吳佑儉 吉萬(wàn)健 劉 健 楊超峰
(1.中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司;2.金屬礦山安全與健康國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;3.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國(guó)家工程研究中心有限公司)
礦倉(cāng)在各類(lèi)金屬礦山選礦廠中應(yīng)用廣泛,主要實(shí)現(xiàn)兩大功能:一是儲(chǔ)存一定量的礦料;二是按生產(chǎn)要求卸料,解決各生產(chǎn)設(shè)備礦料供需不均衡的矛盾,保證生產(chǎn)的連續(xù)和均衡,最大程度地提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,提高經(jīng)濟(jì)效益。
礦倉(cāng)內(nèi)的礦料主要依靠自身重力和礦倉(cāng)高差進(jìn)行流動(dòng)。百花嶺鉬選礦廠磨浮車(chē)間粉礦倉(cāng)在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于礦料含水率、粒徑、黏性、礦倉(cāng)結(jié)構(gòu)、貯存時(shí)間等因素的影響,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)各種礦料堵塞出料口的現(xiàn)象,影響礦倉(cāng)的正常使用;嚴(yán)重時(shí)甚至不出料,造成后續(xù)工藝流程的中斷,影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
百花嶺鉬選礦廠磨浮車(chē)間粉礦倉(cāng)用于儲(chǔ)存上道破碎—篩分工序的粉鉬礦,為一段球磨供礦。礦倉(cāng)為上槽體下V槽椎體、現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),V槽斜面坡度55°;礦倉(cāng)整體被10等分,呈一字排開(kāi),分別稱(chēng)作1~10#倉(cāng),底部共設(shè)20個(gè)800 mm×800 mm的矩形放礦口,采用液壓平板閘門(mén)控制放礦,見(jiàn)圖1。
該粉礦倉(cāng)在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)不同程度的堵塞,主要原因有:
(1)百花嶺鉬選礦廠所處地區(qū)年平均降雨量849.9 mm[1],露天開(kāi)采的礦石含水率普遍較高,在水分子的極化作用下,礦石內(nèi)摩擦力增大,流動(dòng)性變差,固結(jié)起拱、棚料的幾率增大,容易造成粉礦倉(cāng)出料時(shí)堵塞。
圖1 磨浮車(chē)間粉礦倉(cāng)結(jié)構(gòu)示意
(2)粉礦倉(cāng)內(nèi)礦石粒度P80=7.2 mm[2],礦石粒徑小,比表面積大,增加了礦石間的摩擦面積和內(nèi)摩擦力。
(3)礦倉(cāng)放礦口尺寸偏小,礦石經(jīng)常在此停滯,造成放礦口周邊堵塞?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)粉礦倉(cāng)堵塞時(shí)礦石主要黏附在礦倉(cāng)V槽斜面的周?chē)?,難以下落,同時(shí)在放礦口上方部位經(jīng)常會(huì)形成拱橋形棚料,見(jiàn)圖2。
圖2 粉礦倉(cāng)堵塞情形示意
人工清理通常是工人持錘類(lèi)工具敲擊礦倉(cāng)放礦口,產(chǎn)生振動(dòng)讓礦石下落。此法可能會(huì)有短暫效果,但投入的勞動(dòng)力過(guò)大、效率低且成本較高,長(zhǎng)期敲擊易使礦倉(cāng)變形,影響其強(qiáng)度。當(dāng)堵塞嚴(yán)重時(shí),還需人工進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行清理,工作危險(xiǎn)性極大,安全事故頻發(fā)。
有些礦料在礦倉(cāng)內(nèi)部固結(jié)嚴(yán)實(shí),沖水管不能插入到倉(cāng)壁。即使使用高壓水,也只能清理礦倉(cāng)放礦口部位的部分黏結(jié)料,清理難度和勞動(dòng)強(qiáng)度都很大。另外使用高壓水沖洗還會(huì)影響周?chē)h(huán)境衛(wèi)生,不利于現(xiàn)場(chǎng)管理。
