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        超凈排脫硫改造風(fēng)機和煙道振動分析及對策

        2018-04-17 01:48:15張永福許懷鵬
        冶金動力 2018年5期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)道煙道煤粉

        張永福,許懷鵬

        引言

        隨著國家對燃煤電廠大氣污染防治力度加大,特別是發(fā)改能源【2014】關(guān)于《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃 》的實施,中國的東部和中部地區(qū)電廠的煙氣排放都應(yīng)接近或達到燃氣輪機排放限值(SO2<35 mg/m3、NOx<50 mg/m3、煙塵<5 mg/m3),超凈排已經(jīng)成為一種不可阻擋的綠色發(fā)展時代潮流。馬鋼作為省國有企業(yè)積極響應(yīng)國家號召,建立了以綠色發(fā)展戰(zhàn)略、清潔生產(chǎn)、綠色制造、污染物零排放和廢棄物循環(huán)再利用,持續(xù)削減主要污染物排放總量,減少鋼鐵生產(chǎn)全過程的炭石燃料消耗及溫室氣體排放。

        1 項目概述

        馬鋼熱電總廠作為鋼鐵行業(yè)自備電廠,南區(qū)三臺煤粉爐脫硫脫硝工程自2015年6月開始動工,到2015年9月投入運行,到2017年8月,歷時1年多時間,總體運行平穩(wěn),脫硫主要技術(shù)指標完全滿足煙氣排放標準。按照《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃 》要求,2017年8月到10月又進行了超凈排改造工程,10月底投入運行。超凈排改造后,雖然煙氣排放指標達到超凈排要求,但改造后的三臺爐六臺引風(fēng)機和公共煙道振動大,已經(jīng)嚴重影響鍋爐滿負荷運行,問題的解決迫在眉睫。

        2 設(shè)備系統(tǒng)概況

        南區(qū)3臺煤粉爐為燃煤鍋爐母管制運行、超凈排改造前,3臺爐合用一個150 m煙囪,3臺爐最大煙氣量為(濕熱態(tài))135萬 m3/h。脫硫裝置是布置在引風(fēng)機房后混凝土煙囪北側(cè),采用石灰石/石膏濕法煙氣脫硫,F(xiàn)GD系統(tǒng)在負荷40%~100%BMCR之間時脫硫效率達95%以上。排放指標:SO2濃度(濕)≤100 mg/m3、NOX濃度(濕)≤200 mg/m3、粉塵濃度(濕)≤30 mg/m3,脫硫工藝流程見圖1。

        圖1 三爐一塔脫硫工藝流程圖

        鍋爐型式:熱電南區(qū)三臺煤粉爐,均為單汽包自然循環(huán)高溫高壓煤粉鍋爐,鋼制構(gòu)架,呈倒U形布置,汽包布置在爐前,燃燒器布置在爐膛的正四角,低氮燃燒,布袋除塵,最大耗煤量28.6 t/h,可摻燒30%(熱值比)高爐煤氣。鍋爐主要設(shè)計參數(shù):最大連續(xù)蒸發(fā)量(ECR)為 220 t/h、蒸汽壓力 9.8 MPa、溫度540℃;引風(fēng)機型號A15316-1.0848、數(shù)量6臺、流量319000 m3/h、全壓 8319 Pa、功率 1250 kW,工頻運行。

        3 超凈排改造

        3.1 改造方案

        根據(jù)現(xiàn)行環(huán)保要求和馬鋼熱電總廠發(fā)展規(guī)劃,2017年8月底開始實施了超凈排改造,10月底投入運行。此次改造主要內(nèi)容:封堵原煙囪入口,由直排鋼煙囪(出口標高80 m)排入大氣;對原有第一層噴淋層噴嘴進行更換,使噴淋管路漿液成錐形均勻噴出;新增循環(huán)泵丁作為第四層噴淋漿液泵,并配套相應(yīng)噴淋管路及單向雙頭噴嘴;脫硫塔出口除霧裝置采用氣動高效除塵除霧器;更換風(fēng)機出口增加隔離閥。原有漿池段、煙氣穩(wěn)定段、引風(fēng)機、石膏脫水系統(tǒng)、廢水預(yù)處理系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、漿液排空系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)以及DCS邏輯和控制系統(tǒng)不變。

        3.2 改造后運行存在的問題

        此次超凈排改造歷時45天,1#、2#和3#爐相繼投入運行,在系統(tǒng)投入運行中我們發(fā)現(xiàn),1#—3#爐風(fēng)道、風(fēng)機軸承座振動很大,三臺爐振動情況基本相同?,F(xiàn)場測讀公共煙道振動產(chǎn)生的噪音最大達108db(離振源1 m位置),振動最大點位置在風(fēng)機出口閥附近,有部分支撐在振動中產(chǎn)生脫落。三臺爐引風(fēng)機軸承座振動最大超過20 mm/s(對980 r/min風(fēng)機,振動一般有小于6 mm/s),振動最大點都是水平(H)方向,位置在4處,見圖2。

