成 奇, 陳 洪 波, 唐 洪 應(yīng), 李 亮
(中國水利水電第十工程局有限公司 一分局,四川 都江堰 611830)
亞曼蘇水電站位于新疆阿克蘇地區(qū)烏什縣亞曼蘇鄉(xiāng)境內(nèi),電站廠房距烏什縣縣城22 km,距阿克蘇市約130 km。電站為徑流式電站,采用引水式開發(fā)。廠內(nèi)安裝3臺、單機(jī)容量為70 MW和1臺、單機(jī)容量為34 MW的水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量為244 MW。
尾水渠沿廠房軸線向下游側(cè)布置,尾水渠總長度約3 764.51 m,樁號為尾0+000.00~尾3+764.51 m,進(jìn)口底高程為1 494.53 m,出口高程為1 490.77 m,渠底總坡降為1/1 000,渠道底寬為3 m,設(shè)計過水?dāng)嗝孢吰缕卤葹?∶2,設(shè)計過水?dāng)嗝娓叨葹? m。地下水位以下邊坡坡比為1∶1.75,地下水位以上坡比為1∶1.5。
尾水渠最大開挖深度約54 m,其地層為出露具二元結(jié)構(gòu)的上更新統(tǒng)沖洪積(Q32al+pl)低液限粘土層及上更新統(tǒng)沖洪積(Q31al+pl)砂卵礫石層。由于地下水位線較高,導(dǎo)致部分低液限粘土層呈飽和狀態(tài),土質(zhì)呈流塑狀的淤泥,濕陷性強(qiáng)烈,既不宜作為渠基持力層,也無法直接運(yùn)用常規(guī)開挖設(shè)備,且其保水性好,泌水緩慢,短期排水效果不佳。該項目淤泥覆蓋尾水渠的長度達(dá)3 km,最大寬度達(dá)120 m,最大深度達(dá)13 m,淤泥總量約80萬m3,范圍大,淤泥深厚,施工難度相當(dāng)大。
在淤泥不具備承載力的情況下,常規(guī)施工設(shè)備無法深入,此時,應(yīng)在開挖范圍周邊盡量設(shè)置排水溝和集水坑對周邊淤泥進(jìn)行排水。但對于亞曼蘇水電站尾水渠這種大范圍的淤泥開挖卻無能為力,只能采取自周邊向中間逐步蠶食的方法進(jìn)行開挖,或者采用填筑大量的砂礫石料以形成臨時施工道路到達(dá)其中部,但由于淤泥承載力極低且具有流動性,其填筑工程量將達(dá)到開挖量的2~3倍以上,施工效率卻并不高。
在大范圍淤泥開挖中,為了保證開挖運(yùn)輸期間道路不擴(kuò)散變形、車輛不易沉陷、提高運(yùn)輸開挖效率,道路填筑一次必須填筑到位,否則,為節(jié)約填筑料所致的厚度不夠造成車輛跑不了幾趟就報廢,前功盡棄,二次返工費工費時,損失更大。施工過程中需及時維護(hù),發(fā)現(xiàn)彈簧土要徹底根治,切忌臨時推平或再鋪一層而造成道路越毀越嚴(yán)重、影響開挖進(jìn)度。填筑道路的砂礫石運(yùn)輸成本高,拆除時還需二次外運(yùn)。實踐證明:用于大范圍淤泥開挖的砂礫石道路厚度應(yīng)不小于2~3 m;填筑厚度低于2 m時,地下水很容易將砂礫石道路浸泡,車輛容易陷車,易發(fā)生安全事故;填筑道路的砂礫料二次周轉(zhuǎn)不可行——使用后反復(fù)碾壓、與泥混合,拆除后不能再利用。
采用 1.5 cm 厚、1 m×2 m的鋼板鋪筑道路進(jìn)行試驗,其結(jié)果為:鋼板道路整體性差,搬運(yùn)困難,斜坡上汽車打滑且其容易疲勞變形,鋼板棱角容易損壞輪胎。
