李 春,沈立娜
(北京探礦工程研究所,北京 100083)
“松科二井”將是全球第一口鉆穿白堊紀陸相地層的大陸科學鉆探井,其設計井深為6400 m,為ICDP迄今為止所資助項目之最深科學鉆探井,也是我國目前第一深的科學鉆探井。松遼盆地大陸科學鉆探工程的實施,將獲取大約4500 m的關鍵巖心。它與2007年10月完成的松科一井,將實現(xiàn)“兩井四孔、萬米連續(xù)取心”,構成全球首個近乎完整的白堊紀陸相沉積記錄,從而獲取白堊紀時期亞洲東部高分辨率氣候環(huán)境變化記錄。同時,也為大慶油田可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。這項研究將把傳統(tǒng)地質(zhì)學百萬年的時間分辨率提高到萬年的尺度,進而為預測未來全球時間尺度氣候變化趨勢提供更為科學的依據(jù)[1]。
“松科二井”鉆探深度達到6400 m,將穿過營城組、沙河子組、火石嶺組等地層,該地層巖性為酸性火山巖夾少量粉砂巖、砂巖、泥質(zhì)巖及煤線,為火山噴發(fā)相及其間歇期形成的河湖相沉積?,F(xiàn)有的普通金剛石鉆頭在4500~5000 m鉆進過程中進尺緩慢,進尺效率約0.5 m/h,浪費了大量的時間和資源,同時也增加了鉆探工程風險。
針對以上情況,我單位研制了“松科二井”用硬巖長壽命鉆頭,采用了高性能胎體材料,高強度焊接材料,以保證鉆頭在井內(nèi)惡劣環(huán)境下的強度與壽命;采用了合理的鉆頭結構與水路結構,保證了鉆頭的鉆進效率;并在“松科二井”進行了試驗,取得了良好的效果。
為了了解“松科二井”地層的特性,我們對“松科二井”鉆探現(xiàn)場取得的巖樣(見圖1、圖2)進行了室內(nèi)分析和實驗。
圖1 “松科二井”巖石樣品
圖2 加工后的巖樣
2.1.1 巖樣分析
巖石樣品經(jīng)顯微鏡觀察分析結果如下。
(1)礦物成分及含量。碎屑物:石英10%,長石15%,黑云母5%,巖屑30%;膠結物:粘土礦物35%,碳質(zhì)物5%。
(2)結構構造。凝灰質(zhì)細粒砂狀結構,微層狀構造。
(3)特征描述。巖石為凝灰質(zhì)長石巖屑細砂巖,主要由細巖屑、長石、石英細砂粒和泥質(zhì)膠結物組成,其中混有少量長英質(zhì)晶屑,具凝灰質(zhì)細粒砂狀結構,微層狀構造;砂粒呈次棱角狀、次圓狀,粒徑0.06~0.3 mm,巖屑成分為粉砂巖和泥巖,呈碎屑狀,粒徑0.2~0.5 mm。晶屑呈棱角狀、熔蝕狀,表面碎裂紋發(fā)育,粒徑大小與砂粒相似。黑云母呈碎片狀、長條狀,具定向分布。膠結物主要是粘土礦物,具隱晶質(zhì)結構。其中分布細紋層狀碳質(zhì)物,構成微層理構造,見圖3顯微照片。
圖3 凝灰質(zhì)長石巖屑細砂巖正交偏光照片
依據(jù)巖石中礦物組成和組構特征,結合標本觀察,該巖石鏡下鑒定結果為凝灰質(zhì)長石巖屑細砂巖。
2.1.2 巖樣實驗
采用綜合分級法對制備的巖樣進行了可鉆性分級:
K=3.198+0.008854Hy+0.002578HN
(1)
式中:K——巖石可鉆性等級;Hy——壓入硬度值,kg/mm2;HN——擺球彈跳次數(shù)[2]。
利用巖石壓入硬度計測試巖樣的壓入硬度,擺球硬度計測試巖樣的擺球彈跳次數(shù),代入式(1)計算巖石的可鉆性等級,具體數(shù)值及巖樣物理性質(zhì)為:凝灰質(zhì)長石巖屑細砂巖,壓入硬度272.8 kg/mm2,擺球彈跳20.1次,可鉆性6~7級。
2.1.3 巖樣分析測試結論
由以上巖石成分及物理性質(zhì)可以看出,巖樣的壓入硬度及可鉆性都不高,不是非常難鉆進的巖石,但是由于“松科二井”井深深達5000 m以上,井底的工況不同于淺層鉆進,非常復雜,地表的動力很難有效地傳達到井底,導致井底的碎巖效率低,表現(xiàn)為進尺慢、鉆頭磨損嚴重。針對這種情況,我們對鉆頭的胎體材料、焊接材料及鉆頭結構進行研究,優(yōu)選高強度的胎體材料及焊接材料,提高鉆頭對“松科二井”深井復雜工況的適應性;重新設計鉆頭端面結構,保證鉆頭的進尺效率及壽命,研制適用于“松科二井”硬巖長壽命鉆頭。
