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        霍爾果斯背斜深井井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2018-03-19 02:06:48曹光福謝建安陳松平辛小亮
        鉆探工程 2018年2期
        關(guān)鍵詞:紫泥探井井身

        劉 奧,曹光福,謝建安,陳松平,辛小亮

        (1.長(zhǎng)江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北 武漢 434100; 2.中國(guó)石油新疆油田公司勘探公司,新疆 克拉瑪依 834000)

        霍爾果斯背斜位于準(zhǔn)噶爾盆地南緣山前沖斷帶中段霍瑪吐背斜帶,屬山前構(gòu)造,地層高陡,地質(zhì)情況復(fù)雜[1]。上部地層膠結(jié)疏松,易發(fā)生井漏和井壁失穩(wěn)。中下部地層傾角大,存在高壓與多套壓力系統(tǒng),構(gòu)造破碎帶多,裂縫發(fā)育,泥巖密度大,在鉆進(jìn)過(guò)程中易發(fā)生卡鉆、起下鉆遇阻、井漏、井眼垮塌等井下復(fù)雜事故。下部地層巖石可鉆性差,有多處斷層和破碎帶,可能存在垮塌、出水、井漏等風(fēng)險(xiǎn)。這些特征標(biāo)志著霍爾果斯背斜深探井鉆井施工高難度、高風(fēng)險(xiǎn)、周期長(zhǎng)、高成本,嚴(yán)重限制了該地區(qū)油氣勘探開(kāi)發(fā)[2]。

        要實(shí)現(xiàn)安全、高效、優(yōu)質(zhì)鉆井,滿足勘探開(kāi)發(fā)的需要,首先要設(shè)計(jì)合理的井身結(jié)構(gòu)[3-5]。合理的井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)既要滿足工程要求,又要盡量避免“漏、噴、塌、卡”等復(fù)雜情況的發(fā)生,從而保證施工安全,同時(shí)最大限度地降低鉆井成本,達(dá)到預(yù)期的鉆探目的[6-8]。而在霍爾果斯背斜,原井身結(jié)構(gòu)難以滿足深井的需要,因此,有必要根據(jù)該地區(qū)的地質(zhì)特征,結(jié)合預(yù)測(cè)的地層壓力,對(duì)井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),形成適用于霍爾果斯背斜深部高壓地層的探井井身結(jié)構(gòu)。

        1 地層特征及鉆井難點(diǎn)分析

        1.1 泥巖含量高,地層水敏性強(qiáng)

        塔西河組以灰綠色泥巖,膏質(zhì)泥巖為主,安集海河組以灰綠色、深灰色以及灰褐色泥巖為主,粘土礦物含量較高,伊/蒙混層含量40%以上,水敏性強(qiáng),極易水化分散、水化膨脹,清水滾動(dòng)回收率僅為3%~45%,水化膨脹后呈蜂窩狀,如圖1所示,易造成井眼縮徑、垮塌、起下鉆遇阻、卡鉆等復(fù)雜事故。

        圖1 伊蒙混層水化膨脹電鏡圖

        1.2 壓力系統(tǒng)復(fù)雜,高低壓同存

        受山前構(gòu)造影響,霍爾果斯背斜地層高陡,地應(yīng)力大。中上部地層傾角較大,在40°~50°,防斜難度大;中部地層安集海河組、紫泥泉子組,屬于異常高壓層,最高壓力系數(shù)達(dá)2.55,并且地層坍塌壓力,地層壓力和地層破裂壓力十分接近,壓力窗口窄,且紫泥泉子組裂縫發(fā)育,油氣顯示活躍,使用高密度鉆井液易導(dǎo)致裂縫張開(kāi)發(fā)生井漏,發(fā)生井漏后可能由漏轉(zhuǎn)噴,井控風(fēng)險(xiǎn)較大;深部地層巖石可鉆性差,地層壓力預(yù)測(cè)精度低,可能存在異常高壓。