技術(shù)人員在亞曼蘇水電站尾水渠開挖過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗,通過不斷試驗與論證,采用現(xiàn)場組裝一臺水陸兩用濕地挖掘機(jī)直接用于在淤泥層上開挖“網(wǎng)格化”明溝集水引排至分段設(shè)置的集水坑、再通過抽排水設(shè)備將水排至基坑以外的方法進(jìn)行施工。在淤泥逐漸失水、流動性逐漸降低、土體具備一定的承載能力后,運(yùn)輸砂礫石料填筑“魚刺型”道路,使開挖運(yùn)輸設(shè)備能夠到達(dá)作業(yè)面的每一個角落進(jìn)行開挖。通過一系列現(xiàn)場試驗與改進(jìn),結(jié)合對分段分層的調(diào)整和控制,最終取得了各段輪換交替進(jìn)行各工序施工、快速、高效、安全地施工效果。
通過對比分析,結(jié)合項目現(xiàn)場實際施工情況,最終在施工過程中選擇了水陸兩用濕地挖掘機(jī)實施“網(wǎng)格化”明溝排水、鋪筑“魚刺型”道路施工法。
大范圍深厚淤泥的開挖采用濕地挖掘機(jī)依照分段依次開挖排水溝→晾曬→鋪筑施工道路→開挖運(yùn)輸?shù)捻樞蜻M(jìn)行施工,各段間輪換進(jìn)行流水作業(yè)。
3.2.1 水陸兩用濕地挖掘機(jī)的組裝和應(yīng)用
水陸兩用濕地挖掘機(jī)是一種適用于陸地、沼澤地、淤泥及淺水工作的多用途工程機(jī)械,仰仗其底盤浮箱的強(qiáng)勁浮力和較低的接地比壓,可以在濕陷性強(qiáng)烈、承載力較低的施工場地進(jìn)行作業(yè)。對于水利水電工程遇到的大范圍深厚淤泥需要按照水工設(shè)計要求開挖成型,在其它施工機(jī)械無法進(jìn)入的條件下,濕地挖掘機(jī)是一個很好的選擇。
根據(jù)地勘資料,上更新統(tǒng)沖洪積(Q32al+pl)低液限粘土的地基承載力為0.1~0.15 MPa,遇水泥化呈流塑狀后其承載力更低,加之傳統(tǒng)挖掘機(jī)履帶無排泥功能,在深厚淤泥條件下根本無法行走和停駐,而寬度上百米的大范圍淤泥亦使任何施工機(jī)械鞭長莫及。
濕地挖掘機(jī)由1臺現(xiàn)代225長臂挖掘機(jī)改裝而成,該機(jī)工作重量約22 t,加上浮箱重量14.5 t,按照在淤泥狀態(tài)下行走及工作,單個浮箱尺寸選用7 700 mm×1 500 mm×1 500 mm,最大吃水深度為1 m,則其接地比壓僅為15.8 kPa;加上浮箱封閉,可產(chǎn)生35 t以上的浮力,完全能夠滿足承載力要求。
將長臂挖掘機(jī)原有行走裝置改裝為浮箱后,其仍具有陸地行走能力,同時可以在淤泥作業(yè)面上自由行走,通過系統(tǒng)規(guī)劃排水、開挖等工序調(diào)配,利用濕地挖掘機(jī)可以實現(xiàn)大面積淤泥開挖的快速施工。
3.2.2 “網(wǎng)格狀”明溝排水
