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        鋼企煤氣系統(tǒng)安全增效運行研究

        2018-04-14 20:47:27
        冶金動力 2018年5期
        關鍵詞:系統(tǒng)

        晏 桃

        前言

        在鋼產(chǎn)能力為350萬t/年的鋼企,配套一套焦爐煤氣加壓系統(tǒng)(焦爐煤氣站)和三套轉爐煤氣加壓系統(tǒng)(2#、3#加壓站)。煤氣加壓系統(tǒng)和鋼鐵產(chǎn)量是配套的。近幾年鋼鐵企業(yè)受市場環(huán)境影響,產(chǎn)能不均衡,尋求節(jié)能降耗方能使鋼企在走出困境的路上事半功倍,目前煤氣用戶對壓力需求不均,煤氣系統(tǒng)安全能耗增加,造成能源浪費。因此節(jié)能降耗就成為我們研究的重點。

        根據(jù)煤氣系統(tǒng)目前的布局和近幾年的運行我們提出了:

        (1)對分散的加壓站實現(xiàn)集中值守,通過安全系統(tǒng)升級、增加視頻監(jiān)控、提高自動化程度,實現(xiàn)加壓站集中值守,降低人為安全隱患,減少人力資源成本。

        (2)燃氣發(fā)電機組所使用焦爐煤氣在煤氣回收線上實行冷鼓風機直供,優(yōu)化二次加壓成本。

        1 目前存在問題

        (1)煤氣加壓站較為分散,人員難以管控,存在的安全風險較大。

        (2)目前焦爐煤氣加壓系統(tǒng)負荷較大,受負荷影響,加壓機進口管道壓力較低,影響整個系統(tǒng)的安全運行。同時受此影響,發(fā)電消峰調谷也不可實施,極大影響經(jīng)濟效益。目前焦爐煤氣二次加壓機出口壓力為12~15 kPa,燃氣鍋爐使用焦爐煤氣壓力要求為不低于4 kPa,鍋爐煤氣的使用為調閥減壓后使用,存在壓縮功浪費現(xiàn)象,焦化冷鼓風機出口壓力為4~5 kPa,正好滿足發(fā)電鍋爐壓力使用條件。

        2 技術方案

        2.1 加壓站集中值守運行

        (1)編制INTOUCH畫面,經(jīng)雙冗余工業(yè)網(wǎng),將2#加壓站監(jiān)控信息傳輸至3#加壓站,實現(xiàn)2#加壓站設備數(shù)據(jù)遠程實時監(jiān)控。

        (2)設計安裝火災報警系統(tǒng)。在易燃易爆區(qū)域(配電室、加壓機房、進出口閥門區(qū)域)安裝煙感探頭、溫感探頭,現(xiàn)場設置緊急報警按鈕,主機安裝至主控室,可實時監(jiān)控火災等事故情況。

        (3)設計安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)2#加壓站全方位監(jiān)控。在配電室、加壓機房、氣柜、閥門組等重要位置安裝高清攝像頭,配套照明等設備,視頻信號引至2#加壓站主控室、3#加壓站主控室,實現(xiàn)2#加壓站區(qū)域全方位監(jiān)控。

        (4)根據(jù)設備情況,變更部分聯(lián)鎖設置,編制Step 7程序,更改INTOUCH畫面,實現(xiàn)生產(chǎn)安全運行。加壓機全停時,加壓機進口閥門處于自動狀態(tài),則閥門自動關閉,實現(xiàn)煤氣可靠切斷,保障安全;閥門關閉時,加壓機自動停止運行,保障設備安全使用。

        (5)更改進線電源柜為雙冗余自動備投柜,當主電源故障時,備用電源可自動切換,保障低壓電源可靠。

        (6)2#加壓站院內及外管網(wǎng)CO檢測信號傳輸至PLC系統(tǒng),信號傳輸至3#加壓站,實現(xiàn)2#加壓站及3#加壓站數(shù)據(jù)實時監(jiān)控,確保煤氣泄漏可及時發(fā)現(xiàn),保障設備、管網(wǎng)安全運行。

        2.2 焦爐煤氣冷鼓直供發(fā)電鍋爐

        首先對直供形式進行驗證,在充分的試驗數(shù)據(jù)基礎上確保改造后的可行性。在改造前利用整個輸送系統(tǒng)檢修機會對直供進行試驗,前后3次試驗結果表明,在氣柜配合進氣量調整及控制回收壓力波動的情況下,冷鼓后焦爐煤氣壓力完全可以保證發(fā)電鍋爐的安全使用。

        考慮到直供時用戶的安全性,在直供管道配套氧氣分析儀,參與氧氣超標的連鎖,同時還可以與氣柜、焦化氧氣分析儀形成參考、比較,對安全運行更有利,而且更具有運行的可操控性。

        在直供管道加設可靠切斷閥組,從焦爐煤氣回收線直引管道至鍋爐供氣總管,改造時利用先進成熟的帶壓開孔技術,做到對現(xiàn)有生產(chǎn)零影響。

        在運行期間將氣柜進口調閥壓力設定為4.2 kPa,放散以調節(jié)放散為主,水封放散為輔,設定調閥放散壓力為5.5 kPa以緩解焦化換方時壓力波動,水封放散調整放散壓力為6.5 kPa。

        3 總體性能比較和技術創(chuàng)新點

        該項目通過煤氣加壓站集中值守以及焦爐煤氣冷鼓直供發(fā)電鍋爐在滿足了用戶使用煤氣的前提下,壓縮能耗降低從而實現(xiàn)了煤氣系統(tǒng)安全運行成本降低,從根本上達到了煤氣系統(tǒng)安全運行中的節(jié)能降耗效果。提供了煤氣系統(tǒng)安全節(jié)能降耗新思路。

        加壓站集中值守提高了煤氣系統(tǒng)的自動化程度,提高了煤氣場所安全性,保證了設備、運行的雙重穩(wěn)定,同時也實現(xiàn)人力資源優(yōu)化降本。

        焦爐煤氣冷鼓直供發(fā)電輸送實現(xiàn)了節(jié)能降耗,為煤氣系統(tǒng)節(jié)能降耗潛能提供了新的思路和空間,對同類挖潛增效、降低成本具有借鑒意義。相同焦爐煤氣產(chǎn)量的情況下,焦爐煤氣冷鼓直供發(fā)電鍋爐減少二次加壓成本,節(jié)能降耗方面的優(yōu)越性效果明顯,同時也給后續(xù)系統(tǒng)帶來延伸的經(jīng)濟效益,降低成本具有借鑒意義,為后續(xù)項目建設可以一次性節(jié)約加壓設備、儲存設備、人力資源投入。

        4 總結

        在以安全為天的煤氣系統(tǒng)運行中,打破了煤氣系統(tǒng)傳統(tǒng)值守和供應模式,通過細致的理論研究,在實踐中把握住操作關鍵點,使煤氣系統(tǒng)正常運行,同時在節(jié)能方面,還做到了經(jīng)濟運行,降本增效。

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