陳引鋒,馬長玲,魏奧林
(陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西咸陽712000)
高河井田開采3號煤層,井田內(nèi)含煤地層埋藏較深,奧陶系中統(tǒng)灰?guī)r含水層巖溶較發(fā)育,含水較豐富,水質(zhì)較好[1]。其地質(zhì)構(gòu)造情況相當(dāng)復(fù)雜,斷層與陷落柱尤為發(fā)育,在對煤層及頂板破碎區(qū)進(jìn)行加固治理的經(jīng)驗基礎(chǔ)上[2],進(jìn)一步對異常區(qū)Ⅱ陷落柱進(jìn)行注漿加固,保證了W1309工作面安全回采,效果顯著,值得推廣。
高河井田所屬的潞安礦區(qū)位于華北斷塊區(qū)呂梁—太行斷塊沁水塊坳東部次級構(gòu)造單元沾尚—武鄉(xiāng)—陽城NNE向凹皺帶中段,晉(城)—獲(鹿)斷裂帶西側(cè),主體部分疊加長治新裂陷。
井田內(nèi)地層總體走向近SN-NNE向,東高西低。在次基礎(chǔ)上發(fā)育有近SN、NNE向2組寬緩褶曲,沿走向及傾向伴有落差大小不一的斷層19條,其中落差大于20m的6條,大于10m的6條,10m以下落差的斷層7條。
井田內(nèi)發(fā)現(xiàn)的7個陷落柱,多集中分布于井田西部,斷層附近或構(gòu)造復(fù)合部位。其中,采區(qū)內(nèi)陷落柱主要集中在補勘區(qū)西部4km2范圍內(nèi),具有成群性及帶狀分布特點。其平面形狀以橢圓形為主,剖面形態(tài)均為下大上小形,塌陷高度一般在200m以上,煤層陷落深度不等,陷落柱對褶曲具有一定程度的改造作用,對其附近的煤層影響范圍一般不超過50m[3]。
根據(jù)前期三維地震勘查、井下實際鉆探以及實際揭露情況,該異常區(qū)Ⅱ陷落柱在W1309進(jìn)風(fēng)順槽10號橫貫向西3m左幫處揭露6m,均為貼著左幫處揭露,距切眼距離983~1058m,陷落柱內(nèi)富水,填充物主要為中、粗粒砂巖,塊狀,且大小不等,堆積無序,圈定該陷落柱范圍,長軸為近東西方向,長度41m,短軸為近南北方向,長度27m,面積940.7m2[4]。
根據(jù)鉆探出水情況,預(yù)計該陷落柱與3號煤下K2灰?guī)r形成導(dǎo)水?,F(xiàn)陷落柱出水量在2m3/h,預(yù)計打鉆過程中,單孔最大涌水量為60m3/h。
W1309工作面切眼長度為320m,工作面可采長度為1776.5m,位于西一盤區(qū)中南部,北側(cè)為W1308工作面,南側(cè)為W1310工作面,西側(cè)為井田邊界,東側(cè)為+450m水平南翼輔運大巷。
本次施工地點位于W1309工作面進(jìn)風(fēng)順槽內(nèi)距切眼983m處,距進(jìn)風(fēng)10#橫貫前后75m范圍內(nèi),該巷道寬5m,高3.5m,均為大板棚支護(hù),錨網(wǎng)棚距900m。
該工作面整體是一個單斜構(gòu)造,煤層底板標(biāo)高呈兩端低、中間高的變化趨勢,一般傾角為3°~15°,平均8°。3號煤層賦存于二疊系山西組地層中,為陸相湖泊型沉積,煤層厚度穩(wěn)定,煤厚6.44m,全煤間夾有一層炭質(zhì)泥巖夾矸,厚度0.12~0.20m[4]。
3號煤層的直接充水含水層為頂板砂巖裂隙含水層,單位涌水量為0.0075L/(s·m),富水性較弱,井田內(nèi)總體構(gòu)造相對簡單,即二類一型。井田的北部及東北部由于3號煤層埋藏向北東逐漸變淺,甚至隱伏出露,受到基巖風(fēng)化帶和松散層含水層等的影響,水文地質(zhì)條件將趨于復(fù)雜。井田北部及中、南部存在斷層、陷落柱,受構(gòu)造的溝通作用,這些地段的水文地質(zhì)條件趨于復(fù)雜。
3號煤層與奧灰水之間一般有100m的地層阻隔,對煤層開采影響不大。在構(gòu)造的影響下,局部地段3號煤層與奧灰水的間距縮短,甚至與奧灰水直接接觸,如二崗山南斷層等及陷落柱附近,奧灰水也可能成為3號煤層的充水水源[3]。