        1.3 漏失層位多,漏失量大

        霍爾果斯背斜斷層發(fā)育,地層破碎帶長(zhǎng),孔隙、裂縫發(fā)育,漏失具有“漏失層段多、漏失量大、安全密度窗口窄”的特點(diǎn),井漏主要發(fā)生在中下部地層,占井漏總數(shù)的80%,漏失量大,防漏堵漏難度高。

        2 井身結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

        從霍爾果斯背斜勘探開(kāi)始,第一口以紫泥泉子組為目的層位的預(yù)探井H10井采用了三開(kāi)的井身結(jié)構(gòu):一開(kāi)采用?339.73 mm表層套管下到500 m,封固獨(dú)山子組的松散易塌易漏地層,并安裝具有一定井控能力的井口。二開(kāi)封隔塔西河組、下盤(pán)沙灣組地層以及安集海河組高低壓同層,縮短裸眼井段長(zhǎng)度,為下部井段安全鉆井創(chuàng)造條件。由于實(shí)鉆中出現(xiàn)泥漿密度低則安集海河組井壁失穩(wěn),泥漿密度高則上部地層嚴(yán)重井漏,鉆至2642 m提前中完,下入?244.5 mm套管,二開(kāi)井段共計(jì)發(fā)生5次卡鉆、7次井漏。三開(kāi)封隔下盤(pán)安集海河組地層及目的層紫泥泉子組,由于技術(shù)套管未完全封隔安集海河組,三開(kāi)泥漿密度最高達(dá)2.53 g/cm3,紫泥泉子組地層壓力逐漸回落,導(dǎo)致密度窗口狹窄,井漏頻繁,鉆至3484 m提前完鉆(未鉆穿紫泥泉子組),采用了?139.70 mm油層尾管下到3484 m,封固產(chǎn)層,三開(kāi)井段共計(jì)發(fā)生卡鉆4次、井漏28次、溢流2次,全井段復(fù)雜時(shí)率達(dá)到11.2%。高風(fēng)險(xiǎn)、多復(fù)雜的地質(zhì)特征,嚴(yán)重制約了該區(qū)域的鉆井速度。

        由于安集海河組異常高壓,并受井身結(jié)構(gòu)的限制,H10井鉆井中遇卡、劃眼、卡鉆、井漏等現(xiàn)象頻繁。通過(guò)對(duì)H10井復(fù)雜情況進(jìn)行分析,對(duì)該地區(qū)的井身結(jié)構(gòu)做出了優(yōu)化,將套管尺寸放大一級(jí),增加一層技術(shù)套管,采用四開(kāi)井身結(jié)構(gòu),表層套管?508 mm下至深度200 m,封隔獨(dú)山子組上部地層,并為安裝井口裝置提供條件,第一層技術(shù)套管?339.7 mm下到安集海河組頂部,封隔塔西河組、沙灣組和安集海河組頂部易漏失地層,防止下部采用高密度鉆井液鉆進(jìn)時(shí)發(fā)生井漏,為安集海河組專(zhuān)打?qū)7鈩?chuàng)造條件,第二層技術(shù)套管?244.5 mm進(jìn)入紫泥泉子組頂部,封隔安集海河組和紫泥泉子組上部高壓層,為儲(chǔ)層段安全快速鉆井提供條件,四開(kāi)采用?139.7 mm油層尾管,固井水泥返至懸掛器位置,完井回接?177.8 mm套管至井口,固井水泥返至地面,從而封隔儲(chǔ)層,滿足完井和生產(chǎn)要求。H001井、H002井、H003井、H101井均采用此種四開(kāi)井身結(jié)構(gòu)獲得了較好的效果,H002井的復(fù)雜時(shí)率降低至5.83%,H101井三開(kāi)使用高密度油基鉆井液,復(fù)雜時(shí)率僅2.06%,解決了穩(wěn)定井壁與防漏的矛盾,減少了漏失、卡鉆等復(fù)雜事故的發(fā)生率。

        3 井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)

