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        機(jī)場(chǎng)道面環(huán)氧瀝青混合料加鋪施工技術(shù)

        2018-04-24 07:31:15郭榮昌張玲燕翟瑞鑫
        關(guān)鍵詞:道面試驗(yàn)段抗剪

        郭榮昌,王 春,張玲燕,翟瑞鑫

        0 引言

        由于瀝青混凝土道面具有熱塑性,在高溫下抗剪切性能較差,因此在用于機(jī)場(chǎng)道面時(shí),飛機(jī)大的輪胎壓使其很容易產(chǎn)生剪切推移病害。尤其是飛機(jī)轉(zhuǎn)彎時(shí),水平荷載與垂直荷載同時(shí)作用,往往使道面病害更為嚴(yán)重,因此瀝青混凝土道面在中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)中的應(yīng)用非常有限,現(xiàn)有民用機(jī)場(chǎng)道面類型基本以水泥混凝土為主。隨著中國(guó)機(jī)場(chǎng)的建設(shè)迅速發(fā)展,為避免影響正常的運(yùn)營(yíng),機(jī)場(chǎng)道面改擴(kuò)建工程普遍采用不停航施工,而瀝青混凝土道面優(yōu)良的使用性能以及可快速施工的特點(diǎn),使其在機(jī)場(chǎng)道面中逐漸得到青睞[1-2]。鑒于此,本文針對(duì)瀝青道面抗剪切性能上的不足,擬采用環(huán)氧瀝青混合料來(lái)改善機(jī)場(chǎng)道面瀝青混凝土的抗剪性能。

        本文以咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)北飛行區(qū)道面改造與新建滑行道工程為依托,對(duì)環(huán)氧瀝青混合料進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)、試驗(yàn)段的鋪筑及質(zhì)量檢測(cè)。

        1 工程概況

        西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)等級(jí)為4E級(jí),目前北飛行區(qū)跑道全長(zhǎng)為3 000 m,道肩為2伊7.5 m。為滿足日益增長(zhǎng)的航空業(yè)務(wù)量需求,避免道面出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性破壞和超載使用,改善跑道運(yùn)行條件,提高道面的整體強(qiáng)度,對(duì)北飛行區(qū)跑道、平行滑行道及跑滑之間的聯(lián)絡(luò)道實(shí)施結(jié)構(gòu)性補(bǔ)強(qiáng)改造工程。施工范圍如圖1所示。

        本次道面加鋪結(jié)構(gòu)下面層為7 cm AC-20普通瀝青混合料,中面層為6 cm AC-20環(huán)氧瀝青混合料,上面層為5 cm AC-13環(huán)氧瀝青混合料。本文主要針對(duì)中上面層的環(huán)氧瀝青混合料進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)、試驗(yàn)段鋪筑及施工質(zhì)量控制。

        圖1 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)道面改造與新建滑行道平面

        2 環(huán)氧瀝青混合料的組成比例

        2.1 試驗(yàn)材料

        2.1.1 礦料

        粗集料要求均勻、潔凈、無(wú)風(fēng)化、質(zhì)地堅(jiān)硬,且有較高的耐磨耗性、耐腐蝕性、抗沖擊性、耐磨光性、抗破碎性以及與瀝青的良好黏附性,顆粒形狀好且均勻[3]。本研究中粗集料采用玄武巖,細(xì)集料采用涇陽(yáng)四星友誼的石屑,礦粉選用渭南富平憎水性石料磨細(xì)得到的礦粉,相關(guān)力學(xué)指標(biāo)分別見表1~3。

        表1 粗集料技術(shù)指標(biāo)

        表2 細(xì)集料技術(shù)指標(biāo)

        表3 礦粉技術(shù)指標(biāo)

        2.1.2 環(huán)氧劑

        本研究將主劑與固化劑按61頤39的比例摻配。主劑與固化劑的技術(shù)指標(biāo)分別見表4、5。

        表4 主劑的物理性能和技術(shù)指標(biāo)

        表5 固化劑的物理性能和技術(shù)指標(biāo)

        2.1.3 SBS 改性瀝青

        試驗(yàn)中環(huán)氧瀝青中的瀝青采用SBS改性瀝青,SBS改性劑摻量為5%,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)見表6。

        表6 SBS改性瀝青的技術(shù)指標(biāo)

        2.2 配合比設(shè)計(jì)

