楊一曼
摘 要: 針對工業(yè)上相同噸位的燃煤熔化爐和電熔化爐硬件資源浪費、能源浪費、成本升高和不環(huán)保等特點,采用對燃氣熔化爐進行自動控制。控制系統(tǒng)中的三燒嘴熔化爐即是三個帶噴火燃燒裝置的熔化爐,其中,兩個燒嘴的作用是將鋁料熔化,一個燒嘴將熔化的鋁液進行保溫。以PLC為核心,對系統(tǒng)硬件、軟件關鍵技術和MCGS組態(tài)軟件進行設計;溫度控制采用PLC程序設計實現(xiàn);MCGS組態(tài)軟件實現(xiàn)人機交互、監(jiān)控和參數(shù)設定作用,系統(tǒng)能夠達到控制要求,實現(xiàn)對三燒嘴熔化爐的自動控制。該設計在實際生產(chǎn)線中運行穩(wěn)定,操作方便,有效地提高系統(tǒng)自動控制水平。
關鍵詞: PLC; 燒嘴; 溫度控制; MCGS組態(tài)軟件
中圖分類號: TP 273 文獻標志碼: A 文章編號: 1671-2153(2018)02-0081-04
在當前國家提倡節(jié)約能源,綠色環(huán)保情況下,改進工廠工藝設備,提供能源效率,降低企業(yè)成本尤為重要[1]。燃氣熔化爐能夠實現(xiàn)自動化控制并且能夠達到安全生產(chǎn)的目的,同時燃氣燃燒充分,煙氣排放易達到燃氣設備所要求的國家標準,可減輕對環(huán)境的污染,熱輻射能力強,釋放的熱效率高。本文以PLC為核心對三燒嘴熔化爐自動控制系統(tǒng)進行總體結構設計、PLC軟件設計及MCGS組態(tài)設計;觸摸屏作為人機操作界面,能夠真實的模擬現(xiàn)場環(huán)境并進行實時監(jiān)控,通過組態(tài)調用曲線模塊,使溫度按預先設定的曲線執(zhí)行,達到控制溫度的目的,使鋁液溫度在誤差范圍內,實現(xiàn)三燒嘴熔化爐的自動控制[2]。
基于PLC的三燒嘴熔化爐自動控制系統(tǒng)以三菱可編程控制器PLC為控制核心,由MCGS嵌入式[3]一體化工控機通過編程電纜實現(xiàn)同PLC的通信、三個燃燒裝置。該裝置由燒嘴、比例蝶閥、溫度傳感器熱電偶、模擬量檢測模塊、光電檢測鋁料、鋁液滿檢測探針、火焰檢測模塊、限位開關、按鈕和電動機等組成,系統(tǒng)硬件組成如圖1所示;控制系統(tǒng)運行流程如圖2所示。圖1中,按下啟動按鈕,鼓風機電機和上料小車電機開始運行,鼓風機進行爐膛預掃,小車開始運送鋁料,熔化鋁料的燒嘴1、燒嘴2開始工作,保溫燒嘴3開始工作,通過光電檢測鋁料裝置判斷鋁料熔化程度自動關閉和啟動熔化燒嘴,當鋁液達到上限時鋁液滿檢測探針導通,停止熔化鋁料,溫度傳感器檢測溫度,經(jīng)過模擬量檢測模塊轉換成數(shù)據(jù)量存入PLC中,經(jīng)過PLC程序運算后,經(jīng)過D/A轉換模塊將數(shù)字量轉換為模擬信號控制比例蝶閥的開關,從而控制熔化爐里鋁液的溫度達到設定值,實現(xiàn)三燒嘴熔化爐的自動控制。
1.1 系統(tǒng)主要功能
(1) 實現(xiàn)手動操作和自動操作的切換;
(2) 實現(xiàn)小車自動運送鋁料一鍵式操作;
(3) 通過觸摸屏設置鋁液期望溫度及相關參數(shù),良好的人機交互界面,能夠查看計劃溫度曲線、實時溫度曲線,實現(xiàn)保密功能;
(4) PLC自動檢測鋁液溫度,并根據(jù)給定的期望溫度,通過PLC程序設計,最后實現(xiàn)鋁液溫度精確控制,誤差范圍2 ℃;
(5) 實現(xiàn)節(jié)假日期間及生產(chǎn)間歇后的曲線升溫,節(jié)假日在MCGS里預設好曲線,升溫就按設定好的曲線變化。
