趙智慧,司文波
(華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠,浙江 臺州 317604)
玉環(huán)電廠汽輪機(jī)是上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)德國西門子技術(shù)生產(chǎn)的1 000 MW超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組,型號為N1000-26.25/600/600(TC4F),額定功率1 000 MW。型式為超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式、八級回?zé)岢槠?。該汽輪機(jī)的通流部分由高壓、中壓和低壓三部分組成,汽輪機(jī)采用節(jié)流調(diào)節(jié),高壓缸進(jìn)口設(shè)有兩個高壓主汽門和兩個高壓調(diào)節(jié)門,高壓缸排汽經(jīng)過再熱器再熱后,通過中壓缸進(jìn)口的兩個中壓主汽門和兩個中壓調(diào)門進(jìn)入中壓缸,中壓缸排汽通過連通管進(jìn)入兩個低壓缸繼續(xù)做功后分別排入兩個凝汽器。機(jī)組旁路系統(tǒng)配置了瑞士CCI AG/SULZER 公司制造的AV6+旁路系統(tǒng),容量為40%BMCR 的高、低壓兩級串聯(lián)旁路,高壓旁路每臺機(jī)組設(shè)置一套,從汽機(jī)入口前主蒸汽聯(lián)絡(luò)管接出,經(jīng)減壓、減溫后接入冷再蒸汽管道,低壓旁路每臺機(jī)組設(shè)置二套,每套容量為20%BMCR ,從汽機(jī)中壓缸入口前再熱蒸汽支管接出,經(jīng)減壓、減溫后接入凝汽器。低旁系統(tǒng)減溫水由凝水系統(tǒng)供給,凝結(jié)水泵A泵變頻運(yùn)行,B泵工頻備用。
中壓調(diào)門安裝有兩個失電動作跳閘電磁閥和一個伺服閥,在運(yùn)行過程中兩個電磁閥均得電,線圈克服彈力吸附閥芯使泄油通道封閉,調(diào)門按伺服閥指令開啟調(diào)門,兩個跳閘電磁閥并聯(lián)安裝,只要有一個電磁閥失電動作,將油口打開,油缸的壓力油將逆止閥打開,和回油接通,從而將閥門快速關(guān)閉,中壓缸調(diào)門就會關(guān)閉。執(zhí)行機(jī)構(gòu)原理圖見圖1。
圖1 調(diào)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)原理
華能玉環(huán)電廠作為國內(nèi)首臺1 000 MW超超臨界機(jī)組,投產(chǎn)運(yùn)行10年,已發(fā)生過三次機(jī)組運(yùn)行當(dāng)中單側(cè)中壓調(diào)門異常關(guān)閉事件?,F(xiàn)以其中一次中壓調(diào)門異常關(guān)閉為例,對事故處理過程進(jìn)行探討。
事故前工況:機(jī)組負(fù)荷826 MW,主蒸汽壓力23.3 MPa,主蒸汽溫度597℃,再熱蒸汽溫度598℃,下五套制粉系統(tǒng)運(yùn)行(共六套制粉系統(tǒng)),CCS方式。A/B側(cè)高調(diào)開度44%,A/B側(cè)中調(diào)開度100%。A側(cè)中壓調(diào)門關(guān)閉后,兩側(cè)再熱蒸汽溫度發(fā)生偏差,A側(cè)再熱蒸汽溫度快速上漲,爐側(cè)最高上升至661℃,機(jī)側(cè)最高上升至634℃,B側(cè)再熱蒸汽溫度快速下降,爐側(cè)最低下降至505℃,機(jī)側(cè)最低下降至519℃,如圖2所示。
圖2 處理過程曲線1
立即打閘1A、1B制粉系統(tǒng),快速開啟A側(cè)低旁,投入A側(cè)低旁減溫水和A側(cè)低旁三級減溫水。A側(cè)低旁后溫度大于100℃,A凝泵超馳提升至工頻轉(zhuǎn)速。調(diào)整鍋爐燃燒,加強(qiáng)B側(cè)燃燒,減弱A側(cè)燃燒。抑制B側(cè)蒸汽通流量突增,防止B側(cè)再熱汽溫快速下降和A側(cè)再熱器管壁超溫,盡量控制兩側(cè)再熱汽溫度偏差在28℃以內(nèi)。RB動作至目標(biāo)負(fù)荷500 MW,復(fù)歸RB,繼續(xù)減負(fù)荷至400 MW,如圖3所示。
