鄭 鋒,李 霖,郗鳳亮,柳 鶴,王 磊,房 旭,關 敬
(1.渤海鉆探工程技術研究院,天津 300280; 2.渤海鉆探第一鉆井分公司,天津 300280; 3.渤海鉆探鉆井技術服務分公司,天津 300280; 4.中國石油集團鉆井工程技術研究院,北京 100083)
青海油田油砂山構造屬于柴達木盆地西部坳陷區(qū)茫崖坳陷亞區(qū)獅子溝—油砂山二級構造帶,構造被一系列正斷層及少數逆斷層復雜化[1],地層孔縫發(fā)育、壓力系數低,常規(guī)泥漿鉆井過程中漏失頻繁,甚至發(fā)生惡性井漏,前期完鉆的60口井中13口發(fā)生了井漏失返,平均堵漏周期6.32 d,且常規(guī)泥漿鉆井機械鉆速低,嚴重影響了鉆井周期。針對常規(guī)泥漿鉆井技術在油砂山油田的不足,結合該區(qū)塊鉆井井壁穩(wěn)定性強的特點,進行了4口井充氣鉆井試驗。前期3口試驗井治漏和提速效果明顯,但采用的常規(guī)泥漿脈沖MWD進行隨鉆參數測量時效果不佳,影響了正常鉆井施工,第4口試驗井應用EM-MWD系統(tǒng),取得良好效果。本文分析了充氣鉆井技術原理及其在油砂山油田的應用效果,對常規(guī)泥漿MWD測量困難的問題給出了解決方案并進行實踐,對該區(qū)塊鉆井施工具有重要借鑒意義。
充氣鉆井以常規(guī)泥漿或清水作為基液,將一定量的氣體連續(xù)注入基液內,使其呈均勻氣泡狀分散于基液中,有效降低了鉆井液密度,是一種特殊的欠平衡鉆井技術[2-3]。充氣鉆井技術適用于地層壓力系數低,井壁穩(wěn)定性強的地層,具有提高機械鉆速、預防井漏和保護油氣層的作用[4-7]。
充氣鉆井工藝流程如圖1所示,空氣經空壓機、增壓機后形成高壓氣流,高壓氣流通過注氣管線與鉆井液一并從立管注入井下,將井下巖屑攜出井口,鉆井液返回循環(huán)罐。相比于常規(guī)鉆井,充氣鉆井需要配備的專用設備包括:空壓機、增壓機、泄壓閥及旋轉控制頭等(見圖2)。
圖1 充氣鉆井工藝流程
圖2 充氣鉆井現(xiàn)場設備
1.2.1 試壓與試運行
充氣鉆井設備安裝完成后,需對設備、注氣管線、閥門、旋轉控制裝置進行試壓,試壓合格后方可開鉆。
1.2.2 鉆進
按照設計氣液排量試鉆進,觀察返砂、鉆速、鉆盤扭矩等情況,如無異常,開始正常鉆進。
1.2.3 接單根
每鉆完一個單根,需要上下活動鉆具,觀察是否有阻卡現(xiàn)象,正常后方可起鉆。起鉆前停止注氣,打開注氣管線上的泄壓閥卸掉管線壓力,停泵,打開泥漿泵回水,立壓降為零后開始接單根。
1.2.4 起鉆
空氣不具備懸浮巖屑能力,起鉆前需進行充分循環(huán),觀察返屑含量明顯降低后方可起鉆。起鉆前停止注氣,將井內空氣循環(huán)排放干凈后開始起鉆。
1.3.1 井壁失穩(wěn)
若出現(xiàn)井壁掉塊,先循環(huán)觀察,若繼續(xù)有掉塊,應加大注液量,直至轉為常規(guī)鉆井。
1.3.2 地層出油、氣
如鉆遇油氣層,停止鉆進,停止注氣,先轉為常規(guī)鉆井程序,排出受侵鉆井液。在條件允許的條件下,逐步恢復適合的氣液比進行鉆進。
