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        萊鋼焦化廠提高輕苯收率的工藝方法

        2018-05-11 09:30:28
        山東冶金 2018年2期
        關(guān)鍵詞:貧油富油洗油

        丁 敏

        1 現(xiàn)狀分析

        萊鋼焦化廠采取洗油萃取、蒸餾提取輕苯工藝。輕苯工序因生成流程復(fù)雜,影響因素多,導(dǎo)致輕苯收率有時(shí)會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。焦化廠輕苯收率正常維持在1%~1.05%,但個(gè)別時(shí)段,輕苯月平均收率最高相差0.07%,占平均收率的15%左右。這種較大范圍的波動(dòng),對(duì)化產(chǎn)品利潤(rùn)和煤氣凈化效果均造成一定影響,為此對(duì)影響因素進(jìn)行了分析,并采取了改進(jìn)措施,從而提高輕苯收率。

        2 主要影響因素分析

        2.1 客觀因素

        配合煤揮發(fā)分是影響化產(chǎn)品收率最主要的外部因素,揮發(fā)分越高,苯族烴、焦油等化產(chǎn)品產(chǎn)率就越高,對(duì)應(yīng)回收收率就越高。在保證焦炭質(zhì)量前提下,提高配合煤揮發(fā)分是提高苯、焦油等化產(chǎn)品產(chǎn)量的主要途徑。

        2.2 工藝因素

        輕苯的回收主要包括終冷洗苯和富油脫苯兩道工序,影響工序穩(wěn)定運(yùn)行的主要因素分析如下。

        2.2.1 管式爐運(yùn)行效率

        在粗苯蒸餾系統(tǒng)中,提高富油預(yù)熱溫度到180℃~190℃,可以使脫苯塔內(nèi)部各組分的蒸汽壓力增大,從而使粗苯的蒸出率也增加,貧油含苯降低,粗苯管式爐蒸餾工藝可使貧油含苯降到0.5%以下。

        2.2.2 循環(huán)洗油的質(zhì)量

        洗油在循環(huán)使用中,吸收苯族烴的同時(shí)還會(huì)吸收一些不飽和化合物,如苯乙烯、環(huán)戊二烯等。這些不飽和化合物在煤氣中硫化物的作用下,或在加熱脫苯條件下,會(huì)聚合成高分子瀝青性質(zhì)聚合物并溶解在洗油中,因而使洗油質(zhì)量變壞;同時(shí),蒸餾過(guò)程中部分輕質(zhì)餾分被蒸出,其密度、黏度、相對(duì)分子量均會(huì)增大,吸收苯族烴能力降低。

        2.2.3 塔頂油水分離器

        脫苯塔頂油水分離器作為脫苯系統(tǒng)一個(gè)重要裝置,直接影響脫苯塔穩(wěn)定運(yùn)行。日常生產(chǎn)中,如果油水分離效果差,導(dǎo)致大量分離水進(jìn)入脫苯塔內(nèi)部,容易導(dǎo)致系統(tǒng)帶水,脫苯塔塔壓波動(dòng)大,影響脫苯效果。

        2.2.4 終冷塔后煤氣溫度和二段貧油溫度

        控制好終冷塔后煤氣溫度和二段貧油溫度,在保證洗油吸收推動(dòng)力較高的前提下,可以有效減少煤氣中飽和水冷凝后進(jìn)入循環(huán)油,使循環(huán)油含水控制在1%以內(nèi),保證富油預(yù)熱溫度。

        3 工藝方法改進(jìn)

        3.1 提高配合煤揮發(fā)分

        按照焦化行業(yè)的通用計(jì)算方法,在配煤Vdaf為20%~30%的范圍內(nèi),輕苯理論收率可依下式計(jì)算:

        假設(shè)揮發(fā)分取值25%~30%,取整數(shù),通過(guò)公式計(jì)算得出結(jié)果如表1所示。

        表1 揮發(fā)分與收率 %

        選取該廠老區(qū)、新區(qū)2017年11月份實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),通過(guò)理論公式計(jì)算可得出老區(qū)、新區(qū)輕苯收率,如表2所示,煤耗均按1.325計(jì)算。

        表2 輕苯理論與實(shí)際收率 %

        兩區(qū)揮發(fā)分差值1.99%,輕苯理論收率相差0.11%,實(shí)際收率相差0.09%。由此可以得出,輕苯收率受揮發(fā)分影響較大,配合煤揮發(fā)分每提高1%,輕苯理論產(chǎn)量對(duì)應(yīng)提高約4.5%。