采用網(wǎng)格狀明溝排水考慮的是淤泥土質(zhì)較細(xì)、孔隙率低、泌水緩慢,依靠自然排水效率極低。通過亞曼蘇水電站尾水渠作業(yè)面現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)可知:在淤泥層表面無積水的情況下依靠自然泌水揮發(fā),在月總降雨量小于10 mm、水面蒸發(fā)量達(dá)220 mm的氣候狀態(tài)下,淤泥含水率降至30%以下、1 m深度范圍內(nèi)的淤泥狀態(tài)從流塑狀變?yōu)檐浰軤睢伤軤畹臅r間需要25 d以上。顯然,這樣的速度根本無法滿足施工要求。
“網(wǎng)格狀”明溝排水是利用濕地挖掘機(jī)在大面積淤泥層上開挖出1~2條主排水溝,斷面尺寸為底寬1.5 m、頂寬4 m、深3 m;另外,在全作業(yè)面開挖網(wǎng)格狀次排水溝,斷面尺寸為底寬1.5 m、頂寬3 m、深1.5~3 m,間距15~20 m,并與主排水溝相連,將整個作業(yè)面的淤泥泌水通道打通連接、將水引排至鄰近的集水坑,再通過抽排水設(shè)備抽排至基坑以外。
網(wǎng)格狀排水溝的整體布局需考慮到后期施工通道的布設(shè),其應(yīng)交錯布置、互不影響,同時應(yīng)根據(jù)集水坑的位置綜合考慮排水走向,確保集水坑均衡排水。
在開挖排水溝的過程中,由于淤泥體具有流動性,局部會出現(xiàn)壅塞、坍塌等情況。為避免多次開挖,可針對該部位采用回填反濾料的方法保持整體排水通道的通暢。
“網(wǎng)格狀”明溝排水可以縮短大面積淤泥的泌水通道,盡快形成明溝排水,降低地下水位,使土體盡早失水,從而減小其流動性、增加承載力,為后續(xù)的開挖施工和邊坡穩(wěn)定創(chuàng)造條件。通過亞曼蘇水電站尾水渠現(xiàn)場試驗得知:同等條件下達(dá)到上述排水效果僅需要8~12 d。
3.2.3 “魚刺狀”施工道路
通過上述明溝排水和短時間晾曬后,淤泥已經(jīng)逐漸失水成淤泥質(zhì)土,其流動性和承載力逐步向著具備開挖運(yùn)輸設(shè)備能夠在其上面作業(yè)的條件變化。但是,在深厚淤泥條件下,若要完全靠明溝排水完成達(dá)到直接施工的條件卻不現(xiàn)實。開挖運(yùn)輸設(shè)備尤其是自卸汽車對地基承載力的要求較高,對于濕陷性強(qiáng)烈的低液限土基礎(chǔ)不經(jīng)處理幾乎無法達(dá)到其施工條件,加之降雨天氣的影響,必須對路基采取人工干預(yù)的方法快速形成施工通道,方能具備施工條件。
在大范圍淤泥開挖過程中,挖運(yùn)設(shè)備需要顧及作業(yè)面的各個角落。根據(jù)常用挖掘設(shè)備特性,按最大開挖深度3 m、最大挖掘半徑6~8 m計算,開挖道路采用魚刺狀布置,主道路路寬不小于9 m,主道路每隔10~15 m設(shè)置一條支路,整體布置呈魚刺形,與主路連接、遍及作業(yè)面的各個角落。
道路就地取材采用砂卵礫石填筑,根據(jù)淤泥失水與承載力情況確定填筑厚度。根據(jù)亞曼蘇水電站尾水渠開挖試驗結(jié)果,按淤泥失水后承載力達(dá)到0.1 MPa以上的條件,道路填筑厚度一般不小于70 cm,支路路寬不小于6 m;若遇到淤泥層設(shè)備容易沉陷時,將在淤泥表面直接填筑厚度不小于1.5 m的砂礫石。
整體工程開挖采用分段依次開挖排水溝→晾曬→鋪筑施工道路→開挖運(yùn)輸?shù)捻樞蜻M(jìn)行施工,各段間輪換進(jìn)行流水作業(yè),可以實現(xiàn)資源和施工進(jìn)度的最優(yōu)效果。
