婁治生 李長生(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
葡萄花油田部分區(qū)塊的注采出現(xiàn)失衡,呈現(xiàn)出“注少采多”的局面。采出端機(jī)采參數(shù)已降至最低,機(jī)采井的動液面仍不能有效恢復(fù),部分機(jī)采井的沉沒度一度達(dá)到了50 m水平,甚至更低,液面抽空導(dǎo)致燒泵危險急劇增加。因此,油田及時采取了間抽措施。全廠間抽總井?dāng)?shù)達(dá)到1050口,約占總開井?dāng)?shù)的25%。
技術(shù)人員結(jié)合地層性質(zhì)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù),綜合分析動液面恢復(fù)資料,以“動液面合理,產(chǎn)量最優(yōu)”為原則[1],為不同單井制定了間抽制度,并下發(fā)基層隊執(zhí)行?;鶎雨犜趫?zhí)行過程中普遍反映,由于單井每日需啟、停各1次,且不同井的啟、停時間不一,工作量較大,工人勞動強(qiáng)度高,且執(zhí)行過程中影響因素過多,總體效果不盡理想。為此,開展間抽井自動啟停技術(shù)研究,最終優(yōu)選了不停井間抽技術(shù)在葡萄花油田進(jìn)行試驗并進(jìn)行規(guī)模推廣。
為防止不停井間抽技術(shù)出現(xiàn)功能缺陷,對用戶以及礦場實際進(jìn)行了充分的調(diào)研,同時充分考慮多種影響因素,以“滿足功能、效果最優(yōu)”作為基本原則,在電子設(shè)備選擇、通訊兼容情況等方面嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),并經(jīng)多次室內(nèi)實驗,確保設(shè)計無缺陷。設(shè)計方案見圖1。
圖1 方案設(shè)計
圖2 工作原理
該技術(shù)以抽油機(jī)現(xiàn)有變頻控制箱為基礎(chǔ),在其上加裝通訊模塊和間抽控制裝置,并在抽油機(jī)減速箱外部安裝感知曲柄位置的傳感器。間抽控制裝置與變頻器之間通過通訊模塊實現(xiàn)通訊,進(jìn)而實現(xiàn)抽油機(jī)的連續(xù)運(yùn)行與非連續(xù)運(yùn)行之間的自由切換,在傳感器的配合下完成間歇狀態(tài)時的搖擺控制[2]。
間抽控制裝置通過微控制器將控制指令通過RS485通訊模塊傳送給變頻器的DSP主控芯片,變頻器按照控制指令進(jìn)行整周期正常運(yùn)行,同時將運(yùn)行狀態(tài)反饋給間抽控制器,當(dāng)整周期運(yùn)行時間達(dá)到設(shè)定的時間時,間抽控制器向變頻器發(fā)送一個擺動運(yùn)行指令,變頻器接收到指令后,抽油機(jī)曲柄運(yùn)行到位置傳感器附近時,運(yùn)行方式轉(zhuǎn)換為擺動運(yùn)行,并將當(dāng)前擺動頻率和擺動角度等信息回饋給間抽控制器,當(dāng)正向擺動角度到達(dá)所設(shè)定的角度時,間抽控制器發(fā)出反轉(zhuǎn)指令,變頻器通過主控芯片處理控制逆變模塊的工作狀態(tài),從而驅(qū)動電動機(jī)反轉(zhuǎn),當(dāng)反轉(zhuǎn)到達(dá)所設(shè)定的角度時,輔助控制器發(fā)出正轉(zhuǎn)指令,變頻器驅(qū)動電動機(jī)正轉(zhuǎn),直到擺動時間到達(dá)設(shè)定時間后重新切換到整周期正常運(yùn)行,使抽油機(jī)井處在整周期正常運(yùn)行和曲柄小幅度擺動運(yùn)行的一個周期性的運(yùn)行方式下,實現(xiàn)間抽井不停井連續(xù)運(yùn)行(圖2)。
對電動機(jī)是否按照系統(tǒng)設(shè)計的停、啟時刻進(jìn)行停止和啟動即系統(tǒng)的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證?,F(xiàn)場采取技術(shù)人員小規(guī)模盯井與基層員工大規(guī)模跟蹤兩種方式進(jìn)行驗證。
