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        KR法鐵水脫硫攪拌裝置軸承故障分析及改進(jìn)對策

        2018-05-05 08:39:20龍劍群鄭同六曾偉業(yè)張宇軒陳賢波
        機電工程技術(shù) 2018年4期
        關(guān)鍵詞:潤滑脂鐵水套筒

        龍劍群,鄭同六,曾偉業(yè),張宇軒,陳賢波

        0 引言

        KR(Kambara Reactor)法[1],又稱為旋轉(zhuǎn)攪拌脫硫法,是將表面澆注有耐火材料的攪拌槳浸入鐵水中旋轉(zhuǎn),將脫硫劑(CaO、CaC2、Mg等)與鐵水?dāng)嚢杌旌系蔫F水脫硫技術(shù),如圖1所示,其化學(xué)反應(yīng)式為:

        圖1 KR法鐵水脫硫?qū)嵗鼺ig.1 The KR method of liquid iron desulfurization

        鐵水經(jīng)過脫硫再進(jìn)入轉(zhuǎn)爐冶煉的工序稱為鐵水預(yù)處理,它能有效降低轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)負(fù)荷,對于降低鋼渣含量、提高鋼水質(zhì)量、提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本等方面意義匪淺。其工藝流程:混鐵車鐵水→倒罐站→鐵水罐→鐵水罐傾翻車→脫硫前扒渣→測溫/取樣→攪拌脫硫→測溫/取樣→脫硫后扒渣→兌入轉(zhuǎn)爐。

        自寶鋼湛江東山鋼鐵基地2#BF投產(chǎn)以來,鐵水預(yù)處理工序生產(chǎn)節(jié)奏陡然加快,三工位KR脫硫攪拌設(shè)備滿負(fù)荷運轉(zhuǎn),攪拌裝置接連發(fā)生多次軸承故障,KR設(shè)備停機對轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏和產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴(yán)重影響,經(jīng)濟損失巨大。該現(xiàn)象暴露出KR法鐵水脫硫攪拌裝置現(xiàn)有技術(shù)性能、設(shè)備維護(hù)水平達(dá)到瓶頸,對該裝置軸承故障原因與改進(jìn)措施的研究迫在眉睫。

        1 結(jié)構(gòu)原理

        1.1 KR脫硫攪拌裝置

        KR脫硫攪拌裝置主要由旋轉(zhuǎn)攪拌裝置和卷揚裝置組成。旋轉(zhuǎn)攪拌裝置整體安裝在升降小車上,由卷揚裝置驅(qū)動,在固定框架和導(dǎo)軌內(nèi)上下升降、旋轉(zhuǎn)攪拌,主要由電機、減速機、軸、上部軸承、下部軸承、套筒、攪拌槳及其他部件組成,脫硫攪拌裝置結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 KR攪拌裝置Fig.2 The stirring apparatus for the KR

        1.2 旋轉(zhuǎn)攪拌裝置軸承

        旋轉(zhuǎn)攪拌裝置軸上設(shè)計安裝了上部和下部兩組軸承,如圖3所示。其中,上部軸承如圖3中A所示,采用成對安裝的雙列圓錐滾子軸承,主要承受攪拌槳傳遞而來以軸向載荷為主的軸向和徑向聯(lián)合載荷[2],用于固定整個驅(qū)動軸及軸上零件;下部軸承如圖3中B所示,采用調(diào)心球面滾子軸承,主要承受攪拌槳傳遞而來以徑向載荷為主的徑向和軸向聯(lián)合載荷,調(diào)心性能良好,用于減輕攪拌槳熔損、結(jié)渣后離心慣性力對裝置的振動[3]。

        2 故障分析

        2.1 故障經(jīng)過

        圖3 旋轉(zhuǎn)攪拌裝置軸承剖面圖Fig.2 The profiles of stirring apparatus bearings

        2017年上半年,KR攪拌裝置接連發(fā)生兩起停機故障,組織檢修人員對裝置進(jìn)行拆檢過程中,發(fā)現(xiàn)攪拌裝置下部軸承嚴(yán)重?fù)p壞,經(jīng)清理、更換軸承后恢復(fù)使用。

        2.2 原因分析

        為了分析KR法鐵水脫硫攪拌裝置軸承故障原因,分別對下部軸承外部工況勘察、軸承內(nèi)部狀態(tài)檢查以及其他影響因素分析,下部軸承剖面結(jié)構(gòu)及潤滑路徑如圖4所示。

