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        S7-200型PLC在破碎系統(tǒng)中的生產(chǎn)應(yīng)用

        2018-05-13 17:10:40
        銅業(yè)工程 2018年2期
        關(guān)鍵詞:給料機(jī)梯形圖繼電器

        林 斌

        (紫金山金銅礦,福建 龍巖 364200)

        1 引言

        隨著先進(jìn)的自動(dòng)化控制技術(shù)在工礦企業(yè)生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用,智能化生產(chǎn)已成為現(xiàn)今我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的一種必然趨勢。PLC控制系統(tǒng)與傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)相比,具有操作簡單、體積小、安裝便捷、穩(wěn)定性高、安全性強(qiáng)、可拓展性強(qiáng)、維護(hù)便利等優(yōu)點(diǎn),該技術(shù)編程簡單方便,抗干擾能力強(qiáng),在比較惡劣的環(huán)境中都能夠正常使用,在大多數(shù)自動(dòng)化控制領(lǐng)域中,PLC 技術(shù)都得到了廣泛的應(yīng)用和發(fā)展[1-4]。通過引入PLC控制技術(shù)對碎礦車間破碎系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)鎖控制,能實(shí)現(xiàn)單體設(shè)備由簡單控制到遠(yuǎn)程集中聯(lián)鎖控制,實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化控制,提升了設(shè)備使用效率,并且能為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

        2 礦石破碎工藝控制簡介

        振動(dòng)給料機(jī)、破碎機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)等設(shè)備是礦山企業(yè)破碎和運(yùn)輸?shù)V石的核心設(shè)備,承擔(dān)球磨機(jī)的原料供應(yīng)。顎式破碎機(jī)C100和JM1312、圓錐破碎機(jī)φ1750 共3臺(tái)、2YHA 4800*1800振動(dòng)篩1臺(tái)、皮帶機(jī)全長534m。根據(jù)破碎車間工作環(huán)境差、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長,可靠性要求高的特點(diǎn)原破碎系統(tǒng)采用傳統(tǒng)繼電器的控制方式,但是此種方式存在線路復(fù)雜、故障點(diǎn)多,維護(hù)檢修繁瑣等缺點(diǎn)。若使用PLC控制取代傳統(tǒng)的繼電器控制方式,簡化了硬件構(gòu)成,提高了控制性能、可靠性和生產(chǎn)過程的自動(dòng)化程度。且現(xiàn)場技術(shù)人員只需經(jīng)過簡單培訓(xùn),便能夠掌握最基礎(chǔ)的編程方法,直觀地對梯形圖語言進(jìn)行運(yùn)用操作[5-6]。

        3 PLC控制系統(tǒng)硬件配置及控制要求

        3.1 PLC控制系統(tǒng)選型

        當(dāng)前,美國、德國、日本等多種系列PLC都均可在國內(nèi)市場方便采購,且國內(nèi)許多廠家也能自身研發(fā)、組裝多款PLC,故PLC系列功能參差不齊,價(jià)格懸殊較大,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不一的情況普遍存在。通過綜合考慮可靠性高,功能強(qiáng),帶負(fù)載能力,性價(jià)比等因素,選用西門子公司S7-200型PLC作為破碎車間破碎工藝控制系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)小巧、可靠性和拓展性強(qiáng)、運(yùn)行效率高、配置靈活等優(yōu)點(diǎn)。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了模塊化與系列化,用戶只需根據(jù)自身需求運(yùn)用軟件針對性地對程序進(jìn)行改變,完成自由組合的組態(tài),最后直接將輸入與輸出信號(hào)接在端子上就完成了改變過程[4]。

        圖1 I/O模塊接線圖

        3.2 控制系統(tǒng)硬件配置

        需選用S7-200PLC CPU224 14/10點(diǎn)I/O 一個(gè)單元,輸入口36點(diǎn),輸出口41點(diǎn),用以實(shí)現(xiàn)連鎖的手動(dòng)/自動(dòng)控制,配置擴(kuò)展模塊EM223*2 8/8點(diǎn)I/O、EM223 16/16點(diǎn)I/O、EM222*2 4/4點(diǎn)I/O,共計(jì)54/50點(diǎn)I/O 6個(gè)單元的PLC。為保證PLC控制系統(tǒng)的運(yùn)行安全,采用輸入光電隔離器,輸出配置繼電器隔離的方式,使外部接入的I/O點(diǎn)與PLC模塊完全隔離,防止外部電源對PLC模塊的沖擊。

        S7200型PLC具有帶負(fù)載能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn);通過手動(dòng)/自動(dòng)轉(zhuǎn)換、按鈕和接觸器常開觸點(diǎn)輸入信號(hào);輸出選用設(shè)備接觸器線圈通電,設(shè)備運(yùn)行、電子報(bào)警器和指示燈。本系統(tǒng)單機(jī)/聯(lián)鎖功能轉(zhuǎn)換使用轉(zhuǎn)換開關(guān)LW5-15D3461/12兩個(gè),簡化了 I/O模塊接線圖,節(jié)省了輸入、輸出口數(shù)量,模塊接線配置如圖1。

