李本輝,鄧萬里,王曉明
寶鋼湛江鋼鐵有限公司能源環(huán)保部所設5#煤氣混合加壓站(以下簡稱五加壓)向2030冷軋供應的混合煤氣,煤氣總管在冷軋內(nèi)部分支到連退、熱鍍鋅等機組。在五加壓內(nèi)設置有電捕焦油器和脫硫塔對進站的焦爐煤氣(COG)作進一步的處理,以確保冷軋所用煤氣達到表1所示的質(zhì)量要求,連退機組的煤氣總管上也設置有兩套Y型過濾器,過濾精度120目,一用一備。煤氣輸配系統(tǒng)總體工藝流程如圖1所示。
圖1 冷軋煤氣輸配系統(tǒng)工藝流程圖
連退機組自2016年投產(chǎn)不久,其機組燒嘴的調(diào)節(jié)閥頻繁出現(xiàn)堵塞情況,對連退機組的產(chǎn)能發(fā)揮造成了很大影響。
表1 冷軋混合煤氣的雜質(zhì)含量
在表1中雜質(zhì)含量合格的情況下,連退在正常生產(chǎn)時還是頻繁遇到燒嘴前調(diào)節(jié)閥堵塞并存在腐蝕的情況,如圖2所示,影響煤氣的流通量從而對連退的產(chǎn)能造成影響,用戶多次抱怨,同時引起了公司的高度關注。
圖2 連退燒嘴調(diào)節(jié)閥堵塞物
利用灰分檢測法對堵塞物的成分進行檢測,得知其成分主要為 TFe、CaO、SiO2、Al2O3、MgO(見表2)。利用X衍射分析法對白色沉積物分析(見圖3),認為是NH4Cl。
表2 連退燒嘴堵塞物成分檢驗報告單 %
圖3 冷軋混堵塞物X衍射檢測結果
湛鋼高爐采用的是干法除塵工藝,高爐干法除塵后的煤氣中含有氯化銨已是共識,另外分析結果中顯示的 TFe、CaO、SiO2、Al2O3、MgO 等雜質(zhì)也是高爐工藝中存在的,所以可初步判斷其堵塞物是來自于高爐煤氣(BFG)。但造成連退調(diào)節(jié)閥堵塞的雜質(zhì)是否全部來自于BFG,根據(jù)BFG系統(tǒng)中TRT、加壓機的運行情況來看,尚未發(fā)現(xiàn)明顯的白色沉積物或運行工況劣化,表明NH4Cl的來源可能并不主要來自于 BFG。
在實驗室中關于NH3和HCl生成氯化銨的描述是這樣的:濃氨水與揮發(fā)性強酸如濃鹽酸接近,會生成白色煙霧:
煙霧是由NH3Cl4的細微顆粒組成。也就是說,氣態(tài)NH3和 HCl可反應生成NH4Cl的細微顆粒。而且,二者的濃度要達到一定程度,化學上通常用Kp值(NH3、HCl氣體分壓的乘積,Kp=PHCl·PNH3)來判斷銨鹽是否發(fā)生沉積。
在BFG、COG混合過程中,氯化銨的形成環(huán)境可簡單分為兩種:
(1)氣相空間
BFG離開高爐時含有微量HCl氣體(約30~100 mg/m3)和其他氯化物(如 NH4Cl、CaCl2),HCl極易溶于水(體積比 400∶1),在水中HCl可完全電離成 H+和Cl-,幾乎不存在HCl分子,即BFG經(jīng)噴淋塔后在氣相空間幾乎不含有或者說只含有極微量的HCl。故而雖然COG中含有微量氨氣(煤氣主管網(wǎng)約50 mg/m3),但BFG與COG混合時幾乎不會在氣相空間生成NH4Cl的細微顆粒。而且如果能生成,NH4Cl將迅速吸潮結塊,在抵達連退前即大量析出。
(2)液相空間
COG中的氨氣極易溶于水(體積比 700∶1),大部分形成氨的水合物。BFG冷凝水中的H+(由HCl、CO2、鹽類等電離形成)可結合氨氣在水中生成NH4+:
另外,煤氣混合過程須考慮CO2的影響。BFG氣體中CO2含量約25%,可超出NH3濃度上萬倍,即使CO2溶解度很低,在冷凝水中濃度也超過NH3濃度數(shù)十倍乃至上百倍,當NH3、H2O遇見過量CO2時,會結合生成碳酸氫氨
因此,BFG與COG混合后,可能隨冷凝水的析出不斷生成NH4HCO3和NH4Cl等銨鹽,銨鹽在水中幾乎以離子形態(tài)存在。
混合煤氣冷凝水中的物質(zhì)在動態(tài)變化,一方面不斷有新的銨鹽形成,一方面部分冷凝水沿途被排出或是流向下游??偟膩碚f,是個逐漸溫降的過程。但煤氣進入廠房特別是接近機組后,是個溫升過程。
(1)氯化銨的繼續(xù)生成
