朱國強,王鵬,張志文,毛志勇,李冰,宋宇
(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山114021)
近年來,隨著現(xiàn)代科學技術的發(fā)展,鋼鐵企業(yè)大力推行結構優(yōu)化,煉鋼生產(chǎn)正在向?qū)崿F(xiàn)緊湊式連續(xù)化的專業(yè)生產(chǎn)線、實現(xiàn)高效率快節(jié)奏的生產(chǎn)工藝、進一步提高鋼水的潔凈度、實現(xiàn)生產(chǎn)和管理智能化、降低消耗和污染的方向發(fā)展[1]。轉(zhuǎn)爐冶煉周期是衡量轉(zhuǎn)爐煉鋼水平的綜合技術指標之一,與轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量、煉鋼操作工藝、鋼水質(zhì)量以及設備作業(yè)率緊密聯(lián)系[2]。目前,轉(zhuǎn)爐冶煉周期世界先進水平已達20~25 min,國內(nèi)先進水平也達到30 min左右[3]。鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠3#鑄機正式投產(chǎn)后,形成了3座轉(zhuǎn)爐兌3臺鑄機的生產(chǎn)局面,轉(zhuǎn)爐冶煉周期為42~44 min,煉鋼工序成了產(chǎn)能限制環(huán)節(jié)。因此,縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期,實現(xiàn)高效化生產(chǎn),其意義已不僅僅是優(yōu)化轉(zhuǎn)爐技術經(jīng)濟指標,更重要的是實現(xiàn)全連鑄的爐機匹配,保證煉鋼系統(tǒng)的生產(chǎn)穩(wěn)定、均衡和順行。為了解決這個問題,分析了現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐技術裝備,通過優(yōu)化氧槍噴頭參數(shù)和出鋼口尺寸,縮短了轉(zhuǎn)爐的冶煉周期,達到了轉(zhuǎn)爐高效低成本生產(chǎn)的目的。
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠260 t轉(zhuǎn)爐主要技術參數(shù)見表1。
四分廠以冶煉汽車鋼和低碳鋼種為主,鋼種磷含量非常低,轉(zhuǎn)爐供氧量要求47 000~53 700 m3/h,最大供氧量為59 000 m3/h,最小供氧量為40 000 m3/h。副槍過程測試時,調(diào)整氧氣流量為20 000~30 000 m3/h。而氧槍設計時偏向于軟吹脫磷型,氧氣流量為51 000 m3/h。供氧強度不能完全達到實際要求,影響了轉(zhuǎn)爐冶煉周期。
表1 轉(zhuǎn)爐主要技術參數(shù)
生產(chǎn)低磷IF鋼時,由于鋼種含磷量最低時要求≤0.010%,需要長時間的高槍位吹氧增加渣中FeO含量來達到滿足低磷含量的要求,槍位最高時達到320 cm,達不到一定的沖擊深度,供氧時間偏長,影響了轉(zhuǎn)爐冶煉周期。
轉(zhuǎn)爐冶煉周期包括吹煉時間和輔助時間 (包括兌鐵、出鋼、濺渣、等待等)兩部分。長期以來,國內(nèi)鋼廠偏重于提高供氧強度,縮短吹煉時間,卻忽視了縮短輔助時間的重要性。日本轉(zhuǎn)爐吹煉時間與輔助時間之比基本上為1∶1。而我國傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐冶煉周期中,吹煉時間和輔助時間之比長達1∶(1.3~1.5)[3]。四分廠吹煉時間為 13.5~15.0 min,但是輔助時間為23~27 min,吹煉時間和輔助時間之比高達1:1.7,所以,有必要縮短輔助時間。
