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        定向鉆井技術(shù)在阜康煤層氣示范工程中的應(yīng)用

        2018-03-16 03:30:22湯建江黃建明劉蒙蒙
        鉆探工程 2018年1期
        關(guān)鍵詞:白楊河井身直井

        湯建江, 黃建明, 劉蒙蒙

        (新疆維吾爾自治區(qū)煤田地質(zhì)局一五六煤田地質(zhì)勘探隊,新疆 烏魯木齊 830009)

        1 定向鉆井技術(shù)在示范區(qū)應(yīng)用的必要性

        新疆阜康白楊河礦區(qū)地層具有“高傾角、多煤層、大厚度”的地質(zhì)特點,地層傾角45°~53°,地形復(fù)雜,為山地丘陵,地表基巖出露多,植被較少,草場類型二等二級,生態(tài)環(huán)境脆弱。示范區(qū)設(shè)計主要井型為叢式井,具有如下優(yōu)點[1]:(1)最大限度降低對生態(tài)環(huán)境破壞,減少污染;(2)有效利用土地資源,減少征地、修井場等鉆前費用;(3)便于鉆井、壓裂施工管理,減少搬遷費用;(4)便于排采集中統(tǒng)一管理。

        白楊河礦區(qū)的地質(zhì)特點均定了叢式井為其開發(fā)主力井型,叢式井主要包括直井和定向井。由于地層傾角大,地層軟硬互層,在直井施工過程中井斜不容易控制,很容易超標(biāo)。在以往施工的5口煤層氣井中,采用常規(guī)的鉆具組合和鉆井工藝,施工過程中井斜嚴(yán)重超標(biāo)。因此,該區(qū)塊的直井也需要定向鉆井技術(shù),在鉆井過程中實時監(jiān)控井斜,保證井身質(zhì)量安全。根據(jù)該區(qū)塊地層特點,為了控制入煤層的井斜角以及保證井網(wǎng)的均勻分布,根據(jù)煤層的深度和厚度分別設(shè)計了三段制和五段制的定向井,這跟山西等地的叢式井是有本質(zhì)區(qū)別的。該區(qū)塊的井型決定了定向鉆井技術(shù)將得到廣泛應(yīng)用,本文將研究適合該區(qū)塊的定向鉆井技術(shù),以提高施工效率,保證井身質(zhì)量,確保后期排采過程中減少管桿偏磨,提高排采效率,降低排采成本。

        2 井身質(zhì)量對管桿偏磨的影響及其控制要求

        煤層氣開發(fā)井對井身質(zhì)量要求高。井眼軌跡不僅要滿足鉆井、地質(zhì)等目的,還必須符合煤層氣排采的需求,井眼軌跡對排采管柱偏磨具有較大影響[2]。示范工程的煤層氣井經(jīng)過一年多時間排采,一些井陸續(xù)出現(xiàn)抽油桿偏磨現(xiàn)象,個別井出現(xiàn)嚴(yán)重偏磨情況。通過對現(xiàn)有排采井的分析,研究井身質(zhì)量對管桿偏磨的影響,為煤層氣鉆井井眼軌跡優(yōu)化設(shè)計提供了依據(jù)。通過對比分析,我們得出以下結(jié)論:(1)直井的管桿偏磨情況要明顯好于定向井;(2)影響管桿偏磨最主要的因素就是井身質(zhì)量中的全角變化率,即“狗腿度”;(3)在同等條件下,井斜角越大,管桿偏磨越嚴(yán)重。

        根據(jù)分析井眼軌跡對偏磨的影響,為了保障定向井的井身質(zhì)量,需要明確定向井井身質(zhì)量控制要求:(1)在不影響地質(zhì)目的情況下,地形條件允許和鉆井成本可控條件下,除部署的特殊工藝井外,煤層氣生產(chǎn)井井型盡量采用直井;(2)定向井增斜段“狗腿度”盡量小,增斜段的設(shè)計全角變化≯(3°~4°)/30 m,實際施工過程中控制“狗腿度”≯4°/30 m;(3)定向井設(shè)計最大井斜角在滿足地質(zhì)目的之下,盡量降低,一般不高于35°。

        3 鉆具組合優(yōu)化

        3.1 鉆具組合優(yōu)選原則

        鉆具組合優(yōu)化是定向鉆井技術(shù)里面關(guān)鍵的環(huán)節(jié),好的鉆具組合可以提高施工效率,降低鉆井成本。鉆具組合的優(yōu)化主要從三個方面考慮[4]:第一,減小摩阻,增加柔性,降低定向鉆進中的托壓現(xiàn)象;第二,減小起下鉆次數(shù),提高機械鉆速;第三,有利于實鉆軌跡控制,直井段防斜,定向段及穩(wěn)斜段軌跡控制,保證井身質(zhì)量合格。

