逯新保 朱耿付 李濤
(棗莊礦業(yè)集團(tuán)七五煤礦選煤廠,山東 微山 277600)
2016年8月,七五煤礦由山東省七五生建煤礦整體劃轉(zhuǎn)給棗礦集團(tuán)。礦井選煤廠由原煤運(yùn)輸系統(tǒng)和重介洗煤系統(tǒng)組成。原煤系統(tǒng)在生產(chǎn)運(yùn)行中主要存在如下問題:(1)原煤系統(tǒng)的設(shè)備起停由人工現(xiàn)場操作,生產(chǎn)時需要工人較多,且不能及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)故障,經(jīng)常造成較大損失;(2)無通信電話、監(jiān)控,不利于安全生產(chǎn);(3)供配電系統(tǒng)較為混亂,配電柜不統(tǒng)一、不規(guī)范,不符合標(biāo)準(zhǔn),配電室簡陋;(4)皮帶機(jī)主要使用電動滾筒驅(qū)動,帶速1.6m/s,運(yùn)輸能力低、事故多;(5)滾軸篩、破碎機(jī)處理能力低,不能滿足工藝要求;(6)現(xiàn)場防塵設(shè)施基本沒有,不利于工人的身心健康。棗礦集團(tuán)針對存在的問題,在確保安全生產(chǎn)的前提下,依靠選煤廠自身技術(shù)力量進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)了安全運(yùn)行。
原煤運(yùn)輸系統(tǒng)崗點(diǎn)多,設(shè)備分散,運(yùn)輸環(huán)節(jié)線路長,依靠原始點(diǎn)鈴啟動、停止設(shè)備,出現(xiàn)事故無法及時處理,經(jīng)常造成壓皮帶、淤機(jī)尾,埋住設(shè)備等事故,給安全生產(chǎn)帶來了嚴(yán)重的隱患,影響礦井的提升;極大地增加了員工的勞動強(qiáng)度,給員工的身心健康造成傷害;同時整個系統(tǒng)空運(yùn)行現(xiàn)象嚴(yán)重,造成電力的無謂消耗,增加礦井成本。自行設(shè)計(jì)的改造方案為安裝原煤集中控制系統(tǒng)。即系統(tǒng)采用歐姆龍箱體式C4OP可編程序控制器作為主機(jī),投入少,成本低,穩(wěn)定性好,運(yùn)行安全可靠,操作簡單方便?,F(xiàn)場原操作控制無需改動,不影響原設(shè)備的控制操作,不需繁鎖的集控與就地轉(zhuǎn)換。運(yùn)行原理:起動設(shè)備時,點(diǎn)動啟動鍵,按照設(shè)定的程序即可自行啟動,并自動檢測各設(shè)備的運(yùn)行情況。如某部設(shè)備出現(xiàn)問題,系統(tǒng)能根據(jù)情況自動停止,并帶動前級停止,不影響后級設(shè)備的運(yùn)行,檢查完成后可重新啟動。正常運(yùn)行時巡查人員發(fā)現(xiàn)事故隱患,能實(shí)現(xiàn)設(shè)備的緊急連鎖停車,減少事故的擴(kuò)大。正常停機(jī)時,只需點(diǎn)動停止鍵,設(shè)備將按照設(shè)定的程序依次停止運(yùn)行。經(jīng)過近幾個月的運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠,減輕了員工的勞動強(qiáng)度,防止了原煤系統(tǒng)的事故,滿足了礦井主井提升量增加的要求。
原煤系統(tǒng)的供配電系統(tǒng)較為混亂,配電柜不統(tǒng)一、不規(guī)范,不符合標(biāo)準(zhǔn),配電室簡陋。改造方案:利用原配電室的斷路器,依靠自身力量在各設(shè)備點(diǎn)或集中或分散設(shè)計(jì)安裝配電箱,配齊各類保護(hù),改造后減少了供配電方面存有的安全隱患,實(shí)現(xiàn)了安全用電。
選煤廠重介系統(tǒng)原使用的電視監(jiān)控系統(tǒng)主要監(jiān)視工廣及廠房內(nèi)人的活動范圍。為統(tǒng)籌考慮整個選煤廠監(jiān)控、通信,統(tǒng)一優(yōu)化設(shè)計(jì)了選煤廠監(jiān)控通信系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了整個選煤廠設(shè)備的有效監(jiān)控,減少了重復(fù)建設(shè),節(jié)約了成本,降低了事故的發(fā)生或事故造成的損失。
