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        一起發(fā)電機內(nèi)部異響故障的問題探究

        2018-05-02 07:41:04蘇曉亮
        機電信息 2018年12期
        關(guān)鍵詞:啟機楔塊離心力

        蘇曉亮

        0 引言

        南方某電廠2#發(fā)電機是哈爾濱動力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的330MW全氫冷型汽輪發(fā)電機,2009年3月投入商業(yè)運行。在第一次大修完成后的啟機過程中,當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速較低時,發(fā)電機內(nèi)部出現(xiàn)“咚、咚”的響聲。

        1 異響問題的特征

        現(xiàn)場對2#發(fā)電機進行了啟機時的升速及打閘后的降速試驗,轉(zhuǎn)子繞組均未施加勵磁,因此處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。期間仔細偵聽了2#發(fā)電機內(nèi)部的異常響聲。該異響問題的發(fā)展過程可歸納如下:

        (1)盤車狀態(tài)下,發(fā)電機內(nèi)部無異響。

        (2)啟機升速至30~260r/min范圍時,發(fā)電機內(nèi)部開始出現(xiàn)“咚、咚”的異響,且異響發(fā)生的頻率與轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速一致,即轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)動一圈,異響就發(fā)生一次。

        (3)當轉(zhuǎn)速高于300r/min時,異響消失。

        (4)轉(zhuǎn)速繼續(xù)升高到500~700r/min時,異響沒有出現(xiàn);當轉(zhuǎn)速繼續(xù)升高到700~3000r/min時,異響也沒有出現(xiàn)。

        (5)汽機打閘后,發(fā)電機轉(zhuǎn)速開始下降。當轉(zhuǎn)速降至260~30r/min時,異響又開始出現(xiàn)。

        (6)當轉(zhuǎn)速低于30r/min時,異響消失,直至盤車狀態(tài),異響也沒有出現(xiàn)。

        從聲音的響度來看,當轉(zhuǎn)速處于150~180r/min范圍內(nèi)時,聲音最響;其他轉(zhuǎn)速下,聲音較弱;而在異響剛開始出現(xiàn)或即將消失時,聲音最弱。當偵聽部位從勵端向汽端移動時,發(fā)現(xiàn)異響聲明顯變?nèi)?,說明汽端的異響聲從是勵端傳過去的,因此,發(fā)出異響的部位在發(fā)電機勵側(cè)[1]。

        2 異響原因分析

        根據(jù)現(xiàn)場偵聽到的情況來分析,認為造成異響的原因是轉(zhuǎn)子勵端護環(huán)下方轉(zhuǎn)子端部繞組的某一楔塊發(fā)生了松動。這種楔塊松動的現(xiàn)象在廣東省內(nèi)不少大型發(fā)電機上都曾經(jīng)出現(xiàn)過,如某電廠的2#發(fā)電機(600MW),當時轉(zhuǎn)子也未施加勵磁、處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),當轉(zhuǎn)速低于300r/min時,轉(zhuǎn)子勵端就會發(fā)出這種異響聲,其發(fā)聲頻率也與轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速一致,后拔掉護環(huán)檢查,發(fā)現(xiàn)是一楔塊松脫所致。從發(fā)生異響的情況來看,兩者具有高度的相似性。另外,在其他類似電廠也曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子護環(huán)內(nèi)部有楔塊掉出來落到發(fā)電機定子膛內(nèi)的現(xiàn)象。因此,發(fā)電機內(nèi)部出現(xiàn)這種異響現(xiàn)象并不罕見。

        那么,除了因轉(zhuǎn)子護環(huán)下方的楔塊松動造成異響外,還有沒有其他原因也會造成異響呢?2009年4月,湛江某電廠2#發(fā)電機(300MW)在正常帶負荷運行時,就曾因鐵芯外部與定子外殼之間的通氫管道松脫而發(fā)出異響。2#發(fā)電機只要運行在210~230MW區(qū)間內(nèi),發(fā)電機內(nèi)部就會出現(xiàn)“咣當、咣當”的金屬碰撞聲;而一旦偏離這一負荷區(qū)間,異響聲就會自行消失。后經(jīng)分析,這種異響問題是由于當發(fā)電機運行在這一特定的負荷區(qū)間內(nèi)時,電磁力以及各種應(yīng)力的綜合作用使得松脫的通氫管道發(fā)生共振而產(chǎn)生了異響。這種異響的頻率與轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速不一致,它是一種頻率很低的碰撞聲,遠低于轉(zhuǎn)子3000r/min的轉(zhuǎn)速。因此,這種現(xiàn)象顯然與本廠2#發(fā)電機內(nèi)部的異響情況不一樣。即便本電廠2#發(fā)電機內(nèi)部有松動的部件,由于轉(zhuǎn)子還處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),尚未施加勵磁,各種部件未受到任何電磁力的作用,因此不會造成共振而發(fā)出異響。如果是因為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時因機械應(yīng)力的傳遞而產(chǎn)生共振,它也不可能會在30~260r/min這么寬的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)發(fā)生共振。況且,電廠方面已對2#發(fā)電機內(nèi)部進行過仔細檢查,未見任何松動的部件。因此,對于本廠2#發(fā)電機而言,完全可以排除因此類部件松脫造成異響的可能性。