利用井下注漿站進(jìn)行造漿,通過注漿管路向注漿孔進(jìn)行注漿。注漿方式采用一次性鉆進(jìn)至設(shè)計位置,從孔底采用上行分段注漿方式,逐層向上進(jìn)行注漿,分層分段加固,以最大量注漿、最大范圍的擴散、最大限度的充填為目的,采用連續(xù)注漿。當(dāng)發(fā)現(xiàn)巷道底板跑、竄漿時可采用間歇注漿。
本次鉆探共施工42個鉆孔,只考慮對煤層底板水平方向外推約15m范圍進(jìn)行注漿改造,鉆孔均位于W1309進(jìn)風(fēng)順槽內(nèi),沿巷道方向平行均勻布置,鉆孔方位均垂直于巷道南幫??傞L度2701.5m;其中,終孔垂直深度為60m的鉆孔采取分段注漿,在鉆至垂直深度為30m時,第一次注漿,成孔后進(jìn)行第二次注漿,需要透孔檢查,透孔總長為1083.5m。預(yù)計注漿量4000m3水泥漿。
工作地點原有26個陷落柱探查孔,其中頂板孔2個,底板孔2個,平孔22個,另有瓦斯抽放孔5個,均未下套管,總共31個鉆孔??讖?94mm,鉆孔目前仍有出水現(xiàn)象,終孔深度45~150m不等,在注漿前需對上述鉆孔進(jìn)行注漿封堵。
陷落柱注漿所有鉆孔傾角均為負(fù)角度,鉆進(jìn)范圍在煤層底板,終孔孔間距20~30m,開孔孔徑?133mm,終孔孔徑?75mm。開孔位置均在W1309進(jìn)風(fēng)順槽底板,開孔高度距煤層底板1.0m左右[4]。具體技術(shù)參數(shù)見表1。鉆孔布置平面圖剖面圖見圖1、圖2。
表1 W1309進(jìn)風(fēng)順槽異常區(qū)Ⅱ陷落柱底板注漿鉆孔設(shè)計參數(shù)表
本次注漿工程主要采用單液漿。水泥采用42.5R普通硅酸鹽早強水泥,由于孔口管固結(jié)破碎段,須采用雙液漿(水泥漿加水玻璃)進(jìn)行注漿固結(jié),水玻璃模數(shù)宜為2.4~3.0,濃度宜為30~45Be。
根據(jù)注漿堵水目的層的水文地質(zhì)條件經(jīng)驗確定漿液擴散半徑為10~15m。
底板注漿壓力按如下公式確定:Pc=P0+1.0
式中:Pc——注漿壓力,MPa;
P0——注漿孔靜水壓力,奧灰水標(biāo)高+660m,底板標(biāo)高+490 m,取值1.7MPa;
1.0——富余壓力,MPa。
最終確定本次底板注漿壓力為3.0MPa。
注漿孔為斜孔結(jié)構(gòu),在W1309工作面回風(fēng)順槽臨近陷落柱段進(jìn)行施工??卓诠荛L度為10m,并在上面安設(shè)閥門,閥門的最大抗壓能力不小于4MPa。下套管時必須進(jìn)行耐壓試驗,耐壓試驗的壓力不小于4MPa。
根據(jù)鉆孔出水水壓,孔口下直徑?73mm止水套管10~20m止水套管,采用高水固化膠結(jié)充填材料進(jìn)行注漿固管,試壓合格后,方可進(jìn)行注漿封堵。頂板孔和出水鉆孔需用直徑?89mm的止水器進(jìn)行止水,然后再進(jìn)行注漿封堵??卓诎苍O(shè)高壓閥門和注漿盤。
根據(jù)壓水試驗結(jié)果,確定漿液類型及其濃度。一般須先用稀漿進(jìn)行試注,了解該孔吃漿量大??;同時井下觀察是否跑漿及跑漿時間或其他異常情況,觀測相鄰鉆孔是否竄漿,奧灰水位變化等情況。根據(jù)以上情況分析,再決定調(diào)整漿液濃度。
圖1 W1309回風(fēng)順槽異常區(qū)二陷落柱底板注漿鉆孔設(shè)計平面示意圖
圖2 W1309回風(fēng)順槽異常區(qū)二陷落柱底板注漿鉆孔設(shè)計剖面示意圖
另外,要對壓水試驗及注漿過程進(jìn)行詳細(xì)記錄。按照注漿班報記錄表的格式如實測定并記錄每罐漿液的比重、泵量、泵壓、孔口壓力等參數(shù);及時匯總注漿量資料、注漿前后壓水試驗資料,分析注漿效果,為下一步施工提供依據(jù)。
當(dāng)達(dá)到注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)時,最后再向孔內(nèi)壓一定的清水,將管路清洗干凈,關(guān)閉注漿孔閥門,8h后可打開閥門,觀測孔內(nèi)是否還有涌水。
嚴(yán)格規(guī)范鉆孔質(zhì)量,終孔的角度誤差不能超過1°。
