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        球閥自激振動原因分析及解決方案

        2018-03-31 07:40:58嚴(yán)天豪施一舟
        水電站機電技術(shù) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:振動活動

        嚴(yán)天豪,陳 勇,施一舟

        (1.國網(wǎng)新源控股華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 臺州 317200;2.安德里茨(中國)有限公司,北京 100004)

        1 引言

        抽水蓄能電站通常在電力系統(tǒng)中承擔(dān)調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相以及事故備用等任務(wù),因此,抽水蓄能電站的水輪發(fā)電機組較常規(guī)機組運行工況更為復(fù)雜,工況轉(zhuǎn)換也更加頻繁。進水球閥作為抽水蓄能機組實現(xiàn)動水關(guān)閉的關(guān)鍵部件,對抽水蓄能機組的安全運行起到至關(guān)重要的作用。

        近年來,部分抽水蓄能電站在運行過程中出現(xiàn)了球閥密封自激振動現(xiàn)象,個別事故還對球閥密封本體造成了巨大損傷,嚴(yán)重威脅電站機組的運行安全。從后期的事故分析來看,產(chǎn)生水力自激振動的原因大多為球閥密封漏水。本文以某抽水蓄能電站球閥結(jié)構(gòu)為視角,通過球閥密封投入及退出過程工作原理分析,探討由于球閥漏水產(chǎn)生自激振動的原因,并提出相應(yīng)的抑制措施,供相關(guān)運行管理人員以及科研人員參考。

        2 球閥結(jié)構(gòu)

        機組球閥通常安裝于水泵水輪機蝸殼前,作為水泵水輪機截流裝置和緊急關(guān)閉裝置。為此,當(dāng)發(fā)生緊急情況時,球閥應(yīng)該能夠在不關(guān)閉導(dǎo)葉的前提下滿流量關(guān)閉,以保證機組的安全。

        球閥閥體由兩部分組成,允許裝配閥芯和樞軸。上游側(cè)閥體設(shè)有閥芯軸承孔,通過螺栓與壓力鋼管法蘭連接;下游側(cè)閥體焊有兩塊支撐板,并裝有伸縮節(jié),允許閥體有少量位移。該閥體設(shè)計通過上游側(cè)法蘭連接傳遞軸向力給壓力鋼管。球閥閥體的上、下游兩部分通過液壓拉伸螺栓連接在一起,并通過基礎(chǔ)螺栓防止閥體上抬,還在基礎(chǔ)板與閥體底腳之間裝設(shè)有助于平滑滑動的銅板,允許閥體有少量軸向位移。此外,為了便于沖洗和排水,在閥體底部裝有排水管和排水閥。

        球閥閥芯通過雙油壓接力器進行操作,球閥的開啟和關(guān)閉所需油源由壓力油罐來保證。在正常情況下,閥門只在閥芯兩側(cè)平壓后才能開啟;在特殊情況下,閥門也可以在非平壓條件下開啟,但最大不平衡水壓壓力為靜水頭的30%。球閥裝有兩套活動密封系統(tǒng),均由壓力鋼管水壓操作。在機組停機狀態(tài)下,閥體下游側(cè)的工作密封處于關(guān)閉位置。

        3 球閥工作密封投退工作原理

        工作密封由固定在閥芯上的不銹鋼固定環(huán)以及下游閥體內(nèi)可移動的活動密封環(huán)組成,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。在閥門關(guān)閉位置,密封是通過取自上游側(cè)壓力鋼管的水壓來實現(xiàn)的。只有在閥芯處于關(guān)閉位置時才可能投入工作密封。退出工作密封時,由控制閥將工作密封投入腔內(nèi)的壓力水釋放,通過作用在活動密封環(huán)上的閥體內(nèi)的水壓,密封退出。一旦閥芯離開關(guān)閉位置,控制閥將通過凸輪盤和位于閥門右側(cè)的杠桿進行機械鎖緊,以確保工作密封不會動作。工作密封活動環(huán)的位置由下游側(cè)閥體法蘭上的機械指示器顯示。

        圖1 球閥工作密封結(jié)構(gòu)示意圖

        球閥工作密封的具體投退過程如下。當(dāng)球閥關(guān)閉,閥芯處于關(guān)閉位置,通過打開工作密封投入腔供水管閥門,使壓力水進入密封投入腔,推動工作密封活動環(huán)向閥芯方向移動,最終到達投入位置,使工作密封活動環(huán)和固定環(huán)緊密貼合,封閉閥芯與閥體之間的縫隙,從而達到密封的作用。若要使工作密封退出,只需切斷工作密封投入腔壓力水,作用于工作密封活動環(huán)上的閥體內(nèi)壓力水將推動活動環(huán)向圖1中密封退出所指示的方向移動,最終將活動環(huán)推離投入位置,密封退出。