        經(jīng)過(guò)前期的實(shí)踐,對(duì)于井深≯4000 m的探井,采用標(biāo)準(zhǔn)的四開(kāi)井身結(jié)構(gòu)很好地解決了穩(wěn)定井壁與防漏的矛盾,但對(duì)于井深>5000 m的深井,如果仍采用標(biāo)準(zhǔn)的四開(kāi)井身結(jié)構(gòu),四開(kāi)井段將達(dá)到2000 m以深,穿過(guò)地層達(dá)到4層,鉆井風(fēng)險(xiǎn)增加。為降低鉆井風(fēng)險(xiǎn),必將增加一層技術(shù)套管,封隔復(fù)雜層。五開(kāi)井身結(jié)構(gòu)存在井身結(jié)構(gòu)繁冗、機(jī)械鉆速低、鉆井周期長(zhǎng)、套管層次太多、成本高等缺點(diǎn)。為此,根據(jù)霍爾果斯背斜已鉆井資料,對(duì)于深探井進(jìn)行了井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)。

        3.1 地層壓力預(yù)測(cè)

        根據(jù)霍爾果斯背斜完鉆井的測(cè)井資料、鉆井液密度、地破實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、鉆井復(fù)雜等資料,對(duì)H11井進(jìn)行了三壓力預(yù)測(cè),如表1所示。

        從表1中可以看出,沙灣組以上地層為正常壓力系統(tǒng),地層壓力系數(shù)1.16~1.21。安集海河組—東溝組為異常高壓,地層壓力系數(shù)2.18~2.47,且坍塌壓力和破裂壓力十分接近,壓力窗口窄。東溝組地層壓力回落,地層承壓能力低,易發(fā)生漏失。

        表1 H11井三壓力預(yù)測(cè)結(jié)果

        3.2 井眼與地層力學(xué)平衡關(guān)系

        在對(duì)復(fù)雜深探井進(jìn)行井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與普通井一樣,合理的井身結(jié)構(gòu)需滿足防井涌、防壓差卡鉆、防漏和關(guān)井時(shí)防漏的要求,井眼與地層達(dá)到力學(xué)平衡,即處于兩層套管之間的裸眼井段必須滿足以下4個(gè)力學(xué)平衡方程[9]:

        ρmax≥ρpmax+Sb+Δρ

        (1)

        0.0098(ρmax-ρpmin)Hpmin≤Δp

        (2)

        ρmax+Sg+Sf≤ρfmin

        (3)

        ρmax+Sf+SkHpmax/Hc1≤ρfc1

        (4)

        式中:ρmax——裸眼段最大鉆井液密度,g/cm3;ρpmax——裸眼段最大地層壓力當(dāng)量密度,g/cm3;Sb——抽汲壓力系數(shù),g/cm3;Δρ——附加鉆井液密度,g/cm3;ρpmin——裸眼段最小地層壓力當(dāng)量密度,g/cm3;Hpmin——裸眼段最小地層壓力處的井深,m;Δp——壓差卡鉆允值,MPa;Sg——“激動(dòng)”壓力系數(shù),g/cm3;Sf——地層破裂壓力安全增值,g/cm3;ρfmin——裸眼段最小地層破裂壓力當(dāng)量密度,g/cm3;Sk——井涌允量,g/cm3;Hpmax——裸眼段最大地層壓力處的井深,m;Hc1——上一層套管的下入深度,m;ρfc1——上一層套管鞋處的地層破裂壓力當(dāng)量密度,g/cm3。