四分廠原使用內(nèi)徑160~165 mm的出鋼口,尺寸偏?。闈M足提高出鋼口壽命而設計)。圖1為出鋼時間散點圖。從圖1可以看出,新下出鋼口前5爐出鋼時間最長,達到11 min,前40爐出鋼時間都在8 min以上。圖1中統(tǒng)計爐數(shù)平均出鋼時間7.7 min,適宜的出鋼時間為5~6 min,導致鋼水溫降較大,嚴重制約產(chǎn)能,且浪費生產(chǎn)成本。
圖1 出鋼時間的散點圖
轉(zhuǎn)爐高效吹氧的關鍵是選擇合理的氧槍噴頭參數(shù)、制定正確的供氧制度、造渣制度,既縮短轉(zhuǎn)爐吹氧時間提高鋼產(chǎn)量,又能適當改善轉(zhuǎn)爐的其它技術經(jīng)濟指標,其中供氧強度指標尤為關鍵。在設計氧槍噴頭時要注意以下原則:
(1)在一定的操作氧壓和槍位條件下,為吹煉提供所需的供氧強度,使氧氣射流獲得較大的動能,以達到合適的穿透深度,攪拌均勻熔池的同時又不致引起較大的噴濺。為此,要求正確設計工況氧壓和噴孔的形狀、尺寸,并要求氧氣射流沿軸線的衰減應盡可能慢。
(2)在合適的槍位下,氧氣射流在熔池面上要形成合理的反應區(qū),保證熔池反應均勻,對爐襯侵蝕小且均勻。尤其對多孔噴槍,要求各股氧氣射流到達熔池面上時不匯合,能形成多個反應區(qū)。
(3)噴頭的結構合理、簡單,氧氣射流沿著氧槍軸線不出現(xiàn)負壓區(qū)和過強的湍流運動。
供氧強度的大小應根據(jù)轉(zhuǎn)爐的設計噸位、爐容比來確定。供氧強度過大,容易造成嚴重的噴濺,供氧強度過小,則將延長轉(zhuǎn)爐吹煉時間。通常在不產(chǎn)生噴濺的情況下,盡可能采用較大的供氧強度。供氧壓力應保證使射流出口速度達到超音速,并使噴頭出口處氧壓稍高于爐膛內(nèi)爐氣壓力,這樣才能獲得有效動量最大和最佳性能的射流。
四分廠氧槍原吹氧流量采用51 000 m3/h,平均吹氧時間為15 min左右,吹氧時氧槍支管壓力為1.0 MPa。在爐渣“返干”劇烈時期由于支管壓力偏大,吹煉火焰持續(xù)外溢,影響爐渣狀態(tài)的判斷和爐底的維護工作,因此對氧槍噴頭喉口、馬赫數(shù)等參數(shù)進行了優(yōu)化。優(yōu)化前后的氧槍噴頭參數(shù)見表2。
優(yōu)化后的氧槍控制方案采取了恒壓變槍操作,氧槍流量提高到53 700 m3/h。轉(zhuǎn)爐吹煉周期槍位遵循高-低-高-低-低原則。開吹槍位設定260 cm,下槍吹氧。第一批渣料加入結束至吹煉3 min,槍位260 cm,利于迅速成渣,創(chuàng)造前期脫磷條件;第二批渣料加入結束至吹煉5.5 min,將氧槍槍位降低到220 cm,加大熔池攪拌強度將造渣料化透;吹煉6 min后將氧槍抬高到260~280 cm防止爐渣出現(xiàn)“返干”現(xiàn)象,穩(wěn)定脫磷效率;吹煉后期槍位適當降低,提高金屬收得率,降低鋼水氧化性;終點拉碳槍位設定為210 cm,便于穩(wěn)定火焰以利于判斷終點,提高終點命中率。
前期底吹流量適當調(diào)大,有助于前期化渣和熔池快速升溫。吹煉8 min左右進入“返干”期,爐渣中FeO含量低,此時將底吹流量適當調(diào)小有助于緩解“返干”現(xiàn)象的發(fā)生,提高脫磷效率。吹煉后期將底吹流量調(diào)大,有助于碳氧反應趨于平衡。終點抬槍后底吹流量達到最大,有利于降低鋼中氧,提高金屬收得率。