        根據(jù)試驗(yàn)段結(jié)構(gòu)方案,確定AC-20、AC-13合成級(jí)配,如圖2、3所示。

        圖2 AC-20合成級(jí)配曲線

        圖3 AC-13合成級(jí)配曲線

        2.3 環(huán)氧劑摻量的確定

        為了研究不同環(huán)氧劑摻量對(duì)瀝青混合料抗剪性能的影響,上面層混合料采用AC-13級(jí)配,分別選取環(huán)氧劑摻量為0%、15%、25%、35%(環(huán)氧劑質(zhì)量占環(huán)氧瀝青質(zhì)量的百分比)[4],然后進(jìn)行瀝青混合料試驗(yàn)。經(jīng)馬歇爾試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),環(huán)氧劑摻量的變化對(duì)馬歇爾試件的體積指標(biāo)影響較小,因此不同環(huán)氧劑摻量混合料的最佳油石比相同,均為5.1%,具體結(jié)果見表7。

        表7 瀝青混合料的馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果

        在最佳油石比下,對(duì)不同環(huán)氧劑摻量的混合料試件進(jìn)行單軸貫入剪切試驗(yàn)、直接剪切試驗(yàn)和車轍試驗(yàn),最終確定環(huán)氧劑的最佳摻量以指導(dǎo)施工[5]。

        2.3.1 貫入剪切試驗(yàn)

        本文對(duì)環(huán)氧瀝青混合料進(jìn)行常溫和高溫抗剪性能研究,在25益和60益下進(jìn)行貫入剪切試驗(yàn),結(jié)果如圖4~6所示。

        由圖4可知,在常溫和高溫下,隨著環(huán)氧劑摻量的增大,瀝青混合料的抗剪強(qiáng)度均有明顯提高。在25益時(shí),摻35%環(huán)氧劑的混合料抗剪強(qiáng)度是沒(méi)有摻環(huán)氧劑時(shí)的4倍多,由此可知,環(huán)氧劑摻量越高,混合料抗剪強(qiáng)度越好。在60益時(shí),抗剪強(qiáng)度雖然都有所下降,但整體趨勢(shì)不變,高溫下?lián)郊迎h(huán)氧劑對(duì)瀝青混合料的抗剪性能有明顯提高??紤]到工程造價(jià),建議道面上面層環(huán)氧劑的摻量不宜低于25%,中下面層環(huán)氧劑的摻量可適當(dāng)降低。

        圖4 不同環(huán)氧劑摻量下AC-13環(huán)氧瀝青混合料的抗剪強(qiáng)度

        圖5 不同環(huán)氧劑摻量下AC-13環(huán)氧瀝青混合料的內(nèi)摩擦角

        圖6 不同環(huán)氧劑摻量下AC-13環(huán)氧瀝青混合料的黏聚力

        一般認(rèn)為混合料的內(nèi)摩擦角主要取決于集料自身的棱角性[6]、混合料的級(jí)配以及設(shè)計(jì)方法,溫度變化對(duì)其影響較小。但由圖5可知,溫度從25益增長(zhǎng)到60益時(shí),不同環(huán)氧劑摻量的瀝青混合料的內(nèi)摩擦角均有所降低,其中不摻環(huán)氧劑的混合料降幅最大,且隨著環(huán)氧劑摻量提高,降幅逐漸減小。由此分析認(rèn)為,普通瀝青混合料中的瀝青隨著溫度的升高逐漸變軟,自由瀝青增多,自由瀝青起到一定的潤(rùn)滑作用,導(dǎo)致內(nèi)摩擦角減小,而環(huán)氧劑具有熱固性,在瀝青中起到固結(jié)作用,改變了瀝青的熱塑性,且此種改善作用隨著環(huán)氧劑摻量的增加而提高。

        由圖6可知,2種溫度下瀝青混合料的黏聚力都隨環(huán)氧劑摻量的增加而增大,尤其是在高溫時(shí)黏聚力增大明顯,因此環(huán)氧劑的加入可顯著改善瀝青的熱塑性,提高混合料的抗剪強(qiáng)度。

        2.3.2 直接剪切試驗(yàn)

        利用MTS試驗(yàn)儀對(duì)不同環(huán)氧劑摻量的4種瀝青混合料進(jìn)行常溫(25益)與高溫(60益)條件下的直剪試驗(yàn),結(jié)果見表8。

