孟慶波
摘 要:本文結(jié)合大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司2×165MW機(jī)組1、2號(hào)機(jī)新增的汽動(dòng)給水泵,在試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的汽動(dòng)給水泵軸承振動(dòng)大、軸承回油帶水、交流油泵切換時(shí)潤(rùn)滑油壓偏低等問題進(jìn)行分析,從而對(duì)于汽動(dòng)給水泵在運(yùn)行過程中需要注意的事項(xiàng)提供了相應(yīng)的參考,確保汽動(dòng)給水泵的運(yùn)行安全。
關(guān)鍵詞:汽動(dòng)給水泵;軸承振動(dòng)大;回油帶水;潤(rùn)滑油壓低
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.08.043
在火力發(fā)電廠進(jìn)行發(fā)電的工作過程中,廠用電量約占機(jī)組容量的十分之一左右,其中采用電動(dòng)給水泵給鍋爐供水的電廠,廠用電量更多,大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司雙源機(jī)組單機(jī)就是采用一臺(tái)調(diào)速給水泵和兩臺(tái)定速給水泵并列運(yùn)行的方式給鍋爐供水。2016年,為進(jìn)一步降低電廠廠用電率,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益,大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司1、2號(hào)機(jī)組實(shí)施了電動(dòng)給水泵改造(新建)為汽動(dòng)給水泵工程。
1 設(shè)備簡(jiǎn)介
大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司2×165MW機(jī)組1、2機(jī)新增的兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵組由一臺(tái)汽輪機(jī)100%容量的給水泵、一臺(tái)前置泵、小汽機(jī)及給水泵配套的集裝油站構(gòu)成。并且汽缸為單缸結(jié)構(gòu)的凝汽式汽輪機(jī),由前、后缸兩部分組成,在前、后汽缸下半的底部、兩側(cè)水平中分面法蘭的底面上設(shè)有疏水口,用以判斷汽缸是否泄漏。汽源是主機(jī)三段(可調(diào)節(jié))抽汽。小汽機(jī)做功排汽至主機(jī)凝汽器,啟動(dòng)時(shí)依靠主機(jī)的主、輔抽器建立真空。汽封分通流部分汽封、隔板汽封以及前、后汽封。轉(zhuǎn)子上車有凹槽,與汽封齒構(gòu)成迷宮式汽封。前、后汽封分為多級(jí)段,各級(jí)段后的腔室接不同壓力的蒸汽管道,回收汽封漏汽,維持排汽室真空。
2 汽動(dòng)給水泵試運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)問題
2.1 小汽機(jī)軸承振動(dòng)大
2016年5月9日,1號(hào)機(jī)組汽動(dòng)給水泵在注水沖壓、抽真空、進(jìn)汽系統(tǒng)暖管后進(jìn)行掛閘開主汽門沖轉(zhuǎn),當(dāng)汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速升至800r/min時(shí),小汽機(jī)后軸承振動(dòng)從開始時(shí)的20um快速升到120um(保護(hù)值<170um),隨即停止1號(hào)機(jī)組汽動(dòng)給水泵的試運(yùn)行操作。
2.2 軸承回油帶水
1號(hào)機(jī)組汽動(dòng)給水泵在帶泵試轉(zhuǎn)1小時(shí)后,工作人員就地檢查發(fā)現(xiàn)小汽機(jī)軸承回油窗帶水,隨即對(duì)軸封供汽管道再次疏水,并對(duì)軸封供汽壓力進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)過兩個(gè)小時(shí)觀察發(fā)現(xiàn)軸承回油帶水情況并未好轉(zhuǎn)。被迫再次停止汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,并用外接濾油機(jī)對(duì)油系統(tǒng)進(jìn)行濾水操作。
2.3 潤(rùn)滑油壓低
1號(hào)機(jī)汽動(dòng)給水泵在帶泵試轉(zhuǎn)正常后進(jìn)行交流油泵的聯(lián)鎖試驗(yàn)時(shí),當(dāng)手動(dòng)停止運(yùn)行的交流油泵時(shí),備用交流油泵瞬時(shí)聯(lián)啟,但潤(rùn)滑油壓低Ⅱ直信號(hào)隨即發(fā)出,經(jīng)過調(diào)取DCS站上趨勢(shì)查詢發(fā)現(xiàn),潤(rùn)滑油壓其實(shí)已經(jīng)接近跳機(jī)壓力,后來經(jīng)過多次聯(lián)鎖試驗(yàn)遇到同樣問題。
2.4 MEH轉(zhuǎn)速控制調(diào)節(jié)遲緩
在1號(hào)機(jī)汽動(dòng)給水泵后續(xù)的試運(yùn)行中,在對(duì)給水壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),MEH轉(zhuǎn)速控制反應(yīng)遲緩,調(diào)門的指令和反饋偏差大,轉(zhuǎn)速偏差最高達(dá)100r/min左右,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運(yùn)行。
3 汽動(dòng)給水泵試運(yùn)行過程中問題分析處理
