王吉福,孔 偉,周 旋,喻友均,王洪松,李自懷,卓世虎
中石油塔里木油田分公司,新疆庫爾勒 841000
塔一聯(lián)油田采出水處理系統(tǒng)始建于1997年,設(shè)計日處理規(guī)模為7 000 m3,處理水質(zhì)指標(biāo):含油量≤8 mg/L,懸浮物含量≤3 mg/L,粒徑中值≤2 μm;主要水處理設(shè)備有:污水壓力緩沖罐、水力旋流器、壓力沉降罐、深床過濾器、精細(xì)過濾器及注水罐。經(jīng)過長年運行,該水處理系統(tǒng)中的水力旋流器、深床過濾器及精細(xì)過濾器由于腐蝕、內(nèi)構(gòu)件脫落、濾料板結(jié)等原因先后停運,水處理系統(tǒng)處理水質(zhì)已不能滿足油田精細(xì)注水需求。2008年將塔一聯(lián)站內(nèi)一座1萬m3事故罐改造為水處理沉降罐,改造后水質(zhì)含油量基本達(dá)標(biāo),但懸浮物指標(biāo)一直不能達(dá)標(biāo)。為改進(jìn)采出水處理工藝,提高水處理質(zhì)量,塔一聯(lián)引進(jìn)懸浮污泥過濾水處理系統(tǒng),該系統(tǒng)2011年建成投運。
塔一聯(lián)水處理系統(tǒng)主要采用“沉降+過濾”工藝。首先,站內(nèi)全部來水都先進(jìn)入1萬m3沉降罐進(jìn)行油水沉降分離,然后分離水通過提升泵輸送至懸浮污泥過濾裝置進(jìn)行過濾,接著經(jīng)過過濾后的水進(jìn)入注水緩沖罐,最后通過高壓注水泵回注至站外各注水井中。水處理系統(tǒng)主要設(shè)施有:1萬m3沉降罐1座,污水提升泵2臺,懸浮污泥過濾裝置2套,700 m3注水緩沖罐2座,高壓離心注水泵5臺,加藥房1間。
懸浮污泥過濾(Suspended Sludge Filtration,以下簡稱SSF)裝置包括物化工藝和凈化器兩大部分,是一套純物理化學(xué)法處理裝置[1-3]。凈化器有旋流反應(yīng)系統(tǒng)、懸浮澄清系統(tǒng)、斜管沉降系統(tǒng)、定期排泥系統(tǒng)等四大系統(tǒng)。首先,采用投加藥劑方式使污水中部分溶解狀態(tài)的污染物和膠體顆粒吸附出來,形成微小懸浮顆粒,從污水中分離出來,凝聚成大塊密實的絮凝體;再依靠同向凝聚和水力學(xué)原理在旋流反應(yīng)系統(tǒng)中形成懸浮污泥層,污水經(jīng)泥層過濾之后,達(dá)到設(shè)計水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),懸浮泥層起到了精細(xì)過濾作用。懸浮泥層自動更新,當(dāng)污泥濃縮室蓄滿時定期排出。
(1)來水水質(zhì):含油量≤100 mg/L,對懸浮物含量無要求。
(2)設(shè)計溫度:25~75℃。
(3)設(shè)計處理流量:180 m3/h。
(4)處理后水質(zhì):含油量≤8.0 mg/L,懸浮物含量≤3.0 mg/L,懸浮固體粒徑中值≤2.0 μm。
塔一聯(lián)懸浮污泥過濾水處理系統(tǒng)建成試運行3年后,系統(tǒng)運行存在的問題逐漸暴露出來:
(1)污水提升泵故障頻繁,機械密封容易燒毀,平均每1.5個月就需更換機械密封。
(2)污水提升泵至SSF裝置管道的結(jié)垢問題嚴(yán)重,結(jié)垢導(dǎo)致提升泵背壓增加約0.7 MPa,平均每2個月酸洗一次管道,拆卸管道發(fā)現(xiàn)管壁內(nèi)結(jié)垢厚度約2~4 cm。
(3)水處理系統(tǒng)處理水質(zhì)不穩(wěn)定、波動大,綜合水質(zhì)達(dá)標(biāo)率僅65.48%,2套SSF裝置出口水質(zhì)情況如圖1所示。
