王茂全
(四川空分設備(集團)有限責任公司,成都 641400)
在“八五”技改前,四川空分設備(集團)有限責任公司電鍍車間在生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的工業(yè)廢水大約有80 m3/d。其中,含鉻廢水約有20 m3,鉻含量約為65 mg/L;氰化物廢水約5 m3,氰化物含量為2.3 mg/L;其余為含有油污及鐵、鎳、銅、鋅等金屬離子的酸堿廢水,各金屬離子的含量不定。公司曾采用“電解法”處理六價鉻(Cr6+),但設備故障多,性能不穩(wěn)定。后來采用鋇鹽(氯化鋇)沉降法處理六價鉻。在此法的應用中,所投加的氯化鋇用量沒有得到控制,過量時會造成鋇離子(Ba2+)的污染,若投放量不足,處理后的廢水中鉻離子會超標。
在電鍍車間內(nèi),電鍍種類不僅有鍍鉻、鍍銅、鍍鎳、鍍鋅等,還有陽極氧化、發(fā)蘭、發(fā)黑等。因此,在電鍍車間所產(chǎn)生的酸堿廢水中,含有油污以及鐵、鎳、銅、鋅等金屬離子。此外,當時電鍍車間所采用的電鍍工藝較為落后,對于鑄鐵件的預鍍銅,還必須采用氰化鈉作為添加劑,所以電鍍車間的工業(yè)廢水還含有氰根離子(CN-)。當時,這些廢水經(jīng)過簡單的中和處理就直接排放。為了解決電鍍車間的廢水問題,公司選擇使用性能較為穩(wěn)定的化學處理法。
為了有效地處理電鍍車間所排放的廢水,公司的總體思路是:將車間內(nèi)所產(chǎn)生的廢水分為三大類,
即含有六價鉻的廢水,含氰化物的廢水,以及含有鐵、鎳、銅、鋅等金屬離子的帶有油污的酸堿廢水。將這三類廢水分開處理,最后綜合排放。
根據(jù)理論計算與多次試驗測試數(shù)據(jù),確定在含有六價鉻離子的廢水中,按一定比例投加氯化鋇(約為Cr6+:BaCl2=1:4),通入壓縮空氣進行充分攪拌,生成鉻酸鋇沉淀,在靜置條件下使其沉降,清水部分經(jīng)除鋇處理后用泵抽至綜合沉降池中。
反應方程式如式(1)、式(2)所示。
經(jīng)此法處理后,廢水中的六價鉻離子可控制在《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)所規(guī)定的指標之內(nèi),但廢水中的鋇離子含量可能會超標[2]。因此,必須進行除鋇處理,本次采用石膏(即CaSO4·2H2O)除鋇,其反應如式(3)所示。
經(jīng)此處理后,所生成的硫酸鋇沉淀的容度積很小,所以就能將廢水中的鋇離子的含量控制在國家所規(guī)定的排放標準之內(nèi)。
采用堿性氧化法處理含氰廢水,所投加藥品為漂白粉。根據(jù)理論計算與試驗測試數(shù)據(jù),漂白粉的投加比例為:CN-:漂白粉=1:(30~32)。在處理過程中,廢水的pH值應保持在10~11,由于漂白粉的氧化作用,氰離子(CN-)遭到破壞,分解為無毒的二氧化碳與氮氣[3]。
(1)局部氧化法破氰。該工藝的原理是pH值大于10的條件下,用漂白粉(次氯酸鹽ClO-)將氰化物氧化成氰酸鹽,化學反應如式(4)、式(5)所示。
總反應為:
局部氧化法破氰反應生成的氰酸根(CNO-)的毒性大大減小,但CNO-在酸性條件下極容易發(fā)生水解生成氨,化學反應如式(7)所示。
該反應生成的氨不僅會污染水體,還容易與氯化合生成毒性比氯更大的氯胺,因此,還應進一步將CNO-予以處理。
(2)完全氧化法破氰。在局部氧化法破氰處理的基礎上,調(diào)節(jié)廢水的pH值,再投加一定量的氧化劑,充分攪拌,使CNO-完全氧化成氮氣與二氧化碳?;瘜W反應方程式如式(8)所示。
將經(jīng)過上述破氰處理后的廢水,抽至沉降池,經(jīng)沉降處理后,將清水部分抽至中和反應調(diào)節(jié)池中。
采用延長含油污廢水所流經(jīng)的距離,使油污充分上浮,浮于液面,當油污集存到一定時候,撈出結塊作為燃料使用。