選煤廠工業(yè)電視系統(tǒng)由數(shù)字?jǐn)z像機(jī)、解碼器、交換機(jī)、硬盤錄像機(jī)、電視墻等組成。按30個監(jiān)視點(diǎn)設(shè)計(jì),全方位監(jiān)視點(diǎn)12個,定點(diǎn)監(jiān)視點(diǎn)18個,像機(jī)選用數(shù)字一體化攝像機(jī)和高速球機(jī),具有防水、防塵效果。網(wǎng)絡(luò)信號采用光纜傳輸。主交換機(jī)選用48路千兆級交換機(jī)。視頻圖像除在集控室顯示外,也向辦公樓其他3個辦公室傳送圖像。在選煤廠集控室設(shè)置硬盤錄像系統(tǒng)和電視墻。主硬盤錄像機(jī)配置為8T硬盤和25英寸三星液晶顯示器。在硬盤錄像機(jī)上可直接控制攝像機(jī)的云臺和鏡頭,可實(shí)時多畫面監(jiān)視30路視頻圖像,并可存儲、查詢、回放視頻圖像。電視墻選用8塊55英寸超窄邊液晶顯示單元和一塊約5000×400(mm)的LED條形顯示屏拼接而成。8塊55英寸液晶顯示單元均按四畫面分割顯示視頻圖像。
選煤廠調(diào)度通訊系統(tǒng)更換了數(shù)字交換機(jī)、調(diào)度鍵盤、抗噪電話、電源箱、接線箱、電話線等。蓄電池能實(shí)現(xiàn)24小時延時。
通過改造實(shí)現(xiàn)了在選煤廠集控室對全廠設(shè)備的有效監(jiān)控,利用安全指揮,防止事故的擴(kuò)大及蔓延。
原皮帶機(jī)使用電動滾筒進(jìn)行驅(qū)動,事故率高,更換設(shè)備困難,帶速1.6m/s,運(yùn)輸能力低,不適應(yīng)礦井整體發(fā)展的要求,不利于安全生產(chǎn)。改造方案:依靠原礦井井下遺留的電機(jī)、減速箱對主要皮帶機(jī)進(jìn)行改造,即充分利用閑置資產(chǎn),也實(shí)現(xiàn)設(shè)備的升級。1部皮帶機(jī)使用YB225M-4,37kW電機(jī),B3SH06-25減速箱,速度由1.6m/s提升到2.0m/s,運(yùn)輸量由240t/h提升到320t/h,能確保礦井核定能力的運(yùn)輸要求。3、4部皮帶機(jī)運(yùn)輸距離相差不大,為實(shí)現(xiàn)設(shè)備的互換性,統(tǒng)一使用了YB160M-4,11kW電機(jī),B3SH05-20減速機(jī)。5、6部皮帶機(jī)為進(jìn)倉皮帶機(jī),現(xiàn)合為一部皮帶機(jī),消除了一處事故點(diǎn)。通過對皮帶機(jī)驅(qū)動機(jī)構(gòu)的改造,有效地保障了提升運(yùn)輸能力,減少了事故的發(fā)生及使用電動滾筒造成的環(huán)境污染。
原使用的滾軸篩分兩組,篩分能力不能滿足提升要求,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際在原出料口加裝一組滾軸篩,改造下料溜槽,手選皮帶機(jī)機(jī)尾向前移動。通過改造使篩分效果滿足生產(chǎn)工藝要求。
原運(yùn)輸系統(tǒng)無防塵設(shè)施,只有幾處消塵點(diǎn),供水也時斷時續(xù),不利于整個系統(tǒng)的文明生產(chǎn)。改進(jìn)為利用礦井中水管路,在原煤4部皮帶機(jī)機(jī)尾安裝100DA*5的多級管道泵,實(shí)現(xiàn)向整個系統(tǒng)的供水。合理布局管路,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際狀況,留出接頭,實(shí)現(xiàn)對整個系統(tǒng)的沖塵。對各皮帶機(jī)機(jī)頭下料點(diǎn)、回空段皮帶、破碎機(jī)下料口,煤場落煤點(diǎn)進(jìn)行全方位噴霧降塵。凈化了環(huán)境,也有利于員工的職業(yè)健康。
原煤5部皮帶機(jī)有一處向煤場落煤的分煤梨,原使用人工用絲杠壓緊,存有安全隱患。利用閑置的電液推桿進(jìn)行改造,減輕了員工勞動強(qiáng)度,確保了安全生產(chǎn)。
經(jīng)過近幾個月的改造,七五煤礦原煤運(yùn)輸系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,滿足了礦井提升對原煤運(yùn)輸環(huán)節(jié)的要求,更確保了安全生產(chǎn)的要求,事故率大大降低,取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會效益。