        (1)軸承外部工況勘察

        ①粉塵工況。KR脫硫攪拌時,脫硫粉劑與氧化鐵皮等揚塵通過除塵系統(tǒng)捕集,由于吸塵口位置固定,仍有部分粉塵彌漫在環(huán)境中,隨著旋轉(zhuǎn)攪拌裝置下部軸承塵封11和油封10與軸接觸摩擦,一旦密封件老化失效,軸承內(nèi)的潤滑脂將沿密封間隙流失,造成軸承潤滑不良,灰塵易反向竄入軸承5內(nèi)部而加劇軸承磨損,粉塵工況還對區(qū)域內(nèi)其他設(shè)備及生產(chǎn)人員的職業(yè)健康造成潛在危害。

        ②高溫工況。下部軸承工作時套筒6外部常受鐵水烘烤因而處于高溫工況,為掌握其實際受熱狀態(tài),使用Fluke Ti 200紅外熱像儀分別在待機與工作兩個狀態(tài)下進(jìn)行熱成像,測量統(tǒng)計3組數(shù)據(jù),下部軸承套筒及攪拌槳法蘭部位溫度場[4]如圖5所示,統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表1。

        從檢測結(jié)果看,攪拌裝置待機時,下部軸承外部套筒外表平均溫度106.2℃;工作狀態(tài)下,套筒外表平均溫度282.2℃。下部軸承與套筒之間的軸承座2內(nèi)設(shè)有空氣冷卻管路,用以隔離和降低外部熱傳遞,達(dá)到保護(hù)軸承的作用。因而,高溫工況下軸承內(nèi)部冷卻及潤滑須可靠有效[5-6],否則將對軸承使用壽命造成嚴(yán)重影響。

        圖4 下部軸承潤滑路徑(改進(jìn)前)Fig.4 The lubrication path of lower side bearing before improvement

        表1 下部軸承套筒外表溫度Tab.1 Surface temperature outside the lower side bearing’s sleeve℃

        ③振動工況。從KR設(shè)備實際使用狀態(tài)來看,KR攪拌過程中鋼結(jié)構(gòu)發(fā)生輕微振動,振動對KR設(shè)備帶來潛在隱患,表明了KR攪拌工位框架設(shè)計結(jié)構(gòu)剛度不足,吳雪兵等在文獻(xiàn)[7]中對KR攪拌過程中攪拌槳離心力等導(dǎo)致的振動問題進(jìn)行了分析。

        (2)軸承內(nèi)部狀態(tài)檢查

        通過排查下部軸承潤滑路徑,該軸承采用“下進(jìn)上出”的脂潤滑方式,潤滑脂通過補脂孔1進(jìn)入軸承座2下部,不斷上升后通過軸承3內(nèi)部間隙,最終從排脂孔7注滿排出。

        經(jīng)現(xiàn)場拆檢,發(fā)現(xiàn)下部軸承潤滑不良,緊定套4與軸發(fā)生刮擦,一個滾動體在輥道內(nèi)異常旋轉(zhuǎn)約90°,另一個滾動體嚴(yán)重磨損并已全部剝落,軸承解體檢查情況如圖6所示。

        在對潤滑管路現(xiàn)場檢查過程中,發(fā)現(xiàn)軸承排脂孔7嚴(yán)重堵塞,油封10和塵封11均已損壞。

        圖5 攪拌裝置下部軸承外部溫度場Fig.5 The temperature field outside the lower side bearing of stirring apparatus

        2.3 分析結(jié)論

        綜上分析,造成KR脫硫攪拌裝置軸承故障軸承故障原因如下:

        (1)軸承內(nèi)部潤滑不良。因軸承座排脂孔發(fā)生嚴(yán)重堵塞,在向軸承內(nèi)部補充潤滑脂的過程中,內(nèi)部正壓力造成油脂無法進(jìn)入軸承內(nèi)部,或從密封件處流失,造成軸承潤滑不良,由于下部軸承外部高溫工況,潤滑不良的軸承在工作中發(fā)生異常摩擦和溫升[8],引起油封損壞,加速了潤滑脂泄漏,加劇了軸承失效。