圖3 處理過程曲線2
中壓調(diào)門故障處理完畢后,確認(rèn)故障側(cè)機(jī)側(cè)再熱汽溫低于616℃,在DEH的CONTRAL 1畫面中“RELEASE PROTECTION”按鈕進(jìn)行手動復(fù)歸,使A側(cè)中調(diào)門跳閘電磁閥得電,通過設(shè)定中壓調(diào)門閥限的方式逐漸開啟A側(cè)中壓調(diào)門至全開,并監(jiān)視好EH油系統(tǒng)油壓(若發(fā)現(xiàn)油壓波動較大立即停止操作),同時緩慢關(guān)閉A側(cè)低旁,維持主再熱蒸汽溫度及負(fù)荷穩(wěn)定。注意監(jiān)視軸承溫度和振動、軸向位移等參數(shù)變化。
此次事故處理過程中, 1號機(jī)主蒸汽溫度A側(cè)最低至578℃,主蒸汽溫度B側(cè)最低566℃,再熱蒸汽溫度A側(cè)最高值達(dá)到634℃,再熱蒸汽溫度B側(cè)最低519℃,再熱蒸汽溫度偏差較大。同時低溫再熱器金屬溫度和末級再熱器金屬溫度快速上升,部分達(dá)到報警值,見圖4。
圖4 主再熱汽溫變化曲線圖
A側(cè)中壓調(diào)門關(guān)閉以后,A側(cè)再熱蒸汽瞬間停滯,A側(cè)再熱器被干燒,使A側(cè)再熱器管壁嚴(yán)重超溫,而所有高壓缸排汽全部流入B側(cè)再熱器,使B側(cè)再熱蒸汽溫度急劇下降。最終使A/B兩側(cè)再熱汽溫發(fā)生嚴(yán)重偏差。而控制再熱器金屬壁溫及溫差的關(guān)鍵點,在于增加事故側(cè)蒸汽通流量,即開啟相應(yīng)側(cè)低旁??偟目刂圃瓌t:調(diào)門異常故障關(guān)閉后,越早開啟低旁,增加事故側(cè)蒸汽通流量,越有利于減少再熱器金屬壁溫和縮小再熱汽溫偏差。低旁開啟以后,注意監(jiān)視低旁減溫水自動開啟,根據(jù)低旁閥后溫度調(diào)整低旁開度,盡可能的開大低旁能快速有效的控制再熱汽溫,同時開啟A側(cè)低旁三級減溫至20%。通過調(diào)節(jié)煙溫?fù)醢?,燃燒器擺角等方式,控制再熱汽溫偏差。調(diào)節(jié)再熱汽溫的同時,注意兼顧主汽溫度的控制。
同時,確定調(diào)門異常關(guān)閉后,可以通過開啟A側(cè)中壓主汽門前再熱汽管道疏水門、A側(cè)中壓主汽門前疏水門、A側(cè)中壓調(diào)門前疏水門,來增加事故側(cè)蒸汽通流量,并開啟高壓疏水立管和高疏擴(kuò)減溫水。
低旁的開度受低旁后溫度的限制(低旁后溫度大于200℃,低旁自動關(guān)閉),快速提高凝水壓力至工頻,更有利于控制低旁后溫升,從而盡快開大低旁,增加事故側(cè)蒸汽通流量,降低A側(cè)再熱汽溫,減少兩側(cè)再熱汽溫偏差。關(guān)于提高凝結(jié)水壓力至工頻的3種操作方式如下。
方案一:通過開啟低旁,低旁后溫度大于100℃,超馳指令動作,A凝泵自動提升至工頻壓力,如圖5所示。
凝泵變頻轉(zhuǎn)速由1 133 r/min超馳到工頻轉(zhuǎn)速1 488 r/min用時約17 s,除氧器水位最高至3 075 mm(正??刂圃? 000 mm左右)。此種方法是在凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行的情況下,先開啟低旁,當(dāng)?shù)团院鬁囟却笥?00℃,A凝泵超馳動作,自動提升至工頻轉(zhuǎn)速。通過本次處理情況來看低旁快速開至60%,低旁后溫度最高到140℃。低旁減溫水能夠控制低旁后溫度不超限。
圖5 凝泵自動提升至工頻對機(jī)組影響曲線圖
方案二:手動操作將A凝泵提至工頻轉(zhuǎn)速(凝泵變頻切手動,主調(diào)手動)。
