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        660 MW超超臨界機組熱工DPU卡件故障案例分析

        2018-04-13 10:49:16
        電力安全技術(shù) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:電動門除氧器熱工

        周 哲

        (安徽華電六安電廠有限公司,安徽 六安 237000)

        0 前言

        近年來,隨著超超臨界機組容量、參數(shù)逐漸提高,其熱控自動化程度也不斷提高。分散處理單元(distributed processing unit,DPU)是 DCS 系統(tǒng)的控制級單元,是完成控制邏輯、實現(xiàn)各種控制功能的心臟。當(dāng)熱工DPU發(fā)生故障時,由于故障發(fā)生時間的不確定性和現(xiàn)場的實際情況,導(dǎo)致熱工維護人員不能及時處理。為獲取有利時間,穩(wěn)定機組運行,保證人身和設(shè)備安全,需要運行人員能在第一時間正確處理。這既是對運行值班人員事故處理能力的考驗,也是對值班長的協(xié)調(diào)管理能力的高要求。

        1 機組簡介

        某電廠2臺660 MW機組鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,汽輪機為上海電氣集團有限公司制造的一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機,發(fā)電機為上海汽輪發(fā)電機有限公司生產(chǎn)的QFSN-660-2型三相同步汽輪發(fā)電機。

        2 熱機DPU故障案例分析

        2.1 故障前機組運行方式

        4號機組負荷580 MW,AGC投入,給煤量200 t/h(A,B,C,D,E制粉系統(tǒng)運行),給水流量 1 617.5 t/h,總風(fēng)量 1 750 t/h,高調(diào)閥位開度 31.1 %,主汽壓力 23.98 MPa, 機組運行正常。

        2.2 故障經(jīng)過

        某日02:40,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)4號機組TURB02站DPU故障,DCS給水系統(tǒng)畫面4號機A,B汽泵前置泵出口流量、總給水流量及各電動門狀態(tài)無顯示,呈現(xiàn)離線狀態(tài);凝結(jié)水系統(tǒng)部分電動門狀態(tài)、凝結(jié)水流量無顯示,呈離線狀態(tài);除氧器水位、各高低加水位、高低加各級疏水氣動門、高低加危急疏水氣動門均無顯示,呈離線狀態(tài);B循環(huán)水泵電流及各項參數(shù)無顯示,呈離線狀態(tài)。

        2.3 處理方法

        值長立即安排人員到就地監(jiān)視4號機除氧器水位、各高壓加熱器水位、各低壓加熱器水位;就地檢查號4機B循環(huán)水泵及其余各系統(tǒng)電動門、氣動門正常。解除4號機組AGC,CCS,將控制方式切至TF方式,解除給水主控自動。4號機組監(jiān)盤人員由2人監(jiān)盤增至3人;1人負責(zé)凝結(jié)水系統(tǒng),調(diào)整除氧器水位正常;1人監(jiān)視汽水系統(tǒng)畫面,調(diào)整總給水流量并監(jiān)視汽泵轉(zhuǎn)速,保證4號爐過熱度正常,并通過過熱度的變化判斷給水流量的增加變化;1人監(jiān)視制粉、風(fēng)煙及其他畫面,確保在TF模式下各主要參數(shù)不出現(xiàn)大幅擾動及異常。

        03:00,檢查人員匯報5號低加水位高達500 mm且持續(xù)上漲,立即安排將5號低加危急疏水氣動門開啟,但未成功開啟。隨后立即解列5,6號低加汽側(cè)運行,就地開啟5,6號低加危急疏水氣動門、4號機凝結(jié)水至高、低壓疏水?dāng)U容器減溫水氣動門,并就地急停4號機A低加疏水泵。監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)4號機組四抽至除氧器電動門關(guān)閉,立即手動開啟并安排人員加強檢查。

