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        提高導(dǎo)紙輥零件的陽極氧化質(zhì)量

        2018-03-19 01:39:32黃曉芳

        黃曉芳

        (許昌煙草機(jī)械有限責(zé)任公司, 河南 許昌 461000)

        引言

        7075鋁合金由于強(qiáng)度高,可使用性好,易于加工,是熱處理強(qiáng)化鋁合金中性能優(yōu)良的結(jié)構(gòu)材料[1],大量的應(yīng)用于航空工業(yè)及煙草機(jī)械產(chǎn)品中。許昌煙草機(jī)械有限責(zé)任公司采用該材料生產(chǎn)的導(dǎo)紙輥零件在硬質(zhì)陽極氧化過程中,經(jīng)常出現(xiàn)零件尺寸超差及著色不良的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。本文在大量實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,分析了陽極氧化的工藝特點(diǎn),對(duì)生產(chǎn)中存在的問題進(jìn)行分析,并提出解決的辦法。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 硬質(zhì)陽極氧化著黑色工藝流程

        除油→水洗→堿腐蝕→水洗→出光→流水洗→硬質(zhì)陽極氧化→流水洗→染色→水洗→封閉→干燥→檢驗(yàn)。

        1.2 試驗(yàn)條件及主要氧化工藝參數(shù)

        試件外形為:外圓Φ33 mm,長度為86 mm,兩端各有一個(gè)Φ22 M6公差內(nèi)孔。

        材料為7075鋁合金,成分為:w(Si)=0.40%、w(Fe)=0.50%、w(Cu)=1.2~2.0%、w(Mn)=0.30%、w(Mg)=2.1~2.9%、w(Cr)=0.18~0.28%、w(Zn)=5.1~6.1%、w(Ti)=0.20%、w(Al):余量。

        硬質(zhì)陽極氧化液成分組成為:ρ(硫酸)=195~220g/L、ρ(硫酸鎳)=8~12 g/L、ρ(草酸)=11~17 g/L、ρ(丙三醇)=1.5~2 g/L及余量蒸餾水。

        染色槽液成分及要求為:染料酸性黑ATT,ρ(ATT)=10~20 g/L,余量蒸餾水;染液酸堿度 pH=4.5~5.5。

        工藝要求:Al/Et.A50hd.Cl(BK),即:硬質(zhì)陽極氧化著黑色,膜層厚度50 μm。

        2 故障原因分析及解決方法

        2.1 針對(duì)尺寸超差問題結(jié)合

        設(shè)備及生產(chǎn)的實(shí)際情況,從多個(gè)方面進(jìn)行了原因分析,最終確定了3個(gè)主要因素。

        1)卡具(零件)與電極及電極之間接觸部位有污漬和氧化物,卡具(零件)、電極電接觸不良,導(dǎo)致氧化零件在電解液中電流分配紊亂,影響氧化膜生長及零件尺寸控制。

        2)氧化中,卡具表面氧化膜具有高電阻,產(chǎn)生大量焦耳熱,引起過熔、燒損。卡具鋁絲燒損,引起局部電流短路,電流分配紊亂,導(dǎo)致零件陽極氧化尺寸失去控制。

        3)卡具形狀、尺寸設(shè)計(jì)不合理,無法實(shí)施在線檢測(cè)零件內(nèi)孔尺寸,不能精確控制零件內(nèi)孔尺寸。

        針對(duì)以上問題,分別通過下面的方法予以解決.

        1)清理鉛板、電極輸出銅棒,使陰、陽極輸出環(huán)節(jié)的接觸面潔凈,保證導(dǎo)電良好。

        2)對(duì)除位于零件內(nèi)孔的鋁絲卡具部分外的卡具用塑料管、膠帶覆蓋,進(jìn)行絕緣處理。

        3)重新設(shè)計(jì)卡具,將需要檢測(cè)的輥?zhàn)恿慵?nèi)孔空間變?yōu)樽杂煽臻g,實(shí)現(xiàn)內(nèi)孔尺寸在線檢測(cè)。

        2.2 針對(duì)染色不良問題

        1)氧化后水洗時(shí)間3 min,氧化膜微孔中殘留的硫酸槽液清理不徹底,使得微孔內(nèi)局部的pH值小于4.5,染色效果差。

        2)氧化溫度2℃±0.5℃,氧化溫度降低,氧化膜的染色性會(huì)下降[2]。

        針對(duì)以上問題,分別通過下面的方法予以解決。

        1)增加水洗時(shí)間,第一次自來水水洗時(shí)間為8~12 min,第二次軟水洗為2~3 min。

        2)提高氧化溫度,提高至8℃±0.5℃。

        3 實(shí)驗(yàn)分析及驗(yàn)證

        保證以上故障均排除的情況下,分別在工藝溫度-2℃~10℃范圍內(nèi)選取四個(gè)溫度-2℃、2℃、5℃、8℃進(jìn)行氧化實(shí)驗(yàn),確定最佳硬質(zhì)陽極氧化工藝溫度。導(dǎo)電端及自由端的平均膜層厚度增長值見表1。

        表1 導(dǎo)電端及自由端的平均膜層厚度增長值及染色效果

        從表1可以得到,同一溫度條件下,導(dǎo)電端和自由端內(nèi)孔的平均膜層厚度增長值不一致,導(dǎo)電端的小于自由端的,這可能由導(dǎo)電端和自由端處的電流分配不均勻?qū)е碌?。此外,隨著氧化溫度的降低,導(dǎo)電端和自由端內(nèi)孔的平均長膜差距逐漸減小,在-2℃時(shí)二者僅相差0.004 mm,但染色效果一般,因此可以提高氧化溫度來改善陽極氧化膜的染色質(zhì)量,考慮設(shè)備的功率消耗以及生產(chǎn)成本等因素,在保證染色質(zhì)量最優(yōu)的前提下,氧化溫度選用8℃。并以此為基礎(chǔ),將零件兩端的公差在車削過程中差別0.005 mm,以保證氧化后尺寸的一致性。

        后續(xù)加工了4批次170件,經(jīng)檢驗(yàn),質(zhì)量穩(wěn)定,均滿足設(shè)計(jì)要求。

        4 結(jié)論

        本文通過對(duì)導(dǎo)紙輥零件硬質(zhì)陽極氧化著色后出現(xiàn)的質(zhì)量問題,進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證及分析得到以下結(jié)論。

        1)通過保證陰、陽極輸出環(huán)節(jié)的接觸面潔凈、并對(duì)位于零件內(nèi)孔外的鋁絲卡具部分外的卡具進(jìn)行絕緣處理和設(shè)計(jì)新卡具實(shí)現(xiàn)內(nèi)孔尺寸在線檢測(cè),將兩端公差在車削過程中區(qū)分,可以解決導(dǎo)紙輥零件硬質(zhì)陽極氧化后尺寸出現(xiàn)超差的問題。

        2)導(dǎo)紙輥零件硬質(zhì)陽極氧化后導(dǎo)電端內(nèi)孔的平均膜層厚度小于自由端內(nèi)孔的,并且隨著氧化溫度的降低,導(dǎo)電端和自由端內(nèi)孔的平均長膜差距逐漸減小。

        3)綜合機(jī)加成本及設(shè)備功率消耗,導(dǎo)紙輥零件的最優(yōu)氧化溫度為8℃。

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