(1)注漿壓力。根據(jù)以往注漿經(jīng)驗,注漿總壓應(yīng)不小于受注含水層最大靜水壓力的2倍。陷落柱處煤層底板標(biāo)高為+493m,奧灰含水層水位標(biāo)高為+660m,該處底板承受的奧灰水壓為1.67MPa,據(jù)此初步確定壓力增量ΔP取2.0MPa,注漿終壓不大于3.67MPa。即當(dāng)孔口壓力達(dá)到以上值時,即可認(rèn)為該受注層段注漿已達(dá)到壓力結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
(2)注漿量標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)注漿壓力達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)后,應(yīng)逐次換檔降低泵量,直至泵量達(dá)到50L/min,并維持30min。
(3)單位吸水率標(biāo)準(zhǔn)。在注漿量達(dá)到要求后,每個孔必須進(jìn)行壓水試驗(試驗壓力為結(jié)束壓力的80%),并求解單位吸水率q,確定是否繼續(xù)注漿。當(dāng)單位吸水率小于標(biāo)準(zhǔn)值0.01L/(min·m·m),就表明陷落柱內(nèi)空隙及裂隙已達(dá)到充填加固,切斷了奧灰及太灰水進(jìn)入煤層的通道[4]。
由于此次工程為正在回采的工作面,注漿結(jié)束后仍然要進(jìn)行回采工作,因此,對注漿效果的驗證尤為重要[5]。
(1)當(dāng)單位吸水率小于標(biāo)準(zhǔn)值0.01L/(min·m·m),就表明陷落柱內(nèi)空隙及裂隙已達(dá)到充填加固,切斷了奧灰及太灰水進(jìn)入煤層的通道。
(2)探查孔水壓水量對比。在注漿過程中,觀測探查孔的水量和水壓,均有明顯減小的現(xiàn)象。
(3)注驗孔巖芯質(zhì)量對比。在施工探查1和探查2的過程中均發(fā)現(xiàn)了被水泥充填過的巖芯,說明此次注漿的漿液已經(jīng)充填到了陷落柱裂隙當(dāng)中,降低了陷落柱的導(dǎo)水性。
本工程在分析研究1309工作面異常區(qū)地質(zhì)條件和生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上,借鑒以往工程經(jīng)驗,按類比法進(jìn)行施工參數(shù)設(shè)計,取得了良好的效果:
首先,采用注漿改造方案,其優(yōu)點在于工作面不用搬家,無須另掘巷道,工作面內(nèi)丟煤量大幅度減少,提高了工作面煤炭回采率,同時降低了采空區(qū)煤炭自燃發(fā)火率。
其次,通過對W1309進(jìn)風(fēng)順槽異常區(qū)Ⅱ進(jìn)行注漿加固,增強了其抗壓能力,提高了圍巖的強度與穩(wěn)定性;在W1309工作面內(nèi)通過對Ⅱ陷落柱水平方向外推約15m范圍的煤層底板進(jìn)行注漿改造,充填導(dǎo)水裂隙及含水層,達(dá)到了防治水的目的;有效地切斷陷落柱溝通奧灰以及其他各含水層的導(dǎo)水通道,防止發(fā)生底板突水事故,從而保證礦井安全生產(chǎn)順利進(jìn)行。
[1] 山西省煤炭地質(zhì)114勘察院.潞安礦區(qū)高河井田勘探地質(zhì)報告[R].2005.
[2] 魏軍賢,王安舍,申文彪.注漿加固技術(shù)在煤礦綜放回采中的應(yīng)用[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2010,37(1):69-71,74.
[3] 中煤國際工程集團(tuán)北京華宇工程有限公司.高河礦井修改初步設(shè)計[R].2011.
[4] 焦作市恒利水文地質(zhì)工程有限責(zé)任公司.高河w1309進(jìn)風(fēng)順槽異常區(qū)Ⅱ陷落柱注漿工程施工安全技術(shù)措施[R].2014.
[5] 趙永強,劉彥俊.導(dǎo)水陷落柱井下探查與治理[J].中國煤炭地質(zhì),2013(5):4-7.