羅光輝 趙勝男 羅曉晨 董超群 黃銀龍
(1. 國網(wǎng)河南省電力公司檢修公司 2. 鄭州祥和集團有限公司)
2016年4月29日,在一變電站進行GIS設備SF6氣體檢測時,發(fā)現(xiàn) 220kV開關氣室 SF6純度為93.45%,低于標準值,檢測設備為廈門加華電力科技有限公司設備,型號為 JH5000D-4。利用同一設備復測及另一種測試儀器進行復測,結(jié)論相同。測試方法為電化學傳感器法,檢測數(shù)據(jù)見表1。
表1 開關氣室分解物檢測數(shù)據(jù)
依據(jù)Q/GDW 1168—2013《輸變電設備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》規(guī)定,運行中SF6氣體純度≥97%。因此,該開關氣室SF6氣體純度可能不達標。
利用色譜分析法對該開關氣室進行兩次氣體純度測試,純度均低于標準值。測試圖譜如圖1、圖2所示,測試數(shù)據(jù)見表2。
圖1 SF6純度第1次檢測譜圖
圖2 SF6純度第2次檢測譜圖
表2 開關氣室SF6氣體質(zhì)量測試結(jié)果
SF6氣體純度異常,有可能是由于GIS內(nèi)部存在局部放電現(xiàn)象。為了對此進行分析,使用特高頻局部放電測試儀和超聲波局部放電測試儀進行檢測,未發(fā)現(xiàn)異常信號。特高頻檢測圖譜如圖3所示,超聲波檢測數(shù)據(jù)見表3。
圖3 特高頻檢測圖譜
表3 超聲波檢測數(shù)據(jù)
通過電化學檢測法和色譜分析法,均檢測到開關氣室SF6純度低于標準值,但微水,分解物未見異常,且特高頻局放檢測與超聲波局放檢測均未發(fā)現(xiàn)局部放電信號。查閱記錄,該開關氣室自投運以來,運行情況良好,SF6壓力表一直處于額定壓力范圍內(nèi),開關氣室未有補氣記錄。
該開關氣室的SF6氣體純度低于標準值,運行時其絕緣強度將大幅度下降,尤其是滅弧室,容易被高電壓擊穿造成事故,因此應加以重視。
該開關氣室中SF6氣體純度低于標準值,可能存在的主要原因如下:
1)可能是SF6新氣純度不合格。SF6氣體生產(chǎn)過程或出廠檢測未達到標準要求,及SF6氣體的運輸過程和存放環(huán)境不符合要求,SF6氣體存儲時間過長等。
2)可能是充氣過程帶入的雜質(zhì)。設備充氣時,工作人員未按有關規(guī)程和檢修工藝要求進行操作,如果設備真空度不夠,氣體管路材質(zhì)、管路和接口密封不符合要求等,導致雜質(zhì)進入SF6氣體。
3)可能是絕緣件吸附的雜質(zhì),設備生產(chǎn)廠家在裝配前對干燥處理不合格,吸附的雜質(zhì)隨著運行時間的增加釋放出來。
4)可能是設備內(nèi)部缺陷產(chǎn)生的雜質(zhì)。設備運行中,若發(fā)生了局部放電、過熱等潛伏性缺陷或故障時,會產(chǎn)生硫化物、碳化物等SF6氣體分解產(chǎn)物,從而導致設備中SF6氣體純度不足。但是本次試驗未見有其他分解物,特高頻局放和超聲波局放也未見異常,可能是由于局部放電信號十分微弱,低于檢測儀器的靈敏度。
針對此,給出以下建議:對其進行定期跟蹤檢測,查看其純度、水分、分解物等有無變化。若SF6氣體純度進一步降低,將影響其絕緣性能,應及時處理。采用其他帶電檢測手段,如特高頻局放檢測、超聲波局放檢測等跟蹤復測,綜合診斷。應根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排并及時處理。
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