        白楊河礦區(qū)煤層氣示范工程以叢式井為主,優(yōu)化后的鉆具組合要確保安全快速鉆進并保證井身質(zhì)量。區(qū)塊地層傾角大,煤層多,泥巖、煤層和砂巖互層嚴(yán)重,常規(guī)的鐘擺鉆具、偏心鉆具、滿眼鉆具組合等傳統(tǒng)防斜工藝在大傾角地層防斜效果差,鉆壓小,鉆進效率低,定向井方位和井斜漂移較大,難控制,要求全井段使用螺桿+PDC鉆頭復(fù)合鉆井技術(shù)。復(fù)合鉆井技術(shù)可提高鉆進效率,縮短鉆井周期,減小井內(nèi)不安全因素,從而降低鉆井成本,是一種高效經(jīng)濟的鉆井方式,其具有以下優(yōu)點:(1)提高機械鉆速,降低或避免鉆具疲勞損壞、斷裂等事故;(2)可以降低轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速和鉆機負(fù)荷,從而減少油耗,降低設(shè)備磨損,并減少機修時間,提高生產(chǎn)時效。

        3.2 優(yōu)選的鉆具組合

        3.2.1 一開鉆具組合優(yōu)選

        ?311.1 mm PDC鉆頭+?197 mm螺桿鉆具+?177 mm無磁鉆鋌+?159 mm鉆鋌+?127 mm鉆桿+方鉆桿。

        優(yōu)點:一開使用MWD隨鉆測斜鉆具組合可保證一開井斜。

        3.2.2 二開鉆具組合優(yōu)化

        (1)小位移井鉆具組合:?215.9 mm PDC鉆頭+?172 mm螺桿鉆具+?165 mm定向短接+?159 mm無磁鉆鋌+?159 mm鉆鋌+?127 mm鉆桿+方鉆桿。

        優(yōu)點:二開一趟鉆具完鉆,減少起下鉆及輔助作業(yè)時間,縮短鉆井周期。

        (2)較深井或大位移井鉆具組合:?215.9 mm PDC鉆頭+?172 mm螺桿鉆具+?159 mm無磁鉆鋌+?127 mm加重鉆桿+?127 mm鉆桿+方鉆桿。

        優(yōu)點:減小大井斜、大位移及“狗腿”對定向鉆進托壓的影響,提高滑動鉆進效率。

        4 定向鉆井工藝優(yōu)化及應(yīng)用

        4.1 直井糾斜工藝優(yōu)化及應(yīng)用

        白楊河礦區(qū)地層傾角大,直井施工過程中井斜容易超標(biāo)。FS-58井是一口參數(shù)井+生產(chǎn)試驗井,取心段572~771 m。取心段之前井斜始終保持在1°之內(nèi),取心段無法使用MWD,井斜急劇增大至14°,井眼軌跡如圖1所示,這說明在白楊河區(qū)塊直井防斜非常有必要。在直井鉆進過程中,傳統(tǒng)的工藝都是采用防斜打直的鉆具組合,配合單點測斜監(jiān)控井斜,在井斜超標(biāo)的時候往往采用輕壓吊打等方式降斜,造成施工效率低下。為了保證施工效率和井身質(zhì)量,白楊河礦區(qū)直井施工過程中采用螺桿馬達(dá)+PDC鉆頭的鉆具組合進行復(fù)合鉆進,配合無線MWD隨鉆測量隨時監(jiān)控井斜,由于復(fù)合鉆進技術(shù)在鉆進過程中利用螺桿馬達(dá)的高轉(zhuǎn)速,可以利用輕鉆壓,鉆進過程中井斜不易超標(biāo)。在鉆進過程中井斜超標(biāo)也可以隨時用螺桿馬達(dá)進行糾斜。該工藝在白楊河礦區(qū)得到廣泛應(yīng)用,井身質(zhì)量得到了保障。

        圖1 井身剖面投影圖及水平投影

        4.2 造斜段的定向施工工藝

        (1)優(yōu)選合適的鉆頭和鉆具組合,即要考慮造斜段施工要求,還應(yīng)方便后期穩(wěn)斜段施工。

        (2)總結(jié)區(qū)塊鉆井時方位漂移規(guī)律,充分考慮地層造斜力的影響,并在實鉆軌跡控制時予以考慮,如造斜力與靶方位相同,定向時減小井斜角,反之則定向時增大井斜角。

