谷瑞光
圖1 晶體諧振器
河源某電子廠主要生產(chǎn)晶體諧振器(如圖1所示),為了保障品質(zhì)要求,每一個(gè)必須要進(jìn)行功能檢測(cè),常規(guī)的方法是人工使用一個(gè)留有空穴位平板的盤子插入晶體諧振器容器,讓晶體諧振器進(jìn)入盤子的空穴位,再逐個(gè)進(jìn)行人工使用儀表檢測(cè)晶體諧振器是否好壞,效率很低下,人工勞動(dòng)強(qiáng)度比較大。
圖2 插板盤子
為了改善該工序,筆者到該廠進(jìn)行調(diào)研分析,進(jìn)行該工序工藝分析,并提出改進(jìn)方案。該工序存在問(wèn)題:第一,石英晶體諧振器是一個(gè)電子器件,在使用插板時(shí)會(huì)損壞石英晶體諧振器產(chǎn)品;第二,石英晶體諧振器容易卡在插板上,位置不正;第三,石英晶體諧振器檢測(cè)平板下壓時(shí),由于位置關(guān)系,使用儀表檢測(cè)時(shí)容易出錯(cuò)。第四,插板數(shù)量太多,人工檢測(cè)容易漏檢,將不良品放到下一個(gè)工序。為此筆者提出一個(gè)諧振器自動(dòng)排料檢測(cè)機(jī)設(shè)計(jì)方案
(1)為了解決插板損壞石英諧振器,不采用插板,改為使用振動(dòng)盤,設(shè)計(jì)一個(gè)合理的石英諧振器的振動(dòng)盤,用一個(gè)類似橢圓的弧形設(shè)計(jì)合理的導(dǎo)槽,讓石英在振動(dòng)盤的作用下,沿著導(dǎo)槽逐步移動(dòng),代替插板插入石英晶體諧振器,減少對(duì)石英諧振器的損壞,也不容易出現(xiàn)卡死的現(xiàn)象和位置不正的問(wèn)題。
(2)設(shè)計(jì)一個(gè)氣缸檢測(cè)裝置[2],分別使用2個(gè)小型氣缸分別帶著平板、檢測(cè)儀表表針,振動(dòng)盤自動(dòng)送石英諧振器,用光電開關(guān)檢測(cè)數(shù)量,檢測(cè)到10個(gè),頂針氣缸卡住送料的振動(dòng)盤,然后帶著平板的小型氣缸先行下壓,到位后帶著檢測(cè)儀表表針的一個(gè)氣缸上升,壓緊后對(duì)石英晶體諧振器進(jìn)行檢測(cè),如檢測(cè)NG,使用推出氣缸將次品推下廢料盒;檢測(cè)裝置圖如圖3所示。
(3)使用PLC、光電檢測(cè)開關(guān)等代替人工去控制設(shè)備;使用光電開關(guān)代替人眼去檢測(cè)是否存在石英晶體諧振器,使用磁性開關(guān)判斷氣缸行程是否到位,使用PLC代替人腦去控制整個(gè)設(shè)備。
圖3 檢測(cè)裝置
(4)檢測(cè)方案的選擇,測(cè)量電阻法用萬(wàn)用表R×10k檔測(cè)量石英晶體振蕩器的正、反向電阻值,正常時(shí)均應(yīng)為∞(無(wú)窮大)[3]。若測(cè)得石英晶體振蕩器有一定的阻值或?yàn)?,則說(shuō)明該石英晶體振蕩器已漏電或擊穿損壞[4]。
(1)I/O點(diǎn)的確認(rèn)
見表1。
(2)邏輯控制圖設(shè)計(jì)
見圖4。
(3)PLC的選型
石英晶體諧振器檢測(cè)機(jī)使用到比較多的氣缸以及磁性開關(guān),光電開關(guān),一共使用了12個(gè)開關(guān)類,所以需要至少18個(gè)點(diǎn)輸入以上的PLC;另外由于石英晶體諧振器自動(dòng)送料檢測(cè)機(jī)所需要的動(dòng)作比較簡(jiǎn)單,不需要太多功能指令和網(wǎng)絡(luò)控制功能,選擇國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型PLC,臺(tái)達(dá)DVP-EC3系列DVP30EC00R3。
表1 石英晶體諧振器自動(dòng)送料檢測(cè)機(jī)I/O表