        圖2 機組傳動與測點布置簡圖

        由于振動大大超過規(guī)定值,為了確保設(shè)備安全,鍋爐只有降負荷運行,1#~3#爐只能勉強帶80%不到負荷運行,生產(chǎn)處于十分被動局面。振動相對較大的3#爐甲引風(fēng)機水平振動波形見圖3。

        圖3 3#爐甲引風(fēng)機水平(4H)振動波形

        3.3 問題分析和對策

        此次超凈排改造后運行和改造前相比,煙道和風(fēng)機振動明顯加大,鍋爐不能滿負荷運行,分析其原因主要有以下幾方面。

        (1)煙道設(shè)計流速由原來的12 m/s每秒提高到流速15 m/s,在彎頭處產(chǎn)生沖擊,此處煙道支架在自由度方向控制不夠,出現(xiàn)橫向位移,造成振動。采取對策:對煙道支架自由度方向進行控制,對煙道支架的固定形式作改進,增加限位擋塊,同時,將現(xiàn)有的固定支撐改為彈性支架,并對煙道外面進行了補強措施。

        (2)超凈排改造由于廢除了原來的煙道,新的風(fēng)機出口煙道布置位置受到很大限制,造成風(fēng)機出口到煙道之間過渡風(fēng)道擴散角度過大。從風(fēng)機振動波形來看,風(fēng)機出口風(fēng)道氣流有紊流現(xiàn)象發(fā)生,風(fēng)機振動隨機性較大。采取對策:在每臺風(fēng)機出口閥處沿氣流方向增加了二片長度為1000 mm、高度為200 mm分隔板,以減少紊流現(xiàn)象發(fā)生。

        (3)從風(fēng)機振動速度頻譜和振動波形可以看出,風(fēng)機水平振動(4H)主要頻率為27.197 Hz,在風(fēng)機擋板調(diào)整過程中,最大振動超過20 mm/s,如果長時間超限運行,可能會造成風(fēng)機軸承的損壞。采取對策:通過入口擋板,控制風(fēng)機即鍋爐負荷,明確風(fēng)機水平最大振動值控制在8 mm/s以下運行。

        通過以上原因分析和制訂的對策,在分別對三臺爐整改后,煙道和風(fēng)機振動有不同程度的減少,公共煙道振動產(chǎn)生的噪音下降到90 db,三臺爐引風(fēng)機震動最大不超過8 mm/s,鍋爐負荷在95%以上運行。在這里值得一提的是我廠南區(qū)三臺煤粉爐在脫硫改造中,由于引風(fēng)機電機選型過大(原是550 kW提高到1250 kW),造成風(fēng)機入口擋板節(jié)流損失大、風(fēng)機外殼振動大,總廠一直準備實施引風(fēng)機變頻改造,但由于多方面原因沒有實施,此次超凈排改造產(chǎn)生的振動,加速了變頻改造進程,在11月份完成了3#爐變頻改造,此項改造除了節(jié)約廠用電以外,改造后的風(fēng)道和風(fēng)機軸承座振動大幅度下降,風(fēng)機最大振動軸向4.0 mm,風(fēng)道噪音下降到85 db?;?#爐變頻改造效果,1#、2#變頻改造也正在進行中,我們有理由相信,1#、2#變頻改造后,煙道和風(fēng)機震動大的問題將徹底得到解決。

        5 結(jié)論

        針對老系統(tǒng)母管制鍋爐超凈排改造而言 ,由于各電站現(xiàn)場條件、燃料條件和工藝流程相差很大,特別是進入脫硫塔前公共煙道安裝位置,往往受場地制約,煙道的走向、變徑和轉(zhuǎn)向的地方,不可能完全滿足氣體流動規(guī)律,所以,很多問題需要在各自實踐中探索和總結(jié),但從本項目實施過程中,我們總結(jié)出如下經(jīng)驗:

        (1)公共煙道盡量減少固定支撐,盡可能使用彈性或其他柔性支撐,這樣對減少煙道振動大有幫助。

        (2)煙道在變徑和轉(zhuǎn)向的地方,盡可能遵守氣體流動規(guī)律,變徑不可以過大,在轉(zhuǎn)向的地方應(yīng)安裝倒流裝置。

        (3)由于超凈排改造,公共煙道的阻力有所增加,這會影響到停運鍋爐引風(fēng)機隔離,如果沒有可靠的隔離裝置,會產(chǎn)生煙氣向備用爐倒灌現(xiàn)象,同時,對煙道內(nèi)壁進行防腐處理。

        (4)為了進一步降低公共煙道和風(fēng)機本體震動,降低廠用電率,有條件企業(yè)盡可能使用變頻風(fēng)機。

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