(6) 具有鋁原料料滿檢測、鋁液液位檢測;
(7) 具有鋁原料預熱系統(tǒng),可利用余熱將鋁原料加熱到至少200 ℃,節(jié)約能源,除塵的同時會帶走一部分熱量,利用這部分熱量對鋁料進行預熱。除塵風機通過管道與排煙罩相連,排煙罩與上料塔相連,上料塔內裝有鋁原料,可以實現(xiàn)預熱的功能,節(jié)約能源。
1.2 控制系統(tǒng)硬件組成
1.2.1 燒嘴的控制原理
燒嘴是燃燒設備的核心部件,關系到燃料的點火及火焰的穩(wěn)定性,影響熔化爐的安全運行、穩(wěn)定性和節(jié)能環(huán)保等方面,三個燒嘴的控制原理相同如圖3所示。圖3中,按下啟動按鈕,熔化的燒嘴1、燒嘴2開始工作,PLC向端子“5”送高電平,點火變壓器由低壓轉換到高壓,電流要求低并且是小間隙產(chǎn)生放電火花,起到點火的目的;之后同時向端子“1”和“4”送高電平,空氣閥小檔及燃氣閥小檔打開,燒嘴開始燃燒;之后停止點火變壓器,為快速熔化根據(jù)鋁料的多少PLC向端子“3”送高電平啟動燃氣閥大檔閥門。熔化燒嘴3控制原理與其相似。燒嘴的保護措施:當燒嘴停止燃燒時自動退出爐膛其溫度較高,高溫會使點火電極及火焰檢測探頭烤壞,為了避免這些,在燒嘴停止工作時,鼓風機電機不停止工作,讓其吹出的冷風冷卻點火電極及檢測探頭。
火焰采用在燒嘴內空氣與燃氣預先設定的比例混合獲取,能夠使燃氣燃燒充分,火焰平穩(wěn),不回火或者脫火[4]。在調整過程中通過流量和壓力表的變化作為依據(jù),剛性好的火焰打到快熔化的金屬上很快熔化,所以系統(tǒng)火焰采用細長火焰,剛性強,穩(wěn)定性較好。
火焰檢測模塊ZKM5(A)檢測是根據(jù)紫外線檢測原理,模塊具有較強的抗干擾性能,不受人工光源和自然光源的影響,靈敏度高,能檢測到火焰中特定波長的紫外線是否存在,適合于以燃氣為主要燃料的三燒嘴熔化爐自動控制系統(tǒng)中的火焰檢測?;鹧鏅z測模塊將火焰中的紫外光信號轉成電信號,經(jīng)過內部結構轉換后顯示火焰狀態(tài),同時給外部設備提供與繼電器作用相似的觸點來實現(xiàn)聯(lián)動控制。火焰檢測模塊安裝位置需要根據(jù)火焰情況,能夠可靠檢測火焰,同時應該盡可能的遠離高溫區(qū)爐膛的位置安裝,用目測的方法調整傳感器光窗的角度,使其有效地觀測到火焰情況,同時注意火焰檢測探頭位置不要超過燒嘴。
1.2.2 鋁料滿檢測
鋁料檢測電氣原理如圖4所示。由圖4可以看出,基于PLC的三燒嘴熔化爐自動控制系統(tǒng)采用光電檢測開關檢測鋁原料是否裝滿。光電開關檢測鋁料是否裝滿的原理是利用鋁料對光束的遮擋或反射,由發(fā)射端、接受端和檢測電路組成,發(fā)射器的作用是將輸入的電流轉換成光信號發(fā)射出,接收器的作用是根據(jù)接收到的光線強弱或者有無對鋁料進行檢測,從而檢測鋁料是否裝滿。
1.2.3 鋁液滿檢測
鋁液滿檢測電氣原理如圖5所示。由圖5可以看出,熔化爐裝有鋁液是有限制的,不能無限的熔化鋁料,所以必須有檢測鋁液是否滿的裝置。當鋁液滿時兩個檢測探針通過鋁液導通形成回路,K1繼電器得電,K1常開觸點閉合,鋁液滿指示燈亮,熔化燒嘴1和熔化燒嘴2停止熔化鋁。
1.2.4 熱電偶與模擬量檢測模塊的PLC接線
熱電偶與模擬量檢測模塊的PLC接線如圖6所示。由圖6可以看出,當鋁液溫度變化時,K型熱電偶(WR-130)產(chǎn)生熱電動勢,通過模擬量檢測模塊(FX2N-4AD-TC)轉換成數(shù)字量存入模塊中,PLC可以從中讀取數(shù)值。
2.1 PLC軟件設計
