蔣保光
摘要:發(fā)電廠汽輪機組的運行過程中,小機的運行狀況直接影響主機能否安全穩(wěn)定運行,而油系統(tǒng)又是小機運行的核心部分,本文分析了小機油系統(tǒng)存在的安全隱患,并提出的解決方案并進行現(xiàn)場實施驗證,實際解決了此類問題。對類似的問題起到了借鑒作用。
關鍵詞:油系統(tǒng);蓄能器;可行性
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.02.120
1存在的問題
該廠300MW機組為上汽廠首批國產300MW機組,給水泵汽輪機油系統(tǒng)由上汽廠設計供貨。每臺給水泵汽輪機油系統(tǒng)設計兩臺主油泵,一臺交流油泵和一臺直流油泵,為給水泵汽輪機潤滑油系統(tǒng)和調速油系統(tǒng)供油。該廠后續(xù)對給水泵汽輪機調速油系統(tǒng)進行了改造,保留原危急保安器的基礎上,將汽門油動機全部改造為抗燃油系統(tǒng)油動機,新增如下部套:復位遮斷噴油閥組件、隔膜閥、調節(jié)閥油動機、主汽閥油動機、高低壓蓄能器。改造后的給水泵汽輪機調速系統(tǒng)從汽輪機EH調速系統(tǒng)壓力母管引入壓力油進行控制。改造后給水泵汽輪機調節(jié)保安油路系統(tǒng)圖見附圖1。
近期該廠2臺汽動給水泵組并列運行時,一臺給水泵汽輪機潤滑油主油泵因故障跳泵,雖然該給水泵潤滑油備用主油泵啟動正常,但泵出口壓力母管壓力下降迅速(圖中紅線位置),在備用主油泵啟動過程中,低壓安全油(LPT)壓力迅速降低,隔膜閥動作,造成高壓安全油(HPT)失壓,給水泵汽輪機跳機。
2分析原因
給水泵汽輪機因油壓跳閘原因有兩個:一是潤滑油壓低于跳閘值,一是低壓安全油壓低于保護動作值。經現(xiàn)場了解情況:(1)從主泵停止運行到備用泵投運、且壓力恢復需要5~6s。(2)連鎖過程中,低壓安全油壓(LPT)在5s內降到隔膜閥動作值以下,甚至觸發(fā)壓力開關動作,而此時給水泵汽輪機已因高壓安全油(HPT)失壓跳閘。
通過上述情況可見,當運行主泵故障停運、備用泵投入,系統(tǒng)壓力會產生波動,且系統(tǒng)壓力恢復時間較長。主要原因為:泵動態(tài)響應慢,從給出啟動信號,到泵出力正常的啟動時間過長,泵出口壓力母管內油液無法及時補充,從而造成給水泵汽輪機低壓安全油壓(LPT)低跳閘。
3采取的措施
上述情況的根源在于:主泵動態(tài)響應太慢,從開啟到運行正常,耗時太長。從而造成泵出口壓力油母管壓力波動。
解決該問題的方案有很多,核心為:保證泵切換期間系統(tǒng)內的油液補充,從而消除壓降??梢愿鼡Q主泵、功率更大的電機以加快響應速度;也可增設容積泵,在LPT壓力降低至警戒值時便啟動,壓力恢復正常停止,以保證泵切換過程中壓力平穩(wěn)的過渡;還可通過增加輔助動力源(蓄能器)作為泵切換過程中油液補充來源。
針對大流量的泵及更大負載的電機,響應速度提升能力有限;增設容積泵施工操作過于繁瑣,另增加系統(tǒng)的復雜程度,維護量、可靠性上值得商榷。
綜合對比幾種方案的成本、施工、風險等因素,最經濟、合理的方案應當為增加作為輔助動力源使用的蓄能器。該方案無需新設動力源,不對控制系統(tǒng)產生任何影響,工作穩(wěn)定,使用周期長,維護量小,現(xiàn)場維護人員極為熟悉,且現(xiàn)場施工工作量較小,費用較低。
當泵因故障聯(lián)動、進行聯(lián)動試驗時,蓄能器補充油液至泵出口壓力母管,彌補泵的流量不足,升壓緩慢等泵自身特性問題,從而解決因主泵響應時間長等原因造成的壓降,避免因潤滑油壓力低保護,或安全油壓力低保護動作跳閘。
4可行性
甲、乙小機油系統(tǒng)各加1組蓄能器,每個蓄能器罐均有單獨的板式球閥控制進油、排油,并配有壓力表組件,以便日常判斷蓄能器工作狀況,以及隔離維護工作。
由于潤滑油系統(tǒng)壓力低,蓄能器排出液體時的壓差很小,所以不能采用標準蓄能器。要特殊設計蓄能器的菇狀閥,及蓄能器模塊上的元件、管路均應采用大口徑,并盡量減少彎道,以降低管路損失,使得蓄能器罐可以適應低壓高流工作狀況,從而保證蓄能器在短時間、大流量、低壓差的工況下正常工作。
當主油泵因故障聯(lián)動或主油泵進行定期切換時,蓄能器補充油液至主油泵出口壓力母管,彌補泵的流量不足,升壓緩慢等泵自身特性問題,從而解決因主油泵響應時間長等原因造成的壓降,避免因潤滑油壓力低保護或安全油壓力低保護動作導致小機跳閘。
該系統(tǒng)改造完成后,進行了多次主油泵跳閘聯(lián)啟的試驗,完全滿足了改造預期。