        4 球閥自激振動過程分析

        4.1 自激振動發(fā)生過程

        某日,01∶06∶29,1號球閥工作密封下發(fā)“釋放”命令,之后工作密封頻繁動作,伴隨有金屬敲擊聲音。1號球閥在01∶06∶52因工作密封行程開關(guān)感應(yīng)片松動偏轉(zhuǎn),釋放信號消失。但現(xiàn)場工作密封仍在持續(xù)頻繁在“釋放”與“投入”狀態(tài)之間動作,整個動作周期大約在360~400 ms之間,其中從“釋放”到“投入”之間的動作時間大約為100~120 ms,從“投入”到“釋放”之間的動作時間大約為250~270ms。2號機主進水閥工作密封于01∶06∶37開始“釋放/投退”,之后也開始頻繁在“釋放”與“投入”狀態(tài)之間動作,動作周期和現(xiàn)象與1號球閥類似。

        現(xiàn)場運行人員于01∶11關(guān)閉1號球閥工作密封投入進水閥,因閥門偏緊未將其關(guān)閉。此時觀察到1號機球閥工作密封油水切換閥MB40-AA001機構(gòu)連桿未動作?,F(xiàn)場運行人員于01∶13關(guān)閉2號球閥工作密封投入進水閥,動作期間也發(fā)現(xiàn)2號機球閥工作密封油水切換閥MB40-AA001機構(gòu)連桿未動作。

        2號機主進水閥工作密封于01∶18停止投退,在此之后,1號、2號機主進水閥振動以及工作密封頻繁投退現(xiàn)象于01∶18∶30消失,整個球閥自激振動過程停止。

        4.2 自激振動產(chǎn)生原因分析

        由于機組上游側(cè)球閥密封壓力引自其上游側(cè)近處的管道。當(dāng)球閥滲漏時,如果有一個微小的擾動,引起球閥的滲漏面積減小,由水擊的理論可知這將導(dǎo)致上游管道壓力的增大;由于球閥密封壓力與球閥上游管道近處的水壓力同步,因此上游管道處的壓力增大將進一步導(dǎo)致球閥密封壓力的增大和滲漏面積的減小,于是又導(dǎo)致管道壓力的增大。此過程相當(dāng)于控制系統(tǒng)中的正反饋,管道中的水壓力振幅將不斷增大,整個管道系統(tǒng)發(fā)生自激振動。也可說此時閥門滲漏處呈現(xiàn)柔性閥門特性,這種特性將導(dǎo)致振動迅速發(fā)展。

        從圖1可以看出,正常情況下,球閥工作密封活動環(huán)上的密封會將工作密封投入腔與退出腔、退出腔與閥體內(nèi)壓力水之間的水路聯(lián)系完全隔離。然而,當(dāng)球閥工作密封運行多年后,密封材料老化導(dǎo)致滲水甚至漏水后,從閥體內(nèi)壓力水或者工作密封投入腔中的水滲漏到退出腔,將會導(dǎo)致原來活動環(huán)投入和退出過程中的水壓平衡被打破,形成球閥自激振動的激發(fā)條件。以下針對圖1中密封一和密封二漏水可能產(chǎn)生的自激振動進行具體分析。

        (1)投入腔與退出腔之間密封(密封一)

        正常情況下,投入腔的壓力水取自上游側(cè)壓力鋼管,當(dāng)投入腔供水管閥門打開后,由于上游側(cè)壓力鋼管中的壓力水進入投入腔,活動環(huán)退出腔內(nèi)沒有壓力,因此活動環(huán)向退出腔側(cè)移動。若此時密封一旦發(fā)生漏水,則投入腔內(nèi)的水便會流向退出腔,使得活動環(huán)在投入過程中所受到退出腔側(cè)的水壓越來越大,并逐漸使腔體內(nèi)水壓和退出腔水壓之和與投入腔側(cè)水壓相當(dāng),在最終大于投入腔側(cè)水壓后,將推動活動環(huán)向投入腔移動,從而中斷活動環(huán)的投入過程;而退出腔內(nèi)由于密封漏水所產(chǎn)生的水壓在活動環(huán)向投入腔側(cè)移動過程中會逐步減小,當(dāng)腔體內(nèi)水壓和退出腔水壓之和小于投入腔水壓后,活動環(huán)便又會向退出腔側(cè)移動,再次開始工作密封投入過程,開始下一輪的反復(fù)。因此可見,當(dāng)密封一漏水后,工作密封的活動環(huán)可能會在投入過程中在投入動作和退出動作之間反復(fù)交替,從而產(chǎn)生振動,導(dǎo)致球閥自激振動的發(fā)生。

