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        分級燃燒技術在我廠的應用

        2018-05-08 02:50:49劉振海
        中國水泥 2018年1期
        關鍵詞:煤管煤量氨水

        劉振海

        (山東聯合王晁水泥有限公司,山東 棗莊 277405)

        根據GB4915-2013水泥工業(yè)大氣污染物排放標準,水泥窯廢氣排放NOx排放標準要低于400 mg/Nm3(有的地方標準要求小于200 mg/Nm3),我公司注重開發(fā)與應用節(jié)能環(huán)保新技術,為促進公司節(jié)能減排和環(huán)境保護,公司于2014年12月新上SNCR非選擇性催化還原法脫硝系統,氮氧化物排放值控制在400 mg/Nm3以下,氨水使用量在500 kg/h,由于大量的冷風和氨水噴入分解爐,熱耗增加約2~3 kgce/tcl,系統受到影響,熟料生產成本增加較多,為了降低能耗減少氨水使用量,公司應用了分級燃燒技術的原理來降低NOx,經過設計改造調試,運行三個月取得了實際應用經驗,減排效果良好,在不噴氨水的情況下,氮氧化物排放降低50%~60%,使用少量氨或有時不使用氨水NOx排放就可以達到300 mg/Nm3以下,系統運行穩(wěn)定。

        1 分級燃燒技術原理

        分級燃燒的優(yōu)勢:分級燃燒脫氮的基本原理是在煙室和分解爐之間建立還原燃燒區(qū),將原分解爐用煤的一部分均布到該區(qū)域內,使其缺氧燃燒以便產生CO、CH4、H2、HCN和固定碳等還原劑。這些還原劑與窯尾煙氣中的NOx發(fā)生反應,將NOx還原成N2等無污染的惰性氣體。此外,煤粉在缺氧條件下燃燒也抑制了自身燃料型NOx產生,從而實現水泥生產過程中的NOx減排,分解爐分級燃燒,使一部分燃料在回轉窯廢氣中缺氧燃燒,產生還原氣氛,分解爐噴入的燃料大部分在還原氛圍中燃燒,燃料中的N生成NOx的變換率低,減低了NOx生成。

        通過對低氮燃燒技術與煙氣脫硝技術的初步研究和比較,我們認為,與水泥熟料生產線的工藝特點相結合,優(yōu)先采用分級燃燒技術改造具有以下技術優(yōu)勢:

        (1)與工藝操作相結合,降低并還原窯內產生的熱力型NOx,抑制燃料型NOx的生成,可從源頭有效降低NOx的產生。

        (2)對生產線正常生產運行和水泥熟料產、質量無不利影響。

        (3)降低氨水使用量減少或者停用,減少生產運行成本。

        (4)工藝技術改造后,使運行參數得以優(yōu)化,系統運行質量和穩(wěn)定性得到提升,并有一定的節(jié)能效果,系統無成本運行。

        2 技改方案設計理念

        (1)采用分級燃燒技術降低NOx生成量,同時使分解爐的性能和效果均達到優(yōu)良。

        (2)分解爐結構局部進行優(yōu)化,使分解爐內的氣體流場和溫度場更加均勻、穩(wěn)定、合理提高分解爐性能。

        (3)在分解爐的合適部位分別配置“變流場分解爐噴煤管”和“復合流場分解爐噴煤管”,改善分解爐內煤粉混合、燃燒狀態(tài),保證煤粉的充分燃燒,提高分解爐的能力,降低系統用煤量。

        (4)配合分級燃燒系統技術原理,采用“精準平衡操作技術”,在運行中三次風管的閥門開度達到100%,在提高分解爐性能的情況下,保證分級燃燒的效果。

        (5)消除各種低氮技術的缺陷,發(fā)揮了各技術的特點。

        3 分級燃燒項目技術改造方案

        (1)預熱器鎖風閥更換為微動型鎖風閥,該閥鎖風效果更好,降低預熱器旋風筒之間的內漏風,提高分離效率降低熱耗。

        (2)預熱器下料管撒料箱進行改造,提高生料的分散度。

        (3)窯頭煤粉燃燒器更換為低氮型燃燒器,降低一次風的用量。

        (4)篦冷機固定床技術改造,降低熟料流動速度增加二次風溫,提高熟料急冷效果,降低出篦冷機熟料溫度。

        (5)入分解爐生料下料點和平臺進行改造,提高生料粉的分散度。

        (6)三次風入分解爐管道位置和錐體尺寸進行改造建立還原區(qū),將分解爐煤粉由單層的兩個入爐點改造成為上下兩層,每層兩個喂煤點。

        4 調試過程

        4.1 調試出現問題及解決辦法

        調試初期,首先將窯頭噴煤管位置定位在窯中心線零點上50 mm處,三次風閘閥由原來的30%提升至全開,分解爐上下兩層煤槍用煤比例為60∶40,角度30°,兩根煤槍的用煤比例5∶5,投料量逐漸加至額定產量。

        4.2 出現問題

        運行中現場巡檢發(fā)現分解爐錐部有燒紅現象,隨將煤管的角度、位置、內外風比例進行了調整和適當降低窯內通風和用煤量,增加三次風用量、分解爐用煤量,調整降低窯內空氣過剩系數,降低高溫風機轉速,減少系統用風等措施,經過調整后窯系統運轉正常。

        5 經濟效益

        改造后運行指標:改造后NOx排放濃度由950~1000 mg/Nm3下降到400-500 mg/Nm3減少52.63%,氨水用量改造前噸熟料用4.1 kg,改造后噸熟料用氨水下降到1.1 kg,噸熟料少用氨水3.0 kg(下降73.2%),因氨水的使用量減少,使熟料熱耗也下降節(jié)能減排明顯,技術創(chuàng)新改造帶來效益。

        6 結束語

        我們這次分級燃燒技術改造運行后,脫硝效率可達到50%,窯用煤量比改造前下降4.0%,熟料產、質量得到很大程度的提高,窯系統技術操作參數的設定比較重要,操作人員要學習領會改造思想理念,適應改造后的精細化操作要求,分級燃燒技術是一項無需運行成本的脫硝技術,也是水泥行業(yè)節(jié)能減排降低氮氧化物的一項技術創(chuàng)新,要進一步探討,取得最佳效果。

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