(4)SSF裝置凈化器上部設(shè)計有瓦楞斜板,主要作用是形成穩(wěn)定污泥層,防止污泥、水中的大顆粒上漂,造成出水水質(zhì)超標(biāo)。由于斜板僅靠尼龍繩捆扎固定,當(dāng)處理水量的變化超過30%時,斜板上下浮動過大,導(dǎo)致斜板垮塌,影響水質(zhì)。
(5)水處理系統(tǒng)的污水腐蝕性極強,腐蝕速率0.344 6 ~ 2.865 4 mm/a,刺漏問題嚴(yán)重。SSF 裝置進(jìn)口管道運行2年累計發(fā)生刺漏32次,SSF裝置罐體運行4年累計刺漏27次,每次處理刺漏點都要停運懸浮污泥過濾裝置,再次啟運后需要12 h以上才能將水質(zhì)處理合格。此外,高壓離心注水泵內(nèi)構(gòu)件葉輪、泵軸以及注水閥組高壓閥門的閥芯腐蝕情況也很嚴(yán)重。
圖1 SSF裝置出口水質(zhì)情況
(6)按要求SSF裝置每次重新投運開始,處理不合格的水需外排至站外暫存池(每次排水量約5 000 m3),當(dāng)暫存池液位高于警戒線時,不合格的水只能回注到地層,造成水井堵塞,導(dǎo)致水井酸化頻次增加。
綜上,SSF系統(tǒng)運行最主要的問題:一是系統(tǒng)腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重,運行不平穩(wěn);二是水質(zhì)穩(wěn)定性較差。
拆解污水提升泵發(fā)現(xiàn),泵體內(nèi)、葉輪部分含有大量污垢,機械密封燒毀的主要原因是卡泵。調(diào)查分析認(rèn)為,水處理系統(tǒng)中絮凝劑A劑、絮凝劑C劑加藥點在污水提升泵入口,藥劑加入系統(tǒng)后水中聚結(jié)形成的絮體、藥劑結(jié)晶等造成機泵葉輪和機械密封結(jié)垢卡死。
塔一聯(lián)處理的污水來源復(fù)雜多樣,站外暫存池內(nèi)的回收水(含生活污水、鉆/試/修井廢液、場站排污水等) 與其他區(qū)塊(如161、401、40等區(qū)塊) 生產(chǎn)水混合在一起,導(dǎo)致污水成分復(fù)雜,鈣、鎂等成垢離子濃度高,礦化度高,污水容易結(jié)垢。污水離子成分組成分析見表1,其pH值為6.15,水型為CaCl2。結(jié)垢主要成份為碳酸鈣,占總量的79.3%,如圖2所示。
表1 污水離子組成分析/(mg·L-1)
圖2 結(jié)垢成分組成/%
水中氯離子質(zhì)量濃度為57 328 mg/L,處于高腐蝕速率區(qū)間[4]。系統(tǒng)加注藥劑后改變了水質(zhì)pH值,沿程水質(zhì)pH值逐漸降低,出站時pH值為6.09。pH值的降低使得水性更偏向酸性,加劇了污水的腐蝕性。沉降罐出口至SSF裝置入口管道為Q345螺旋焊接鋼管,管道抗腐蝕性能較差。SSF裝置罐體由普通碳鋼焊接而成,刺漏點主要集中在污泥層位置,該位置累計刺漏占罐體刺漏總量的89%。污泥層中不僅聚集污水中的懸浮顆粒,也聚集了系統(tǒng)中加注的藥劑,說明水處理系統(tǒng)加注的絮凝劑具有一定腐蝕性。
影響懸浮污泥過濾系統(tǒng)水質(zhì)穩(wěn)定性的原因多種多樣,SSF裝置加藥系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,處理水質(zhì)立即超標(biāo);處理流量變化較大時,調(diào)整藥劑加注至少4 h才能使水質(zhì)合格;裝置進(jìn)行排泥操作時,取樣水質(zhì)化驗超標(biāo);當(dāng)來水中含油量超高、含硫化氫、含有氣泡、沉降罐液位低時都會影響水質(zhì)處理。此外,由于SSF裝置及注水罐都是敞口裝置,污水直接與空氣接觸暴氧也成為影響水質(zhì)的關(guān)鍵因素,系統(tǒng)沿程取樣點水質(zhì)變化如表2所示。水處理系統(tǒng)暴氧的主要原因有兩個,一是回收水來自暫存池,池子里的水含氧量較高;二是懸浮污泥過濾裝置及注水罐是敞口裝置,水與空氣直接接觸暴氧。