2015年B側(cè)中壓調(diào)門關(guān)閉參數(shù)曲線(見圖6),1號機(jī)從750 MW快速降負(fù)荷,通過手動將主調(diào)切手動和凝泵變頻器切手動,將凝泵變頻轉(zhuǎn)速1 099 r/min逐漸提高至工頻轉(zhuǎn)1 488 r/min,用時約8 min,除氧器水位最高至3 461 mm。B側(cè)低旁一直保持3%開度,低旁后溫度升高至81℃,低旁減溫水調(diào)門58%開度,此后逐漸開啟低旁至56%,低旁減溫水調(diào)門開至100%,低旁后溫度最高至137℃。此方法將凝泵提至工頻轉(zhuǎn)速耗時較長,不利于快速開啟低旁,并且除氧器水位手動控制,液位波動較大,值班員操作量也較大。
圖6 手動操作將A凝泵提至工頻對機(jī)組影響
方案三:直接啟動B凝泵,兩臺凝泵同時運(yùn)行,A凝泵超弛動作,自動提至工頻轉(zhuǎn)速。
單側(cè)中壓調(diào)門關(guān)閉,低旁開啟后,手動啟動B凝泵,A凝泵超弛動作,自動提至工頻轉(zhuǎn)速,整個過程所需時間只要幾秒鐘。待A凝泵達(dá)到工頻壓力后,視情況停運(yùn)其中一臺凝泵。通過以往試驗數(shù)據(jù)表明,除氧器上水主調(diào)超馳動作后自動控制除氧器水位,除氧器水位波動不大。
通過對比這3種方案,方案二手動操作將A凝泵提至工頻轉(zhuǎn)速,耗時較長,不利于快速開啟低旁,手動調(diào)節(jié)除氧器上水流量,除氧器水位得不到很好控制,而且操作量較大,不建議采用。方案一和方案三凝泵超馳至工頻轉(zhuǎn)速,除氧器上水調(diào)門在自動,耗時較短,有利于快速開啟低旁,且除氧器水位波動不大。從本次處理情況來看低旁快速開至60%,低旁后溫度最高到140℃,能夠滿足要求。建議采用方案一和方案三將凝泵快速提升至工頻轉(zhuǎn)速。
單側(cè)中壓調(diào)門異常關(guān)閉后,機(jī)組負(fù)荷目標(biāo)值450 MW(變負(fù)荷速率15 MW/min),優(yōu)先采用中間四臺磨運(yùn)行,也可根據(jù)實際情況打閘下位磨,保留上三臺磨運(yùn)行。若采用上四臺磨煤機(jī)運(yùn)行,不利于控制脫硝出口NOx濃度。若采用下四臺磨煤機(jī)運(yùn)行,同時快速降負(fù)荷,不利出口煙氣溫度控制,脫硝煙氣溫度可能快速下降至脫硝跳閘值,同時下位磨運(yùn)行,水冷壁金屬壁溫難以控制,可能會超限。
因此,優(yōu)先采用中間四臺磨煤機(jī)運(yùn)行,有利于控制煙溫和脫硝出口NOx濃度。為防止NOx超標(biāo),及時投入備用組噴槍。由于調(diào)節(jié)再熱汽溫偏差,加強(qiáng)B側(cè)燃燒,B側(cè)煙氣量較A側(cè)多,從而使B側(cè)NOx濃度容易超標(biāo),可適當(dāng)調(diào)節(jié)A、B脫硝反應(yīng)器入口噴氨調(diào)門。在快速降負(fù)荷的過程中,煙溫降低,再加上風(fēng)量大,會使原煙氣NOx生成量快速上升,導(dǎo)致氨需量增大,脫硝熱解爐出口溫度可能下降至跳閘值,此時應(yīng)及時投入脫硝電加熱,避免脫硝系統(tǒng)跳閘。
對于同類型1 000 MW超超臨界機(jī)組單側(cè)中壓調(diào)門異常關(guān)閉后,根據(jù)單側(cè)中壓調(diào)門異常關(guān)閉的事故現(xiàn)象,第一時間準(zhǔn)確判斷事故類型,進(jìn)行正確調(diào)整。調(diào)節(jié)重點應(yīng)主要考慮再熱蒸汽溫差和再熱器金屬壁溫的控制,而控制關(guān)鍵點在于增加事故側(cè)蒸汽通流量,即開啟故障側(cè)低旁,中壓調(diào)門異常故障關(guān)閉后,越早開啟低旁,增加事故側(cè)蒸汽通流量,越有利于減少再熱蒸汽溫差和再熱器金屬壁溫。同時加強(qiáng)主機(jī)振動和汽動給水泵運(yùn)行工況的監(jiān)視,對于已經(jīng)改造后的汽動引風(fēng)機(jī)機(jī)組,由于汽源取自機(jī)組低溫再熱器出口,應(yīng)加強(qiáng)汽動引風(fēng)機(jī)的進(jìn)汽調(diào)節(jié)級壓力、溫度、軸承振動、脹差、位移等參數(shù)監(jiān)視,防止引風(fēng)機(jī)失速。