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        氨法脫硫技術在硫磺制酸裝置中的應用

        2018-04-15 08:04:08沙金華
        商品與質(zhì)量 2018年50期
        關鍵詞:煙氣

        沙金華

        江蘇科行環(huán)保股份有限公司 江蘇鹽城 224051

        隨著國家環(huán)保政策越來越嚴格,企業(yè)的環(huán)保壓力不斷加大,企業(yè)生產(chǎn)成本節(jié)節(jié)攀高。這使得環(huán)保管理有基礎、環(huán)保工作走在前面的企業(yè)能夠在市場競爭中贏得先機和主動權。

        1 裝置概況

        為達到國家新的排放標準,在硫磺制酸裝置上進行了技術改造,一吸塔用H2S熱回收塔替代,將原一吸塔改為二吸塔,原二吸塔利舊改造為氨法脫硫塔。脫硫塔設置預脫硫段、噴淋吸收段、清洗段、除霧器層。

        1.1 氨法脫硫基本原理

        氨法脫硫的基本原理是氨與SO2、水反應生成亞硫酸銨,從而除去尾氣中的SO2。氨是一種良好的堿性吸收劑,氨的堿性強于鈣基吸收劑,而且氨吸收尾氣中的SO2是氣-液或者氣-氣反應,反應速度快,反應完全,吸收劑利用率高,能夠達到較高的脫硫效率。含硫尾氣處理效果的主要影響因素是吸收液對SO2的吸收率及母液的質(zhì)量,在吸收過程中生成的NH4HSO3對SO2不具吸收能力,隨著吸收過程的進行,溶液中的NH4HSO3濃度不斷提高,吸收液的吸收能力下降,這時需要向吸收液補充氨,使NH4HSO3轉(zhuǎn)化為(NH4)2SO3,以保持吸收液的吸收能力。濕式氨法脫硫?qū)嶋H上是(NH4)2SO3-NH4HSO3溶液不斷循環(huán)的過程吸收SO2,補充的氨不是用來吸收SO2,而是用來保持吸收液中(NH4)2SO3的穩(wěn)定。

        1.2 工藝流程

        精制液硫在焚硫爐燃燒制取SO2,熱量通過余熱鍋爐生產(chǎn)供園區(qū)使用的蒸汽。SO2約10.5%的煙氣降溫后進入轉(zhuǎn)化器一段進行催化反應,一次轉(zhuǎn)化氣經(jīng)換熱器、蒸汽過熱器、省煤器降溫后進入HRS熱回收塔吸收SO3,一次吸收后的煙氣進入換熱器升溫后,再次進入轉(zhuǎn)化器四段進行轉(zhuǎn)化;轉(zhuǎn)化后的煙氣經(jīng)過熱器、省煤器、冷熱換熱器降溫進入二吸塔吸收SO3,ρ(SO2)<860mg/m3的煙氣進入氨法脫硫裝置的預脫硫段,然后進入脫硫裝置塔經(jīng)2級脫硫洗滌,再通過塔頂部相對密度較低的噴淋洗滌脫除,脫硫后ρ(SO2)<400mg/m3煙氣經(jīng)煙囪排空(如圖1所示)。

        圖1 硫磺制酸裝置工藝流程

        2 運行中存在問題及解決措施

        2.1 脫硫塔噴嘴容易堵塞

        脫硫塔原為SO2吸收塔,塔內(nèi)襯耐酸磚,在脫硫循環(huán)液長期浸泡的腐蝕環(huán)境下,循環(huán)液會變成黃色的渾濁液體,循環(huán)液中伴隨很多碎瓷片、沉淀物堵塞噴嘴,在循環(huán)泵進口增加濾網(wǎng)進行攔截,截留碎瓷片效果好,但是對系統(tǒng)煙氣中帶來的細微顆粒、沉淀物難以截留。由于泵進口濾網(wǎng)不能攔截細微顆粒物導致噴嘴容易堵塞,通過試驗,渦流噴嘴能夠很好解決顆粒物堵塞問題。設置渦流噴嘴后,裝置在連續(xù)運行半年后檢查,堵塞情況極少,但是霧化效果受到了一定程度的影響。

