肖為站,江海峰,張趙強(qiáng),張軍芳,馬 亮
金鼎煉鐵廠2#高爐于2011年4月2日投產(chǎn)開(kāi)爐,4月28日停爐,從2012年4月22日再次開(kāi)爐到2017年4月,運(yùn)行5 a有余,單位(m3)爐容鐵量6 300 t。高爐采用陶瓷杯+碳磚整體式陶瓷爐缸內(nèi)襯(爐底采用400 mm小碳?jí)K陶瓷杯用復(fù)合棕剛玉磚砌筑)。高爐爐底爐缸結(jié)構(gòu):第1到第5層滿鋪國(guó)產(chǎn)微孔碳磚400 mm;第6層、7層,立砌楔形復(fù)合棕剛玉磚;爐缸側(cè)壁對(duì)側(cè)采用微孔碳磚,內(nèi)側(cè)壁陶瓷杯采用小塊塑性復(fù)合棕剛玉磚;爐缸高度3 600 mm,爐缸直徑6 900 mm,死鐵層高度1 426 mm,爐缸采用光面低鉻鑄鐵冷卻壁,風(fēng)口區(qū)域采用光面球墨鑄鐵冷卻壁,爐腹、爐身采用鑲磚冷卻壁。
高爐采用聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),軟水總循環(huán)水量2 100 m3/h。進(jìn)水溫度控制:夏季(40±1)℃以下,冬季(30±1)℃。水溫控制在6℃,高爐爐底部位設(shè)5層熱電偶,每層12個(gè)熱電偶,分6個(gè)方向,每個(gè)方向設(shè)外、內(nèi)環(huán)2個(gè)熱電偶。
2013年3月初,爐底5-6、5-12熱電偶內(nèi)環(huán)溫度升高,分別是950℃、1 020℃。原因分析:1)2011年4月份開(kāi)爐不到1個(gè)月被迫停產(chǎn)1 a,溫度急劇變化使耐性材料嚴(yán)重受損,磚襯縫隙開(kāi)裂,二次開(kāi)爐有串煤氣情況。2)爐前操作人員操作技能差,設(shè)備使用維護(hù)不到位,造成渣鐵出不盡,渣鐵在爐內(nèi)存留時(shí)間長(zhǎng),鐵口維護(hù)不佳,單口出鐵頻繁,造成爐底爐缸側(cè)壁溫度大幅度上升,已危及生產(chǎn)安全。
采取提高鈦球比例來(lái)護(hù)爐,縮小鐵口上方兩側(cè)風(fēng)口面積,控制冶強(qiáng),強(qiáng)化爐缸傳熱,澆注鐵口上方漏煤氣處,在鐵口下方加裝兩個(gè)側(cè)壁在線測(cè)溫?zé)犭娕?。加?qiáng)人工對(duì)爐皮及鐵口冷卻壁監(jiān)測(cè)措施。此后,爐底、爐缸溫度明顯下降,爐況保持穩(wěn)定,技術(shù)指標(biāo)相對(duì)穩(wěn)定,高爐運(yùn)行逐步正常。
爐缸側(cè)壁溫度和西口爐皮溫度再次升高。2014—2017年?duì)t況相對(duì)穩(wěn)定,月產(chǎn)量最高達(dá)到92 000 t,突破2#爐開(kāi)爐以來(lái)最高歷史記錄。2017年3月16日,西鐵口上方爐皮側(cè)壁溫度開(kāi)始大幅度上升,溫度日升10℃左右。3月21日,西鐵口側(cè)壁溫度由原來(lái)的450℃上升到540℃以上。爐皮溫度從原來(lái)的65℃上升到120℃左右,又一次危及到了高爐的安全生產(chǎn),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,制定了一系列護(hù)爐措施。
1)2017年3月22日白班,由于鐵口溫度高、爐皮溫度高,緊急休風(fēng)堵風(fēng)口。并將原來(lái)2#、8#、11#、17#風(fēng)口小套直徑Φ115 mm改用Φ100 mm。合理調(diào)整風(fēng)口布局,風(fēng)口進(jìn)風(fēng)總面積由原來(lái)的0.183 m2縮小到0.174 m2。提爐溫、降冶強(qiáng)。風(fēng)壓由原來(lái)的340 kPa降到310 kPa,富氧量由8 000 m3/h降到3 500 m3/h。日產(chǎn)量由原來(lái)的3 000 t降到2 800 t。
2)提爐溫、提堿度、配比鈦球、釩鈦礦護(hù)爐。鈦礦護(hù)爐是高爐爐缸養(yǎng)護(hù)的強(qiáng)有力手段。含鈦物中的TiO2在高溫還原的條件下可生成高熔點(diǎn)的TiC、TiN及其連續(xù)固溶體Ti(CN)發(fā)育和集結(jié)。并以其他附著的渣鐵焦一起凝結(jié)在磚襯上,起到保護(hù)爐襯的作用。隨即決定高爐配用鈦球,適當(dāng)提高爐溫,鈦球由0.0%提高到10%左右,Si由0.2%逐步提高到0.5%以上。生鐵鈦維持在0.12%~0.15%,堿度1.2以上。促進(jìn)高熔點(diǎn)的TiC、TiN的生成,有力保護(hù)了爐底和爐缸。