根據(jù)I/O口的點數(shù)選擇PLC型號,選擇PLC型號時要考慮為以后設備擴展功能預留I/O點數(shù),還應該考慮到如果早期設計有問題也可以方便彌補,所以一般PLC型號選擇時I/O口點數(shù)會預留10%備用點。根據(jù)三燒嘴熔化爐自動控制系統(tǒng)控制要求不同,由PLC實現(xiàn)各種信號傳送、控制和各種運算,并實現(xiàn)與MCGS嵌入式一體化工控機的通信并傳送各種顯示所需參數(shù)。
模擬量的數(shù)據(jù)采集、比較運算是程序設計的關鍵,也是控制溫度的主要算法。三菱可編程控制器PLC控制器中FROM指令的作用是從特殊模塊FX2N-4AD-TC中把模擬量轉換為數(shù)字量之后的數(shù)據(jù)讀出存到可編程控制器PLC控制器中,TO指令是把可編程控制器PLC中的數(shù)據(jù)存入特殊模塊中,數(shù)據(jù)采集、比較運算程序示意圖如圖7所示,此梯形圖程序能夠實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集并且采樣輸出,實際溫度值與設定的溫度值進行比較,根據(jù)比較的結果控制PLC輸出,實現(xiàn)對鋁液溫度的控制,此程序設計方法的優(yōu)點是省去了復雜的PID編程,同樣能夠實現(xiàn)系統(tǒng)對溫度的控制,符合誤差范圍2 ℃的要求。
2.2 MCGS組態(tài)軟件設計
MCGS組態(tài)軟件設計包括主控窗口、用戶窗口界面、實時數(shù)據(jù)、設備窗口設置及運行策略設計[5],這五部分實現(xiàn)了變量定義、畫面的設計、屬性設置及動畫連接、通信參數(shù)設置與地址關聯(lián)[6]、報警處理、保密處理、保溫升溫曲線、熔化升溫曲線的實時曲線及預設的期望曲線。
為了避免溫度快速升溫對設備的損壞,破壞系統(tǒng)的穩(wěn)定性,在組態(tài)里組態(tài)出期望的鋁料熔化升溫曲線和鋁液保溫升溫的溫度曲線。溫度曲線應采用折線形式最后到達期望溫度值是水平直線。在運行環(huán)境中,根據(jù)實際溫度曲線,調整期望溫度曲線,最后確定組態(tài)的期望溫度曲線。
通過鈕子開關和按鈕來模擬輸入信號調試,輸出信號狀態(tài)用發(fā)光二極管的狀態(tài)來表示,來模擬調試PLC程序,之后對MCGS仿真界面進行調試;調試好后進行控制現(xiàn)場聯(lián)機調試,在自動方式下,觀察顯示的溫度曲線是否達到系統(tǒng)對溫度的控制要求,根據(jù)溫度曲線修改程序或參數(shù),反復調試,直到PLC程序與MCGS組態(tài)人機交互界面都達到系統(tǒng)要求為止。
基于PLC的三燒嘴熔化爐自動控制系統(tǒng)設計,實現(xiàn)了三燒嘴熔化爐的自動控制,提高了自動化水平,實現(xiàn)了系統(tǒng)的主要功能,具有良好的人機交互界面,使操作更加方便,在實際應用中,鋁液溫度達到了控制精度要求,運行穩(wěn)定。
[1] 戴慧敏. 工業(yè)燃煤鍋爐智能控制系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)[D]. 昆明理工大學,2010.
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[5] 程力. 基于MCGS與PLC橋式起重機起升機構監(jiān)控系統(tǒng)研究[D]. 昆明理工大學,2016.
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