表2 系統(tǒng)沿程取樣點水質(zhì)變化/(mg·L-1)
藥劑加注點設(shè)計優(yōu)化后的分布如圖3所示,SSF配套加藥系統(tǒng)中絮凝劑A劑、C劑加注點由污水提升泵入口調(diào)整為懸浮污泥過濾裝置入口前30 m處的彎頭前端,利用彎頭改變流向作用來增加藥劑與水的混合程度。為避免水質(zhì)超標(biāo)(含油量>100 mg/L)時沉降罐出口以及管道、裝置的腐蝕結(jié)垢,利用站內(nèi)原水處理系統(tǒng)的加藥裝置在沉降罐進(jìn)口匯管增注殺菌劑、破乳劑,在SSF裝置出口匯管增注緩蝕劑、阻垢劑。當(dāng)沉降罐出口含油量超高時,及時加注破乳劑改善沉降罐內(nèi)油水分離效果,提高沉降罐出水水質(zhì),通過加注化學(xué)藥劑降低水的腐蝕性,緩解結(jié)垢情況。
圖3 藥劑加注點設(shè)計優(yōu)化后的分布
站內(nèi)低壓輸水及加藥管道通過更換為非金屬材質(zhì)管道進(jìn)行防腐。SSF低壓供水管道由Q345螺旋焊接鋼管更換為鋼骨架復(fù)合管或玻璃鋼管并埋地;地面架空部分管道更換為耐腐蝕性好的2205雙相不銹鋼管,加藥管道由內(nèi)襯管道更換為PPR管道。
SSF裝置及注水緩沖罐等靜設(shè)備的罐體內(nèi)壁及內(nèi)構(gòu)件采用內(nèi)襯加強級環(huán)氧玻璃鋼,通過隔斷金屬與水介質(zhì)接觸的方式進(jìn)行防腐。注水泵泵軸、葉輪以及高壓注水閥門、閥芯等過流部件通過更換耐腐蝕材質(zhì)進(jìn)行防腐,材質(zhì)變更如表3所示。
表3 過流件材質(zhì)更換
水處理系統(tǒng)排污、排泥、排澄清水等廢液以及處理不合格的水最初全都先排放到泥水池,再用泵轉(zhuǎn)輸?shù)秸就?萬m3暫存池,最后通過提升泵回收到站內(nèi)沉降罐重新處理。優(yōu)化后將系統(tǒng)產(chǎn)生的水分成兩部分,一部分相對干凈的水(如SSF裝置的澄清水、重新投運系統(tǒng)時產(chǎn)生的不合格水)直接利用舊的閑置緩沖罐通過泵回收到沉降罐,由兩級提升回收優(yōu)化為一級提升回收;另一部分相對臟且不易處理的水先統(tǒng)一排放至隔油池,充分利用隔油池進(jìn)行油水分離和顆粒沉降后自流到暫存池。暫存池與隔油池都是兩列,既可以一用一備,也可以并聯(lián)運行。暫存池的水利用現(xiàn)有洗井管網(wǎng)反輸?shù)交刈⒕谶M(jìn)行增壓回注,暫存池的進(jìn)水點與供水點分別設(shè)計在池子兩端,防止距離過近而影響水在暫存池的沉降分離。
SSF裝置的斜板最初由尼龍繩捆扎固定,現(xiàn)優(yōu)化為在斜板上下兩側(cè)利用角鋼從中心支柱到罐壁輻射狀方式進(jìn)行固定,每段角鋼采用螺栓連接,并進(jìn)行防腐蝕處理,防止腐蝕且便于后期斜板更換。
在注水罐先后試驗了柴油密閉、隔氧浮床密閉兩種密閉方式,但由于處理水量變化較大,水罐液位不穩(wěn)定,容易造成柴油外溢或浮床垮塌而導(dǎo)致密閉失效。此外,SSF裝置出水口在設(shè)備頂端,上述兩種密閉方式并不適用。綜合考慮塔一聯(lián)站內(nèi)現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備及安全性,采用站內(nèi)制氮系統(tǒng)的氮氣作為密閉介質(zhì)。通過氮氣管道入口閥門的調(diào)節(jié),使SSF裝置與注水緩沖罐容器內(nèi)保持100 Pa微正壓。