充氣鉆井中,需要根據井眼尺寸、鉆井液密度及地層壓力等因素,對注入氣液排量進行計算,優(yōu)選合適的氣液比,以滿足巖屑返出要求。依據編制的軟件計算不同氣液排量下環(huán)空壓耗、井底ECD及立壓,如油砂山Y-1井二開鉆井時,井深350 m,井眼直徑215.9 mm,鉆井液密度1.08 g/cm3,鉆井液排量14 L/s時,不同注氣量的計算結果如圖3所示。實際施工中,還需要考慮海拔、環(huán)境溫度及濕度對設備排量的影響,把設備的實際排量折算成標況下的排量[8]。
圖3 Y-1井井深350 m充氣量設計曲線
充氣鉆井在油砂山油田井漏區(qū)塊已完成4口井的試驗應用,前期3口試驗井井深405~452 m,采用泥漿脈沖MWD進行測量,試驗井段均為二開井段,施工參數如表1所示。
表1 充氣鉆井試驗井段施工參數
試驗井段鉆具組合:?215.9 mm鉆頭+?172 mm(1.25°)單彎馬達+?165 mm浮閥+MWD短節(jié)+?165 mm無磁鉆鋌+?158.8 mm鉆鋌+?127 mm鉆桿。
鉆井液為兩性離子聚合物體系,密度1.08 g/cm3。
2.2.1 充氣鉆井節(jié)約了堵漏時間
該區(qū)塊2016年施工井平均井深424 m,二開平均處理井漏時間6.32 d。充氣鉆井試驗井平均井深434.7 m,應用充氣鉆井強鉆漏層,無需在鉆井過程處理井漏,大幅縮短了鉆井周期,且有效避免了漏失引起的卡鉆等井下復雜的發(fā)生。
2.2.2 充氣鉆井減少了漏失量
充氣鉆井以氣液兩相流體為循環(huán)介質,鉆井過程地層所受液柱壓力低,避免地層破裂微裂縫漏失,同時能減少斷層或孔縫發(fā)育地層漏失量。試驗區(qū)塊二開常規(guī)鉆井鉆井液平均漏失量1309 m3,試驗井鉆井液平均漏失量為630.7 m3,減少了51.8%(表2)。
表2 充氣鉆井試驗井二開漏失量
2.2.3 定向測量耗時長、漏失量大
泥漿脈沖MWD在充氣鉆進中無法實時采集有效數據,定向測量前需停止注氣并灌液,為MWD傳遞信號提供條件,這就延長了充氣鉆井施工時間,增大了鉆井液漏失量。由表3可見,試驗井定向測量時間平均占總施工時間的15.0%,定向測量漏失量占總漏失的35.6%。
2.2.4 充氣鉆井機械鉆速提高
試驗井二開充氣鉆井平均機械鉆速43.31 m/h,相比于二開常規(guī)鉆井平均機械鉆速21.4 m/h,機械鉆速提高1倍,提速效果明顯(表4)。
表3 充氣鉆井試驗井定向測量時間和漏失量
表4 充氣鉆井試驗井二開機械鉆速
其中,Y-1井為第1口試驗井,在井深309 m之前,采用30~40 kN鉆壓充氣鉆進,平均機械鉆速63.3 m/h,井深309 m之后,因定向儀器無信號,采用10~20 kN鉆壓吊打,機械鉆速明顯下降,平均機械鉆速28.8 m/h,最高機械鉆速只有37.7 m/h;Y-3井充氣鉆進至337 m,因測斜困難,為防止井斜增長,采取降低鉆井液排量、輕壓吊打的方式完成后續(xù)進尺,該段施工平均機械鉆速28.51 m/h。綜合分析,若定向測量儀器正常發(fā)揮作用,試驗井段平均機械鉆速應更高。
泥漿脈沖MWD借助于鉆井液壓力脈沖或連續(xù)壓力波傳輸信息,對鉆井液的含砂量和含氣量有嚴格要求,在充氣鉆井時,泥漿脈沖通道難以解決信息的有效傳輸問題[9]。電磁波隨鉆測量系統(tǒng)(EM-MWD)通過井底儀器發(fā)射電磁波進入地層來傳輸井下數據,無需使用液相鉆井液,適合充氣鉆井使用。