1)技術(shù)人員以隨機(jī)抽樣的方式選取停井時間較短(一般為2~4 h)的不同單位的井共10口,累計派出5組技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場盯井,填寫盯井情況表,分析驗證系統(tǒng)的準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)跟蹤結(jié)果見表1。
2)技術(shù)單位制定大規(guī)模跟蹤方案,一線基層隊落實執(zhí)行。分別在3月、7月和12月,每個月由各基層隊隨機(jī)選取3天,對本基層隊的不停井間抽技術(shù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤,并按要求填寫跟蹤表。技術(shù)單位對全廠1050口井的跟蹤數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,選取10口具有代表性的井進(jìn)行列舉,進(jìn)而分析驗證系統(tǒng)的準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)跟蹤結(jié)果見表2。
兩種方案的數(shù)據(jù)跟蹤結(jié)果表明,不停井間抽技術(shù)能夠按照設(shè)計的停止和啟動時間進(jìn)行電動機(jī)的停止和啟動,且在生產(chǎn)井停止生產(chǎn)期間,未發(fā)現(xiàn)無故啟動的井(部分停井時間較長井未全程盯井),系統(tǒng)的準(zhǔn)確性較好[3]。
間抽控制裝置是不停井間抽技術(shù)的核心部件,室內(nèi)實驗對其溫度、濕度、電壓等情況進(jìn)行了測試,結(jié)果見表3。
表1 方案一現(xiàn)場跟蹤情況
表2 方案二現(xiàn)場跟蹤情況
表3 間抽控制裝置適應(yīng)參數(shù)
與有關(guān)部門結(jié)合,對葡萄花油田2017年度的溫度、濕度及電網(wǎng)電壓變化范圍進(jìn)行收集與整理,數(shù)據(jù)顯示,該技術(shù)的核心部件完全可以適應(yīng)葡萄花油田的礦場實際,穩(wěn)定性較好。同時,對大慶地區(qū)50年來的空氣溫度及濕度情況進(jìn)行了搜集,確定了其極值情況,數(shù)據(jù)顯示其變化范圍處于室內(nèi)實驗數(shù)據(jù)的區(qū)間內(nèi),預(yù)計在今后的使用過程中設(shè)備不會出現(xiàn)問題。
如何使用工具對非常規(guī)油氣藏水平井減摩降扭……………………………………………………………………陳 帥(2.21)
不停井間抽技術(shù)的間抽控制功能有搖擺模式和不搖擺模式。搖擺模式即機(jī)采井處于間歇狀態(tài)時,電動機(jī)不停機(jī),而是小角度的往復(fù)運(yùn)動,體現(xiàn)為抽油機(jī)曲柄的扇形往復(fù)式擺動和抽油光桿的上下往復(fù)短位移運(yùn)動;不搖擺模式即機(jī)采井處于間歇狀態(tài)時,電動機(jī)停止運(yùn)動,抽油機(jī)、光桿等完全處于靜止?fàn)顟B(tài)。葡萄花油田在用的控制功能為搖擺模式。
不搖擺模式存在的安全隱患主要體現(xiàn)為:停井時,一線員工可能會誤以為機(jī)采井故障停井,在無人為操作的情況下不能啟動。如果此時進(jìn)行抽油機(jī)的加盤根、擦拭光桿或者上機(jī)保養(yǎng)等操作而抽油機(jī)間歇時間已到突然啟動將會發(fā)生較大的危險,非常容易造成人員傷害事故;搖擺模式將提示到礦場進(jìn)行有關(guān)操作的工人,該井的電動機(jī)仍在工作,抽油機(jī)仍在運(yùn)動,需要注意安全。從上述分析可以明確,在消除安全隱患上,搖擺模式的控制功能更適合礦場實際。
在間歇狀態(tài)時,電動機(jī)的扇形擺角越小其耗電量越低。為達(dá)到該要求,需要抽油機(jī)曲柄擺角盡量小,進(jìn)而要求光桿的位移盡量小。設(shè)計以“光桿位移小于機(jī)采井全井抽油桿伸長量”為原則,確定光桿位移量,從而滿足間歇狀態(tài)時電動機(jī)耗電量最低的要求。