        2.2 尾氣排放口拖尾

        目前裝置排放指標能夠滿足國家標準,但是由于當?shù)卣碍h(huán)保部門對環(huán)保要求的不斷提高及環(huán)保稅的開征,排放量在國家新標準基礎上減少一半,排放外觀要求尾氣在煙囪出口30m范圍內(nèi)消失。尾氣排放當量能夠達到地方標準的要求,但尾氣排放口拖尾較大,不能達到地方政府的要求。尾氣排放口不定時出現(xiàn)較濃的煙氣,在離開排放口幾百米都難以消失,存在嚴重的拖尾現(xiàn)象。對這一問題,甕?;みM行轉(zhuǎn)化、吸收、脫硫的系統(tǒng)分析、檢測,收集數(shù)據(jù),經(jīng)過近3個月的跟蹤分析,初步判斷:在尾氣拖尾嚴重時,二吸收塔出口硫酸霧檢測數(shù)據(jù)超標數(shù)倍。根據(jù)木棍試驗觀察結果,驗證了硫酸霧超標的同時尾氣拖尾較長。針對硫酸霧超標問題,安排停車對除霧器、分酸器、填料層、循環(huán)酸泵、加水管進行檢查,未找到原因。再開車檢查運行指標,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化、吸收各指標都在控制范圍內(nèi),忽大忽小的煙氣拖尾依舊。在裝置正常運行中,檢查加水管,停止加水、恢復加水,發(fā)現(xiàn)了關鍵原因:加水閥打開時就出現(xiàn)尾氣嚴重拖尾,關閉時尾氣拖尾迅速降低在30m范圍內(nèi)。停車檢查,加水管完好無損,水從吸收塔底部加入,檢測實際液位可以將加水管管口浸泡在1m范圍。加水管從塔拱下部高位插入,管口離塔底約500mm,在塔底有一股從HRS熱回收塔串入的溫度約160℃的高溫硫酸與聚四氟乙烯管接觸。分析認為,在加水管完好無損的情況下,管道末端可能會出現(xiàn)變形,在循環(huán)槽的硫酸高度不足時,加水未完全與硫酸混合就逸出硫酸液面,形成大量硫酸霧,大量的硫酸霧經(jīng)脫硫塔排向大氣,拖尾現(xiàn)象伴隨著吸收塔液位忽高忽低而不斷變化。確定原因后,對加水管進行加強、加長,經(jīng)過1年運行觀察已經(jīng)完全解決尾氣拖尾的問題。

        2.3 預脫硫段運行不正常

        脫硫塔原有預脫硫段即一級吸收段運行不好,腐蝕較嚴重,預脫硫段時開時停,導致其預脫硫功能喪失,增加了脫硫塔的負荷,對脫硫系統(tǒng)效率影響較大。預脫硫段管道腐蝕嚴重,分析是因循環(huán)液與二吸塔出口煙氣接觸時,不同管段產(chǎn)生不同濃度稀硫酸造成的腐蝕。對于不同濃度硫酸防腐,用聚四氟乙烯材質(zhì)性價比高,施工容易,改造前試噴嘴噴淋范圍,襯聚四氟乙烯長度控制根據(jù)噴嘴噴淋范圍決定。預脫硫段增設2個噴淋點,增加噴淋量20m3/h,增加液氣比。

        3 結語

        綜上所述,氨法脫硫工藝技術在不斷的成熟,其工藝技術在運行時脫硫的效果非常明顯。其系統(tǒng)擁有著耗能低、投資小、操作簡便快捷和運行可靠無污染等優(yōu)點,并且擁有著明顯的經(jīng)濟、社會、環(huán)保效益等特點。完全符合我國循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展這一趨勢,經(jīng)過改進后非常的適用于煤質(zhì)天然氣當中的尾氣處理。

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