NH4HCO3受熱易分解(36℃即開始分解),而且會在酸性環(huán)境下與 Cl-反應生成NH4Cl。上游冷凝水帶來的NH4HCO3將逐漸分解。隨著環(huán)境溫度上升,冷凝水中各物質(zhì)的飽和度增加。根據(jù)化學反應中的復分解反應原理,溶液里的離子哪種相結合先飽和,就先析出過飽和的那一部分。相比較而言,NH4Cl的溶解度極大,在各類離子混戰(zhàn)重組的過程中,NH4+、Cl-最后結合生成NH4Cl析出。另外煤氣冷凝水中的H+和Cl-隨著水分的減少而重組為HCl分子并進入氣相空間,與氣態(tài)的NH3反應生成NH4Cl。
(2)NH4Cl的沉積
銨鹽結晶速率隨溫度上升而增加,隨溶液過飽和度的增加而增加,并且氣流越紊亂晶體越容易增大。連退機組旁環(huán)境溫度較高,NH4Cl易在管壁上形成;連退機組為法國斯坦因公司設計,所配調(diào)壓閥非常見的類型,其通道縫隙狹小,銨鹽極易沉積和引發(fā)堵塞。連退機組不同高度的平臺上銨堵形態(tài)有所差異:高層(管道溫度70℃)銨鹽結晶為粉末狀,容易清除;低層(管道溫度50℃)則為潮濕的結塊狀,不易清除,這也是環(huán)境溫度的差異所致。
通過以上分析可得出,連退機組燒嘴前的堵塞物除去COG中帶有的焦油和BFG中帶有的灰分及少量的氯化銨外,還包含了煤氣在輸配過程中所后形成的NH4Cl雜質(zhì),并在溫度較高的機組燒嘴前結晶析出,造成燒嘴堵塞從而影響機組的煤氣使用量。
對煤氣中雜質(zhì)的處理辦法一般為源頭處理和末端處理,針對連退的燒嘴堵塞情況來說,由于堵塞物有在輸配過程中所產(chǎn)生的雜質(zhì),并在源頭煤氣中的雜質(zhì)目前還沒有較好的解決手段,故改進堵塞的措施從以下幾方面進行。
高爐采用干法除塵工藝,原本被濕法除塵工藝煤氣洗滌水吸收的酸性物質(zhì)和灰分,隨著煤氣一起流向下游用戶。而干法除塵后煤氣所帶有的酸性物質(zhì)本身就會對煤氣管網(wǎng)造成一定的腐蝕性。目前公司也在組織對高爐煤氣冷凝水呈酸性的問題攻關,已對高爐的噴淋塔水質(zhì)進行改善,增加了噴水量,并在噴淋塔的出入口增加噴堿裝置來進一步去除煤氣中所含Cl-,減少煤氣中灰分和酸性物質(zhì)。
煤氣在整個輸配過程中隨著氣體的壓力、溫度的變化,冷凝水的析出量也是不同的,而在冷凝水析出時也會帶出煤氣中的灰分和生成物。通過對煤氣管道上的排水密封罐的運行方式進行調(diào)整,使攜帶部分灰分和生成物的冷凝水在抵達機組前析出,減少煤氣中的雜質(zhì)量。
為減少形成下游燒嘴板結塊的雜質(zhì),將連退混合煤氣總管設置的一路Y型粗過濾器替換為過濾精度較高的立式圓筒形過濾器,見圖4(a)。過濾器內(nèi)部采用粗、精兩級過濾設計:初級粗過濾采用折流板加捕霧網(wǎng)組合方式,去除煤氣中包含的焦油顆粒及粗大塵粒,提高后段精過濾段濾筒的效率及使用壽命;精過濾濾筒采用過濾精度20目的玻纖材質(zhì),對煤氣的耐候性較強,吸附煤氣中的微小含塵粒子,起到精過濾的效果。
圖4 立式圓筒形過濾器
但是,過濾芯在運行一周后即出現(xiàn)壓損過大的情況,無法繼續(xù)使用,對過濾器解體后發(fā)現(xiàn)濾芯上結有濕的粘性物,見圖4(b),應該是煤氣中的飽和水分在經(jīng)過濾芯時析出并與部分雜質(zhì)一起黏附在濾芯表面,致使濾芯的流通面積變小,增加了過濾器前后的阻損。
要求廠家對濾芯進行了改良,在第一款濾芯的外表面加裝一層不銹鋼絲網(wǎng),見圖4(c),以使煤氣在經(jīng)過不銹鋼絲網(wǎng)時先讓水分析出;并同時將濾芯的精度由20目放大至50目, 以減少壓損。
改進后2個月,過濾器與連退機組的定修同步進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)濾芯上存在較多的雜質(zhì),而燒嘴堵塞物已有所減少,說明過濾器后的煤氣能使連退維持一個定修周期的生產(chǎn),初步達到了預期目的。
高爐煤氣干法除塵工藝所引發(fā)的連退機組燒嘴調(diào)節(jié)閥堵塞的情況在上海寶山基地同樣存在,目前沒有很好的解決手段,只能通過過濾等在一定程度上緩解。另外,對于堵塞物形成機理的分析在很大程度上是一種推斷甚至假說,限于條件,無法進行實驗和進一步論證。
盡管如此,我們將繼續(xù)跟進連退機組煤氣使用效果,逐步摸索該區(qū)域過濾器的濾芯參數(shù),為用戶持續(xù)提供供能保障和技術支持。