        4 工藝流程及控制要求

        4.1 工藝控制流程

        礦石破碎系統(tǒng)工藝控制流程,按順序先啟動(dòng)振動(dòng)篩、鄂式破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī),再開啟皮帶輸送機(jī),最后開啟給料機(jī)進(jìn)行下料的開機(jī)順序進(jìn)行控制。反之,系統(tǒng)停機(jī)順序按照先停皮帶運(yùn)輸機(jī),再停破碎機(jī),最后停振動(dòng)篩控制工藝流程,詳見圖2。

        圖2 工藝流程圖

        4.2 控制要求

        控制系統(tǒng)可以根據(jù)生產(chǎn)的需要分為多段來設(shè)定,通過PLC控制系統(tǒng)軟件編程實(shí)現(xiàn)給料機(jī)、破碎機(jī)、皮帶機(jī)、原礦倉等設(shè)備的聯(lián)鎖控制,振動(dòng)給料機(jī)、破碎機(jī)JM1312和槽式給料機(jī)、破碎機(jī)C100形成互備,共開的控制模式,并實(shí)現(xiàn)分段顯示。當(dāng)破碎機(jī)、皮帶機(jī)在開機(jī)、停機(jī)時(shí),指示燈顯示控制,聲光報(bào)警在故障時(shí)自動(dòng)發(fā)出,并顯示停機(jī),系統(tǒng)具有手動(dòng)/自動(dòng)兩種控制方式,操作人員現(xiàn)場解除故障后,再按下確認(rèn)按鈕解除報(bào)警信號(hào),閃爍燈光切換至平光。

        將HK轉(zhuǎn)換按鈕轉(zhuǎn)換至連鎖接通按鈕時(shí),系統(tǒng)連鎖自動(dòng)開始運(yùn)行,現(xiàn)場啟動(dòng)按鈕不起作用,只用緊急停車開關(guān)SK和拉繩開關(guān)處于接通狀態(tài),由集中控制盤發(fā)出啟動(dòng)預(yù)警信號(hào),現(xiàn)場發(fā)出同意啟動(dòng)回鈴,才能集中啟動(dòng)。當(dāng)發(fā)生故障時(shí)扳動(dòng)緊急停車開關(guān)SK和拉繩開關(guān),按所扳動(dòng)的設(shè)備位置,信號(hào)傳輸給PLC系統(tǒng),PLC根據(jù)程序規(guī)定將相關(guān)的皮帶或設(shè)備全部停車,并發(fā)出故障報(bào)警,在按動(dòng)事故響鈴按鈕,事故接觸。系統(tǒng)停車時(shí),按動(dòng)集中停車按鈕,信號(hào)傳輸給PLC,PLC根據(jù)程序規(guī)定和時(shí)間,按順序停車。

        4.3 控制程序編制

        利用編程軟件中內(nèi)部的繼電器指令,定時(shí)器指令、計(jì)數(shù)器指令、位指令等功能,按照工藝控制要求進(jìn)行邏輯編程,從而實(shí)現(xiàn)對外部I/O信號(hào)進(jìn)行相關(guān)自動(dòng)控制。圖3為本控制系統(tǒng)中部分梯形圖控制程序片段。

        圖3 梯形圖控制程序片段圖

        啟動(dòng)條件程序PLC 梯形圖如圖3中Network24所示。T35是拉繩開關(guān)信號(hào)(瞬間動(dòng)作,自動(dòng)復(fù)位),M3.7是熱繼電器輔助觸點(diǎn)信號(hào),當(dāng)拉繩開關(guān)動(dòng)作時(shí),T35斷開,內(nèi)部繼電器M3.7動(dòng)作,M3.7輔助觸點(diǎn)閉合,回路通過T35和M3.7輔助觸點(diǎn)接通。需要解除信號(hào)時(shí),按下復(fù)位按鈕,T35斷開,即可斷開回路。從圖1中Network24可知,Q0.5得電時(shí),無故障信號(hào),具備啟動(dòng)條件。

        停車程序PLC 梯形圖如圖3 Network25、26所示。I1.0是啟動(dòng)條件, T41是遞減定時(shí)器,當(dāng)發(fā)生故障或設(shè)備啟動(dòng)條件不滿足時(shí),PLC根據(jù)程序規(guī)定將相關(guān)的皮帶全部停車,并發(fā)出故障報(bào)警,啟動(dòng)T41遞減定時(shí)器,計(jì)時(shí)10 s后,T41 動(dòng)作,觸點(diǎn)Q0.3斷開,使Q3.7無輸出, PLC根據(jù)程序規(guī)定和時(shí)間,按順序停車。

        5 結(jié)語

        S7-200型PLC模塊具有性能穩(wěn)定、性價(jià)比高、維修簡單等許多優(yōu)點(diǎn),簡化了系統(tǒng)的硬件構(gòu)成,穩(wěn)定性大大提高,故障明顯減少。它改變了控制面貌,正逐步取代繼電器電路。破碎車間破碎系統(tǒng)采用PLC系統(tǒng)控制,簡化了系統(tǒng)的硬件構(gòu)成,穩(wěn)定性大大提高,故障明顯減少。它改變了控制面貌,正逐步取代繼電器電路的控制,系統(tǒng)在保留了設(shè)備現(xiàn)場單獨(dú)的基礎(chǔ)上,增加了強(qiáng)大自動(dòng)化程序控制功能,能實(shí)現(xiàn)從單體設(shè)備控制到遠(yuǎn)程、過程、集散等多種控制,并兼顧各種保護(hù)功能,提高了企業(yè)生產(chǎn)效率。

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