出目標(biāo)線的峰值也可以從仿真中體現(xiàn)出來;6階、8階與實測值差異較大,原因在于軟件基于一維平面波理論開發(fā)、對于一些高頻噪聲計算有理論缺陷,搭建的發(fā)動機模型及排氣系統(tǒng)有幾何誤差。因此次測試的問題點已經(jīng)從仿真中體現(xiàn)出來,所以這里也就不再對模型進行標(biāo)定[3-4]。此次測試的冷端背壓為20 kPa,通過對模型的標(biāo)定使背壓的仿真結(jié)果與實測值吻合,作為后續(xù)優(yōu)化方案的對標(biāo)模型來確保背壓在控制范圍內(nèi)。

        針對4階噪聲超出目標(biāo)線的峰值,計劃在原方案的基礎(chǔ)上,采用模擬計算結(jié)合DOE的方法,對設(shè)計參數(shù)進行調(diào)整,以滿足NVH性能要求。

        2 基于DOE的消音器參數(shù)化設(shè)計

        2.1 排氣系統(tǒng)調(diào)音的變量

        決定排氣系統(tǒng)聲學(xué)優(yōu)劣主要有以下幾個方面:

        (1)發(fā)動機的設(shè)計與標(biāo)定。氣缸個數(shù)、排量、氣門升程曲線,排氣溫度、缸壓、點火時刻影響聲源的強度。

        (2)Y-形管長度。V型發(fā)動機不同的Y-形管長度決定半階次和點火階次的等級。

        (3)消音器和催化轉(zhuǎn)化器的容積。消音器和催化器的總?cè)莘e是決定排氣系統(tǒng)插入損失最關(guān)鍵的因素。

        (4)消音器的位置和數(shù)量。幾個小容積的消音器要比一個相同容積的消音器更好,因為消音器連接管路更短,產(chǎn)生駐波的概率降低。

        (5)消音器內(nèi)部設(shè)計。在以上條件的限制下,內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)計決定哪些頻率被削弱或者通過,這也是調(diào)音最后的機會。

        作者從以往項目經(jīng)歷以及相關(guān)聲學(xué)理論中總結(jié)以下優(yōu)化方向:(1)消音器容積增大可以提高中、低頻消聲性能;(2)排氣系統(tǒng)管道(消音器內(nèi)以及連接管、尾管等)可以提高中、低頻消聲性能;(3)合理的赫爾姆茲共振腔參數(shù)可以提高中、低頻消聲性能;(4)赫爾姆茲共振腔壁上打幾個小孔,可以提高中、低頻(非共振腔消聲頻率)消聲性能;(5)排氣管道中增加堵頭時,可以提高中、低頻消聲性能;(6)尾管長度和走向影響中、低頻噪聲;(7)吸音材料的填充可以提高中、高頻消聲性能;(8)雙尾管可以提高中、高頻消聲性能;(9)部分穿孔消音器的消聲頻率隨穿孔率增大而增大。

        2.2 中、后消音設(shè)計方案

        此套排氣系統(tǒng)中消音器結(jié)構(gòu)簡單,只起到輔助消聲作用,因此中消音器結(jié)構(gòu)保持不變,只對后消音器結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。

        在后消音器中,依據(jù)設(shè)計經(jīng)驗選取L、D1、D2為可變參數(shù),如圖6所示,可變參數(shù)變化范圍見表1。

        圖6 后消音器結(jié)構(gòu)

        表1 可變參數(shù)范圍 mm

        根據(jù)DOE設(shè)計原則,取各因素最高、最低水平共進行了27次試驗,布點方式如表2所示。在GT-Power軟件的DOE模塊中可一次完成所有試驗的仿真。

        表2試驗組合方案

        2.3 GT-Power計算結(jié)果

        DOE的計算是針對每個轉(zhuǎn)速下不同因素組合的計算結(jié)果,這里作者選擇問題轉(zhuǎn)速2 000 r/min的計算結(jié)果。從圖7、圖8中可以看出D1=51 mm、D2=45 mm、L=70 mm時4階聲壓級最低,是此次計算的最優(yōu)方案。針對該方案作者單獨做一次全轉(zhuǎn)速下噪聲水平(見圖9),同時采用定常流分析法預(yù)測管徑變細帶來的壓力損失,冷端背壓預(yù)計升高為22 kPa[5]。

        圖10為消音器幾何參數(shù)D1、D2、L以及它們的二次項和交互項對消聲量的影響,其中D1對結(jié)果影響較小,在后期優(yōu)化過程中可忽略D1。

        圖7 L與D1因數(shù)2 000 r/min下4階噪聲

        圖9 尾管噪聲計算結(jié)果

        圖10 消音器參數(shù)主效應(yīng)圖(2 000 r/min)

        3 整車測試結(jié)果

        優(yōu)化方案搭載整車測試,測試條件為3擋-WOT,距離尾口500 mm(45°),測試結(jié)果如圖11所示,所有曲線均在目標(biāo)值以下,其中全階、二階、四階的仿真結(jié)果與實測結(jié)果也比較吻合,證明了該發(fā)動機模型和優(yōu)化方法在排氣噪聲開發(fā)過程中有足夠的精度和可操作性。

        圖11 尾管噪聲測試結(jié)果

        4 結(jié)論

        (1)仿真結(jié)果的問題重現(xiàn),是解決實際問題的前提,在關(guān)鍵問題點和聲學(xué)趨勢上如果與實際問題吻合便可以確定優(yōu)化方向及聲學(xué)方案篩選。

        (2)排氣系統(tǒng)背壓測試在發(fā)動機臺架進行,噪聲測試在整車上完成,以實際工程經(jīng)驗來看,兩者的冷端入口溫度有很大差異,所以文中背壓計算采用定常流分析法[5],輸入臺架實測溫度和流量,計算結(jié)果準(zhǔn)確度極高。

        (3)DOE設(shè)計方法雖然可以一次完成所有計算,但也存在計算量過大、周期較長等缺點,后期可根據(jù)計算結(jié)果確定各參數(shù)貢獻量,提高優(yōu)化效率。

        參考文獻:

        [1]袁志發(fā),周靜芋.試驗設(shè)計與分析[M].北京:高等教育出版社,2000.

        [2]倪計民,解難,杜倩穎,等.基于DoE的車用消音器優(yōu)化設(shè)計[J].汽車技術(shù),2012(3):22-26.

        NI J M,XIE N,DU Q Y,et al.Optimization Design of Vehicle Muffler Based on DoE[J].Automobile Technology,2012(3):22-26.

        [3]Gamma Technologies Inc.GT-Power User’s Manual-vers.6.1601[M].Oakmont.

        [4]許亞峰,周維,劉兵,等.某發(fā)動機排氣系統(tǒng)尾管噪聲優(yōu)化[J].汽車實用技術(shù),2017(10):25-28.

        XU Y F,ZHOU W,LIU B,et al.Tailpipe Noise Optimization of Engine Exhaust System[J].Automobile Technology,2017(10):25-28.

        [5]許亞峰,周維.一種排氣背壓的計算方法[J].汽車零部件,2017(4):25-28.

        XU Y F,ZHOU W.A Kind of Calculation Method for Exhaust Back Pressure[J].Automobile Parts,2017(4):25-28.

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