采用酸堿中和法,將廢液的pH值控制在7~8,在此pH值范圍內(nèi)的酸堿廢水中的鐵、鎳、銅、鋅等金屬離子,將變成金屬氫氧化物沉降,從而使排出的工業(yè)廢水中的金屬離子含量控制在國家所規(guī)定的排放標準以內(nèi)[4]。含氰廢水、含鉻廢水和酸堿廢水經(jīng)綜合處理后,若pH值不在7~8的范圍內(nèi),應根據(jù)檢測結果加酸或加堿進行中和調(diào)節(jié),金屬氫氧化物的沉降機理為:
式中,MN+為廢液中所含金屬離子;n為廢液中所含金屬離子的電荷價。
根據(jù)電鍍車間可用于廢水處理的場地實際情況,筆者設計了電鍍廢水處理的工藝流程,如圖1所示。
根據(jù)電鍍廢水的處理原理,筆者選用圖1所示的方法,對電鍍廢水進行處理。該廢水處理系統(tǒng)是將氰化物廢水、含有油污的各種金屬離子的酸堿廢水、含六價鉻離子的廢水在生產(chǎn)車間內(nèi)進行分流,單獨流向各自的處理池中進行分開處理。經(jīng)處理合格后,再合并到中和調(diào)節(jié)反應池中進行混合,調(diào)整pH值到6~8的范圍,在綜合沉降池中進行自然沉降,將上部處理合格的清水泵入集水池回用或者自然溢出排放。在廢水處理過程中,所產(chǎn)生的沉降物集中于污泥干化池中,由專業(yè)單位收集統(tǒng)一處理。
圖1 電鍍廢水處理工藝流程
該廢水處理項目試運行階段,由內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測中心連續(xù)檢測15 d,其檢測結果如表1所示。
表1 廢水處理項目試運行階段檢測結果
采用該化學法處理的電鍍廢水,經(jīng)內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測中心檢測后,各項污染物的指標均控制在《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)所規(guī)定的范圍內(nèi),得到了檢測人員及公司相關人員的稱贊。
本工程完成后,由四川省環(huán)境保護廳組織了工程鑒定,得到了參與鑒定人員的較高評價,在鑒定會上一次性通過,沒有任何異議。
自本工程改造以來,電鍍車間的廢水處理系統(tǒng)運行正常,處理后的廢水中污染物的各項指標均能控制在《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)之內(nèi),公司再也沒有電鍍廢水對環(huán)境的污染之憂。
根據(jù)采用化學法處理電鍍廢水的經(jīng)驗,本公司對酸洗廢水處理系統(tǒng)也進行了改造,去除了原有的價格昂貴的絮凝反應沉淀設備、微孔超過濾設備,從而消除了設備的堵塞等故障,也降低了能耗,大大地降低了廢水處理操作人員的勞動強度。改進后,酸洗車間的廢水處理系統(tǒng)運行得更為正常,廢水處理質量同樣能滿足《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)的規(guī)定。
根據(jù)采用化學法處理電鍍廢水的經(jīng)驗,筆者又設計了多套含有油污、各種重金屬離子的酸堿廢水處理系統(tǒng),至今運行均正常。
采用化學方法處理電鍍廢水,具有設備投資費用少、系統(tǒng)運行費用低、使用性能穩(wěn)定、操作簡便、操作工人的勞動強度低等特點。因此,采用化學法處理電鍍企業(yè)產(chǎn)生的工業(yè)廢水是完全可行的。根據(jù)采用化學法處理電鍍廢水的成功經(jīng)驗,人們可以將該方法用于處理其他含有油污以及鐵、鎳、銅、鋅等金屬離子的工業(yè)廢水。
1 張亞娟.鋇鹽法處理六價鉻電鍍廢水及最優(yōu)工藝參數(shù)研究[J].現(xiàn)代化工,2015,44(1):55-56.
2 上海輕工業(yè)??茖W校.電鍍工藝與原理[M].上海:上??萍汲霭嫔纾?978.
3 顧廣宇.化學法處理電鍍廢水[J].化工設計,2004,14(1):46-48.
4 J W 帕特森.廢水處理技術[M].北京:化學工業(yè)出版社,1981.