        3.2 穩(wěn)定管式爐運(yùn)行

        管式爐在使用過(guò)程中,煤氣中焦油等雜質(zhì)容易在煤氣燒嘴處結(jié)垢,導(dǎo)致煤氣量變小,爐膛內(nèi)火焰變短,加熱效果變差。煤氣消耗量較高的情況下,富油預(yù)熱溫度很難達(dá)到規(guī)程要求的180~190℃;過(guò)熱蒸汽溫度一般只能控制在360~380℃。為改善這種現(xiàn)象,通過(guò)摸索,自制工具對(duì)管式爐煤氣燒嘴進(jìn)行在線清理,有效提高煤氣燃燒效率,過(guò)熱蒸汽溫度可以控制在410~450℃,減少了脫苯系統(tǒng)蒸汽消耗0.5~1 t/h。

        3.3 提高循環(huán)洗油質(zhì)量

        為保證循環(huán)洗油質(zhì)量,在保證洗油再生器穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,每隔1 d對(duì)洗油再生器進(jìn)行排渣操作,排渣完成后,補(bǔ)加新洗油。定期聯(lián)系質(zhì)檢部門對(duì)循環(huán)洗油進(jìn)行化驗(yàn),在嚴(yán)格控制洗油300℃餾出量>90%的前提下,盡量將270℃餾出量控制在≥60%。通過(guò)強(qiáng)化管理,在保證洗油質(zhì)量良好的前提下,脫苯工序洗油消耗一般控制在40~50 kg/t。

        3.4 合理控制終冷塔后煤氣溫度和二段貧油溫度

        一般每年7—9月份,因氣溫升高,二段貧油溫度很難按照規(guī)程要求控制在30℃以內(nèi)。通過(guò)對(duì)前期操作記錄查看,二段貧油溫度最高能達(dá)到36℃,此溫度下,循環(huán)洗油苯蒸汽表面分壓較大,洗油吸收煤氣中苯族烴推動(dòng)力變小,吸收效果變差。通過(guò)質(zhì)檢檢測(cè),夏季氣溫較高時(shí),洗苯塔后煤氣含苯能達(dá)到7 mg/m3。

        為消除溫度對(duì)洗苯效果的影響,通過(guò)對(duì)區(qū)域內(nèi)包括貧富油換熱器、一段貧油冷卻器、二段貧油冷卻器和輕苯冷凝冷卻器在內(nèi)的19臺(tái)換熱器的冷卻水、換熱介質(zhì)進(jìn)出口溫度進(jìn)行檢測(cè),對(duì)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的換熱效果較差的換熱設(shè)備進(jìn)行了高壓清洗和酸洗,以提高換熱效果。同時(shí),每月對(duì)換熱器進(jìn)行1次全面檢測(cè),保證換熱效果,煤氣溫度控制在28~30℃的最佳范圍內(nèi)。

        洗苯和富油脫苯兩工序相互影響,每個(gè)工序能否穩(wěn)定運(yùn)行都直接影響另一工序的運(yùn)行質(zhì)量。如果富油脫苯工序生產(chǎn)不穩(wěn)定,富油脫苯效果較差,導(dǎo)致脫苯后的貧油苯含量較高,直接影響脫苯工段洗油吸收效果,最終導(dǎo)致洗苯塔后煤氣含苯偏高,大量苯無(wú)法回收;同時(shí),如果終冷洗苯工序溫度控制不好,煤氣中飽和水冷凝后進(jìn)入循環(huán)油,會(huì)導(dǎo)致富油加熱效果不好,脫苯效果變差,必須進(jìn)行綜合管理。為提高洗苯效果,組織對(duì)洗苯塔進(jìn)行離線清洗,利用熱貧油對(duì)洗苯塔內(nèi)輕瓷填料進(jìn)行沖洗,避免洗油和煤氣中雜質(zhì)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行堵塞填料通道,造成洗油在填料層內(nèi)偏流,影響洗苯效果。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)以上分析可知,日常生產(chǎn)中,通過(guò)嚴(yán)格控制終冷洗苯煤氣及貧油溫度、循環(huán)洗油質(zhì)量等關(guān)鍵工藝指標(biāo),能夠提高管式爐、脫苯塔頂油水分離器等設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行效率,可以確保良好的洗苯脫苯效果。目前萊鋼焦化廠輕苯收率穩(wěn)定在1.05%左右,輕苯效益良好。

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