系統(tǒng)結構:電磁波隨鉆測量系統(tǒng)由井下和地面部分組成,井下部分包括電池單元、調制與發(fā)射電路、傳感器總成和絕緣電極等(圖4)。地面部分包括地面接收機、接收天線、司鉆顯示器和信號處理與分析軟件[10-11]。
技術原理:井下測量儀器由絕緣短節(jié)分為兩個電極,其中一個電極通過鉆柱傳導至井架基座,另一個電極是靠近井架一定距離的接收天線。井下傳感器采集到的數據經轉換、編碼、壓縮后,以電磁波的形式發(fā)射出去,電磁波經地層傳輸,由地表專用天線接收,監(jiān)測專用天線和鉆桿之間的電壓即可獲得有用信號,信號經地面處理得到井下測量數據[10-12]。
圖4 EM-MWD井下系統(tǒng)
Y-4井為油砂山油田施工的一口二開直井,完鉆井深702 m,該井二開井段采用充氣鉆井,并試驗應用EM-MWD系統(tǒng)代替常規(guī)泥漿脈沖MWD。Y-4井選用和前期3口試驗井相同的鉆具結構,試驗井段88~702 m,具體施工參數:鉆井液排量14~20 L/s,空氣排量30~60 m3/min,鉆壓20~30 kN,轉速50+螺桿r/min。
前期試驗的Y-1、Y-2、Y-3井采用泥漿脈沖MWD,3口井平均定向測量耗時184 min,占充氣鉆井施工總時間的15%,平均漏失鉆井液230 m3。Y-4井采用EM-MWD系統(tǒng),接單根時即可采集井斜和方位數據,無需額外靜止等待時間,保證了鉆井施工的連續(xù)進行,避免了定向測量時泥漿漏失,該井定向測量的時間和漏失量均為0。
Y-4井充氣鉆井施工時間634 min,施工過程中EM-MWD實時采集井下測量數據,數據傳輸穩(wěn)定。為驗證EM-MWD系統(tǒng)測量的準確性,將測量井斜、方位和完鉆測斜數據進行了比對,如圖5所示,試驗中EM-MWD測量誤差較小,數據準確可靠,能很好滿足現(xiàn)場需求。
圖5 EM-MWD測量井斜、方位與電測數據的對比
Y-4井和前期3口試驗井鉆井施工參數相近,但井深明顯增加,全井漏失鉆井液492 m3,機械鉆速53.85 m/h,各項指標均表現(xiàn)優(yōu)異。綜合分析,充氣鉆井技術應用于油砂山油田,4口試驗井平均節(jié)約堵漏時間6.32 d,平均漏失量減少54.5%,機械鉆速提高1.1倍。
(1)充氣鉆井應用于油砂山油田,節(jié)約了單井堵漏時間,平均鉆井周期縮短6.32 d,并能明顯減小鉆井液漏失量、大幅提高機械鉆速,試驗井平均鉆井液漏失量減少54.5%,機械鉆速提高1.1倍。
(2)泥漿脈沖MWD在充氣鉆井過程中,定向測量困難,耗時較長并大幅增加了鉆井液漏失量;EM-MWD系統(tǒng)能在充氣鉆井過程中實時傳輸穩(wěn)定準確的井下測量信息,比泥漿脈沖MWD儀器具有明顯應用優(yōu)勢。
(3)充氣鉆井和EM-MWD技術的應用,可有效解決油砂山油田井漏區(qū)域鉆井難題,為該區(qū)塊優(yōu)快鉆井新技術的研究及推廣應用積累了施工經驗。
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