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        超薄聚酯廢膜回收及喂料控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2018-03-14 03:44:10
        制造業(yè)自動(dòng)化 2018年2期
        關(guān)鍵詞:變頻器系統(tǒng)

        (中原工學(xué)院,鄭州 451191)

        0 引言

        廢膜回收系統(tǒng)在聚酯薄膜生產(chǎn)中占有重要的地位。某電子材料公司生產(chǎn)的電容器用超薄聚酯薄膜厚度在2.4~12μm,質(zhì)量輕,厚度薄。在薄膜拉伸和卷繞過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生部分廢料。聚酯廢膜的回收利用減少了企業(yè)成本,同時(shí)避免了對(duì)環(huán)境和大氣的污染,有效地保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。當(dāng)前的廢料回收系統(tǒng)大部分針對(duì)厚膜,在電容器超薄膜碎膜回收中,由于超薄膜碎片的物理和化學(xué)特性,碎膜料倉(cāng)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)“架橋”、阻滯現(xiàn)象,導(dǎo)致后續(xù)造粒機(jī)喂料不連續(xù),造成造粒系統(tǒng)停車或造粒機(jī)損壞,經(jīng)常需要人工干預(yù)。本文根據(jù)超薄膜廢料回收系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了控制方案,達(dá)到了預(yù)期的效果。

        1 系統(tǒng)構(gòu)成及控制工藝說(shuō)明

        系統(tǒng)構(gòu)成及工藝如圖1所示。系統(tǒng)包括三個(gè)部分,即碎膜料倉(cāng)、除塵機(jī)組和造粒機(jī)。其中,造粒機(jī)為單獨(dú)設(shè)備。在本系統(tǒng)中,需根據(jù)造粒機(jī)的啟動(dòng)信號(hào)和要料量模擬值,控制為其喂料的速度,以維持造粒機(jī)料倉(cāng)內(nèi)物料的基本平衡。碎膜料倉(cāng)部分包括2個(gè)在線膜輸送信號(hào)、2個(gè)離線膜輸送信號(hào)、四個(gè)旋風(fēng)分離器對(duì)應(yīng)的電磁閥、料倉(cāng)上下料位信號(hào)S1,S2、3臺(tái)攪拌電機(jī)M1-M3、一臺(tái)螺桿推進(jìn)電機(jī)M4、一個(gè)物料溢出檢測(cè)器件S3(用于檢測(cè)造粒機(jī)喂料溢出)組成。除塵機(jī)組部分中M5為引風(fēng)風(fēng)機(jī);造粒機(jī)中M6為螺桿電機(jī)、M7為切割壓實(shí)電機(jī)。除塵機(jī)組中,要對(duì)除塵機(jī)組進(jìn)行起??刂?,對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)量控制。

        圖1 系統(tǒng)組成及工藝圖

        系統(tǒng)的主要控制任務(wù)有三個(gè),第一是根據(jù)生產(chǎn)需要,自動(dòng)啟動(dòng)廢膜回收動(dòng)作,并盡可能保證碎膜料倉(cāng)中碎膜不“架橋”、不阻滯,第二是自動(dòng)根據(jù)造粒機(jī)開(kāi)機(jī)情況為其自動(dòng)喂料,并根據(jù)造粒機(jī)需求,自動(dòng)調(diào)整喂料量,保障造粒機(jī)的正常生產(chǎn)。第三是根據(jù)系統(tǒng)廢料輸送風(fēng)機(jī)開(kāi)啟情況,控制除塵機(jī)組的起停和引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,從而保證系統(tǒng)機(jī)能保證除塵效果,又不把廢料引入除塵機(jī)組。為滿足系統(tǒng)調(diào)試和某些情況下手動(dòng)開(kāi)車的需要,設(shè)制手動(dòng)和自動(dòng)控制兩種控制模式。手動(dòng)時(shí),各個(gè)設(shè)備可以單獨(dú)啟停;自動(dòng)時(shí),根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)控制程序自動(dòng)啟停各個(gè)設(shè)備。

        2 系統(tǒng)總體控制方案

        根據(jù)系統(tǒng)的控制需要,本系統(tǒng)由西門(mén)子新型可編程控制器S7-1214C配合485通訊模塊、MM4系列變頻器、及觸摸屏構(gòu)成控制系統(tǒng)。其中,觸摸屏與PLC采用以太網(wǎng)通訊,用于設(shè)定系統(tǒng)的參數(shù),監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀態(tài)以及記錄報(bào)警數(shù)據(jù)等;PLC為系統(tǒng)的處理核心,完成現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備信號(hào)采集和控制?,F(xiàn)場(chǎng)變頻器與S7-1200擴(kuò)展的485通訊模塊進(jìn)行通訊,實(shí)現(xiàn)PLC對(duì)變頻器的控制和參數(shù)讀寫(xiě)以及現(xiàn)場(chǎng)造粒機(jī)要料模擬信號(hào)的數(shù)據(jù)取樣。