        3.3 必封點(diǎn)的確定

        在進(jìn)行常規(guī)的井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),通常采用自下而上的設(shè)計(jì)方法,即先根據(jù)地層壓力剖面挑出符合抗內(nèi)壓強(qiáng)度的套管,再根據(jù)套管的抗外擠確定每層套管的下入深度,最后對(duì)套管強(qiáng)度進(jìn)行校核,保證套管下入深度最淺,套管費(fèi)用最少。這種方法需要對(duì)下部地層特性有足夠的了解。而對(duì)于地質(zhì)情況復(fù)雜存在多套壓力系統(tǒng)的深探井,就無(wú)法確定套管的下深。因?yàn)榇嗽O(shè)計(jì)僅以地層壓力剖面作為參考,而在地層壓力剖面上卻又無(wú)法反映許多井下復(fù)雜情況,如易漏易塌層、鹽巖層等。為了保障施工作業(yè)順利進(jìn)行,則需要對(duì)一些易塌、易漏等復(fù)雜地層進(jìn)行及時(shí)封隔,如頁(yè)巖層、塑性泥巖層、裂縫型溶洞、破裂帶地層等。因此,在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)探井進(jìn)行井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)先根據(jù)地層情況確定必封點(diǎn)的位置,再應(yīng)用傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法確定各層套管的尺寸和下深,以確定該井的具體井身結(jié)構(gòu)[10]。H11井的必封點(diǎn)的確定如下。

        (1)必封點(diǎn)1:2530 m。安集海河組為異常高壓,地應(yīng)力高,泥巖易坍塌,穩(wěn)定井壁所需鉆井液密度高,上部地層為正常壓力,且地層承壓能力低,不能在同一裸眼井段內(nèi)。

        (2)必封點(diǎn)2:3498 m。東溝組地層壓力回落,地層承壓能力低,易發(fā)生漏失,并封隔紫泥泉子組高壓油氣。

        3.4 井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案

        為了控制鉆井成本,降低復(fù)雜發(fā)生率,提高機(jī)械鉆速,根據(jù)霍爾果斯背斜地層壓力預(yù)測(cè)結(jié)果,結(jié)合已鉆井井下復(fù)雜情況,對(duì)原有的四開(kāi)井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),保持四開(kāi)井身結(jié)構(gòu)不變,套管系列不變,增加必封點(diǎn)2的深度,并采用高密度油基鉆井液,保持井壁穩(wěn)定,降低鉆井風(fēng)險(xiǎn),優(yōu)化后的井身結(jié)構(gòu)如表2所示。

        優(yōu)化后的四開(kāi)井身結(jié)構(gòu)與五開(kāi)井身結(jié)構(gòu)相比,減少了一層技術(shù)套管,增加了第二層技術(shù)套管的下深,縮小了安集海河組、紫泥泉子組的井眼尺寸,提高了機(jī)械鉆速,縮短了鉆井周期,降低了鉆井成本。

        表2 井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)

        4 高密度油基鉆井液

        針對(duì)安集海河組、紫泥泉子組采用高性能油基鉆井液進(jìn)行鉆進(jìn)[11-13],油基鉆井液配方:54%0號(hào)柴油+3%主乳化劑TYODF-301+1.5%輔乳化劑TYODF-401+2%潤(rùn)濕劑TYODF-501+0.5%增粘劑TYODF-601+4%降濾失劑TYODF-201+2%封堵劑YX(600目)+2%封堵劑YX(800目以上)+4.8%水+1.8%氯化鈣+2%石灰TYODF-801+重晶石。

        基本性能參數(shù)為:密度2.15~2.65 g/cm3;漏斗粘度70~160 s;API濾失量<1 mL,初切力4~10 Pa,終切力7~25 Pa;油水比90/10~95/5;塑性粘度<120 mPa·s,動(dòng)切力8~30 Pa;破乳電壓>1000 V;高溫高壓濾失量<5 mL;頁(yè)巖回收率>95%,表現(xiàn)出較好的抑制性。為準(zhǔn)確評(píng)價(jià)該油基鉆井液的穩(wěn)定性,測(cè)量了其在不同溫度(30 ℃、50 ℃)條件下下的破乳電壓仍>1600 V,表現(xiàn)出較好的穩(wěn)定性。并通過(guò)加入2%和5%的石灰對(duì)該油基鉆井液的抗污染性進(jìn)行了評(píng)級(jí),結(jié)果如表3所示。

