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        軋機乳化液系統(tǒng)辨識與帶鋼表面清潔度的研究

        2018-04-16 06:44:05高文暉
        電子測試 2018年12期
        關(guān)鍵詞:斷帶輥縫板面

        高文暉

        (山信軟件股份有限公司萊蕪自動化分公司,山東萊蕪,271104)

        關(guān)鍵字:單機架;冷軋機;乳化液;回流;黑斑

        0 引言

        冷軋機生產(chǎn)中采用乳化液對軋輥進行工藝潤滑和冷卻,乳化液系統(tǒng)的穩(wěn)定性對冷軋產(chǎn)品的表面質(zhì)量至關(guān)重要。乳化液一方面可以冷卻軋輥和帶鋼,帶走軋制過程轉(zhuǎn)化的變形熱,防止纏輥和輥裂以減少軋輥的損壞,從而提高板形控制精度和減少軋輥磨損。另一方面起著潤滑輥逢,減少摩擦系數(shù),從而降低軋制壓力,降低能耗和減少軋輥損耗的作用。

        1 概述

        隨著市場競爭的日趨激烈,用戶對冷軋卷的內(nèi)在性能和表面質(zhì)量提出了更高的要求。為獲得更大的利潤空間,提高軋制成材率和生產(chǎn)效率,減少質(zhì)量異議,對軋機乳化液系統(tǒng)進行辨識,及時消除乳化液斑跡,是迫在眉睫的事情。

        軋機生產(chǎn)效率提升受到的制約因素主要為高速(10m/s以上)軋制過程中的乳化液回流,影響測厚儀的實時測量數(shù)據(jù),造成AGC缸自動壓下,導(dǎo)致斷帶事故發(fā)生。由于斷帶都是發(fā)生在高速軋制階段,每次斷帶,工作輥、中間輥必須更換修磨,甚至剝落報廢,嚴重時支承輥也需要更換,斷帶造成的堆鋼,處理時間均在4個小時以上,像這樣的斷帶月均在5次以上,損失非常嚴重。為解決回流問題,前期經(jīng)過多次改造,先是加裝吹掃梁,開乳化液的同時吹掃打開,效果較差;后來又加裝擋皮,利用橡膠皮拖在鋼帶表面上對乳化液進行攔截,但效果也不明顯;再后來又把擋皮和吹掃組合使用,但回流現(xiàn)象未得到明顯改觀。

        軋機成材率提升一是受限于斷帶造成的廢品量的增加,二是板面乳化液黑斑的切除,即帶鋼表面清潔度差。對于可逆軋機,鋼帶在軋制時需要多道次往復(fù)軋制,軋制時采用乳化液作為潤滑冷卻劑。每個道次甩尾時,板面殘留乳化液較多,加上出口防纏導(dǎo)板及封堵導(dǎo)板底部(鋼帶上方)因噴濺殘留的乳化液,在回軋時不斷地落到鋼帶表面,這部分乳化液雖然經(jīng)過吹掃,但無法徹底去除,被帶出后卷入鋼卷,形成黑斑,長度在40~80米。防回流改造中,無論是吹掃還是加裝擋皮,都會造成壓縮空氣的大量浪費,而且噪音大,實際生產(chǎn)過程中乳化液飛濺,導(dǎo)致?lián)Q道次軋制時,乳化液不斷滴落到板面上,造成板面二次污染,最終也會形成乳化液斑跡。

        2 乳化液控制系統(tǒng)改進

        2.1 防回流改進

        (1)在機后事故剪右側(cè)上方和機前防纏導(dǎo)板與壓緊臺之間分別加乳化液噴射梁,與軋機乳化液管道連接。(2)加裝的乳化液噴射梁共13個噴嘴,噴嘴布局為間隔100mm,傾角45 °,噴射的乳化液扇面寬度1350mm,可完全覆蓋該軋機產(chǎn)品的最大寬度。(3)加裝的乳化液噴射梁固定在軋機側(cè)導(dǎo)上,以防纏導(dǎo)板外移時不擋噴嘴為最大內(nèi)側(cè)值。(4)加裝的乳化液噴射梁噴射時間與工藝潤滑與冷卻噴射時間相同,即軋機內(nèi)部乳化液開始噴射時,加裝的乳化液噴射梁同時噴射,起到對回流的乳化液進行封堵的作用,即“封堵梁”。

        2.2 消除乳化液黑斑改進

        (1)針對封堵梁乳化液殘留低落,加裝封堵導(dǎo)板。導(dǎo)板形狀為“U”形,前后凸起,兩側(cè)開口,使封堵梁殘留的乳化液滴落到導(dǎo)板上后,流到兩側(cè),避免滴落到板面上。導(dǎo)板與上防纏導(dǎo)板相連接,隨上防纏導(dǎo)板內(nèi)移、外移。(2)上防纏導(dǎo)板端部加輥縫及邊部吹掃,消除板面乳化液殘留。經(jīng)過多次論證,對上防纏導(dǎo)板進行改造,在導(dǎo)板前端開了5個朝向前下方45°的直徑2mm的孔洞,其中兩邊各兩個孔分別向外側(cè)傾斜。接上壓縮空氣后,具備了吹掃梁的功能,對輥縫處板面乳化液形成強有力的吹掃氣流。(3)利用側(cè)導(dǎo)加裝上防纏導(dǎo)板底部吹掃,消除導(dǎo)板底部乳化液滴落。針對上防纏導(dǎo)板底部乳化液殘留滴落,充分利用兩側(cè)的側(cè)導(dǎo)進行改進,在每個側(cè)導(dǎo)上開了3個2mm的孔洞,孔洞出口形成扇形指向上防纏導(dǎo)板底部,入口接入壓縮空氣,在軋機甩尾時開啟,將導(dǎo)板底部殘留的乳化液提前吹落,隨鋼帶進入輥縫,避免反向軋制時乳化液的滴落。(4)封堵導(dǎo)板加裝底部吹掃,消除封堵導(dǎo)板底部乳化液滴落。針對封堵導(dǎo)板底部乳化液殘留滴落,在封堵導(dǎo)板外側(cè)開了兩個孔洞,每個孔洞下方做了一個圓弧形氣室,氣室前端預(yù)留多個吹掃口,形成兩段式扇形吹掃面,孔洞上方連接壓縮空氣,在軋機甩尾時開啟,將導(dǎo)板底部殘留的乳化液提前吹落,隨鋼帶進入輥縫,避免反向軋制時乳化液的滴落。

        3 結(jié)語

        生產(chǎn)實踐證明,采用乳化液對乳化液進行封堵,封堵徹底,效果好,無需額外投資, 利用現(xiàn)場現(xiàn)有的乳化液管路適當(dāng)改進即可,無其他污染及消耗。封堵方面,采用連環(huán)遞補梯續(xù),對管道殘留的乳化液進行封堵,對導(dǎo)板底部的乳化液滴落進行消除,杜絕了二次污染源。吹掃方面,采用輥縫吹掃、內(nèi)側(cè)吹掃、風(fēng)刀吹掃組合的梯級合力方式,大大提升了吹掃效果,特別是創(chuàng)新改造了邊部吹掃,徹底解決了鋼帶邊部的乳化液殘留,效果較好。

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