振動(dòng)電機(jī)一般安裝在礦倉(cāng)外壁,通過(guò)高頻振動(dòng)使礦料下落,常用振動(dòng)頻率為700~6 000 Hz,振幅可達(dá)1.2 cm[3],雖有一定效果,但很難將礦倉(cāng)“死區(qū)”內(nèi)的礦料振動(dòng)下來(lái),往往反而將某些區(qū)域的礦料振實(shí),加重礦倉(cāng)的堵塞。同時(shí)振動(dòng)器的工作噪音大、穩(wěn)定性差,安裝、使用均具有很大的局限性。
考慮到放礦口尺寸偏小,曾設(shè)想擴(kuò)大放礦口的尺寸,同時(shí)增大V槽斜面的坡度,然后在V槽斜面的礦倉(cāng)內(nèi)壁鋪設(shè)一層高分子襯板,以降低礦石與倉(cāng)壁的摩擦,使礦料容易下落。由于土建施工難度大、改造成本高,施工過(guò)程影響礦倉(cāng)的正常生產(chǎn),該方案最終沒(méi)有實(shí)施。
在以上措施均不能有效解決磨浮車(chē)間粉礦倉(cāng)堵塞問(wèn)題的情況下,應(yīng)用氣動(dòng)助流清倉(cāng)技術(shù)進(jìn)行粉礦倉(cāng)堵塞問(wèn)題的治理。
通過(guò)聯(lián)合實(shí)施氣動(dòng)助流法和放礦口機(jī)械助流法,其中以氣動(dòng)助流為主、機(jī)械助流為輔,制定具體清倉(cāng)方案。氣動(dòng)助流法是將壓縮空氣壓入到粉礦倉(cāng)V槽斜面的內(nèi)壁表面上,使礦料與礦倉(cāng)內(nèi)壁表面間形成瞬時(shí)間隙,從而消除或減小礦料同倉(cāng)內(nèi)壁之間的摩擦力,從而使礦料沿著倉(cāng)壁下滑,消除礦料黏壁;機(jī)械助流法是將特制的氣動(dòng)清阻機(jī)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)伸入到放礦口內(nèi)部循環(huán)搗碎,防止放礦口積礦堵塞,破壞堆積在放礦口周邊礦石的內(nèi)聚力,防止拱橋形棚料的形成。氣動(dòng)助流清倉(cāng)系統(tǒng)見(jiàn)圖3。
氣動(dòng)助流清倉(cāng)系統(tǒng)主要由空壓機(jī)、控制儲(chǔ)氣罐、工作儲(chǔ)氣罐、氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)蝶閥、噴嘴、氣動(dòng)清阻機(jī)、電氣控制系統(tǒng)組成??諌簷C(jī)作為整個(gè)系統(tǒng)的動(dòng)力源,用以產(chǎn)生壓縮空氣,額定壓力0.8 MPa。工作儲(chǔ)氣罐的氣流經(jīng)管道輸送全部通過(guò)氣動(dòng)清阻機(jī)、噴嘴噴射到礦倉(cāng)內(nèi)部;控制儲(chǔ)氣罐的壓縮空氣用于管路中各類(lèi)電控氣動(dòng)閥門(mén)的開(kāi)啟,電控氣動(dòng)閥門(mén)收到電信號(hào)后,也需要在壓縮空氣的作用下才能開(kāi)關(guān)。氣動(dòng)清阻機(jī)主要由氣缸和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成,通過(guò)氣缸的直線運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)在放礦口進(jìn)行循環(huán)搗碎工作,每個(gè)放礦口安裝1個(gè)氣動(dòng)清阻機(jī),共20個(gè)??刂乒癜惭b在人工便于操作的位置,1個(gè)粉礦倉(cāng)裝配1臺(tái)控制柜。當(dāng)?shù)V倉(cāng)堵塞時(shí),人工操控控制按鈕可達(dá)到清倉(cāng)的目的。噴嘴安裝在礦倉(cāng)V槽斜面內(nèi)壁上,共布置4層,分在左、右兩面每一層安裝5個(gè)噴嘴,每一層都有1個(gè)單獨(dú)的氣動(dòng)蝶閥控制該層管道的氣流通斷,噴嘴的噴射方向均沿礦倉(cāng)內(nèi)壁朝下。
圖3 氣動(dòng)助流清倉(cāng)系統(tǒng)組成
空壓機(jī)開(kāi)啟后,壓縮空氣受管路上的順序閥控制,首先給控制儲(chǔ)氣罐供氣,供氣壓力達(dá)到電控氣動(dòng)閥門(mén)的開(kāi)啟壓力(一般為0.5 MPa以上)后,助流氣路的氣流才能通過(guò)閥門(mén)到達(dá)噴射機(jī)構(gòu)。當(dāng)控制儲(chǔ)氣罐的壓力達(dá)到順序閥設(shè)定壓力后,空壓機(jī)會(huì)同時(shí)給助流儲(chǔ)氣罐和控制儲(chǔ)氣罐供氣,直至達(dá)到系統(tǒng)額定壓力;系統(tǒng)壓力高于0.5 MPa即可進(jìn)行清倉(cāng)操作,工人可通過(guò)操控控制柜來(lái)控制相關(guān)閥門(mén)的開(kāi)啟,操控順序一般是由第一層開(kāi)始,自下而上依次清理礦倉(cāng),每一層清理2~3 s即可完成。一次循壞完成后應(yīng)以第一層清倉(cāng)收尾,目的是避免清理下來(lái)的礦石過(guò)多的堆積在礦倉(cāng)底部造成二次堵塞。氣動(dòng)清阻機(jī)的動(dòng)作也是自動(dòng)進(jìn)行,通過(guò)控制柜上的清阻旋鈕開(kāi)關(guān),給氣缸電磁閥發(fā)出信號(hào)后,氣缸即可往復(fù)進(jìn)行直線運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行循環(huán)搗碎工作。