(1)對(duì)于試運(yùn)行中小汽機(jī)軸承振動(dòng)大的問題,經(jīng)過工作人員對(duì)疏水系統(tǒng)的排查,發(fā)現(xiàn)由于施工人員在安裝時(shí)沒有嚴(yán)格按照廠家圖紙進(jìn)行安裝,直接把法蘭漏汽疏水和小汽機(jī)主蒸汽進(jìn)汽管道疏水相連,使得高壓疏水返流至汽缸夾層,導(dǎo)致汽動(dòng)給水泵小汽機(jī)后軸承振動(dòng)急劇增加。
在對(duì)汽動(dòng)給水泵放壓解備后,安裝人員又重新對(duì)法蘭漏汽疏水進(jìn)行改造,重新啟動(dòng)汽動(dòng)給水泵,小汽機(jī)后軸承振動(dòng)基本維持在規(guī)定范圍內(nèi)。在電廠的設(shè)計(jì)安裝中高壓疏水不能與低壓疏水相連通,以防止高壓疏水排擠低壓疏水,使得低壓疏水不能順暢的排到疏水系統(tǒng)內(nèi),嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成高壓疏水進(jìn)入低壓疏水管道,引起設(shè)備和管道的振動(dòng)增加。
(2)在進(jìn)行軸封供汽管道疏水和調(diào)整軸封壓力無效后,調(diào)試人員對(duì)小汽機(jī)進(jìn)行了揭缸檢查,并對(duì)軸封間隙進(jìn)行了精確測(cè)量,發(fā)現(xiàn)軸封間隙超過了設(shè)計(jì)值。由于軸封間隙過大導(dǎo)致軸封供汽密封不嚴(yán),高壓蒸汽通過軸封向外流出,沿軸竄入潤(rùn)滑油槽中,從而使得軸承回油帶水。
由于是高壓蒸汽進(jìn)入油系統(tǒng)才導(dǎo)致的軸承回油帶水,經(jīng)過分析討論,我們?cè)跐?rùn)滑油槽外部空間加裝了一路壓縮空氣管道,采用壓縮空氣對(duì)漏出的高壓蒸汽進(jìn)行不間斷吹掃,經(jīng)過半小時(shí)觀察發(fā)現(xiàn)軸承回油窗水珠完全消失。
對(duì)于電廠的軸封系統(tǒng),無論是主機(jī)還是小汽機(jī),軸封供汽壓力一定要維持在規(guī)定的范圍內(nèi),并且要求軸封間隙適中,否則極容易出現(xiàn)軸承回油帶水的情況。
(3)對(duì)于1號(hào)機(jī)汽動(dòng)給水泵交流油泵聯(lián)鎖試驗(yàn)過程中,潤(rùn)滑油壓低的問題,我們對(duì)油站進(jìn)行了全面檢查。汽動(dòng)給水泵油站可向小汽機(jī)和給水泵提供高壓油及潤(rùn)滑油兩種油源,采用集成式結(jié)構(gòu),主要包括兩臺(tái)交流油泵、事故油泵、冷油器、油箱、濾油器、蓄能器、節(jié)流閥、底盤等。其中交流油泵選用的是抽頭式離心油泵,一用一備,可自動(dòng)相互切換,且自動(dòng)切換時(shí)間小于5s。另外在高壓油和潤(rùn)滑油管路上各設(shè)置兩臺(tái)蓄能器,以確保油泵之間切換時(shí)油壓的穩(wěn)定。蓄能器在使用前采用氮?dú)獬錃猓G闆r下交流油泵的聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)鼙WC潤(rùn)滑油壓在正常范圍內(nèi)。
經(jīng)過逐一排查發(fā)現(xiàn)蓄能器充氣壓力不符合規(guī)程規(guī)定,無法滿足油泵之間切換時(shí)油壓的穩(wěn)定,調(diào)試人員對(duì)蓄能器充氣壓力進(jìn)行調(diào)整后再進(jìn)行交流油泵的聯(lián)鎖試驗(yàn),潤(rùn)滑油壓基本在正常范圍波動(dòng)。
(4)由于調(diào)節(jié)系統(tǒng)的各機(jī)構(gòu)中存在著摩擦、間隙以及錯(cuò)油門過封度等,使得調(diào)節(jié)系統(tǒng)的動(dòng)作出現(xiàn)遲緩,對(duì)于MEH轉(zhuǎn)速控制調(diào)節(jié)遲緩的問題,熱控人員及時(shí)的和廠家進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),并對(duì)調(diào)門的線性進(jìn)行了幾天不間斷定時(shí)觀察,計(jì)算調(diào)門在調(diào)節(jié)過程中最佳線性方式,在對(duì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的遲緩率進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整后,轉(zhuǎn)速控制調(diào)節(jié)反應(yīng)遲緩的問題得到了較大的改善。
4 結(jié)束語
在試運(yùn)行狀態(tài)下,大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司汽動(dòng)給水泵出現(xiàn)的問題比較多,針對(duì)具體情況,及時(shí)的對(duì)汽動(dòng)給水泵系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,并且提出了相應(yīng)的技術(shù)補(bǔ)救措施,通過檢驗(yàn)汽動(dòng)給水泵非正常運(yùn)行情況下的試驗(yàn)狀態(tài)以及對(duì)其運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,得到了較好的調(diào)試結(jié)果,對(duì)以后汽動(dòng)給水泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行打好了基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn):
[1]《大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司汽動(dòng)給水泵組運(yùn)行規(guī)程》[S].
[2]《大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司電泵改汽泵調(diào)試方案》[S].