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        化纖長絲生產(chǎn)線天軌機器人快速定位控制設計

        2018-04-17 08:42:39路文紀
        自動化儀表 2018年4期
        關鍵詞:系統(tǒng)

        路文紀,鄒 鯤,舒 暢

        (東華大學機械工程學院,上海 201620)

        0 引言

        隨著工業(yè)自動化領域的快速發(fā)展,生產(chǎn)線上采用多機器人取代人工已經(jīng)成為一種趨勢。多機器人之間通過相互配合,可以更為高效、準確地完成一個完整的工藝流程[1]。近年來,多機器人系統(tǒng)的研究在通信、體系結(jié)構、任務分配和控制等方面都取得了較大的進步,使得多機器人系統(tǒng)擁有更高的數(shù)據(jù)冗余度和更好的魯棒性[2-5]。某化纖長絲生產(chǎn)線使用多機器人系統(tǒng)替代人工,搬運卷裝的絲餅。機器人采用天軌移動的承載方式,從卷繞機上獲取絲餅并放置到絲架車。由于機器人自重過大,在天軌上的加、減速較慢,定位穩(wěn)定時間長,嚴重影響了生產(chǎn)效率。本文提出在天軌移動方向增加一個可移動機構,采用雙電機位置閉環(huán)控制算法,以縮短自動化落筒機器人穩(wěn)定時間、減少能耗和生產(chǎn)成本。

        1 系統(tǒng)通信及硬件設計

        搬運系統(tǒng)由落筒機器人和投擲機器人組成。每臺機器人包含五臺伺服電機。其中,天軌與推座電機為沿天軌方向運動的電機,推座電機負責推動裝載絲餅的桿,行程有限,可輔助天軌電機快速定位。

        系統(tǒng)結(jié)構如圖1所示。落筒機器人負責從卷繞機上接過絲餅,然后再交給投擲機器人,最終由投擲機器人將絲餅放上貨架。兩臺機器人絲餅的交接定位,由天軌電機和推座電機共同配合完成。

        圖1 系統(tǒng)結(jié)構圖Fig.1 System structure

        控制系統(tǒng)上位機使用計算機,并采用NI公司的LabVIEW軟件進行上位機開發(fā)。上位機通過基于對象嵌入與鏈接的過程控制(object linking and embedding for process control,OPC)技術,使用工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET與TCP/IP協(xié)議和下位機的PLC進行數(shù)據(jù)交換[6-8]。多臺機器人間的PLC通信也是通過工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET實現(xiàn)的。

        圖2為系統(tǒng)通信架構圖。

        圖2 系統(tǒng)通信架構圖Fig.2 Communication structure of system

        鑒于不同廠家設備的通信協(xié)議不同,不能直接進行數(shù)據(jù)交換。LabVIEW與ET200S間使用OPC技術解決此問題[9],以LabVIEW作為OPC客戶端,而PLC作為OPC服務器端[10]。通過OPC軟件TOP Server創(chuàng)建通信標簽,添加上、下位機共享變量,再配置各機器人以太網(wǎng)TCP/IP協(xié)議的IP地址、子網(wǎng)掩碼,如表1所示,就可實現(xiàn)上、下位機的數(shù)據(jù)交換[11-12]。當PLC收到上位機發(fā)來的指令后,通過PROFIBUS總線與S120進行通信,從而控制電機運動并讀取電機的運動狀態(tài)。

        表1 地址分配Tab.1 Address assignment

        下位機的控制系統(tǒng)均為ET200S和S120組合,每個S120控制器根據(jù)其控制單元(control unit,CU)控制單元選型,可控制數(shù)個伺服電機。S120適用于多軸控制,其強大的定位功能可以準確地實現(xiàn)軸的絕對定位、相對定位,適用于對運動精度要求較高的系統(tǒng),完全能夠滿足本套系統(tǒng)的要求。S120控制器選配電源模塊、電機模塊、編碼器和可以控制六根軸的CU320-2DP控制單元,具體的硬件結(jié)構如圖3所示。

        圖3 硬件結(jié)構圖Fig.3 Hardware structure

        ET200S與S120之間采用PROFIBUS總線[13-15]。因為此套系統(tǒng)使用了大量分散的I/O設備,如限位開關、接近開關等,所以系統(tǒng)采用適用于可編程控制器與現(xiàn)場級分散I/O設備之間通信的DP協(xié)議,以ET200S作為主站、S120作為從站。在系統(tǒng)中配置好站數(shù)、站地址、輸入/輸出地址、輸入/輸出數(shù)據(jù)格式,以確保系統(tǒng)通信的有序、高效。