        轉(zhuǎn)子端部繞組的楔塊松動后,為什么會產(chǎn)生異響呢?我們可以用下面的圖1來做一簡要說明。

        圖1 轉(zhuǎn)子護環(huán)內(nèi)部端部繞組及楔塊相互之間的位置關(guān)系示意圖

        從圖1中可見,楔塊插在兩個線圈端部繞組之間,對兩個線圈端部繞組起著緊固作用[2],防止端部繞組在運行中發(fā)生不對稱的位移以及匝間絕緣墊條移位。正常情況下,楔塊夾在兩個線圈之間,與兩個線圈之間有一定的緊力。但由于線圈在制造廠嵌入下線時,每兩個線圈之間的間隔并非完全一樣寬,而楔塊的厚度卻是同樣的,因此,每個楔塊在兩個線圈之間受到的緊力就不一樣,有的較緊,而有的卻較松,這都是正?,F(xiàn)象。

        當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時,楔塊不僅受到本身重力以及兩個線圈對它的緊力的作用,而且還受到甩向外部的離心力的作用。當楔塊轉(zhuǎn)動到圖1中的A點時,重力和離心力的方向一致。當楔塊隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到C點時,楔塊的重力與離心力方向相反。當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速不高時(例如轉(zhuǎn)速低于30r/min),無論在A點還是C點,緊力均大于離心力與重力的合力,因此,楔塊仍將固定在兩個線圈之間,不會發(fā)生移動。當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速在一定范圍內(nèi)時(例如處于30~260r/min),離心力的作用開始增大。當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到A點時,若緊力小于楔塊的重力和離心力之和,楔塊將向護環(huán)及其下方的絕緣層移動并發(fā)生撞擊聲。當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到C點時,由于離心力尚小于重力,楔塊將脫離護環(huán)并回落至原來的位置。當轉(zhuǎn)子再次轉(zhuǎn)到A點時,楔塊又將重復上一次在A點的運動形式,與護環(huán)發(fā)生撞擊。因此,撞擊聲的頻率與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速相吻合。當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速繼續(xù)增大時(例如大于260r/min),離心力大于楔塊的重力,即便在C點位置,楔塊也不能自動回落到原來的位置,而是繼續(xù)貼緊在護環(huán)內(nèi)表面。這時,楔塊將不再與護環(huán)內(nèi)表面發(fā)生撞擊,因此,撞擊聲就消失了。

        3 對運行的影響

        由于轉(zhuǎn)子通常工作在額定轉(zhuǎn)速下,松動的楔塊在離心力的作用下,緊貼在護環(huán)內(nèi)表面,不會來回發(fā)生撞擊,因此,并不會影響發(fā)電機帶負荷運行。但對于調(diào)峰運行的燃氣輪發(fā)電機來說,情況比較特殊,這主要是因為燃氣輪發(fā)電機每天啟機、停機各一次,松動的楔塊在兩個線圈之間來回移動的次數(shù)要遠遠高于普通的汽輪發(fā)電機(以每次啟機或停機各發(fā)出異響100次來計算,楔塊在一年內(nèi)將發(fā)生100×2×365=73000次)。因此,楔塊很容易發(fā)生磨損。若楔塊發(fā)生嚴重磨損,對發(fā)電機的運行主要有以下兩點不利影響:

        (1)可能由于楔塊發(fā)生嚴重磨損,造成兩個線圈端部之間的間隙太大。當線圈端部失去緊力支撐后,在運行中就可能發(fā)生不對稱的位移,并可能逐漸發(fā)生匝間短路故障,引起發(fā)電機轉(zhuǎn)子異常振動等其他一系列問題。

        (2)在發(fā)電機啟機、停機過程中,轉(zhuǎn)子護環(huán)下方松動的楔塊可能掉出來,落到發(fā)電機定子端部繞組上,并隨著發(fā)電機定子繞組的端部振動而振動。如果落下的楔塊緊貼住定子繞組端部線棒,在振動中與線棒表面的絕緣層發(fā)生碰磨,那么隨著時間的推移,將逐漸磨穿線棒表面的絕緣層,并最終導致定子短路接地故障[3]。

        4 結(jié)語

        在機組實際運行中,工況復雜多變,基于上述考慮,對2#發(fā)電機的后續(xù)運行提出以下建議:

        (1)在每次啟機或停機時,應(yīng)盡量縮短轉(zhuǎn)子在30~260r/min轉(zhuǎn)速區(qū)間運行的時間,從而有效減少楔塊與線圈之間的摩擦次數(shù)。

        (2)在每次啟機或停機時(甚至在發(fā)電機帶負荷運行時),均應(yīng)安排專人對異響聲進行監(jiān)聽,以便及時發(fā)現(xiàn)異響聲的變化情況。

        (3)一旦發(fā)現(xiàn)異響聲消失,可能說明楔塊已從轉(zhuǎn)子護環(huán)中掉了出來。根據(jù)上述分析,脫落的楔塊可能成為威脅發(fā)電機安全運行的隱患。因此,應(yīng)及時予以排查,消除隱患。

        [參考文獻]

        [1]吳希再.電力工程[M].武漢:華中理工大學出版社,2003.

        [2]熊信銀.發(fā)電廠電氣部分[M].3版.北京:中國電力出版社,2004.

        [3]劉介才.工廠供電[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.

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