        表3 高密度油基鉆井液抗污染性評(píng)價(jià)

        由表3可知,當(dāng)油基鉆井液受到石灰污染時(shí),隨著石灰含量的加入,其切力變化不大,說(shuō)明其性能仍然滿足工程需要;當(dāng)加入量達(dá)到5%時(shí),其破乳電壓為1128 V,說(shuō)明其乳化穩(wěn)定性仍然很好,在鉆井過(guò)程中仍能保證其抗污染性。

        5 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果

        H11井是霍爾果斯背斜第一口深探井,完鉆井深5170 m,完鉆層位白堊系連木沁組,采用了優(yōu)化后的四開(kāi)井身結(jié)構(gòu),首次實(shí)現(xiàn)了在安集海河組、紫泥泉子組兩套壓力系統(tǒng)下進(jìn)行套打,即在兩套壓力系統(tǒng)并存條件下進(jìn)行三開(kāi)鉆進(jìn)。安集海河組地層強(qiáng)水敏性,井眼穩(wěn)定性差,易掉塊或垮塌,造成在鉆進(jìn)作業(yè)中阻卡頻繁,漏失嚴(yán)重,稱(chēng)之為“死亡之?!保槍?duì)于該地層,該井三開(kāi)段使用高密度油基鉆井液體系,歷時(shí)16.7 d鉆至井深3460 m中完,與設(shè)計(jì)相比提前10 d。結(jié)合個(gè)性化PDC鉆頭+垂直鉆井系統(tǒng),該鉆頭采用4刀翼13 mm加強(qiáng)型復(fù)合片X3齒,尖/圓混合布齒和負(fù)傾角設(shè)計(jì),加強(qiáng)其攻擊性能,并結(jié)合大刀翼,強(qiáng)化保徑和倒劃眼設(shè)計(jì),提高鉆頭使用壽命,歷時(shí)5.5 d鉆穿“死亡之?!卑布:咏M,未出現(xiàn)井漏現(xiàn)象,平均機(jī)械鉆速13.08 m/h,比最快鄰井H101井提高22.3%,比H001井提高5倍以上;在紫泥泉子組井眼尺寸放大一級(jí)的情況下,機(jī)械鉆速比鄰井H101井提高37.8%,井漏次數(shù)減少,僅發(fā)生一次,漏失量17.6 m3。三開(kāi)段井徑擴(kuò)大率<1%,復(fù)雜事故發(fā)生率低,證明使用高密度油基鉆井液能夠解決安集海河組強(qiáng)水敏、井壁穩(wěn)定性差的難題,減少了鉆井成本,提高了機(jī)械鉆速,縮短了鉆井周期。

        6 結(jié)語(yǔ)

        (1)霍爾果斯背斜地質(zhì)情況復(fù)雜,設(shè)計(jì)深探井的井身結(jié)構(gòu)時(shí),必須充分考慮鉆遇地層的地質(zhì)特征,并結(jié)合鄰井的測(cè)井資料、鉆井液密度、地破實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、鉆井復(fù)雜等資料,合理的優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)成功鉆探。

        (2)高密度油基鉆井液的成功應(yīng)用,解決了安集海河組強(qiáng)水敏、井壁穩(wěn)定性差的難題,大大降低了復(fù)雜事故發(fā)生率,為井身結(jié)構(gòu)的優(yōu)化提供了保障。

        (3)H11井首次實(shí)現(xiàn)了在安集海河組、紫泥泉子組兩套壓力系統(tǒng)下進(jìn)行套打,為后續(xù)常規(guī)探井的四開(kāi)轉(zhuǎn)三開(kāi)提供了依據(jù)。

        (4)雖然油基鉆井液能有效解決井壁失穩(wěn)的問(wèn)題,但油基鉆井液成本高,污染性強(qiáng),因此必須加強(qiáng)對(duì)高性能、強(qiáng)抑制性水基鉆井液的研發(fā)。

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