該系統(tǒng)空壓機(jī)選用普瑞阿斯BK45-8系列螺桿式空壓機(jī),電機(jī)功率45 kW,額定壓力0.8 MPa,額定流量7.1 m3/min。該空壓機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定性好、運(yùn)行可靠、振動(dòng)噪音小、投資性?xún)r(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),另外該機(jī)器還配置了人性化的操作界面,集電氣控制系統(tǒng)、運(yùn)行信息顯示、狀態(tài)監(jiān)測(cè)于一體,維護(hù)保養(yǎng)方便,且設(shè)備密封良好,能在揚(yáng)塵較大的環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行。
該氣動(dòng)助流清倉(cāng)系統(tǒng)儲(chǔ)氣罐分為兩種,即控制儲(chǔ)氣罐和工作儲(chǔ)氣罐。其中控制儲(chǔ)氣罐容量2 m3,額定壓力0.8 MPa。受安裝場(chǎng)地高度限制,工作儲(chǔ)氣罐采用4臺(tái)6 m3儲(chǔ)氣罐串聯(lián),共24 m3。
電控氣動(dòng)閥門(mén)通徑選用DN125,法蘭式連接,工作電壓DC24 V。
氣動(dòng)助流清倉(cāng)系統(tǒng)自2013年8月投入使用以來(lái),系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、高效,優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在:①解決了礦倉(cāng)黏壁、固結(jié)起拱堵塞問(wèn)題,礦倉(cāng)排礦速度增大,保證選礦生產(chǎn)流程暢通,提高選礦廠產(chǎn)能;②提高礦倉(cāng)有效容積的利用率,實(shí)現(xiàn)了礦倉(cāng)儲(chǔ)存的緩沖作用,減少了破碎設(shè)備的開(kāi)車(chē)時(shí)間和球磨機(jī)的空轉(zhuǎn)時(shí)間,節(jié)約水、電消耗,經(jīng)濟(jì)效益明顯;③系統(tǒng)安裝、施工均在礦倉(cāng)外部進(jìn)行,不影響礦倉(cāng)的正常生產(chǎn)(圖4);④消除人工清堵和破拱帶來(lái)的安全隱患,大大降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度;⑤改善勞動(dòng)環(huán)境,不再出現(xiàn)之前注水清理到處流淌的泥漿水;⑥系統(tǒng)操控簡(jiǎn)便、性能穩(wěn)定,易損易耗件少,巡檢維護(hù)簡(jiǎn)便。
氣動(dòng)助流清倉(cāng)系統(tǒng)安裝前后粉礦倉(cāng)部分生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表1。
圖4 氣動(dòng)助流清倉(cāng)系統(tǒng)安裝現(xiàn)場(chǎng)
安裝前后排空礦倉(cāng)時(shí)間/h有效容積/%生產(chǎn)時(shí)間/(h/班)產(chǎn)量/(t/班)安裝前840^5048000安裝后2﹥90811000
由表1可以看出,氣動(dòng)助流清倉(cāng)系統(tǒng)安裝后,粉礦倉(cāng)有效容積、生產(chǎn)率和產(chǎn)量都得到了明顯提高。
以氣動(dòng)助流為主、機(jī)械助流為輔,在百花嶺鉬選礦廠磨浮車(chē)間粉礦倉(cāng)中應(yīng)用氣動(dòng)助流清倉(cāng)系統(tǒng),避免了人工清理、高壓水沖洗、振動(dòng)電機(jī)振動(dòng)、改造礦倉(cāng)結(jié)構(gòu)等措施的不足,有效解決了粉礦倉(cāng)黏壁、固結(jié)起拱堵塞的難題,消除了制約選礦生產(chǎn)的不利因素,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了勞動(dòng)環(huán)境,同時(shí)為選礦廠創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,具有很高的產(chǎn)出投入比。
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