        表8 AC-13環(huán)氧瀝青混合料直剪試驗(yàn)結(jié)果

        由表8可知,隨著環(huán)氧劑摻量的增大,混合料的抗剪性能顯著提高,當(dāng)環(huán)氧劑摻量在25%以上時(shí),改善效果顯著。

        2.3.3 車轍試驗(yàn)

        考慮到機(jī)場(chǎng)道面的特殊性,對(duì)不同環(huán)氧劑摻量的瀝青混合料標(biāo)準(zhǔn)車轍板(長(zhǎng)300 mm、寬30 mm、厚50 mm)進(jìn)行60益和80益的車轍試驗(yàn),并采用動(dòng)穩(wěn)定度比值DR來(lái)評(píng)價(jià)混合料高溫性能的衰變規(guī)律,試驗(yàn)結(jié)果見表9。

        表9 AC-13環(huán)氧瀝青混合料的車轍試驗(yàn)結(jié)果

        在60益和80益時(shí),摻加環(huán)氧劑后瀝青混合料的動(dòng)穩(wěn)定度均顯著提高,60益時(shí)動(dòng)穩(wěn)定度呈指數(shù)形式增長(zhǎng),當(dāng)環(huán)氧劑摻量為25%時(shí),動(dòng)穩(wěn)定度可達(dá)10 000次·mm原1以上。同時(shí),環(huán)氧劑的增加不僅提高了混合料的動(dòng)穩(wěn)定度,而且提高了其抵抗高溫衰變的能力。摻量為25%時(shí),2個(gè)溫度下的動(dòng)穩(wěn)定度均在10 000次·mm原1以上而且衰變較小;摻量為35%時(shí),混合料的動(dòng)穩(wěn)定度衰變幾乎為0,性能已非常好。

        2.3.4 不同試驗(yàn)方法的結(jié)果相關(guān)性分析

        由于貫入試驗(yàn)和直剪試驗(yàn)在加載方式、加載速率及試件受力模式上均有所差異,因此將兩者的結(jié)果進(jìn)行回歸分析,發(fā)現(xiàn)在25益和60益下,相關(guān)系數(shù)均大于0.95,相關(guān)性良好,如圖7、8所示。不管在哪個(gè)溫度下,直剪試驗(yàn)的抗剪強(qiáng)度均小于貫入剪切結(jié)果,分析原因可能是直剪試驗(yàn)沒(méi)有對(duì)試件施加垂直壓力,幾乎為純剪作用,所以強(qiáng)度較小。

        圖9、10為車轍試驗(yàn)和貫入剪切試驗(yàn)相關(guān)性分析結(jié)果,2種情況下相關(guān)性均較差,而且試驗(yàn)中也發(fā)現(xiàn),當(dāng)混合料的動(dòng)穩(wěn)定度大于10 000次·mm原1時(shí),車轍試驗(yàn)結(jié)果誤差較大,所以僅可作為參考,不能作為結(jié)論性指標(biāo)。

        圖7 25益貫入試驗(yàn)與直剪試驗(yàn)結(jié)果回歸分析

        圖8 60益貫入試驗(yàn)與直剪試驗(yàn)結(jié)果回歸分析

        圖9 60益車轍動(dòng)穩(wěn)定度與貫入試驗(yàn)回歸分析

        圖10 60益車轍總變形與貫入試驗(yàn)回歸分析

        綜合以上試驗(yàn)分析,確定試驗(yàn)段上面層AC-13環(huán)氧瀝青混合料中環(huán)氧劑摻量為25%(內(nèi)摻),并通過(guò)抗剪試驗(yàn)驗(yàn)證了環(huán)氧瀝青混合料具有良好的抗剪性能,為進(jìn)一步的施工設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)依據(jù)。為簡(jiǎn)化施工,中面層AC-20也采用內(nèi)摻25%的環(huán)氧瀝青混合料。

        3 環(huán)氧瀝青混合料試驗(yàn)段配合比設(shè)計(jì)

        本次試驗(yàn)段中上面層均為環(huán)氧瀝青混合料,上面層AC-13采用圖3確定的級(jí)配和表7確定的油石比;中面層AC-20采用圖2確定的合成級(jí)配以及采用馬歇爾試驗(yàn)確定的混合料最佳油石比4.8%。相關(guān)技術(shù)指標(biāo)及混合料性能見表10。