        (2)退出腔與閥體內(nèi)壓力水之間密封(密封二)

        正常情況下,工作密封投入后,活動環(huán)應(yīng)該封住球閥閥芯和球閥閥體之間的縫隙,將閥體內(nèi)的壓力水封閉在閥體內(nèi),不會流至下游管道中。若此時密封二發(fā)生漏水,便會使閥體內(nèi)的壓力水滲漏到密封退出腔中,使活動環(huán)退出腔側(cè)的水壓逐漸增大,最終導(dǎo)致腔體內(nèi)水壓和退出腔水壓之和超過投入腔側(cè)的水壓,推動活動環(huán)向投入腔側(cè)移動,使工作密封進入退出過程。在工作密封退出過程中,退出腔內(nèi)水壓逐步減小,當(dāng)水壓小于投入腔水壓后,活動環(huán)又開始向退出腔側(cè)移動,重新進入投入過程,開始下一輪的反復(fù)。因此可見,當(dāng)密封二漏水后,工作密封的活動環(huán)也會在投入過程中在投入動作和退出動作之間反復(fù)交替,從而產(chǎn)生振動,導(dǎo)致球閥自激振動的發(fā)生。

        從上面的分析可以看出,球閥可能因為工作密封活動環(huán)上密封老化或密封面損傷導(dǎo)致的漏水,在執(zhí)行投入操作過程中,由于密封投入腔和退出腔水壓的交替變化,導(dǎo)致活動環(huán)在投入和退出的行程中往復(fù)交替,進而形成振動,并引起球閥內(nèi)管路中水壓振動,形成球閥自激振動。

        5 工作密封漏水的處理措施

        球閥密封漏水是管路系統(tǒng)發(fā)生自激振動的擾動源,是球閥產(chǎn)生自激振動的根本原因。因此,要根本解決該抽水蓄能電站球閥自激振動問題,就需要解決球閥密封漏水問題,對球閥的密封進行全面修復(fù),其主要的工作斷面示意圖如圖2所示。

        圖2 球閥工作密封漏水處理工作斷面示意圖

        首先需要更換新的球閥密封,為延長更換后密封的使用年限,考慮到聚氨基甲酸酯(polyurethane,簡稱PU)作為一種新型的高分子材料,比聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,簡稱 PTFE)材料的性能更為優(yōu)良,因此考慮將原來采用PTFE材料制作的密封改為采用PU材料的密封。

        此外,需要在下右側(cè)閥體上重新堆焊和加工密封面。閥體原有密封面為鋁青銅S-ALBZ8材料,具有良好的減磨性,且在大氣、淡水和海水中抗蝕性比較好。但是,由于鋁青銅與鋼的熔點、熱導(dǎo)率、線膨脹系數(shù)以及力學(xué)性能都有很大的差別,焊接時,低熔點的鋁青銅先熔化,而高熔點的鋼仍處在固體加熱狀態(tài),二者難以熔合。焊接過程中接頭處會產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力,增大裂紋傾向。而鋁青銅在焊接過程中容易造成材料中鋁的氧化,生成致密而難熔的三氧化二鋁薄膜,覆蓋在熔滴和熔池表面,進而在焊縫中產(chǎn)生夾渣、氣孔和未熔合等缺陷。因此,為保證重新堆焊后球閥密封面的機械性能,對球閥密封面堆焊的現(xiàn)場實施提出了較高的技術(shù)條件,操作難度較大??紤]采用與球閥本體材料相近,并與鋁青銅耐磨性能相當(dāng)?shù)鸟R氏體不銹鋼(13%Cr,4%Ni)作為密封面堆焊材料,以降低球閥密封面現(xiàn)場堆焊的技術(shù)要求,減小現(xiàn)場實施的操作難度。

        6 結(jié)論

        通過對某電站球閥結(jié)構(gòu)以及球閥工作密封漏水導(dǎo)致球閥自激振動發(fā)生機理的研究分析,認(rèn)為導(dǎo)致球閥產(chǎn)生自激振動的主要原因是球閥密封漏水。提出通過更換密封,并重新堆焊密封面的方法徹底解決球閥密封漏水問題。考慮到現(xiàn)場實施因素,建議球閥密封面采用馬氏體不銹鋼(13%Cr,4%Ni)作為密封面堆焊材料。

        參考文獻:

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