        2 S120與ET200S通信方法

        使用西門子的STEP7 SP2.V5.5版本作為組態(tài)軟件。首先創(chuàng)建PLC站點,然后進行硬件配置。根據(jù)系統(tǒng)實際需求,配置包括IM151-8F CPU在內(nèi)的所有模塊、S120的DP從站及各個機器人PROFIBUS地址。

        S120的配置軟件為STARTER V4.1.3。S120通過111報文來實現(xiàn)類似點動、回零、MDI等基本定位功能。111報文的發(fā)送和接收各有12個字節(jié),共24個字節(jié),如表2所示。發(fā)送為控制字,即PLC傳遞給S120的數(shù)據(jù)。接收為狀態(tài)字,即PLC讀取S120返回的狀態(tài)信息,但PLC不能對狀態(tài)字進行修改??刂谱种?,可以通過修改OVERRIDE、MDI_TARPOS、MDI_VELOCITY、MDI_ACC、MDI_DEC等字,進而修改電機的運動速率、目標位置、運動速度、加減速度等參數(shù)。通過查看狀態(tài)字ZSW1中的相應位,可以獲取軸的實際位置和速度等狀態(tài)信息。當PLC和S120完成組態(tài)后,在STARTER中配置111報文的地址,使其與PLC 對應的地址區(qū)建立映射。該地址即為所對應的電機。使用STEP 7中的系統(tǒng)功能SFC14(讀取DP標準從站的連續(xù)數(shù)據(jù))與SFC15(向DP標準從站寫入數(shù)據(jù)),建立兩者間的通信。通過SFC14可讀取PLC中DB2數(shù)據(jù)塊從DB2.DBW0到 DB2.DBW23的這24個字節(jié)。在DB2中將這24個字節(jié)分別定義為111報文所對應的狀態(tài)字,并通過S120中111報文地址W#16#182與這24個字節(jié)建立聯(lián)系。 同樣地,在SFC15中,從DB1.DBW0到DB1.DBW23的這24個字節(jié)代表111報文中的控制字,通過地址W#16#182與S120 建立聯(lián)系。這樣就可通過修改PLC中DB1數(shù)據(jù)塊對應的控制字參數(shù),修改111報文和讀取DB2中對應的狀態(tài)字參數(shù),實現(xiàn)對相應電機的控制和各種狀態(tài)的讀取。

        表2 111報文Tab.2 111 messages

        3 雙電機快速定位設計

        3.1 工藝需求

        化纖長絲自動化生產(chǎn)線機器人負責把絲餅從卷繞機搬運到絲架車上,自動化落筒機器人采用伺服電機半閉環(huán)控制方式。天軌驅(qū)動電機采用功率為1.5 W的異步電機;推座采用功率為240 kW的異步電機。驅(qū)動方式為帶編碼器反饋的矢量控制,編碼器為1 024線帶零位脈沖的增量編碼器。天軌電機運行一圈,機器人前進34.159 mm;推座電機運行一圈,推座前進10 mm。

        機器人天軌運動采用電機帶動減速機驅(qū)動齒輪運行。其速度、位置設定值和測量值使用西門子STARTER軟件獲取。電機速度、位置的設定值與測量值曲線如圖4所示。

        電機運行的位置單位為 LU,即 Length UNIT。電機運行一圈為10 000 LU。機器人自重大,天軌加、減速時間長,消耗較多時間。以絲餅轉(zhuǎn)運典型工藝為例,采用單天軌電機定位方式,行程600 000 LU,機器人天軌方向定位時間超過10 s,其中減速調(diào)整時間大于4 s,天軌電機速度位置曲線如圖4(a)所示。

        推座子系統(tǒng)質(zhì)量小,電機加減速時間小于500 ms,其速度位置曲線如圖4(b)所示。但由于推座行程小,單獨使用推座子系統(tǒng)無法完成絲餅輸送工藝。若天軌使用大功率電機,將增加系統(tǒng)能耗;提高減速機的減速比雖能提高驅(qū)動系統(tǒng)扭矩,縮短天軌定位穩(wěn)定時間,但會降低系統(tǒng)最大運行速度,對生產(chǎn)效率產(chǎn)生負面影響。所以需要采用合適的控制方法提高機器人天軌定位速度。