選用4種強度較好的胎體材料,編號R1~R4,燒制實驗標準塊,進行胎體材料性能實驗,包括表面洛氏硬度、抗沖擊實驗、抗彎強度實驗及胎體耐磨實驗。
2.2.1 表面洛氏硬度實驗
采用熱壓法制備?30 mm×5 mm的標準試樣;表面用80號砂紙打磨,除去粘結的石墨,直至試樣表面平整并呈現(xiàn)金屬光澤。利用全洛氏硬度計對式樣進行洛氏硬度測試(HRC),每個試塊測5個點,取平均值;每種材料測3塊,取平均值為該材料的表面洛氏硬度。具體數(shù)值見表1。
表1 不同胎體材料物理性能
2.2.2 抗沖擊實驗
采用熱壓法制備10 mm×10 mm×50 mm的標準試樣;表面用80號砂紙打磨,除去粘結的石墨,直至試樣表面平整并呈現(xiàn)金屬光澤。利用擺錘式?jīng)_擊試驗機對試樣進行抗沖擊試驗,擺錘沖斷試樣并指示沖擊值后,對擺錘進行制動,記錄數(shù)值,每種材料測3塊,取平均值。沖擊后的試樣如圖4,具體抗沖擊韌性數(shù)值見表2。
圖4 抗沖韌性擊試驗塊
2.2.3 抗彎強度實驗
采用熱壓法制備5 mm×5 mm×30 mm的標準試樣;表面用80號砂紙打磨,除去粘結的石墨,直至試樣表面平整并呈現(xiàn)金屬光澤。將試樣放置于胎體抗彎強度測試夾具中部,如圖5所示,利用100 kN電子萬能試驗機對試樣進行測試,待抗彎試樣壓斷后,記錄數(shù)值,每種材料測試4個試樣,取平均值。具體抗彎強度見表2。
1—硬質(zhì)合金上壓塊;2—抗彎試樣;3—支點;4—下壓塊底座;5—上壓板;6—導桿;7—彈簧;8—底座
圖5胎體抗彎強度測試夾具
2.2.4 胎體耐磨實驗
采用熱壓法制備?6 mm×8 mm的標準試樣;將試樣夾緊于耐磨試驗機的卡頭上進行初磨,直至試樣被磨端面全部與砂紙均勻接觸,將初磨后的試樣用無水酒精或丙酮擦洗干凈,放入干燥箱中,烘干30 min。利用耐磨試驗機對初磨后的試樣進行耐磨試驗,具體操作過程如下:
(1)將烘干的試樣放在精度0.1 mg電子天平上稱重為W1;
(2)將試樣固定在耐磨試驗機卡頭上,試樣與回轉盤上標準砂紙接觸;
(3)裝有標準砂紙的轉盤以120 r/min的轉速回轉;
(4)試樣在標準砂紙上做前進或后退運動,行程7.5 cm后設備自動停止;
(5)從卡頭上卸下耐磨試樣,進行清洗和烘干(在干燥箱中,溫度75 ℃,烘干1 h),冷卻至常溫;
(6)將烘干后并冷卻的樣品放在精度0.1 mg電子天平上進行稱重W2;
(7)按公式(2)計算試樣的磨耗率ML:
(2)
式中:ML——磨耗率;WO——試樣檢測前后的質(zhì)量差,g;d——試樣直徑,cm;s——試樣的摩擦行程,cm;γ——試樣的密度,g/cm3。
每種材料測試3個試樣,取平均值。具體耐磨性見表2。
2.2.5 測試結果
通過以上實驗分別得出R1~R4的表面洛氏硬度、抗沖擊韌性、抗彎強度與耐磨性,由表1可見,R4材料的性能最好,測試的性能均優(yōu)于其他材料,故選取R4為制作硬巖長壽命鉆頭的胎體材料。
選用幾種強度較高的焊接材料,編號為H1~H4,其中H1是常規(guī)使用的焊料,為對比實驗;以R4為焊接基材,以45鋼為焊接母材,通過使用不同材料的焊料,測試相應的焊接強度,優(yōu)選出適合焊接基材與母材的高強度焊接材料。
2.3.1 實驗模型
依照《燒結雙金屬材料剪切強度的測定方法》(YS/T 485—2005)的剪切實驗模型進行焊接強度測試,模型如圖6所示。
2.3.2 試樣制備
采用熱壓法制備R4材料的基材標準試樣,尺寸為10 mm×10 mm×10 mm;用80號砂紙打磨試樣表面,除去粘結的石墨,直至試樣表面平整并呈現(xiàn)金屬光澤;加工45鋼母材標準試樣,尺寸為10 mm×10 mm×50 mm;用無水酒精或丙酮擦洗2種材質(zhì)的試樣,以清除油漬和氧化物;采用氣焊方式焊接,分別以H1~H4為焊接材料,將基材和母材焊接為一體,如圖7所示。
圖6 焊接實驗模型示意圖
圖7 測試前后的焊接強度試塊
2.3.3 測試結果