(1)水處理系統(tǒng)運行系統(tǒng)劃分為沉降罐進(jìn)口、SSF裝置入口、注水罐入口、注水泵入口等節(jié)點,嚴(yán)格控制每個節(jié)點水質(zhì)指標(biāo)。
(2)定期開展藥劑評價及篩選,確定最佳的藥劑及加藥濃度,目前系統(tǒng)藥劑加注情況見表4。
表4 藥劑加注優(yōu)化調(diào)整情況
(3)定期進(jìn)行沉降罐、SSF裝置及注水罐清洗。
(4)SSF裝置處理水量變化時,緩慢調(diào)整并及時調(diào)整藥劑加注量,水量調(diào)節(jié)階梯式變化,每次調(diào)節(jié)量不大于10 m3/h。
(5)取樣方式變更為現(xiàn)場過濾水樣化驗懸浮物含量,以避免暴氧對水質(zhì)化驗結(jié)果的影響。
通過一系列的工藝流程、系統(tǒng)運行管理優(yōu)化后,水處理系統(tǒng)運行逐漸平穩(wěn),水質(zhì)處理長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。污水提升泵機封近一年未出現(xiàn)卡死損壞現(xiàn)象,近半年無刺漏穿孔,實施氮氣密閉改造后水質(zhì)合格率增加到98.8%,效果良好。
(1)利用大容積的儲罐作為污水沉降罐進(jìn)行油水分離,其除油效果較好,且設(shè)備檢修、維修操作簡單方便。
(2)SSF裝置利用自身形成的懸浮污泥層進(jìn)行精細(xì)過濾,與常規(guī)濾料機械過濾相比,不用反洗、不怕堵塞,但產(chǎn)生的污泥量比較大。
(3)建議在強腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中,SSF裝置(內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜)采用內(nèi)襯非金屬材料進(jìn)行防腐或整體(含內(nèi)構(gòu)件)使用玻璃鋼等非金屬材質(zhì)制造,管道盡量選用非金屬材質(zhì)或更高耐腐蝕性能等級的金屬材質(zhì)。
(4)SSF裝置絮凝劑加注點設(shè)計在泵入口時容易造成機泵卡死故障,建議將絮凝劑加藥點設(shè)計在SSF裝置入口前的彎頭處,充分促進(jìn)藥劑與水的混合,提高絮凝效果,同時避免管道結(jié)垢。
(5)氮氣密閉系統(tǒng)密閉方法簡單,可操作性、安全性及有效性好,對設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)無要求。
(6)隔油池、大容積暫存池對污水有除油作用,對降低懸浮物含量有一定效果,對注水水質(zhì)要求不高時可廣泛應(yīng)用。
(7)采集現(xiàn)場過濾水樣進(jìn)行化驗,可有效避免暴氧對水質(zhì)檢測結(jié)果的影響,現(xiàn)場過濾水樣要求有一定的壓力,常壓時無法現(xiàn)場過濾。
(8)水處理工藝的運行是一項系統(tǒng)工作,流程中每個節(jié)點、工藝設(shè)備的調(diào)整變化均會影響整個工藝系統(tǒng)的運行狀態(tài)。細(xì)分系統(tǒng)節(jié)點、統(tǒng)籌考慮,嚴(yán)格控制系統(tǒng)中每個節(jié)點水質(zhì),才能保證最終水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
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