亞曼蘇水電站尾水渠于2017年4月開始進(jìn)行淤泥開挖試驗及濕地挖掘機(jī)的組裝,期間克服了雨季對開挖作業(yè)的影響等困難,于2017年8月完成了淤泥開挖,歷時4個月完成了總量80萬m3的淤泥開挖,每月平均開挖方量為20萬m3,且開挖過程中安全、質(zhì)量可控。
該施工方法相比于常規(guī)直接填筑道路、再分層進(jìn)行開挖的淤泥開挖方法的對比情況如下:
(1)直接成本對比。
①濕地挖掘機(jī)+“網(wǎng)格狀”排水溝+“魚刺狀”施工道路方法施工成本分析。
該方案投入濕地挖掘機(jī)1臺,設(shè)備購買、改裝拆除費用共約20萬元;
濕地挖掘機(jī)投入“網(wǎng)格狀”排水溝挖設(shè)共耗時4個月、120個臺班,費用按15萬元計;
魚刺狀施工道路共填筑約25萬m3,費用估算為350萬元;
抽排水費用,按每月20萬元計,共計80萬元;
淤泥開挖費用。由于淤泥經(jīng)過處理后變?yōu)檐浰軤睢伤軤?,挖運(yùn)難度降低,80萬m3淤泥開挖費用共計1 000萬元。
綜上所述,采用該方法施工的直接成本為1 465萬元。
②常規(guī)直接填筑道路、再分層進(jìn)行開挖的淤泥開挖方法施工成本分析。
在淤泥區(qū)直接進(jìn)行道路填筑,其厚度需達(dá)到1.5 m以上才能滿足施工機(jī)械要求,道路寬度需保證在8 m以上(填筑道路靠近其邊緣時承載力驟降,無法承載機(jī)械),其填筑總量預(yù)計達(dá)到40萬m3,費用估算為560萬元。
采用該方法填筑其厚度增加,相應(yīng)的有效開挖效率降低30%以上,同時流塑態(tài)的淤泥運(yùn)輸、卸車的效率均有所降低,對開挖效率的影響降低達(dá)20%以上,施工工期預(yù)計會延長1倍以上。按8個月時間完成施工計算,抽排水費用將達(dá)到160萬元,淤泥開挖單價也會增加1倍以上,則80萬m3淤泥開挖費用將達(dá)2 000萬元。
綜上所述,采用該方法施工支接成本為2 720萬元。
(2)總計節(jié)約費用。
通過上述直接成本計算,亞曼蘇水電站尾水渠淤泥開挖采用濕地挖掘機(jī)+“網(wǎng)格狀”排水溝+“魚刺狀”施工道路方法施工,累計節(jié)約成本約:2 720萬元-1 465萬元=1 255萬元。
亞曼蘇水電站尾水渠于2017年4月開始進(jìn)行淤泥開挖試驗及濕地挖掘機(jī)的組裝,期間克服了雨季對開挖作業(yè)的影響等困難,于2017年8月完成淤泥開挖,歷時4個月完成總量80萬m3的淤泥開挖,每月平均開挖方量為20萬m3,且開挖過程中安全、質(zhì)量可控。
引進(jìn)水陸兩用濕地挖掘機(jī)不僅可以盡早地使淤泥全范圍形成系統(tǒng)的“網(wǎng)格狀”排水通道,爭取了必要的淤泥失水時間,而且可以保護(hù)邊坡,避免因滲水出現(xiàn)管涌、滑坡等地質(zhì)問題;“魚刺狀”開挖道路可以節(jié)省道路修整成本,從而取得快速、高效、安全的施工效果。經(jīng)驗總結(jié)與實踐證明:在大范圍深厚淤泥開挖施工中采用水陸兩用濕地挖掘機(jī)進(jìn)行“網(wǎng)格狀”排水明溝開挖、填筑“魚刺狀”道路經(jīng)濟(jì)可行,該施工方法施工效率高、安全可靠,在今后的類似條件工程施工中值得推廣。