2.4.1 抽油機(jī)井桿柱彈性形變量優(yōu)化設(shè)計
合理優(yōu)化曲柄擺動運(yùn)行時的光桿位移量是有效控制擺動運(yùn)行能耗的關(guān)鍵問題。通過圖3分析可知,在抽油機(jī)井驢頭下死點(diǎn)和上死點(diǎn)剛剛受力時,桿、管發(fā)生彈性變形,這時活塞并沒有跟著光桿發(fā)生位移,這段變形量稱為沖程損失λ[4],其中包括桿損和管損。抽油機(jī)井曲柄擺動運(yùn)行時,假如光桿運(yùn)行的位移量在桿損的范圍內(nèi),此時既保證了抽油機(jī)井桿柱有效位移量,又可實現(xiàn)抽油泵活塞不移動,電動機(jī)消耗功率最小,所以抽油機(jī)井曲柄擺動運(yùn)行時的位移量應(yīng)小于或等于桿損。
圖3 抽油機(jī)井理論示功圖
抽油桿彈性形變所引起的桿損可由下式表示:
式中:λ1——桿損,m;
ρm——采出液密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/s2;
Ap——泵柱塞橫截面積,m2;
Lf——折算動液面深度,m;
Er——抽油桿彈性模量,N/m2;
Lri——各級抽油桿的長度,m;
Ari——各級抽油桿橫截面積,m2;
nr——抽油桿級數(shù)。
以29#井為例,該井所屬區(qū)塊的原油密度[5]為849.7 kg/m3,該井抽油泵泵徑為38 mm,動液面為999.4 m,碳鋼彈性模量為2.0×105~2.1×105MPa,?28光桿長9.2 m,?22抽油桿總長231.3 m,?19抽油桿總長906.7 m。
將抽油機(jī)井各項數(shù)據(jù)代入上式,得出抽油桿彈性形變所引起的桿損為0.172 m。抽油機(jī)井?dāng)[動運(yùn)行時,將光桿直線位移距離設(shè)計為小于或等于0.172 m,這時抽油泵活塞并未移動,光桿及桿柱實現(xiàn)了有效的位移量,電動機(jī)所做的功也較小,同時節(jié)能效果也較好。
光桿伸長量的值確定后,即可確定抽油機(jī)曲柄的擺動角度,利用位置傳感器即可實現(xiàn)其功能。
2.4.2 能耗測試
分別對機(jī)采井的間歇搖擺時與整周運(yùn)行時的功率進(jìn)行測試,評價能耗情況。
以33#井為例,該井的工作制度為:9:00—12:00為間歇時段,12:00—次日9:00為整周期運(yùn)行時段。分別選取不同狀態(tài)下的穩(wěn)定狀態(tài)時的時間段進(jìn)行能耗測試,時間段分別選在10:30—10:40和16:20—16:30。測試結(jié)果見表4。
表4 33#井能耗數(shù)據(jù)對比
數(shù)據(jù)顯示,該井主要生產(chǎn)參數(shù)基本不變的前提下,間歇搖擺狀態(tài)下的能耗僅為整周期運(yùn)行狀態(tài)下的約1/5,其節(jié)電率達(dá)到了80%以上。對全廠1050口井的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理與統(tǒng)計。平均單井日間歇時間約為8 h,應(yīng)用不停井間抽技術(shù)后,全廠日節(jié)電量達(dá)到2.49×104kWh,全年節(jié)電達(dá)897.3×104kWh。
1)不停井間抽技術(shù)具備較好的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性,能夠滿足葡萄花油田的礦場實際。
2)不停井間抽技術(shù)采取搖擺模式運(yùn)行,能夠較好的消除安全隱患。
3)搖擺模式運(yùn)行時較正周期生產(chǎn)時耗電低,對比節(jié)電率達(dá)到80%以上,具備良好的節(jié)電效果。
4)不停井間抽設(shè)備適用溫度、濕度及電壓波動范圍較廣,但高海拔(大于1000 m)地區(qū)未進(jìn)行試驗,其對海拔的適應(yīng)性須進(jìn)行驗證。
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