表2 優(yōu)化前后的氧槍噴頭主要參數(shù)對比
四分廠目前采用擋渣鏢擋渣。在出鋼過程中,當鋼水出到2/3時,用擋渣鏢投放小車將擋渣鏢投入到出鋼口上方,擋渣鏢鏢桿隨鋼水旋窩對準出鋼口并定位,同時破壞出鋼渦流卷渣,當鋼水將要出盡時,擋渣鏢堵住出鋼口,阻止爐內(nèi)熔渣流入鋼包。剩余鋼水則從鏢頭上的小槽中流凈,完成擋渣操作。轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,當液面下降到一定高度時發(fā)生渦流卷渣。此時原本向出鋼口中心線匯流而出的流體質(zhì)點在徑向某處開始疊加切向速度(角速度),使其跡線越來越偏離徑向而逐漸演變成圍繞中心線的旋轉(zhuǎn)流動,致使渦芯卷渣而下。所以在增大出鋼口尺寸設計時,必須考慮卷渣問題。
針對四分廠轉(zhuǎn)爐出鋼時間長的問題,在保證不降低轉(zhuǎn)爐擋渣成功率的同時,研究設計了4種增大內(nèi)徑的新型出鋼口,出鋼前擋渣使用配套的泥質(zhì)擋渣塞,然后分別進行上線試驗跟蹤。不同內(nèi)徑的出鋼口試驗結果指標對比見表3。
表3 不同內(nèi)徑的出鋼口試驗結果指標對比
在試驗對比中,考慮到出鋼口使用壽命并結合出鋼時間分布情況認為,內(nèi)徑170~180 mm型出鋼口各項指標穩(wěn)定,平均出鋼時間比以前縮短1.84 min。配合使用泥質(zhì)前擋渣塞,結果表明回磷量等控制穩(wěn)定,平均出鋼溫降減少2.29℃。試驗結果滿足生產(chǎn)要求,因此最終確定采用內(nèi)徑為170~180 mm的出鋼口。
氧槍優(yōu)化前后指標對比見表4。由表4可以看出,優(yōu)化后,供氧強度提高,在實際生產(chǎn)402爐有效數(shù)據(jù)中,轉(zhuǎn)爐平均吹氧時間縮短1.48 min。濺渣時氧氣流量大,起渣快,達到過去相同效果的情況下,可節(jié)約濺渣時間0.9 min。轉(zhuǎn)爐氧耗和氮耗指標都有不同程度的降低,降低了轉(zhuǎn)爐能源消耗。氧槍優(yōu)化后,轉(zhuǎn)爐終渣FeO含量降低了2%左右,說明隨著轉(zhuǎn)爐供氧強度的提高,轉(zhuǎn)爐吹損有所降低,金屬收得率得到提高。
表4 氧槍優(yōu)化前后各項指標的對比
使用170~180 mm內(nèi)徑的出鋼口后,平均出鋼時間比原來縮短1.84 min,出鋼平均溫降減小2.29℃,后道工序回磷量指標基本沒有變化,而且出鋼口壽命也達到了原有水平,沒有因為增大內(nèi)徑而降低出鋼口使用壽命。
針對鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠260 t轉(zhuǎn)爐煉鋼周期長的實際情況,優(yōu)化了氧槍噴頭參數(shù)和轉(zhuǎn)爐出鋼口內(nèi)徑,調(diào)整了氧槍操作制度。氧槍噴頭參數(shù)優(yōu)化后,供氧強度由3.40 m3/(t·min)提高到 3.58 m3/(t·min),平均吹煉時間縮短了1.48 min。濺渣時流量大,起渣快,平均濺渣時間縮短0.9 min。采用內(nèi)徑170~180 mm的出鋼口,平均出鋼時間縮短1.84 min。最終轉(zhuǎn)爐冶煉周期縮短了4.22 min,控制在38 min左右。結合出鋼前擋渣,轉(zhuǎn)爐回磷量等各項指標控制穩(wěn)定,達到了轉(zhuǎn)爐高效生產(chǎn)的目的。
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