利用100 kN電子萬能試驗機對制備的試樣進行焊接強度實驗,沿豎直方向施加壓力,直至基材和母材被剪切分開,記錄剪切強度,每種焊接材料測試3個試樣,取平均值,即為該材料的焊接強度,具體數(shù)值見表2。
表2 不同焊接材料與R4胎體焊接強度
由表3可知,H2焊料與R4胎體焊接強度最高,比常規(guī)焊料H1的焊接強度提高了60%左右,故選取H2為焊接硬巖長壽命鉆頭的焊接材料。
為提高巖心采取率,“松科二井”現(xiàn)場采用雙管取心鉆具、提鉆取心的方式鉆進,巖心筒長約30 m,故最長每30 m需提鉆一次,這種取心工藝下,鉆頭壽命不再是影響鉆進效率的主要因素,鉆頭的機械鉆速則顯得比較重要,設計鉆頭的主要目標是提高機械鉆速,解決現(xiàn)場鉆探效率低的問題。
“松科二井”井深達5000多米,地層致密,為了提高鉆進效率采用螺桿為井下動力,由于螺桿的特性限定了泵的排量(30~35 L/s),鉆頭考慮減小切削面積,增大過水面積,采用寬水路的設計;這樣不但可以提高鉆進效率,還保證了鉆頭端面過水通暢,及金剛石的充分冷卻。
在上述思路的指導下,我們設計了異形端面鉆頭:減小鉆頭端面切削塊的長度,用1~2塊交錯覆蓋鉆頭端面,從而減小鉆頭端面的接觸面積,研制的異形鉆頭如圖8所示。
異形鉆頭在“松科二井”進行了現(xiàn)場實驗,平均機械效率為0.6~0.7 m/h,比現(xiàn)場上一回次使用的鉆頭提高了10%~15%,進尺24.07 m后由于堵心提鉆。鉆頭提出孔口后,觀察發(fā)現(xiàn):由于采用2塊與1塊交錯覆蓋的方案,導致鉆頭胎塊不同步磨損,重合覆蓋的部分磨損量小,單塊覆蓋的部分磨損量大,磨損示意見圖9。剩余壽命無法滿足下一回次鉆進需要(30 m),不再下井使用。
圖8異形鉆頭端面照片圖9異形鉆頭端面磨損示意
異形鉆頭雖然沒有取得預想的效果,但是驗證了設計思路的正確性:“松科二井”深達5000多米的復雜工況下,減小切削面積,增大過水面積,可以提高鉆進效率。由于鉆頭胎塊不同步磨損,導致壽命較短,僅為24.07 m,下步工作改進鉆頭端面設計,保證鉆進效率的情況下,盡量使鉆頭同步磨損,以提高鉆頭壽命。
現(xiàn)場使用的普通扇形塊鉆頭,在壽命方面表現(xiàn)良好,可以達到80 m左右,只是鉆進效率偏低(0.5 m/h左右),所以考慮在普通扇形塊結構的基礎上改進,以提高鉆進效率。
在扇形塊的中部加底噴眼,以及與底噴眼相連通的底水路與外水路,使得單個孕鑲塊類似字母U形,這種U形塊相對于普通扇形塊,優(yōu)點在于減小鉆頭唇面面積,提高鉆速;增加過水面積,保證過水的通暢,及金剛石層的冷卻;防止孕鑲塊中部形成泥墊,影響鉆進效率。鉆頭的平面布置如圖10所示。
圖10 鉆頭唇面布置圖
U形塊采用高品級35~40目人造金剛石,95%的金剛石濃度,熱壓工藝燒結成型,用高強度焊料焊接到加工好的鋼體上。這種加工工藝由于不需要傳統(tǒng)的高溫燒結,可以降低制作成本,減少加工周期;并且減少金剛石的熱損傷,保證一定的壽命和鉆進效率。內(nèi)外焊接無壓燒結的聚晶塊保徑,以保證長時間鉆進時的鉆孔直徑及巖心直徑。
改進后的硬巖長壽命鉆頭在“松科二井”四開井段(?216/124 mm)5258.16~5369.64 m進行了實驗,取得了良好的效果,成品照片見圖11,出井照片見圖12,具體實驗數(shù)據(jù)見表3。
圖11 硬巖長壽命鉆頭入井前照片
圖12 硬巖長壽命鉆頭出井后照片
表3 鉆頭(金剛石鉆頭)使用效果對比
由表3可見,改進后的硬巖長壽命鉆頭較普通鉆頭,壽命提高50%,單只鉆頭鉆進最高可達約150 m;效率提高40%~50%,最高可達1 m/h,得到了現(xiàn)場人員的一致好評。
(1)硬巖長壽命鉆頭選用高性能胎體材料、高強度焊接材料,以及合理的鉆頭結構與水路結構,適用于“松科二井”這種深井硬巖地層鉆進,壽命及效率較普通金剛石鉆頭均有提高,有利于節(jié)約鉆井成本。
(2)硬巖長壽命鉆頭采用熱壓塊焊接的制作工藝,較普通無壓燒結的金剛石鉆頭制作工藝簡單,成本有所降低,適合推廣應用,具有一定的經(jīng)濟效益。
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