        圖6 攪拌裝置軸承解體檢查Fig.6 Strip inspection for bearing of stirring apparatus

        (2)潤滑路徑設(shè)計缺陷。軸承座補脂孔位置設(shè)計在軸承下部,并未按照軸承設(shè)計油孔從中間補充油脂,粉塵工況下排脂孔管路堵塞,對軸承內(nèi)部潤滑造成嚴(yán)重威脅。

        3 改進(jìn)對策

        3.1 對策措施

        根據(jù)上述分析的故障原因,提出對策措施進(jìn)行改進(jìn)。

        (1)優(yōu)化軸承潤滑路徑。對原有補脂孔移位,改為從軸承寬度方向中心徑向進(jìn)油,通過軸承設(shè)計油孔將潤滑脂帶入軸承滾動體、保持架及內(nèi)外圈輥道,提升潤滑效果,如圖7所示。

        圖7 下部軸承潤滑路徑(改進(jìn)后)Fig.7 The lubrication path of lower side bearing after improvement

        (2)增加自動潤滑裝置。為了避免因軸承密封件老化失效或軸振動導(dǎo)致潤滑脂從密封處泄漏,將原有人工周期補油脂的潤滑方式改進(jìn)為采購自動潤滑裝置周期補油脂,同時提高加油頻率,提升軸承潤滑效果。

        (3)加強環(huán)境除塵改善。新增負(fù)壓吸塵裝置,改善生產(chǎn)灰塵彌漫對設(shè)備和人員帶來的安全隱患,進(jìn)一步改善KR區(qū)域環(huán)境。

        (4)提高設(shè)備結(jié)構(gòu)剛度。對KR工位進(jìn)行振動監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果有針對性地組織檢修方緊固螺栓、加固結(jié)構(gòu),提高KR設(shè)備結(jié)構(gòu)剛度。

        (5)加強設(shè)備日常管理。通過定期點檢確認(rèn)軸承等關(guān)鍵部位潤滑情況,確保補排脂管路暢通,提高軸承使用壽命。

        3.2 改進(jìn)效果

        自2016年2號高爐投產(chǎn)以來,KR區(qū)域設(shè)備滿負(fù)荷運轉(zhuǎn),KR攪拌裝置軸承故障率居高不下,自2017年起對KR攪拌裝置軸承潤滑路徑等改進(jìn)措施陸續(xù)實施以后,KR設(shè)備狀態(tài)明顯提升,KR設(shè)備停機故障時間如圖8所示。

        4 結(jié)論

        通過對寶鋼湛江煉鋼廠KR脫硫攪拌裝置軸承故障進(jìn)行原因分析,提出了消除軸承潤滑路徑設(shè)計缺陷等相應(yīng)改進(jìn)對策,為降低設(shè)備故障率,提升產(chǎn)量,降低企業(yè)損失具有重要作用。

        圖8 KR設(shè)備故障停機時間Fig.8 Equipment downtime of KR

        軸承作為傳動機械中的關(guān)鍵精密零件,應(yīng)當(dāng)被精心呵護(hù),對于冶金機械中的軸承而言,其往往工作在嚴(yán)苛惡劣的環(huán)境工況中,高溫、粉塵、振動等不利因素均威脅著軸承使用壽命。良好的潤滑是軸承正常穩(wěn)定工作的最基本保證,軸承潤滑路徑的設(shè)計、使用以及維護(hù)的合理性和有效性,應(yīng)當(dāng)引起設(shè)計人員、設(shè)備維護(hù)人員以及管理者的足夠重視。

        參考文獻(xiàn):

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        [2]韓清鵬,李天成,李晨晨,等.基于ARMA模型的滾動軸承故障診斷研究[J].機電工程技術(shù),2018(01):68-71.

        [3]鄧勇,丁躍華,李駿峰,等.KR攪拌脫硫工藝的動力學(xué)研究[J].鋼鐵研究,2014,42(02):26-28.

        [4]盧黎明,曾國文.滾滑軸承溫度場的有限元分析[J].機械傳動,2016,40(04):139-142.

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        [6]寧峰平,姚建濤,孫錕,等.多因素耦合對空間軸承熱學(xué)特性的影響[J].浙江大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版),2016,50(01):129-136.

        [7]吳雪兵,章文超,鄭群,等.KR法脫硫站攪拌軸振動問題分析及解決措施[J].重型機械,2016,50(06):91-95.

        [8]孫麗軍,薛闖,張立浩,等.傾斜軸頸重載軸承潤滑性能分析及試驗研究[J].潤滑與密封,2016,41(07):107-111.

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