        造粒機(jī)要料模擬量信號(hào)來(lái)自于造粒機(jī),由于造粒機(jī)是連續(xù)生產(chǎn)的,因此,必須保證造粒機(jī)壓實(shí)料倉(cāng)物料的連續(xù)性。當(dāng)壓實(shí)料倉(cāng)物料不能滿足生產(chǎn)需要時(shí),造粒機(jī)拉條會(huì)變細(xì)甚至斷料;當(dāng)壓實(shí)料倉(cāng)物料過(guò)多時(shí),會(huì)造成物料堆積,造成溫度過(guò)高,物料結(jié)塊[1]。現(xiàn)場(chǎng)造粒機(jī)采用智能儀表,根據(jù)壓實(shí)電機(jī)的實(shí)際功率與設(shè)定功率相比較,當(dāng)壓實(shí)電機(jī)實(shí)際功率大于設(shè)定功率時(shí),智能儀表要料模擬值按照內(nèi)部計(jì)算輸出模擬量(4~20mA)減小;當(dāng)壓實(shí)電機(jī)實(shí)際功率小于設(shè)定功率時(shí),智能儀表要料模擬輸出值減小。本設(shè)計(jì)中,將造粒機(jī)要料模擬值信號(hào)連接到變頻器的模擬量輸入口,PLC通過(guò)USS協(xié)議對(duì)該模擬值進(jìn)行數(shù)據(jù)取樣,用于變頻器輸出頻率控制及給料系統(tǒng)狀態(tài)判斷。

        圖2 控制系統(tǒng)架構(gòu)圖

        3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)包含變頻器參數(shù)設(shè)置、觸摸屏人機(jī)界面設(shè)計(jì)和下位機(jī)PLC程序設(shè)計(jì)。其中人機(jī)界面設(shè)計(jì)和PLC程序設(shè)計(jì)兩部分均在西門(mén)子全集成自動(dòng)化軟件TIA Portal中進(jìn)行開(kāi)發(fā)。系統(tǒng)的硬件和網(wǎng)絡(luò)如圖3所示,HMI與CPU通過(guò)Priofinet相連,兩端的IP地址需要分配在同一個(gè)網(wǎng)段。

        圖3 系統(tǒng)硬件和網(wǎng)絡(luò)組態(tài)

        3.1 變頻器的選型和參數(shù)設(shè)置

        根據(jù)系統(tǒng)工藝要求,需要對(duì)兩臺(tái)電機(jī)分別進(jìn)行變頻調(diào)速,但是其工藝要求不同,所用的變頻器參數(shù)也不一樣。如果變頻器選擇不當(dāng)或參數(shù)設(shè)置不當(dāng),會(huì)影響系統(tǒng)的性能,甚至不能正常運(yùn)行。根據(jù)兩臺(tái)電機(jī)的工藝控制需要,5.5kW的螺桿推進(jìn)電機(jī)變頻器選型為MM440矢量變頻器,型號(hào)為6SE6440-2UD25-5CA1。7.5kW的引風(fēng)機(jī)選型為MM430風(fēng)機(jī)泵類專用變頻器,訂貨號(hào)為6SE6430-2UD27-5CA1。兩臺(tái)變頻器通過(guò)USS通訊方式與PLC進(jìn)行通訊,PLC擴(kuò)展CM 1241(RS485)模塊,模塊端口組態(tài)的波特率應(yīng)與變頻器設(shè)置的波特率一致。

        螺桿推進(jìn)電機(jī)由于長(zhǎng)期工作于變頻狀態(tài),螺桿送料時(shí),碎膜通過(guò)螺桿壓實(shí),需要有較大的扭矩。尤其在低頻狀態(tài),螺桿推進(jìn)電機(jī)依然需要保持較大的扭矩輸出,因此,該電機(jī)變頻器采用無(wú)速度傳感器的矢量控制模式。

        引風(fēng)電機(jī)工作于V/F控制模式,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,實(shí)時(shí)調(diào)整引風(fēng)機(jī)頻率,使除塵機(jī)組進(jìn)口工作于微負(fù)壓狀態(tài),以保證將灰塵引入除塵機(jī)組,又不讓廢膜吸入。