3)控制鐵水中錳含量,減輕渣鐵沖刷。鐵水中錳水平增加不僅加大熱量消耗,同時(shí)將改善渣的流動(dòng)性,造成對(duì)爐缸的沖刷加劇。通過(guò)積極協(xié)調(diào)原料結(jié)構(gòu),控制高錳爐料配用,優(yōu)化燒結(jié)礦的配比,測(cè)算好燒結(jié)成本,控制燒結(jié)MO2水平,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)高爐[MnO]≤0.4%。鐵水中錳含量從2017年3月25日逐步開(kāi)始下降,3月29日下降至0.38%。
4)增裝爐殼測(cè)溫點(diǎn)10處,用于在線監(jiān)測(cè)和鐵口水溫差監(jiān)測(cè)。3月22日對(duì)東西鐵口下方周圍增加10處紅外線在線監(jiān)測(cè),加大爐缸監(jiān)測(cè)力度,每班安排1名爐外工長(zhǎng)定時(shí)對(duì)鐵口爐皮溫度、冷卻水溫差進(jìn)行巡檢。主要測(cè)爐殼溫度(用測(cè)溫槍)是否正常,警戒值≤80 ℃,熱流強(qiáng)度≤29 288 kJ/m2·h,爐殼是否有開(kāi)裂、有無(wú)煤氣泄漏,如有超過(guò)警戒值范圍及時(shí)匯報(bào)。要求每班工長(zhǎng)隨時(shí)關(guān)注熱流強(qiáng)度、爐皮溫度、水溫差在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),督促水管理人員關(guān)注溫度變化情況,尤其是高爐到中后期要重點(diǎn)監(jiān)測(cè),作好記錄,建好臺(tái)賬,及時(shí)了解爐缸侵蝕狀況。
5)加強(qiáng)鐵口日常維護(hù)工作。鐵口是爐缸維護(hù)最薄弱的部位,鐵口的正常與否直接威脅到高爐生產(chǎn)的壽命,是防止側(cè)壁溫度高、頻繁波動(dòng)和保證爐缸長(zhǎng)壽的基本要求。提高炮泥質(zhì)量,使之耐渣鐵沖刷和容易與磚結(jié)合成牢固的保護(hù)層。加強(qiáng)鐵口日常管理,每爐用泥量控制在150~180 kg,鐵口深度穩(wěn)定在1 900~2 000 mm范圍,提高鐵口合格率,控制鐵口出鐵量和出鐵時(shí)間,對(duì)緩解側(cè)壁溫度升高起到了積極作用。加強(qiáng)泥套、開(kāi)鐵口和堵鐵口的管理。加大對(duì)鐵口跑泥的考核力度,減少鐵口跑泥次數(shù),穩(wěn)定鐵口深度,采用小鉆頭開(kāi)鐵口延長(zhǎng)出鐵時(shí)間,以便渣鐵有充足的時(shí)間穿過(guò)死料柱隨著鐵口流出,緩解鐵水對(duì)爐缸側(cè)壁耐性材料沖刷的影響,出盡渣鐵,減少鐵水在爐內(nèi)的停留時(shí)間,對(duì)爐缸的維護(hù)有利,禁止大噴鐵口,統(tǒng)一操作,保證出鐵均勻。
6)加強(qiáng)原燃料管理,為護(hù)爐提供物質(zhì)保證。穩(wěn)定焦炭強(qiáng)度,高爐爐況大幅度波動(dòng)、爐缸邊緣環(huán)流、爐缸側(cè)壁碳磚侵蝕加速等都與焦炭密切相關(guān)。為保證護(hù)爐期間爐況順行,一級(jí)焦炭由原來(lái)配比30%增加到40%~50%。提高燒結(jié)礦強(qiáng)度,降低入爐原料粉末比率,減少焦粉對(duì)中心焦窗的堵塞,縮短料柱更換時(shí)間,減輕鐵水環(huán)流對(duì)爐襯的侵蝕。降低燒結(jié)礦中有害元素(鉀、鈉、鋁、鋅)含量,確保高爐順行,保證爐缸中心活躍,增加爐缸透液性(嚴(yán)禁風(fēng)口漏水作業(yè)),穩(wěn)定中心,兼顧邊緣,控制合理的兩股煤氣氣流分布,使兩股氣流保持一定的平衡,保證高爐穩(wěn)定順行。通過(guò)一系列精細(xì)化操作,努力做到早調(diào)、微調(diào),減少了爐況波動(dòng)。
金鼎煉鐵廠2#高爐通過(guò)采取鈦球、鈦礦護(hù)爐,控制冶強(qiáng),縮小風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積,調(diào)整風(fēng)口布局,加強(qiáng)鐵口維護(hù),強(qiáng)化散熱,專人檢測(cè)、合理的操作制度、穩(wěn)定的原料水平等一系列的有效護(hù)爐措施后,爐底、爐缸側(cè)壁、爐皮溫度明顯逐步下降。西鐵口側(cè)壁溫度由540℃下降到450℃,爐皮溫度由當(dāng)時(shí)120℃下降到先前的正常值65℃,并且趨于穩(wěn)定,保證了高爐爐況順行。日產(chǎn)量達(dá)到2 850~2 900 t,實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)壽目標(biāo)。