        (3)定向鉆進時,每個單根測量并記錄井斜和方位數(shù)據(jù)一次。分析定向規(guī)律,發(fā)現(xiàn)全角變化率有超標(biāo)跡象,及時調(diào)整定向井段的長度,應(yīng)采用每根定向+復(fù)合鉆進的鉆進模式。

        4.3 定向工藝優(yōu)化及應(yīng)用

        4.3.1 定向鉆井技術(shù)在預(yù)防事故中的應(yīng)用

        在定向過程中,可以通過觀察一些現(xiàn)象來分析井下情況,預(yù)防一些事故的發(fā)生。FS-40井在200多米處復(fù)合鉆進進尺很慢,測得井斜增大,進行定向降斜,定向過程中預(yù)留了20°的反扭角。在給鉆頭加上40 kN鉆壓定向鉆進后發(fā)現(xiàn)在鉆頭未接觸井底與鉆進2種狀態(tài)下反扭角沒有發(fā)生變化、而且不進尺。分析鉆具不存在托壓情況,定向鉆進不進尺,并且沒有反扭角,而復(fù)合鉆進有進尺但進尺很慢,說明定向滑動鉆進時鉆頭沒有轉(zhuǎn)動,螺桿鉆具損壞,繼續(xù)復(fù)合鉆進可能燒鉆,立即起鉆檢查。起出鉆具后檢查發(fā)現(xiàn),事故原因是螺桿旁通閥損壞,鉆井循環(huán)介質(zhì)沒有通過馬達(dá)及鉆頭,大部分通過旁通閥流出鉆柱,因此避免了事故的發(fā)生。

        4.3.2 定向過程中托壓問題的解決方案

        在定向鉆進中常常出現(xiàn)托壓情況,嚴(yán)重影響鉆進速度,鉆進硬地層尤為突出。托壓現(xiàn)象出現(xiàn)的原因主要有:鉆具組合不合理、“狗腿度”過大、地層原因和泥漿泥皮虛厚等。減少鉆具和井壁的接觸面積可以有效降低鉆具摩阻,減少托壓概率,因此在定向井施工過程中,使用加重鉆桿代替鉆鋌,以防止托壓導(dǎo)致定向效果差。此外,在出現(xiàn)托壓不進尺時也可以適當(dāng)增加鉆壓或者上提活動鉆具等措施來解決[6-7]。

        4.4 側(cè)鉆工藝技術(shù)及其應(yīng)用

        側(cè)鉆工藝技術(shù)是定向鉆井技術(shù)的一種特殊工藝,主要用于一些事故井的處理。白楊河礦區(qū)初期鉆井施工過程中有些井出現(xiàn)卡鉆事故,所以采用側(cè)鉆工藝技術(shù)來解決這些事故。經(jīng)過現(xiàn)場實際應(yīng)用,總結(jié)了一套行之有效的側(cè)鉆工藝方案。

        (1)確認(rèn)井深達(dá)到側(cè)鉆點,泥漿泵及設(shè)備工作正常,泥漿充分循環(huán)。

        (2)做承重試驗,壓6~7 t,靜止1~2 min,判斷水泥是否凝固好。

        (3)工具面擺好,在距側(cè)鉆點10 m處開始滑槽:前5 m,滑30 min,后5 m,滑15 min。

        (4)開始側(cè)鉆后工具面不變:第1 m 2.5 h,第2 m 2 h,第3 m 1.5 h,3 m后根據(jù)撈的砂樣調(diào)整。

        (5)側(cè)鉆過程要求司鉆操作平穩(wěn),禁止上提及活動鉆具。

        (6)每隔30 min撈一次砂樣,清洗干凈,依次排放,對比砂樣中水泥的百分比。

        經(jīng)過現(xiàn)場3井次的側(cè)鉆工藝技術(shù)試驗,均達(dá)到設(shè)計要求,證明該側(cè)鉆工藝技術(shù)在該區(qū)塊切實可行。

        5 結(jié)語

        定向鉆井技術(shù)保證了阜康白楊河礦區(qū)煤層氣鉆井項目的順利實施,定向鉆井技術(shù)不管在直井還是定向井中都是必備的,在白楊河礦區(qū)得到了廣泛的應(yīng)用,包括直井的糾斜和側(cè)鉆等。本文提出的螺桿馬達(dá)+PDC鉆頭鉆具組合以及復(fù)合鉆進工藝可以滿足該區(qū)塊施工要求??偨Y(jié)的施工經(jīng)驗可以為今后該區(qū)塊的定向鉆井施工提供依據(jù),為該區(qū)塊鉆井工藝技術(shù)提供保障。

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