圖4 石英晶體諧振器自動(dòng)送料檢測(cè)機(jī)
(4)光電開關(guān)的選型
由于石英晶體諧振器是普通材料,使用普通的光電開關(guān)可以進(jìn)行檢測(cè)有無(wú),由于石英晶體諧振器高度很小,只有3 mm,所以光電開關(guān)檢測(cè)范圍必須在這個(gè)范圍以上。根據(jù)《新編傳感器技術(shù)手冊(cè)》[5]選擇E3JK-R4M型號(hào)就可以滿足。
(5)振動(dòng)盤的選型
一般每次生產(chǎn)的時(shí)候大概有1 000~2 000個(gè)石英晶體諧振器,只需要考慮將盛石英晶體諧振器的容器做大一點(diǎn),功率相對(duì)大一點(diǎn)就可以。博榮生產(chǎn)的FN115振動(dòng)盤就可以滿足。
設(shè)備方案經(jīng)過(guò)與企業(yè)討論后,確定無(wú)誤,購(gòu)買備件進(jìn)行安裝調(diào)試。設(shè)備初步安裝完畢后進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試分為三個(gè)階段:機(jī)械部分測(cè)試、機(jī)電聯(lián)調(diào)、上線測(cè)試。
第一階段機(jī)械測(cè)試,由于本臺(tái)設(shè)備是第一次制作,部分尺寸有點(diǎn)不合適,尤其振動(dòng)盤與流水線的連接處;進(jìn)行修改后無(wú)誤。
第二階段機(jī)電聯(lián)調(diào):
(1)手動(dòng)測(cè)試各控制按鈕動(dòng)作是否到位;
(2)檢查各控制信號(hào)是否正常;
(3)檢查急停是否正常;
(4)全自動(dòng)空負(fù)載運(yùn)行檢測(cè);
第三階段上線測(cè)試,把設(shè)備放在生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)一周的上線測(cè)試,主要出現(xiàn)振動(dòng)盤不穩(wěn)定,經(jīng)常卡料,第二氣缸檢測(cè)時(shí),物料的位置停不是那么精確,偶爾出錯(cuò)。對(duì)振動(dòng)盤的導(dǎo)槽重新修正,后面出錯(cuò)就很少。
一臺(tái)石英晶體諧振器自動(dòng)送料檢測(cè)機(jī)的實(shí)現(xiàn),為該電子廠減少了3~4名員工的用工成本,產(chǎn)品100%檢測(cè),提高了10%左右的生產(chǎn)效率,達(dá)到每個(gè)小時(shí)可以檢測(cè)4 000左右的產(chǎn)品(10秒10個(gè)的設(shè)計(jì)速度),提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。
參考文獻(xiàn):
[1]于振歡,李東,王艷林.石英晶體自動(dòng)測(cè)試及分選系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制,2011,19(06):1284-1286.
[2]李雪梅,曾德懷,丁峰.真空吸盤的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].液壓與氣動(dòng),2004(3):23-27.
[3]熊壯,唐彬.I~2形MEMS諧振器的電阻差分檢測(cè)方法[J].傳感技術(shù)學(xué)報(bào),2014,27(09):1174-1177.
[4]鄭敏,李平,文玉梅,等.聲表面波諧振器無(wú)源無(wú)線傳感虛擬儀器系統(tǒng)[J].傳感器技術(shù),2004(11):86-88.
[5]李科杰.新編傳感器技術(shù)手冊(cè)[M].北京:國(guó)防產(chǎn)業(yè)出版社,2003.