        兩臺(tái)電機(jī)對(duì)應(yīng)的變頻器主要參數(shù)設(shè)置如表1所示。

        3.2 人機(jī)界面設(shè)計(jì)

        人機(jī)界面設(shè)計(jì),主要包括主畫(huà)面、設(shè)備操作與狀態(tài)畫(huà)面、報(bào)警記錄畫(huà)面、用戶管理畫(huà)面、手動(dòng)操作畫(huà)面等。其中,設(shè)備操作與狀態(tài)畫(huà)面可以顯示系統(tǒng)設(shè)備的狀態(tài)、輸入定時(shí)攪拌參數(shù)、三臺(tái)攪拌電機(jī)的攪拌時(shí)間,可以查看螺桿電機(jī)及引風(fēng)電機(jī)的工作電流和頻率等。報(bào)警畫(huà)面可以根據(jù)系統(tǒng)之前組態(tài)的報(bào)警顯示和記錄報(bào)警情況。手動(dòng)操作畫(huà)面可以根據(jù)系統(tǒng)需要,手動(dòng)操作各個(gè)設(shè)備的起停等。本設(shè)計(jì)中,人機(jī)界面采用西門(mén)子的KTP600 basic color PN。該觸摸屏為西門(mén)子開(kāi)發(fā)的精簡(jiǎn)系列面板,經(jīng)濟(jì)可靠??梢耘cS7-1200通過(guò)TIA Portal直接進(jìn)行組態(tài)。人機(jī)界面主畫(huà)面如圖4所示。

        表1 變頻器參數(shù)設(shè)置

        圖4 人機(jī)界面主畫(huà)面

        3.3 PLC程序設(shè)計(jì)

        PLC程序設(shè)計(jì)是本設(shè)計(jì)的核心部分。系統(tǒng)分為手動(dòng)模式和自動(dòng)模式,由控制柜上工作模式旋鈕做出選擇,PLC根據(jù)選擇結(jié)果自動(dòng)切換工作模式,觸摸屏自動(dòng)顯示系統(tǒng)工作模式狀態(tài)。手動(dòng)模式下,通過(guò)觸摸屏手動(dòng)起停現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備。自動(dòng)模式下,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)遠(yuǎn)端廢膜輸送狀態(tài)起停除塵機(jī)組,自動(dòng)調(diào)整引風(fēng)機(jī)頻率;根據(jù)造粒機(jī)要料信號(hào)和要料模擬值的大小起停和改變螺桿電機(jī)的頻率,當(dāng)要料模擬值在正常范圍時(shí),系統(tǒng)采用定時(shí)攪拌模式,當(dāng)要料模擬值大于設(shè)定值時(shí),啟動(dòng)自動(dòng)攪拌程序,保障系統(tǒng)供料的連續(xù)。系統(tǒng)流程圖如圖5所示。

        圖5 系統(tǒng)流程圖

        圖6 系統(tǒng)自動(dòng)攪拌流程圖

        【】【】

        由于輕質(zhì)超薄膜的特性,碎膜料倉(cāng)中碎膜經(jīng)常出現(xiàn)碎片“架橋”現(xiàn)象,為此,采用攪拌電機(jī)自動(dòng)攪拌,分為定時(shí)攪拌和條件判斷兩種情況。正常工作時(shí),采用定時(shí)攪拌;在出現(xiàn)造粒機(jī)要料模擬值大于設(shè)定值時(shí),判定為供料不足,產(chǎn)生“架橋”,啟動(dòng)輪流攪拌模式。若仍出現(xiàn)“架橋”,判定為系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重“架橋”,啟動(dòng)聲光報(bào)警,告知人工干預(yù)。系統(tǒng)自動(dòng)攪拌程序流程圖如圖6所示。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        本文根據(jù)電容器用超薄聚酯廢膜回收喂料系統(tǒng)的特點(diǎn)和存在的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了基于S7-1200、變頻器、觸摸屏及工業(yè)通訊網(wǎng)絡(luò)的控制系統(tǒng),并介紹了系統(tǒng)的控制方案及軟件設(shè)計(jì)思路。在某電子材料公司的具體應(yīng)用中,大大減少了碎膜儲(chǔ)料料倉(cāng)的“架橋”現(xiàn)象,使系統(tǒng)造粒供料連續(xù)穩(wěn)定,減少了人工成本,取得了良好的效果。

        [1]屠嶺.切割壓實(shí)輸送設(shè)備在塑料薄膜回收中的應(yīng)用[J].南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2011,11(4):4.

        [2]郭靜.高分子材料改性[M].中國(guó)紡織出版社,2009.1.

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