        圖4 電機速度、位置曲線Fig.4 Curves of speed and position of the motors

        3.2 子系統(tǒng)建模

        根據(jù)機器人位置設定值和測量值信息,采用單入單出(single input single output,SISO) 傳遞函數(shù)參數(shù)估計方法,建立機器人各運動子系統(tǒng)仿真模型。在控制系統(tǒng)建模和仿真中,如天軌電機定位精度小于5 000 LU,即可滿足絲餅轉(zhuǎn)運工藝要求。用STARTER軟件獲取驅(qū)動器的監(jiān)控數(shù)據(jù),通過LabVIEW對天軌電機和推座電機子系統(tǒng)的傳遞函數(shù)進行參數(shù)估計[16-19]。天軌運行子系統(tǒng)模型結(jié)構采用雙級滯后比例環(huán)節(jié),計算得到如式(1)所示的傳遞函數(shù)[20]。推座子系統(tǒng)模型結(jié)構為單級滯后比例環(huán)節(jié),計算得傳遞函數(shù)如式(2)所示。

        (1)

        (2)

        把天軌行程為600 000 LU和450 000 LU 的下位機控制器的位移設定值輸入天軌電機子系統(tǒng)仿真模型,計算得到位移過程量仿真值和測量之間的誤差絕對值不超過0.01%。經(jīng)驗證,依照此模型仿真獲取的位置計算值和測量值的差值滿足要求,能在此模型基礎上進行研究。推座電機子系統(tǒng)同理可證。

        3.3 快速定位控制過程設計及仿真

        根據(jù)天軌、推座子模型結(jié)構和參數(shù),使用AMESim建立雙電機控制系統(tǒng)模型。雙電機位置環(huán)定位系統(tǒng)結(jié)構如圖5所示。推座電機位置環(huán)定位控制器根據(jù)天軌電機子系統(tǒng)位置的當前值和設定值的差值計算推座子系統(tǒng)位置的設定值,采用比例控制器,增益為20。由于推座電機子系統(tǒng)行程有限,對控制器的輸入輸出進行限幅,范圍為-190 000~+238 000。推座電機速度限幅為2 000 r/min,天軌電機速度限幅為1 000 r/min。天軌電機、推座電機子模型位置輸出之和為系統(tǒng)位置輸出。

        圖5 雙電機控制系統(tǒng)結(jié)構框圖Fig.5 Structure block diagram of double motor control system

        PLC定位程序設計流程圖如圖6所示。

        圖6 程序流程圖Fig.6 Program flowchart

        在進入主程后,PLC先與S120驅(qū)動器建立通信,然后進行參數(shù)初始化,給111報文賦初值,配置電機的加減速、定位速度速率等參數(shù)并使能JOG、回參考點、軟硬限位、接近開關等功能。參數(shù)賦值具體如表3所示。其中,控制字STW1必須在第一個周期內(nèi)由高位到低位寫入二進制數(shù)0000010001111110,即47E,然后在第二周期寫入47F,以驅(qū)動電機。

        表3 參數(shù)賦值Tab.3 Parameter assignment

        雙電機定位仿真結(jié)果如圖7所示。

        圖7 雙電機定位仿真結(jié)果Fig.7 Positioning simulation results of double motor

        定位開始時,天軌電機開始運動,不斷判斷它與目標位置的距離,并對推座電機進行限幅。一旦滿足推座電機子系統(tǒng)的限幅,天軌電機開始減速。與此同時,推座電機開始運動。推座電機運動距離通過不斷讀取天軌電機與目標距離的差值獲得。當兩者的運動總距離達到目標位置后停止,定位結(jié)束。

        對于600 000 LU行程,雙電機定位時間比天軌單電機定位時間縮短3.4 s。研究結(jié)果表明,雙電機定位控制能降低天軌電機因減速時間過長帶來的影響,提高系統(tǒng)的定位速度。

        4 結(jié)束語

        ET200S與S120組成的多機器人控制系統(tǒng),通過PROFIBUS-DP協(xié)議,由111報文協(xié)議實現(xiàn)控制伺服電機的回零、加減速、JOG等一系列功能。

        在天軌移動方向上,該多機器人控制系統(tǒng)采用高動態(tài)響應環(huán)節(jié)的子系統(tǒng)對低動態(tài)響應的系統(tǒng)進行補償,以提高系統(tǒng)整體動態(tài)響應性能;采用全閉環(huán)控制能提高系統(tǒng)的定位精度,適用于更高精度需求的控制系統(tǒng)。通過雙電機位置控制,可在能耗有限的條件下,縮短機器人天軌移動定位時間,提高生產(chǎn)線效率和企業(yè)的經(jīng)濟效益。該研究對于廣大長絲生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)高效絲餅自動化搬運具有指導性意義。

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