        06:00,熱控準備執(zhí)行4號機2號站(4TURB02)切換工作。將4號機A汽泵出口電動門、B汽泵出口電動門、3號高加進水電動門、1號高加出水電動門、高加水側(cè)旁路電動門、主給水電動門控制方式切至就地,將4號機B循環(huán)水泵電機開關(guān)控制方式切至就地,將4號機B循環(huán)水泵出口液控蝶閥控制方式切至就地;并安排人員在循泵房監(jiān)視循環(huán)水泵運行狀態(tài),做好B循泵跳閘立即手動關(guān)閉其出口液控蝶閥的事故預(yù)想。解除A,B汽泵水量控制自動,投入4號爐A,B層等離子穩(wěn)燃。

        07:35,重啟DPU主站,主站工作正常。由副站切至主站,檢查信號正常。更換副站卡件并下裝邏輯,恢復(fù)機組正常運行。

        2.4 異常原因

        4號機組TURB02號站DPU主站故障,自動切副站,副站出現(xiàn)異常(邏輯丟失)。檢查主副站同時失去作用,導(dǎo)致4號機部分系統(tǒng)參數(shù)、電動門調(diào)門狀態(tài)無法監(jiān)視和操作。

        2.5 注意事項

        (1) 在解除AGC,CCS控制方式,切至TF方式運行時,由于給水流量無法監(jiān)視,應(yīng)將給水主控切至手動調(diào)節(jié),并加強對過熱度的監(jiān)視,維持過熱度正常;盡量避免大幅調(diào)節(jié),維持機組負荷、汽溫、汽壓穩(wěn)定。

        (2) 各級加熱器水位無法監(jiān)視時,應(yīng)立即安排人員就地加強監(jiān)視,并保持通訊暢通。發(fā)生異常時,應(yīng)立即匯報監(jiān)盤人員加以調(diào)整,無法調(diào)整時應(yīng)開啟事故疏水,必要時可以解列加熱器汽側(cè)運行。

        (3) 低加汽側(cè)解列后,凝結(jié)水溫度的急劇下降會使除氧器壓力下降較快,因除氧器壓力對應(yīng)下的飽和溫度下降速率要小于壓力的下降速率,使除氧器產(chǎn)生“過氧沸騰”,造成除氧器及管道振動大,嚴重時會造成汽泵前置泵入口汽化,故應(yīng)加強對除氧器水位和溫度、壓力的監(jiān)視。除氧器溫度下降過快時,及時開大輔汽至除氧器供汽電動門,必要時降負荷運行,減少進入除氧器的溫度較低的凝結(jié)水流量,減緩除氧器壓力下降速率,防止給水泵汽化。

        (4) 加強對各監(jiān)視段壓力、溫度以及大小機軸向位移、低壓缸脹差的監(jiān)視。

        (5) 為防止保護誤動,解除FSSS給水流量低低鍋爐MFT保護、A/B給水泵主保護(防止再循環(huán)門誤開),將MEH小機指令控制切至手動,A/B給水泵自動控制切至手動。

        (6) 高加汽側(cè)解列后,給水溫度急劇下降,機組負荷約上漲40 MW,手動減負荷至正常;爐側(cè)減煤,機側(cè)控制給水穩(wěn)定或少許加水,監(jiān)視過熱度變化。待主汽溫度開始下降時,穩(wěn)住爐側(cè)給煤不變,減少給水,防止超低溫。注意除氧器水位下降較快時,應(yīng)及時啟動備用凝結(jié)水泵維持除氧器水位。

        (7) 目前,運行人員基本熟悉機組各電動門的就地操作方式,但對氣動門就地操作方法仍不了解,僅僅知道重要氣動門失氣后的狀態(tài)。集控人員應(yīng)熟練掌握危急時刻氣動門的就地操作方法,以免出現(xiàn)異常時無法操作,進而導(dǎo)致事故擴大。