        由表10可見,在環(huán)氧劑摻量為25%時(shí),環(huán)氧瀝青混合料的水穩(wěn)定性及高溫穩(wěn)定性能均表現(xiàn)優(yōu)良,動(dòng)穩(wěn)定度都超過(guò)了10 000次·mm原1,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于SBS改性瀝青混合料以及普通的SMA瀝青混合料,可以更好地抵抗飛機(jī)起降及轉(zhuǎn)彎過(guò)程中產(chǎn)生的較大的剪切力,非常適用于機(jī)場(chǎng)道面瀝青鋪裝層。

        4 環(huán)氧瀝青混合料施工及質(zhì)量控制

        環(huán)氧瀝青混合料制備中關(guān)鍵的操作在于環(huán)氧劑兩組分的混合及投放,由于環(huán)氧劑兩組分一旦相遇固化速度非???,因此不能提前與瀝青混合。施工過(guò)程中,需在集料拌合時(shí)將環(huán)氧劑兩組分混合,然后與瀝青同時(shí)投放,只有嚴(yán)格控制各施工過(guò)程的溫度和時(shí)間,才能保證施工質(zhì)量,達(dá)到預(yù)期的效果[7-8]。

        表10 瀝青混合料馬歇爾試驗(yàn)指標(biāo)

        4.1 試驗(yàn)段方案

        試驗(yàn)段位于機(jī)場(chǎng)東端 (A1)聯(lián)絡(luò)道中心線以東、等待線以南,道路結(jié)構(gòu)見表11。上面層與中面層采用環(huán)氧瀝青混合料,環(huán)氧劑摻量(內(nèi)摻)采用25%。由于中上面層施工工藝相同,以下不再分別論述。

        表11 環(huán)氧瀝青混凝土道面結(jié)構(gòu)

        4.2 施工前的準(zhǔn)備

        4.2.1 舊路清理

        為保證面層與基層的良好結(jié)合,在進(jìn)行道面加鋪前15 d,根據(jù)原水泥混凝土道面狀況進(jìn)行處治,防止加鋪瀝青混凝土后產(chǎn)生反射裂縫。原水泥混凝土道面病害主要包括裂縫、掉邊掉角、表面脫落、接縫及基礎(chǔ)脫空[9-10]。

        4.2.2 作業(yè)時(shí)間安排

        夜間不停航施工的時(shí)間安排見表12。

        4.2.3 原材料準(zhǔn)備

        施工前應(yīng)根據(jù)每次拌合的混合料質(zhì)量計(jì)算環(huán)氧劑的用量,并將主劑與固化劑分別預(yù)熱至少2 h,以保證環(huán)氧劑主劑與固化劑及瀝青能混合均勻。

        4.3 拌合

        (1)施工前首先將環(huán)氧劑的主劑與固化劑按需要量在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行預(yù)熱。

        表12 夜間不停航施工的時(shí)間安排

        (2)將集料加熱至190益并按生產(chǎn)配合比進(jìn)行拌合,同時(shí)將預(yù)熱好的主劑與固化劑按61頤39的比例進(jìn)行摻配并攪拌均勻。因此次試驗(yàn)段面積較小,主劑與固化劑采用現(xiàn)場(chǎng)人工拌合。

        (3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工指令,待瀝青投放時(shí),將拌制好的環(huán)氧劑由拌和設(shè)備投放口投放。

        (4)放入環(huán)氧劑后,拌合45~50 s即可出料,拌合溫度為170益 ~180益(根據(jù)施工溫度及運(yùn)距調(diào)整拌合溫度)。拌合好的瀝青混合料應(yīng)均勻一致,無(wú)花白或焦黃色料,無(wú)粗細(xì)集料分離、結(jié)團(tuán)以及干散等現(xiàn)象。

        4.4 運(yùn)輸

        為保證施工的連續(xù)性,本次施工采用北方奔馳自卸車15輛、解放141自卸車25輛,根據(jù)施工進(jìn)度安排運(yùn)輸瀝青混合料,每臺(tái)攤鋪機(jī)前有2輛自卸運(yùn)料車等待。運(yùn)輸車輛在接料過(guò)程中要保持移動(dòng),接料時(shí)先放車頭,后放車尾,再放中間,盡量避免放料過(guò)程中的離析。運(yùn)送瀝青混合料時(shí)車頂加蓋保溫布,自卸車車廂內(nèi)涂抹比例1頤3的油水混合物,防止混合料黏結(jié)在底板上[11]。