        3 電氣DPU故障案例分析

        3.1 故障前機組運行方式

        3號機組負荷454 MW,AGC投入,給煤量 170 t/h(B,C,D,F(xiàn) 制 粉 系 統(tǒng) 運 行), 給水流量 1 500 t/h,總風(fēng)量 1 460 t/h,主汽壓力18.42 MPa。

        3.2 故障經(jīng)過

        21:55,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)3號機DCS電氣報警畫面發(fā)“發(fā)電機保護A屏發(fā)電機差動跳閘”“發(fā)電機保護A屏發(fā)電機定子接地3ω0”“發(fā)電機保護A屏發(fā)電機定子接地3U0跳閘”“發(fā)電機保護A屏發(fā)電機低壓記憶過流跳閘”“發(fā)電機保護A屏發(fā)電機對稱過負荷定時限”“發(fā)電機保護A屏發(fā)電機對稱過負荷反時限”“發(fā)電機保護A屏發(fā)電機失磁”“發(fā)電機保護A屏發(fā)電機轉(zhuǎn)子一點接地跳閘”“發(fā)電機保護A屏發(fā)電機程跳逆功率跳閘”信號;3號機“3ELEC1”熱工控制柜CP主、CP輔、BK主、I/O主、I/O輔及A,B DPU故障;3號發(fā)變組所有參數(shù)測點、6 kV工作3A段所有開關(guān)測點、3號爐分離器水位測點離線;3號機組切至TF方式。切除給水自動,穩(wěn)定3號機組運行。就地檢查3號發(fā)變組、勵磁系統(tǒng)、6 kV系統(tǒng)、400 V系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài),并連續(xù)監(jiān)視。同時,將3號機UPS切至直流供電,投入3號爐A,B層等離子運行。

        21:56,就地檢查發(fā)現(xiàn)3號機電子間3號機“3ELEC1”熱工控制柜上方空調(diào)管道漏水。立即采取防水措施,并將DCS電子間空調(diào)機組停運。

        3.3 處理方法

        22:13,2期集控室正常照明滅、集控大屏幕監(jiān)視滅,直流事故照明切換正常;3號爐C磨煤機跳閘,3號機保安PC 3A段母線所有負荷停運,3號機400 V除塵PC 3A段自動切至3號C除塵變供電;3號機主機B潤滑油泵、3號機B交流密封油泵、3號機B小機B交流潤滑油泵、3號爐A密封風(fēng)機、3號機A火檢冷卻風(fēng)機跳閘;備用設(shè)備聯(lián)鎖啟動,3號爐排渣機跳閘,A,B空預(yù)器出口熱一次風(fēng)電動門關(guān)閉,B引風(fēng)機動葉控制跳手動。啟動3號機柴油發(fā)電機,恢復(fù)3號機保安PC 3A段。立即手動開啟A,B空預(yù)器出口熱一次風(fēng)電動門,控制3號機組運行穩(wěn)定。立即派人就地檢查,發(fā)現(xiàn)3號機照明變低壓側(cè)4334開關(guān)、3號A鍋爐變低壓側(cè)4315開關(guān)、3號機A除塵變低壓側(cè)4327開關(guān)跳閘。

        22:18,就地檢查無異常后,手動試合3號機照明變低壓側(cè)4334開關(guān)成功,手動試合3號A鍋爐變低壓側(cè)4315開關(guān)成功。將3號爐F制粉系統(tǒng)切換為A制粉系統(tǒng)運行,啟動3號爐C磨煤機運行;穩(wěn)定3號機組330 MW運行,退出3號爐空預(yù)器間隙控制系統(tǒng),投入3號爐空預(yù)器連續(xù)吹灰。檢查各輔機、MCC電源恢復(fù)正常,加強監(jiān)視各系統(tǒng)參數(shù)正常。

        22:26,為防止3號發(fā)變組保護A屏保護裝置誤動,退出3號發(fā)變組保護A屏“跳滅磁開關(guān)I”“跳滅磁開關(guān)II”“跳主變高壓側(cè)4703斷路器I”“跳主變高壓側(cè)4703斷路器II”“關(guān)主汽門”出口壓板。

        23:30,3號發(fā)變組所有參數(shù)測點、6 kV工作3A段所有開關(guān)測點恢復(fù)正常。機組恢復(fù)正常,投入3號發(fā)變組保護A屏“跳滅磁開關(guān)I”“跳滅磁開關(guān)II”“跳主變高壓側(cè)4703斷路器I”“跳主變高壓側(cè)4703斷路器II”“關(guān)主汽門”出口壓板。

        3.4 異常原因

        3號機電子間3號機“3ELEC1”熱工控制柜上方空調(diào)管道漏水導(dǎo)致3號機“3ELEC1”熱工控制柜CP主、CP輔、BK主、I/O主、I/O輔及A,B DPU故障。

        3.5 注意事項

        (1) 輔機電機跳閘后,檢查備用設(shè)備聯(lián)鎖啟動正常,檢查各電氣系統(tǒng)、負荷運行狀態(tài),母線失電后配合電氣維護人員檢查無異后可試強合1次,保證機組系統(tǒng)設(shè)備的正常穩(wěn)定運行。

        (2) 關(guān)鍵參數(shù)無法監(jiān)視時,要善于從其他參數(shù)或現(xiàn)象來分析判斷,提前預(yù)調(diào)整,保證機組安全穩(wěn)定運行。

        (3) 母線失電后恢復(fù),應(yīng)檢查母線運行正常,并逐一檢查各負荷正常,確認無誤后再將原跳閘輔機投入備用。

        (4) 發(fā)現(xiàn)煤量、水量異常波動,確認無其他異常后,及時將控制方式切至TF模式,將煤量、水量恢復(fù)至正常值,維持煤水比穩(wěn)定,分離器出口蒸汽過熱度正常。

        4 結(jié)束語

        近年來,隨著火電機組容量、參數(shù)逐漸提高,為了提高機組安全經(jīng)濟運行,控制系統(tǒng)廣泛使用DCS。在享受不斷完善和功能齊全的自動控制系統(tǒng)的同時,一旦DPU設(shè)備故障,也會給電力生產(chǎn)人員帶來不可預(yù)測的后果。

        (1) 處理熱工DPU卡件故障一定要分清主次,專業(yè)分工明確,責(zé)任到人。統(tǒng)一指揮口令,協(xié)調(diào)各專業(yè)之間的處理措施,避免重要項目重復(fù)操作或無人操作。另外,要安排專人對系統(tǒng)設(shè)備進行全面檢查和專項檢查,防止發(fā)生二次事故或事故擴大化。

        (2) 故障發(fā)生后,若機組未跳閘,立即調(diào)整機組燃燒穩(wěn)定,維持機組負荷穩(wěn)定;各監(jiān)盤人員要做好事故預(yù)想,對自己的操作任務(wù)、操作目的要明確,并對操作行為負責(zé)。關(guān)鍵時刻要保持清醒頭腦,忙而不亂,確保事故可控、在控。

        (3) 運行值班員應(yīng)加強業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí),不斷提升各崗位整體協(xié)調(diào)、危急時刻保證機組安全運行的決斷能力,真正做到下令正確、及時,指揮從容鎮(zhèn)定、有條不紊,盡量縮短事故處理時間,保障機組的安全與經(jīng)濟運行。

        參考文獻:

        1 焦宏波,竇紅霞.火電廠典型熱工保護誤動的原因分析與改進[J].電力安全技術(shù),2011,13(3):53-55。

        2 邸若冰.一起冗余DPU全停引起的機組跳閘分析[J].電力安全技術(shù),2011,14(4):30-32.

        3 潘書林.火電機組DCS常見問題與建議[C].全國發(fā)電廠DCS與SIS技術(shù)研討會暨熱工自動化專業(yè)會議,2006:28-30.

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