        4.5 攤鋪及碾壓

        根據(jù)夜間施工時(shí)間安排提前預(yù)熱熨平板至100益,攤鋪機(jī)的行走速度控制在2~3 m·min原1,并保證攤鋪的連續(xù)性,安排人員對(duì)邊角缺陷進(jìn)行修理。試驗(yàn)段與其他道面采用攤鋪機(jī)梯隊(duì)式全道面一次性攤鋪成型作業(yè),施工現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)道面寬度組織6臺(tái)攤鋪機(jī)同時(shí)施工,攤鋪寬度組合順序?yàn)? m、6 m、7.5 m、7.5 m、6 m、9 m,相鄰攤鋪機(jī)前后間隔5 ~10 m,作業(yè)方法如圖11所示。厚度、高程和平整度控制采用雙側(cè)架設(shè)基準(zhǔn)梁架,雙側(cè)采用5 m長(zhǎng)鋁合金方管基準(zhǔn)梁,瀝青混合料松鋪系數(shù)為1.2,施工攤鋪設(shè)備及攤鋪工藝參數(shù)見表13[12]。

        圖11 試驗(yàn)段攤鋪方法

        表13 瀝青混合料攤鋪機(jī)械

        碾壓過(guò)程分為初壓、復(fù)壓及終壓,每臺(tái)攤鋪機(jī)后有8臺(tái)壓路機(jī)碾壓,碾壓工作在瀝青混合料攤鋪后按照“緊跟、慢壓、高頻、低幅”的原則進(jìn)行。碾壓機(jī)械包括寶馬BW202雙鋼振動(dòng)壓路機(jī)、25 t輪胎式壓路機(jī)和單鋼輪壓路機(jī),另有4臺(tái)壓路機(jī)橫向碾壓以消除輪跡。

        初壓用單鋼輪壓路機(jī)前靜后振碾壓2遍,速度為1.5~2.0 km·h原1;復(fù)壓用膠輪壓路機(jī)碾壓4~6遍,再用雙鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)振壓2~3遍,速度為2.5~3.5 km·h原1;終壓用雙輪鋼輪式壓路機(jī)靜壓2 ~3 遍至無(wú)輪跡,速度為3.0~4.0 km·h原1。

        為防止漏壓和過(guò)壓,最后采用3 m直尺監(jiān)控平整度,控制指標(biāo)為連續(xù)縱向檢測(cè)十尺,最大間隙不大于3 mm。

        從混合料的拌合到碾壓成型的時(shí)間應(yīng)控制在1.5 h內(nèi),以防混合料固化及溫度降低影響碾壓效果。環(huán)氧瀝青混合料施工過(guò)程的溫度控制見表14。

        表14 環(huán)氧瀝青混合料施工溫度控制 益

        4.6 施工質(zhì)量檢測(cè)

        施工完畢養(yǎng)生12 h后,對(duì)上面層AC-13環(huán)氧瀝青混合料試驗(yàn)段的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果如表15所示。

        表15 環(huán)氧瀝青混合料試驗(yàn)段質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果

        檢測(cè)結(jié)果表明,環(huán)氧劑的加入能顯著提高瀝青混合料的高溫、低溫及水穩(wěn)定性能。由于環(huán)氧劑改善了瀝青的熱塑性,因此降低了混合料的溫度敏感性,顯著提高了瀝青混合料的高溫性能。環(huán)氧劑的加入增強(qiáng)了瀝青與集料的黏附性,顯著提高瀝青混合料的水穩(wěn)定性及低溫性能。試驗(yàn)路段的檢測(cè)結(jié)果表明,采用合理的施工技術(shù),機(jī)場(chǎng)道面使用性能可達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)要求。

        5 結(jié)語(yǔ)

        針對(duì)機(jī)場(chǎng)道面剪切推移病害,以咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)北飛行區(qū)道面改造與新建滑行道工程為依托,在試驗(yàn)段鋪筑環(huán)氧瀝青混合料,并提出了環(huán)氧劑的合理?yè)搅?,介紹了試驗(yàn)段混合料配合比設(shè)計(jì)與施工質(zhì)量控制的關(guān)鍵技術(shù)。按照本研究設(shè)計(jì)的配合比,嚴(yán)格控制施工質(zhì)量,盡量縮短環(huán)氧瀝青混合料從出料至碾壓完成的時(shí)間,防止瀝青混合料提前固化,則試驗(yàn)段可具備良好的施工質(zhì)量;且根據(jù)目前的使用情況看,道面具有較好的路用性能,在高溫高壓作用下抗剪效果好。

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